陳曉梅,孫柏軍,閆 軍
(盤錦北方瀝青燃料有限公司,遼寧 盤錦 124221)
生產工藝
潤滑油高壓加氫裝置運行情況分析及應對措施
陳曉梅,孫柏軍,閆 軍
(盤錦北方瀝青燃料有限公司,遼寧 盤錦 124221)
本文分析了50萬t·a-1潤滑油高壓加氫裝置開工運行以來存在的反應器床層壓降高、徑向溫差大,產品顏色深、安定性差等問題。停工對催化劑撇頭并更換部分新劑重新開工后,情況有所改善。分析發(fā)現,原料性質、催化劑裝填質量對床層壓降和徑向溫差有很大影響,而操作條件和催化劑性能是影響產品顏色和安定性的主要因素。采取控制原料性質和催化劑裝填質量、調整操作條件等措施,以解決潤滑油加氫裝置運行存在的問題,延長裝置的運行周期,提高產品質量。
潤滑加氫;運行情況;催化劑;產品質量
盤錦北方瀝青燃料有限公司50萬t·a-1潤滑油高壓加氫裝置于2012年建成投產,2016年進行了搬遷改造。該裝置以環(huán)烷基減壓蠟油為原料,通過加氫精制、臨氫降凝和后精制反應,產品為變壓器油、冷凍機油及橡膠填充油的基礎油。該裝置自改造后開工運行以來,存在產品顏色深、安定性差、反應器床層壓降上升快和床層徑向溫差大等問題,嚴重影響了裝置的產品質量、運行周期和經濟效益。本文對盤錦北燃公司潤滑油加氫裝置的運行問題進行分析,并提出相應的應對措施。
1.1 工藝流程
盤錦北方瀝青燃料有限公司潤滑油加氫裝置的處理能力是50萬t·a-1(8400h),操作彈性60%~110%。裝置分為加氫反應和產品分餾兩部分。加氫反應部分包括2臺加氫反應器(一反為加氫精制反應器,二反為降凝和后精制反應器)、熱高分、冷高分、熱低分和冷低分系統、氫氣循環(huán)系統;產品分餾部分包括脫丁烷塔、常壓塔、減壓塔和側線汽提塔。
1.2 原料及產品組成
潤滑油加氫裝置的原料及減壓餾分油的性質如表1所示。
表1 潤滑油加氫裝置原料及產品性質Table 1 The characteristics of feedstock and products for lube oil hydrotreating
1.3 操作條件
加氫反應的操作條件如表2所示。
表2 加氫反應器操作條件Table 2 The operational conditions of hydro-treating reactors
1.4 催化劑裝填方案
一反加氫精制反應器,采用托普索公司TK-609高活性加氫精制催化劑,二反降凝和后精制反應器采用北京石科院RDW-1降凝催化劑和RJW-3后精制催化劑。催化劑裝填情況如表3和表4所示。
表3 一反催化劑裝填情況Table 3 The catalyst loading diagram of 1st reactor
表4 二反催化劑裝填情況Table 4 The catalyst loading diagram of 2rd reactor
2016年7月,盤錦北方瀝青燃料有限公司50萬t·a-1潤滑油加氫裝置搬遷后首次開工運行,每天處理原料龍卡多蠟油約為900t,加氫精制平均反應溫度為362℃,反應器入口壓力16.5MPa。
對于目標產品減壓側線油,其中減二線產品賽波特色度為27,從外觀上看顏色呈水白色,傾點低至-39℃,硫氮含量低;減三和減底產品賽波特色度測不出,產品略呈紅棕色,硫氮含量高于減二線油,且產品在日光照射24h后會有顏色加重的現象。
裝置開工后2個月,一反床層壓差有不斷上升趨勢,并且一反床層底部還出現了徑向溫差大的問題,其中有兩個溫度點溫差已達140℃。隨著裝置運行時間延長,一反床層壓降繼續(xù)升高,已由開工初期的1.5kg·cm-2漲到末期的10 kg·cm-2,已接近床層設計允許的最大壓力降12kg·cm-2。此時裝置已處于運行末期,為了安全生產,潤滑油加氫裝置被迫停工。
3.1 催化劑床層壓降高
在加氫精制反應器中主要發(fā)生加氫脫硫、脫氮、烯烴及芳烴飽合、裂化等反應,以滿足降凝催化劑的進料要求。裝置運行末期,一反床層壓降已達10kg·cm-2,將一反頂蓋打開后,發(fā)現反應器入口分配盤表面及泡罩內部均有大量黑色粉末狀物質存在,粉末在分配盤上沉積厚度近2mm。將一反床層催化劑卸出,發(fā)現催化劑床層內也有大量黑色粉末存在。使用電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP)對黑色粉末和待生催化劑分別進行元素分析,數據如表5所示。
表5 黑色粉末和待生催化劑的ICP分析數據Table 5 Analysis of black power and spent catalyst by ICP
從表5數據可以看出,黑色粉末的主要成分是鐵,占16.983%,焦炭含量為3%,其次是鈣和鈉。對于待生催化劑顆粒,焦炭含量占12%,除金屬Ni和V含量高以外,Fe含量也高達0.3246%。表6為裝置原料鐵離子含量分析。通過表6數據發(fā)現,原料中鐵離子含量最高時已達到4.39×10-6。
表6 潤滑油加氫原料中鐵離子含量Table 6 The content of iron ions in the feed for lube hydrotreating
3.1.1 原料中鐵離子含量高
一般來說,鐵離子是造成反應系統壓降升高的最主要原因。原料鐵離子會與H2S反應生成FeS,沉積在反應器入口原料分配器及催化劑床層上,導致催化劑床層結垢。而FeS在高溫下有促成生焦的功能,使原料中的生成物進一步聚合轉化為焦炭,除沉積在催化劑孔道及表面以外,還能夠從原料油中析出,堆積在催化劑顆粒之間,引起床層壓降上升。原料中鐵離子含量高,可能的原因是常減壓裝置中所含硫及環(huán)烷酸在高溫下腐蝕設備,引起原料中鐵離子含量升高,極少部分是來自原油自身所含的鐵離子[1]。
3.1.2 原料膠質含量高
原料中含有稠環(huán)芳烴、殘?zhí)?、膠質、瀝青質等雜質,這些雜質在催化劑表面吸附后縮合結焦,致使催化劑活性下降,反應器床層壓降上升[2]。由于我公司現有龍卡多蠟油屬外貯油,需經過汽車槽車運送到煉油廠進行加工,在外貯及運輸過程中原料油與空氣接觸,空氣中的氧會溶解在原料油中,氧化生成聚合物或膠質。從表1可見,原料中膠質和瀝青質含量高達0.18%和0.27%,這也是造成反應器壓降快速上升的主要原因之一。聚合物和膠質還會造成換熱器、加熱爐管和反應器床層結垢生焦,導致反應器壓力上升,縮短開工運行周期。
當精制反應器催化劑床層壓降接近或達到設計值時,必須停工處理。可以采用撇頭的辦法,將床層頂部已經結垢的催化劑卸下,過篩除去粉塵后再裝入反應器中,或更換新催化劑。但撇頭只能解決床層頂部一定深度內催化劑顆粒間的堵塞問題,因此裝置再運行時,壓力降上升速度更快,運轉周期變短。
3.1.3 原料優(yōu)化控制
為了解決反應器壓降升高問題,除了對原油進行電脫鹽處理外,將常減壓裝置常壓及減壓爐爐管、減壓塔到各側線塔、各側線塔到泵入口、泵入口到換熱器入口管線材質由碳鋼升級為不銹鋼等,這些措施可降低原料中因腐蝕帶來的鐵離子。同時,按時分析鐵離子含量,以便及時調整注緩蝕劑量??刂圃现薪饘匐x子含量,避免原料油接觸氧,采用原料直供或貯罐氮氣密封的方式,減少原料與空氣接觸,以保證裝置長周期穩(wěn)定運行。
3.2 床層徑向溫差大
徑向溫差實際反映催化劑床層流體的分布情況或發(fā)生溝流的嚴重程度。加氫反應器徑向溫差不應大于反應器高徑比的3.5倍,約3~7℃之間。
3.2.1 催化劑裝填對徑向溫差的影響
針對加氫精制反應器一反床層底部出現徑向溫差較大的問題,將一反床層催化劑卸出后發(fā)現底部催化劑有結塊現象。床層徑向溫差的大小一般與催化劑裝填質量有很大的關系,催化劑裝填不當,易出現催化劑部分床層塌陷,產生流動分布問題,這種情況會反映在床層出口徑向溫差大。催化劑床層入口分配器設計不好或損壞、反應器入口分配盤不均勻積垢、催化劑分配盤上不均勻堵塞等,也會造成催化劑床層徑向溫差大[3]。但這幾個原因會先反映在床層入口徑向溫差大。同床層熱電偶安裝深度有差別以及測量誤差也會造成徑向溫差大。
3.2.2 機械雜質的影響
原料中未過濾掉的小顆粒環(huán)烷酸鐵、硫化亞鐵等機械雜質和系統中的其他雜質進入反應器分配器及床層[4],會導致床層物料由于分配器不同部位積垢而產生偏流,同時反應熱不能及時撤出而使多環(huán)芳烴縮合結焦,內部熱量積聚導致溫度上升,也會導致床層徑向溫差擴大。
3.2.3 進料分配器
現有50萬t·a-1年潤滑油加氫裝置的反應器入口物料分配器為傳統的泡罩式分配器,此種分配器在物料黏度很大時容易導致物料分配不均,而溢流式分配盤有利于黏度大的原料物料均勻分配。
3.2.4 優(yōu)化措施
在催化劑裝填時,首先要保證催化劑裝填均勻;在裝填過程中,進料要避免凸型、凹型、斜線型等催化劑分布不均的裝填情況。另外應防止催化劑自由下落高度過高等,影響裝填密度,嚴禁催化劑形成尖堆,以免較大的顆粒滾落在四周邊緣處,致使催化劑床層的孔隙嚴重不均,反應物料形成溝流或偏流,造成床層徑向溫差較大。
3.3 產品顏色及安定性差
減三線和減底產品呈紅棕色且易變色,主要與油品組成有關。潤滑油基礎油的顏色與其含有的烯烴、氮和芳烴含量有關。從表1中減二線與減三線產品的含量對比可以發(fā)現,兩種產品單環(huán)芳烴含量較接近,分別為4.2%和4.6%;多環(huán)芳烴的含量分別為2.7%和4.4%,二者的氮含量也很相近,分別為21×10-6和22×10-6,但是二者的賽波特色度卻相差很大,這充分證明了多環(huán)芳烴影響潤滑油產品的色度。
產品中不飽和烴類較活潑,容易與空氣中的氧結合,生成過氧化物自由基,然后發(fā)生縮合。加氫處理減壓側線油中含有部分加氫的多環(huán)芳烴,這類物質非常不穩(wěn)定,是影響產品光安定性的主要原因[5]。
我公司潤滑油加氫裝置產品有顏色及安定性差,主要是由于加氫精制段烯烴和芳烴飽和程度不夠造成的。因此,想解決產品質量問題,建議調整優(yōu)化操作條件,使催化劑發(fā)揮出最大性能。
為解決以上問題,建議:1)優(yōu)化操作,提高芳烴尤其是多環(huán)芳烴的飽和度,提高油品的顏色和光安定性;2)考慮原料罐區(qū)投用氮封措施以減少原料氧化和生成膠質;另外,有必要為裝置提供優(yōu)質原料和對輸送原料的管道材質進行升級,以免腐蝕造成大量鐵離子進入到原料中,造成反應器床層壓降升高;同時,按時分析鐵離子含量,以便及時調整注緩蝕劑量;3)嚴格控制催化劑裝填質量,保證催化劑床層空隙率均勻分布以避免偏流,使得催化劑活性得以平穩(wěn)均勻發(fā)揮,延長催化劑使用壽命。
[1] 杜俊杰.精制反應器床層壓降升高原因分析及對策[J].廣州化工,2011,39(20):117-127.
[2] 趙德強.潤滑油加氫處理裝置生產分析及建議[J].潤滑油,2002,17(2):17-21.
[3] 王興敏.固定床加氫反應器內構件的開發(fā)與應用[J].煉油設計,2001,31(8):24-27.
[4] 徐彬.渣油加氫裝置運行中存在問題及措施[J].煉油技術與工程,2013,43(2):24-27.
[5] 馬志文.環(huán)烷基潤滑油高壓加氫技術的應用[J].山東化工,2015,44(9):113-116.
Operation Status Analysis of Lube Oil High-pressure Hydrotreating Unit and Countermeasures
CHEN Xiaomei, SUN Bojun, YAN Jun
(Panjin North Asphalt Fuel Co. Ltd, Panjin 124221, China)
TE 626.3
B
1671-9905(2016)12-0054-04
陳曉梅(1982-),女,遼寧撫順人,漢族,研究生學歷,工程師,主要從事煉油工藝技術管理,電話:0427-8808581/13654130576,E-mail: 13654130576@163.com
2016-10-24