謝國華 邵輝 周振宇(大港石化公司, 天津 300280)
加氫裂化增產(chǎn)石腦油方案探討
謝國華 邵輝 周振宇(大港石化公司, 天津 300280)
本文針對(duì)大港石化公司加氫裂化裝置運(yùn)行中石腦油收率低的原因進(jìn)行了分析,對(duì)裝置的反應(yīng)條件、聯(lián)合進(jìn)料比等方面進(jìn)行了調(diào)整,達(dá)到了增產(chǎn)石腦油目的。
石腦油;反應(yīng)深度;餾分油切割點(diǎn)
大港石化公司100萬噸/年加氫裂化裝置2006年5月開始建設(shè),2008年7月裝置一次開車成功。裝置由反應(yīng)、分餾、氫氣回收、熱工和公用工程等部分組成,采用單反應(yīng)器雙劑串聯(lián)全循環(huán)的加氫裂化工藝。反應(yīng)部分采用單段雙劑串聯(lián)全循環(huán),爐前混氫方案,熱高分工藝流程;分餾部分采用硫化氫汽提塔、常壓分餾塔出輕柴油、柴油方案。
本裝置設(shè)計(jì)初衷為最大化生產(chǎn)柴油,裂化催化劑采用的是UOP公司餾分油型加氫裂化催化劑HC-120L,具有活性高、中間餾分油選擇性好,穩(wěn)定性好、柴油產(chǎn)品十六烷值高且低溫流動(dòng)性好、氫消耗量較其他同類型催化劑低等特點(diǎn)。由于HC-120L屬于中間餾分油型催化劑,導(dǎo)致裝置石腦油收率相對(duì)較低。
為了進(jìn)一步降低柴汽比提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)裝置實(shí)際運(yùn)行情況,在保持加氫裂化裝置處理量不變的情況下,對(duì)精制床層和裂化床層溫度分別進(jìn)行調(diào)整,以考察反應(yīng)溫度對(duì)石腦油收率的影響。
將加氫裂化裝置反應(yīng)爐出口溫度提高1℃,從381℃提至382℃;第二、三床層入口溫度提高1.5℃。調(diào)整前后裝置輕石腦油收率增加0.46%,重石腦油收率增加0.64%,柴油收率減少1.31%。裝置輕、重石產(chǎn)率增加,柴油收率降低,是由于精制段提溫后,芳烴飽和度增加,飽和組分更易于裂解,一次轉(zhuǎn)化率提高。表1、表2分別列出了調(diào)整前后混合柴油和重石腦油族組成的變化。
表1 精制段提溫后全柴組分變化
從表1中可以看出,提溫后,柴油中鏈烷烴增加0.6%、總環(huán)烷烴增加0.5%、總飽和烴增加1.1%,而總芳烴減少1.1%。
表2 重石腦油族組成變化表
從表2中可以看出,精制段提溫后,重石腦油中環(huán)烷烴增加,烷烴和芳烴減少,芳潛增加。通過重石腦油和柴油組合變化可以看出,精制段提溫后,加氫反應(yīng)提高,原料飽和率增加,使得裂化段原料性質(zhì)更加優(yōu)越,反應(yīng)條件更加溫和,降低了裂化段催化劑的生焦傾向,提高了使用周期。
將反應(yīng)器第四床層入口溫度提高0.8℃,第五床層入口溫度提高0.8℃,反應(yīng)器出口溫度提高4.3℃,調(diào)整后產(chǎn)品收率如表3所示。
表3 裂化段溫度提溫后產(chǎn)品收率變化
從表3數(shù)據(jù)中,可以看出調(diào)整之后,各產(chǎn)品收率均有所變化,輕石腦油收率提高0.25%,重石腦油組分收率為22.32%,增加0.94%。從產(chǎn)品收率的變化可以看出,增加裂化段溫度能夠增加原料反應(yīng)深度,有效達(dá)到提高石腦油收率的目的。
經(jīng)過精制段和裂化段反應(yīng)溫度的調(diào)整,可以看出提高反應(yīng)溫度,能夠達(dá)到提高石腦油收率的目的,但HC-120L催化劑是中間餾分油催化劑,有其局限性,過高的反應(yīng)溫度,將導(dǎo)致催化劑失活加快。因此,采用調(diào)整聯(lián)合進(jìn)料比的辦法,來提高石腦油收率。
采用外甩循環(huán)油的辦法,將加氫裂化聯(lián)合進(jìn)料比從1.34調(diào)整至1.31,調(diào)整后主要操作條件變化如表4所示。
表4 聯(lián)合進(jìn)料比降低后主要操作條件變化
從表4可以看出,外甩循環(huán)油,降低聯(lián)合進(jìn)料比后,由于原料中新鮮原料比例增加,為了避免裂化反應(yīng)過于劇烈,因此降低了四、五床層的入口溫度,但四、五床層溫升還是略有增加,說明反應(yīng)深度有所增加。表5列出了聯(lián)合進(jìn)料比降低后產(chǎn)品收率的變化。
表5 聯(lián)合進(jìn)料比降低后產(chǎn)品收率的變化
從表5數(shù)據(jù)中,可以看出,聯(lián)合進(jìn)料比降低后,雖然降低了裂化段入口溫度,但石腦油收率還是有所增加,說明降低聯(lián)合進(jìn)料比,能夠在保護(hù)催化劑不超溫的條件下,增加反應(yīng)深度。
①提高精制段、裂化段反應(yīng)溫度有利于提高石腦油收率,但由于催化劑本身所限,高溫度和溫升對(duì)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行和長(zhǎng)周期運(yùn)行是不利的。
②外甩循環(huán)油,降低聯(lián)合進(jìn)料比,能夠在不影響反應(yīng)深度的情況下,有效降低反應(yīng)床層溫度,提高石腦油收率。
[1]李立權(quán).餾分油加氫裂化技術(shù)的工程化問題及對(duì)策[J].煉油技術(shù)與工程,2011,41(6).
[2]蔣春林.影響高壓加氫裂化尾油質(zhì)量因素分析[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2010,11(3).