蘇文誠(chéng),唐小林
(中石化西南石油工程有限公司固井分公司,四川 德陽(yáng) 618000)
淺談立式儲(chǔ)灰罐的改造
蘇文誠(chéng),唐小林
(中石化西南石油工程有限公司固井分公司,四川 德陽(yáng) 618000)
隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),立式儲(chǔ)灰罐的工作性能與要求越來(lái)越不能滿足生產(chǎn)的需求,其增加的勞動(dòng)強(qiáng)度\危險(xiǎn)性越來(lái)越高,為了使其工作效率不斷提高,需對(duì)舊的立式儲(chǔ)灰罐進(jìn)行維修與改造。
立式儲(chǔ)灰罐;氣室;過(guò)濾網(wǎng)布;出灰口;改造
如果對(duì)所有的舊立式儲(chǔ)灰罐不進(jìn)行改造,僅每年的普通維修費(fèi)用就會(huì)增加許多設(shè)備面的成本,而購(gòu)買新的立式儲(chǔ)灰罐,不僅生產(chǎn)周期長(zhǎng)、費(fèi)用高,而且更換費(fèi)用及其附屬設(shè)備的聯(lián)接成本也大,所以進(jìn)行舊立式儲(chǔ)灰罐的改造是必經(jīng)之路。
(1)立式罐的氣室改造。(2)過(guò)濾網(wǎng)布的改造。(3)出灰口形狀及高度的改造。(4)進(jìn)灰口缺罐內(nèi)的彈性聯(lián)接。(5)排空管的形狀改造。
2.1舊立式儲(chǔ)灰罐
舊立式儲(chǔ)灰罐的氣室是多塊網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu),孔間隙大,邊多,接口多,密封不好,并且當(dāng)進(jìn)灰口進(jìn)灰時(shí),灰從6 m高的罐內(nèi)頂部落下,對(duì)過(guò)濾網(wǎng)布有一定的沖擊,時(shí)間長(zhǎng)了,造成篩布的撕裂及氣室床變形,嚴(yán)重時(shí)變形脫焊甚至塌陷。
而改造后的氣室,把原來(lái)的多塊網(wǎng)絡(luò)狀斜置氣室,改為底部由兩塊半圓蜂窩狀的氣室,在立式罐底部加固焊接360度帶絲孔環(huán)形帶,由14 mm鋼板制作,等距7打孔攻絲扣(M10)罐內(nèi)焊接而成。半圓蜂窩狀氣室由8 mm鋼板制作成,半徑為40 cm,能從罐口自由進(jìn)出,兩塊半圓合并為80 cm的氣室,氣室內(nèi)加承重支撐,改為這種結(jié)構(gòu)后,氣室的使用壽命可與罐的使用壽命等同。
2.2過(guò)濾網(wǎng)布的改造
舊的立式儲(chǔ)灰罐使用的是1.5 mm單層緊密帆布,承重力低,使用壽命短,特別是冬季,壓縮空氣內(nèi)的油水混合物容易吸附其表面,與灰顆粒接觸,使其形成一層硬的結(jié)層,往往造成氣量不足,下灰慢(一罐灰30分鐘就能打完,下灰不好時(shí)需1個(gè)小時(shí),同時(shí)增加了生產(chǎn)成本),或某一面板結(jié)層下灰不完全。為灰下不完全時(shí),一般采用的辦法是加大氣量及氣壓,強(qiáng)制性地把罐內(nèi)的灰打不出來(lái),這樣負(fù)作用是罐內(nèi)的壓力相應(yīng)提高(一般1~1.5公斤壓力,強(qiáng)制下灰時(shí)需2公斤壓力),增加了其危險(xiǎn)性,一旦罐體焊縫開(kāi)裂或罐體焊管出現(xiàn)問(wèn)題,附屬閥件崩飛,造成不必要的損失。再就是采用人工清灰,這樣不但增加勞動(dòng)成本,同時(shí)也造成很大的浪費(fèi)。
新選用的篩布是6 mm多層交擂編織尼龍布,該布透氣性好、耐沖擊、承壓強(qiáng)、不變形,并且進(jìn)氣時(shí)布面會(huì)形成有節(jié)奏的振動(dòng),不易結(jié)層,下灰快,從而大大降低罐內(nèi)壓力,延長(zhǎng)使用壽命,降低使用成本,相應(yīng)減少了人工成本。
2.3出灰口形狀及高度的改造
舊立式儲(chǔ)灰罐的出灰口采用的是內(nèi)徑100 mm的直通管,出灰時(shí)的口徑吸入量小,造成出灰慢或某側(cè)面罐內(nèi)存灰現(xiàn)象,并且不在是固定的,不可調(diào)的,當(dāng)篩布變形、松弛時(shí),下灰口與篩布間的距離改變,也造成下灰慢或下灰不完全。改造后下灰口采用的是可調(diào)節(jié)口喇叭口狀,即在原出灰口上截取一節(jié)改上絲扣,加裝的口喇叭狀下灰口上焊接母扣,上配備緊絲螺母,一是增加了出灰口的面積,使灰下得更干凈,二可以調(diào)節(jié)下灰口與篩布間的距離,當(dāng)篩布的變形量加大時(shí),可以調(diào)節(jié)出灰口的高度,而不需更換篩布,經(jīng)過(guò)加壓多點(diǎn)試驗(yàn),把篩布與下灰口的距離調(diào)整為11~12 cm為最佳。
2.4進(jìn)灰口形狀及彈性聯(lián)接
舊立式儲(chǔ)灰罐,罐內(nèi)進(jìn)灰口一般采用的是直通管焊接一個(gè)90度彎頭,使打進(jìn)去的灰直接焊接,當(dāng)進(jìn)灰對(duì),壓縮空氣伴隨水泥通過(guò)管路時(shí),有一定的振動(dòng),長(zhǎng)時(shí)間后往往造成焊接部位脫焊,進(jìn)灰口斜置罐內(nèi),這時(shí)就要把罐內(nèi)灰清完,把罐體背離施工現(xiàn)場(chǎng),放倒后再焊接,不僅增加了人工成本,還影響了生產(chǎn)。
改造后的儲(chǔ)灰罐,是在直通管上焊接一個(gè)相應(yīng)橫管,橫管長(zhǎng)度為罐內(nèi)直徑的一半,并且橫管兩端靠罐頂一面切成45°斜角,當(dāng)進(jìn)灰時(shí),灰從橫管兩端噴出,均勻噴灑在罐內(nèi)四壁,滑落罐底,不會(huì)對(duì)氣床及篩布造成直接沖擊,延長(zhǎng)篩布的使用壽命,并且在進(jìn)灰管與罐壁間各焊接一帶孔方形板,中間用膠墊用螺絲固定,從而降低了管體振動(dòng),減少了不必要的成本開(kāi)支。
2.5排空管的形狀改造
舊的立式儲(chǔ)灰罐采用的是直通式排室空管,即在罐內(nèi)頂部焊接對(duì)管線直通罐外,不僅影響環(huán)境,污染空氣,同時(shí)也對(duì)操作人員的身體造成一定的損害。
新的立式儲(chǔ)灰罐在原排空管的上橫間焊接對(duì)帶絲扣短接,加裝對(duì)活節(jié),再加工一根50 cm長(zhǎng)的篩管(對(duì)管子鉆成ф 5的孔的篩管),裝到活節(jié)上,作一支撐,對(duì)篩管外用100目的銅絲布包裹捆綁,形成一個(gè)過(guò)濾器,這樣從排空管內(nèi)出來(lái)的粉塵就相應(yīng)減少了許多,凈化了空氣,美化了環(huán)境。
立式儲(chǔ)灰罐改造中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),從嚴(yán)、從細(xì)、從保證施工人員的安全入手,編寫施工方案,定點(diǎn)施工人員及安全人員,保證了改造有計(jì)劃,有步驟,在不影響生產(chǎn)的情況下進(jìn)行,質(zhì)量控制與安全施工兩手一起抓。
(1)立式儲(chǔ)灰罐的氣室改造后,經(jīng)過(guò)半年的使用期,無(wú)漏氣、變形、塌陷等情況,工作良好。(2)過(guò)渡篩布無(wú)變形板結(jié),開(kāi)裂情況出現(xiàn),下灰快而干凈。(3)出灰口經(jīng)過(guò)改造后,操作人員反映工作時(shí)間比原來(lái)大大減少。(4)進(jìn)灰口經(jīng)過(guò)改裝后,經(jīng)過(guò)進(jìn)罐檢查,再?zèng)]有出現(xiàn)焊縫開(kāi)裂現(xiàn)象,改進(jìn)的橫向拋灑下灰口沒(méi)有對(duì)氣床、篩布造成影響。(5)排氣管加裝的過(guò)濾裝置,工作狀態(tài)良好。
通過(guò)舊立式儲(chǔ)灰罐的改造工作后,發(fā)現(xiàn)工作主要表現(xiàn)在:一是下灰速度快,平穩(wěn);二是儲(chǔ)灰罐水泥氣化均勻;三是剩灰率低,減輕了工作強(qiáng)度。
以上部分是我們?cè)谂f式儲(chǔ)灰罐改造中的可行性分析,施工重點(diǎn)改造方案,施工質(zhì)量及改造后的使用情況,以及在改造中出現(xiàn)的情況。
[1]氣動(dòng)立式下灰罐氣化床設(shè)計(jì)。江先澤.梁文憲.石油礦產(chǎn)機(jī)械1991.
[2]淺談固定床造氣正壓氣力輸灰系統(tǒng).李玉順.范峰.全國(guó)煤氣化技術(shù)通訊.2009.
[3]淺談氣力除灰控制系統(tǒng)改造.王曉玲.現(xiàn)代制造.2013.
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1671-0711(2016)09(下)-0066-02