■ 唐海峰
〔149團(tuán)加工二廠,新疆石河子832052〕
?
在棉花加工環(huán)節(jié)如何提升皮棉質(zhì)量
■唐海峰
〔149團(tuán)加工二廠,新疆石河子832052〕
2015年由于受極端高溫天氣的影響,棉花產(chǎn)量、品質(zhì)受到了一定程度的影響,主要表現(xiàn)為棉花單株鈴數(shù)減少、單鈴重下降、棉纖維長(zhǎng)度偏短、馬克隆值偏高,也就是俗話說(shuō)的棉纖維“又粗又短”,同時(shí)2015年也是棉花重返市場(chǎng)的第二年,使我們清楚地認(rèn)識(shí)到皮棉的品質(zhì)是決定價(jià)格的關(guān)鍵。
2015年以來(lái),149團(tuán)棉花加工二廠積極貫徹和領(lǐng)會(huì)兵師兩級(jí)棉花質(zhì)量管理工作會(huì)議精神,堅(jiān)持“應(yīng)對(duì)棉花市場(chǎng)、提升加工質(zhì)量”和“保長(zhǎng)度、降短纖、絕三絲、提品質(zhì)”的工作方針,采取從收購(gòu)到加工相應(yīng)的棉花全程質(zhì)量管控措施,取得了一定成效。149團(tuán)棉花加工二廠于2015年11月29日凌晨停機(jī),共生產(chǎn)皮棉12 660 t,加工皮棉纖維長(zhǎng)度28 mm以上所占比例為86.8%,其中29 mm以上所占比例為37.1%,平均長(zhǎng)度為28.5 mm。2014年皮棉纖維長(zhǎng)度28 mm以上所占比例為69%,2015年提高了17%,2014年纖維平均長(zhǎng)度為27.8 mm,2015年平均長(zhǎng)度增長(zhǎng)了0.7 mm。
現(xiàn)將149團(tuán)棉花加工二廠在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)保長(zhǎng)度、提品質(zhì)所采取的相應(yīng)措施與同行們分享。
一是堅(jiān)持“公平、公開(kāi)”的原則,對(duì)籽棉實(shí)行“密碼檢驗(yàn)”,“一車(chē)一檢”、“見(jiàn)花不見(jiàn)人”、“一試五定”檢驗(yàn)。
二是對(duì)收購(gòu)檢驗(yàn)的籽棉,根據(jù)籽棉的回潮率、含雜率、馬克隆值、長(zhǎng)度等關(guān)鍵指標(biāo)做到“一車(chē)一模一檢”,并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將堆放廠區(qū)劃分成A、B、C、D等區(qū)域,分類(lèi)堆放,為“因花配車(chē)”做好基礎(chǔ)工作。
在加工過(guò)程中,堅(jiān)持“合理配棉,因花配車(chē)”的原則。
(一)合理配棉
對(duì)待軋籽棉,按照回潮率、含雜率、馬克隆值、纖維長(zhǎng)度四項(xiàng)優(yōu)先指標(biāo)分類(lèi)放置在開(kāi)模喂入線上,然后按照7∶2或8∶2的比例合理配備喂入量。
(二)因花配車(chē)
試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,籽棉清理環(huán)節(jié)對(duì)籽棉損傷僅有0.05 mm左右,而皮棉清理對(duì)纖維損傷較大,經(jīng)過(guò)第二道鋸齒皮清機(jī)清理后,纖維長(zhǎng)度可損傷0.5 mm~0.7 mm。為此,149團(tuán)加工二廠根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù),結(jié)合收購(gòu)的籽棉數(shù)據(jù)指標(biāo),對(duì)加工設(shè)備及時(shí)調(diào)整,具體做法如下:
1.控制籽棉回潮率。
一方面是根據(jù)天氣陰、晴、白班、夜班的實(shí)際情況,開(kāi)啟或關(guān)閉一道烘干系統(tǒng),即白班、晴天時(shí)用一道烘干,夜班和陰雨天用二道烘干;另一方面是嚴(yán)格將烘干塔的入口溫度控制在60℃~80℃,皮棉回潮率控制在6%~7%范圍內(nèi),這樣可減少纖維損傷降低短纖維指數(shù)。在這里需要特別注意的是,機(jī)采棉需要帶點(diǎn)低溫烘干,否則對(duì)籽棉清理、皮棉清理都有較大的影響,軋花機(jī)也?!翱ɑā?,影響生產(chǎn)效率。
2.控制加工速度。
中小型機(jī)型的軋花生產(chǎn)線控制在17包/h左右,相當(dāng)于正常速度的70%;大機(jī)型控制在15包/h左右,相當(dāng)于正常車(chē)速的60%??刂栖?chē)速就是將喂花量鎖死,進(jìn)行勻速生產(chǎn),這樣生產(chǎn)出的皮棉品質(zhì)較穩(wěn)定。
3.調(diào)整線速度。
將四道籽棉清理中的四臺(tái)傾斜式籽清機(jī)的齒釘輥筒線速度提高20%,籽清設(shè)備的排雜效率可由60%提高到70%,也就是加大籽清排雜量,將鋸齒皮清機(jī)線速度降低10%~15%,可減少纖維長(zhǎng)度損傷0.3 mm左右。
4.調(diào)整皮清機(jī)排雜刀間隙和給棉羅拉的握持力。
將原有的排雜刀上口間隙由1.6 mm增加到1.8 mm左右,將給棉羅拉兩端的握持力彈簧松上三圈,這樣雖然可減少纖維長(zhǎng)度的損傷,但是會(huì)造成加工質(zhì)量P3數(shù)量的增加。
一是基本實(shí)現(xiàn)“因花配車(chē)”的智能自動(dòng)化,在操控系統(tǒng)中輸入白棉三級(jí)指令,智能化控制系統(tǒng)將根據(jù)烏斯特在線檢測(cè)出的籽棉和皮棉回潮率、雜質(zhì)面積等指標(biāo)自動(dòng)調(diào)整喂花量、籽棉清理機(jī)的線速度和皮棉清理機(jī)的線速度,白棉三級(jí)可達(dá)80%以上。由原先的手動(dòng)調(diào)整變速裝置改為智能自動(dòng)調(diào)整。
二是在該套智能化控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了生產(chǎn)安全系統(tǒng),即生產(chǎn)線各關(guān)鍵點(diǎn)部位可視監(jiān)控系統(tǒng),可提高生產(chǎn)效率3%左右。
三是該套系統(tǒng)提質(zhì)作用得到了初步顯現(xiàn)。149團(tuán)棉花加工二廠共有3條機(jī)采棉生產(chǎn)線,其中2條生產(chǎn)線安裝了該系統(tǒng),軋花生產(chǎn)期結(jié)束,二軋廠公檢數(shù)據(jù)顯示長(zhǎng)度28 mm以上所占比例達(dá)到86.8%,較全團(tuán)平均值高1.8%,29 mm以上占37.1%,較全團(tuán)平均值高出6%。
四是棉花產(chǎn)品管理、質(zhì)量源頭追溯、提升皮棉的品質(zhì)是一個(gè)系統(tǒng)工程,而加工環(huán)節(jié)是最后一個(gè)環(huán)節(jié)。為了破解瓶頸制約,149團(tuán)軋花二廠在2015年11月份時(shí)進(jìn)行了棉花產(chǎn)品管理及源頭追溯的試驗(yàn),其流程是:該系統(tǒng)與地磅錄入的種植戶信息聯(lián)網(wǎng),棉模拉運(yùn)至加工廠地磅,過(guò)磅時(shí)將在田間地頭填寫(xiě)的紙質(zhì)棉模信息卡換成電子信息卡,此時(shí)種植戶的信息自動(dòng)生成電子信息卡,電子信息卡與棉模一同進(jìn)廠拉運(yùn)至加工生產(chǎn)線上,在生產(chǎn)線上喂入時(shí)再將電子信息卡掃描進(jìn)車(chē)間。車(chē)間生產(chǎn)的每個(gè)棉包自動(dòng)將包號(hào)與籽棉錄入的種植戶歸其名下,皮棉經(jīng)公證檢驗(yàn)后,就可反映出種植的棉花的品質(zhì),也就是說(shuō)生產(chǎn)出的每一包皮棉都可直接追溯到植棉戶,根據(jù)其檢驗(yàn)出的皮棉數(shù)據(jù)可分析出質(zhì)量?jī)?yōu)劣是由田間品種的選擇、栽培技術(shù)、儲(chǔ)運(yùn)還是加工環(huán)節(jié)造成的。
以上是149團(tuán)棉花加工二廠在2015年度應(yīng)對(duì)棉花市場(chǎng),提升皮棉品質(zhì)所采取的一些措施和辦法,如有不足之處,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同行及專(zhuān)家批評(píng)指正?!?/p>