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        A/O+A/O工藝在處理高濃度焦化廢水方面的工程應(yīng)用

        2016-02-07 18:50:50楊淑紅
        資源節(jié)約與環(huán)保 2016年5期
        關(guān)鍵詞:氧池自流沉池

        楊淑紅

        (陜西神木富油能源科技有限公司陜西榆林719319)

        A/O+A/O工藝在處理高濃度焦化廢水方面的工程應(yīng)用

        楊淑紅

        (陜西神木富油能源科技有限公司陜西榆林719319)

        為了實(shí)現(xiàn)節(jié)水減排、一水多用的清潔生產(chǎn)目標(biāo),同時(shí)要滿足廢水處理后能夠達(dá)標(biāo)排放,解決焦化廢水處理的難題,本研究采用兩級(jí)A/O來(lái)處理焦化廢水,本文對(duì)其工藝流程做了詳細(xì)介紹,同時(shí)就其各階段處理效率進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析,最終使其達(dá)到廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。

        焦化廢水;A/O+A/O工藝;工藝流程;效率分析

        1 普通焦化廢水處理

        目前面臨普通焦化廢水高COD、高酚、高氨氮,且水質(zhì)水量變化大,成分復(fù)雜,有機(jī)物特別是難降解的有機(jī)物含量高,出水不達(dá)標(biāo)的情況下,尋求一種高效且成本低的深度處理方法具有積極意義。本套A/O+A/O工藝是公司焦化廢水處理的新工藝,公司主要從事煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目,該項(xiàng)目是首套國(guó)內(nèi)大型中低溫固體熱載體高溫裂解項(xiàng)目,主要產(chǎn)生廢水的崗位是加氫和熱解崗位。

        2 A/O+A/O工藝原理簡(jiǎn)介

        2.1預(yù)處理階段

        因廢水中含高濃度的COD,且含油量很大,所以廢水在進(jìn)入系統(tǒng)之前首要的任務(wù)是除油、稀釋。污水首先進(jìn)入集水池,經(jīng)提升泵將污水送入隔油池,在隔油池主要去除重油和輕油,輕油由于密度小漂浮于水面,通過(guò)刮油機(jī)可將其刮入儲(chǔ)油池。重油沉降于池底,用泥漿泵定期將其抽走。出水自流進(jìn)入氣浮池,氣浮池采用部分加壓溶氣氣浮,通過(guò)加入破乳劑,將廢水中的大部分懸浮物和乳化油去除。(若進(jìn)水中含硫量較大,可增加破乳劑的量,此法可有效的去除廢水中的大部分硫化物的含量)出水自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池采用鼓風(fēng)攪拌,均衡水質(zhì)、水量,通過(guò)鼓風(fēng)攪拌可去除部分揮發(fā)性物質(zhì)。進(jìn)入調(diào)節(jié)池的水濃度要穩(wěn)定,通??刂圃贑OD:<2500mg/L;NH3-N<120mg/L,當(dāng)然最好將氨氮控制在100mg/L左右,這樣碳氮比將不會(huì)失調(diào);硫化物<70mg/L,因硫化物對(duì)生化系統(tǒng)的影響較大,故在進(jìn)入調(diào)節(jié)池前,要盡可能控制硫化物的含量。調(diào)節(jié)池的水要盡可能保證濃度平穩(wěn),不可忽高忽低,波動(dòng)太大對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)運(yùn)行將產(chǎn)生較大影響。

        2.2一級(jí)A/O系統(tǒng)

        調(diào)節(jié)池的出水經(jīng)提升泵送人一級(jí)A/O系統(tǒng)中,首先進(jìn)入缺氧池,在缺氧池進(jìn)行脫氮,它將廢水中的硝酸鹽、亞硝酸鹽通過(guò)硝酸還原菌和亞硝酸還原菌將其轉(zhuǎn)化為氮?dú)馀懦?。缺氧池出水自流進(jìn)入好氧池,因好氧池池深為10m,故采用射流曝氣和鼓風(fēng)曝氣相結(jié)合的曝氣方式,以供給微生物生長(zhǎng)所需的足夠溶解氧。好氧池主要是利用好氧微生物來(lái)降解廢水中COD等一些有機(jī)污染物質(zhì)。好氧池出水自流進(jìn)入二沉池,在二沉池進(jìn)行泥水分離,出水一部分回流至缺氧池,一部分進(jìn)入二級(jí)A/O系統(tǒng),二沉池的污泥回流至曝氣池前端,以補(bǔ)充曝氣池中的污泥量。經(jīng)二沉池后出水COD可降至200mg/L~400mg/L,氨氮若進(jìn)水在120mg/L以下,則二沉池出水可降至零;若進(jìn)水氨氮在200mg/L~300mg/L之間,二沉池氨氮可降至30mg/L~40mg/L。一級(jí)處理后COD去除率可達(dá)80%以上,氨氮去除率在100%以上。

        2.3二級(jí)A/O處理系統(tǒng)

        因一級(jí)A/O處理后,出水還不能達(dá)標(biāo)排放,故出水須經(jīng)二級(jí)A/O系統(tǒng),二級(jí)A/O系統(tǒng)中缺氧池與好氧池的作用原理同一級(jí)系統(tǒng)中缺氧池和好氧池。經(jīng)二級(jí)A/O處理后,出水進(jìn)入三沉池進(jìn)行泥水分離,在三沉池加聚氯后效果更好,出水色度變低,三沉池后出水COD通常在100mg/L~200mg/L,氨氮通常為零,去除率COD為60%~80%,氨氮100%。

        2.4加藥絮凝脫色階段

        三沉池出水自流進(jìn)入混沉池,在混沉池再次加入絮凝劑聚合氯化鋁后,出水自流進(jìn)入清水池,到清水池后,出水色度一般在60~100倍左右,COD:<100mg/L左右,通過(guò)加入次氯酸鈉進(jìn)行漂白,出水色度基本能控制住50倍左右,COD:<80mg/L,氨氮為零,若后續(xù)加藥量連續(xù)穩(wěn)定,處理效果較好時(shí)COD可控制在60mg/L以內(nèi),各項(xiàng)指標(biāo)基本符合國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。我單位在運(yùn)行調(diào)試正常之后一直能控制在國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。后經(jīng)過(guò)部分技改,均能保持在黃河流域的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)(即COD<60mg/L氨氮<12mg/L)。

        3 結(jié)語(yǔ)

        現(xiàn)階段加氫崗位已正式試車(chē)投產(chǎn),公司煤焦油全餾分加氫技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)煤制油前沿技術(shù)之一,加氫裝置更是全國(guó)首套工業(yè)化裝置。因此該套工藝所產(chǎn)生的廢水比普通焦化廢水更難處理,主要廢水有:含酚廢水、蒸氨廢水、酸性水、各崗位地面沖洗水及生活污水(熱解崗位目前還未產(chǎn)生廢水)。因在試車(chē)過(guò)程中運(yùn)行不穩(wěn)定,所有廢水原水指標(biāo)忽高忽低,未經(jīng)蒸氨處理的廢水中COD含量可高達(dá)五六萬(wàn),氨氮一萬(wàn)多,且廢水含油量很大。

        為了降低部分污水中污染物的含量,使其盡可能滿足生化系統(tǒng)的進(jìn)水要求,現(xiàn)將大部分污水經(jīng)蒸氨后送人生化系統(tǒng)。蒸氨后污水中的COD通常在10000mg/L~25000mg/L左右,NH3-N在100mg/L~250mg/L左右,硫化物在10mg/L~30mg/L,揮發(fā)酚:1000mg/L~2500mg/L。

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