熊海鷹 鄧秋生
【摘 要】梗絲加料是制絲工藝的關(guān)鍵工序,通過梗絲加料以改善煙絲的燃吸品質(zhì)和物理性能。梗料因其特殊的配方組成,容易引起生產(chǎn)過程中管路及流量計(jì)的堵塞。針對(duì)梗絲加料管路及流量計(jì)易堵塞的現(xiàn)象,從梗絲加料系統(tǒng)工作原理、梗絲加料管路系統(tǒng)組成、梗絲加料過濾器結(jié)構(gòu)、梗絲流量計(jì)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析,探討解決辦法,對(duì)梗絲加料流量計(jì)管路系統(tǒng)進(jìn)行防堵塞改進(jìn),有效保證梗絲加料管路及流量計(jì)的暢通,保證加料過程的穩(wěn)定,爭(zhēng)取達(dá)到梗絲加料流量計(jì)堵塞頻次為0。
【關(guān)鍵詞】梗絲加料 流量計(jì) 防堵塞
梗絲加料機(jī)是卷煙制絲生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備,其主要用途是對(duì)切絲后的梗絲進(jìn)行加料,使其達(dá)到工藝要求。
梗料因其特殊的配方組成,容易產(chǎn)生懸浮狀顆粒物質(zhì),形成沉淀,堆積于缸體、管壁、流量計(jì)等處,引起生產(chǎn)過程中管路及流量計(jì)的堵塞,從而造成斷料、加料流量波動(dòng)等現(xiàn)象。而梗絲加料工序是制絲加工工藝中的特殊環(huán)節(jié),其加工過程的穩(wěn)定性及加料精度直接影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的穩(wěn)定性,通過梗絲加料流量計(jì)管路防堵塞系統(tǒng)的改進(jìn),將有效的解決梗絲加料流量計(jì)的堵塞問題,確保梗絲加料過程的穩(wěn)定。
1梗絲加料系統(tǒng)工作原理
我廠梗絲加料機(jī)是由昆船公司生產(chǎn)的SJ1516-NC型梗絲加料機(jī)。SJ1516-NC型加料機(jī)主要用于梗絲處理線上,對(duì)梗絲進(jìn)行加料、增溫和增濕處理,以滿足后續(xù)的制絲工藝要求。
梗絲加料管路系統(tǒng)(見圖1),其工作原理如下:
生產(chǎn)時(shí),梗絲料罐的出料閥7得電呈角通,即AC通,料液流出,經(jīng)過過濾器9、料液檢測(cè)器12,由計(jì)量泵13泵出;此時(shí),加料旁路氣動(dòng)球閥16呈關(guān)閉狀態(tài),加料主路氣動(dòng)球閥15得電呈打開狀態(tài),由計(jì)量泵13泵出的料液,經(jīng)過氣動(dòng)球閥15,再通過流量計(jì)17計(jì)量,到達(dá)加料噴嘴閥21;此時(shí),加料噴嘴三通球閥21不得電呈直通,即BC通,料液經(jīng)蒸汽霧化通過雙聯(lián)噴嘴22均勻地對(duì)梗絲施加料液。
生產(chǎn)結(jié)束后,點(diǎn)擊“回料啟/?!?,進(jìn)行回料、清洗、吹掃程序。
首先進(jìn)行回料。氣動(dòng)球閥6得電呈直通;梗絲料罐的出料三通球閥7失電呈直通,即BC通;加料旁路氣動(dòng)球閥16和加料主路氣動(dòng)球閥15得電呈打開狀態(tài);加料噴嘴三通球閥21得電呈角通,即BA通;回料三通球閥23也得電呈角通,即CA通??諌航?jīng)過手動(dòng)球閥4、過濾器5、氣動(dòng)球閥6、出料三通球閥7、過濾器9,分為兩路,一路經(jīng)過加料旁路氣動(dòng)球閥16;另一路經(jīng)過計(jì)量泵13、氣動(dòng)球閥15、流量計(jì)17;兩路合并,經(jīng)過手動(dòng)球閥19、加料噴嘴三通球閥21、回料三通球閥23,將料液吹回料罐。
接著,進(jìn)行管路清洗。氣動(dòng)球閥6失電呈關(guān)閉狀態(tài),回料三通球閥23失電呈直通,即CB通,同時(shí),氣動(dòng)球閥3得電呈直通;其他閥門保持原狀態(tài)。自來水經(jīng)過手動(dòng)球閥1、過濾器2、氣動(dòng)球閥3、出料三通球閥7、過濾器9,分為兩路,一路經(jīng)過加料旁路氣動(dòng)球閥16;另一路經(jīng)過計(jì)量泵13、氣動(dòng)球閥15、流量計(jì)17;兩路合并,經(jīng)過手動(dòng)球閥19、加料噴嘴三通球閥21、回料三通球閥23,最后清洗水至下水道排出。
最后,用空壓進(jìn)行吹掃。氣動(dòng)球閥6得電呈直通,同時(shí),氣動(dòng)球閥3失電呈關(guān)閉狀態(tài);其他閥門保持原狀態(tài)??諌簩⒐苈反媪舻那逑此抵料滤馈?/p>
圖1
2梗絲加料機(jī)存在的主要問題
近幾年,隨著梗絲生產(chǎn)量的加大,以及外加工品牌(雙喜、紅塔山等)的增多,梗絲加料機(jī)故障明顯增多,主要出現(xiàn)在加料管路系統(tǒng),其存在以下主要問題:
(1)梗絲流量計(jì)堵塞頻繁,平均每月出現(xiàn)1次堵塞現(xiàn)象,嚴(yán)重影響加料精度。
(2)梗絲流量計(jì)堵塞后,清理疏通困難,為此,先后更換了四臺(tái)流量計(jì)(每臺(tái)價(jià)值三萬多元)。
(3)加料管路容易結(jié)垢,影響管路通暢性。
3淺析問題的原因
(1)梗料因其特殊的配方組成,容易產(chǎn)生懸浮狀顆粒物質(zhì),形成沉淀,堆積于缸體、管壁、過濾器、計(jì)量泵、流量計(jì)等處,引起生產(chǎn)過程中管路及流量計(jì)的堵塞,從而造成斷料、加料流量波動(dòng)等現(xiàn)象。
(2)梗絲加料過濾器為臥式過濾器,內(nèi)徑為Φ80mm,長度為400mm。由于內(nèi)徑較小且較深,故內(nèi)部容易結(jié)垢,不易清洗,易造成過流量計(jì)堵塞。(見圖2)
圖2
(3)梗絲流量計(jì)為SIEMENS MASS 2100型質(zhì)量流量計(jì),其是一臺(tái)高精度的質(zhì)量流量計(jì),可有效保證梗絲加料的過程精度??墒枪<恿狭髁坑?jì)一直面臨著一個(gè)難題——流量計(jì)容易堵塞,且堵塞后,清理疏通困難。
通過對(duì)流量計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)流量計(jì)的管孔直徑非常小,只有2mm左右(見圖3)。流量計(jì)堵塞后,往往采用以下方法進(jìn)行疏通:
方法一,用酒精浸泡堵塞的流量計(jì),然后利用空壓疏通;
方法二,采用設(shè)備科計(jì)量室的液壓裝置對(duì)流量計(jì)進(jìn)行擠壓疏通。
上述方法存在以下缺陷:1)操作起來比較困難,必須從加料管路上拆卸下來,而且是被動(dòng)維修,只有出現(xiàn)堵塞,才進(jìn)行維修,這樣就大大地影響了維修效率和生產(chǎn)加料精度的穩(wěn)定性。2)上述方法有可能造成流量計(jì)徹底堵塞死,最后只有解體報(bào)廢。
圖3
(4)梗絲加料管路設(shè)計(jì)不夠合理,即梗絲加料管路設(shè)有加料旁路。在進(jìn)行回料、清洗、吹掃的程序中,造成空壓、清洗水大部分從加料旁路通過,而流量計(jì)由于內(nèi)徑較小,故空壓、清洗水通過的較少,導(dǎo)致流量計(jì)清洗和吹掃的不徹底。(見圖1)
(5)回料、清洗、吹掃的程序設(shè)計(jì)不夠合理,即回料、清洗、吹掃的時(shí)間設(shè)置不合理。程序中,空壓吹回料設(shè)置為2分鐘、清洗30秒、吹掃2分50秒。
我們?cè)谇逑此料滤赖墓苈飞显鲈O(shè)了污水口視盅5(見圖5),便于觀察管路工作狀況。通過細(xì)致觀察,我們發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行回料、清洗、吹掃的程序時(shí),在第一步回料過程中,料罐的回料管口始終有料液吹出。在第二步清洗過程中,流量計(jì)始終沒有顯示,且清洗快結(jié)束時(shí),污水口視盅5沒有清洗水流出;在第三步吹掃過程中,污水口視盅5始終有清洗水吹出。
上述現(xiàn)象說明,程序設(shè)計(jì)存在3個(gè)問題:1)由于在第一步回料過程中,回料時(shí)間設(shè)置較短,沒有徹底吹掃干凈加料管路,故在第一步回料過程中,料罐的回料管口始終有料液吹出,同時(shí)造成管路損耗較大。2)在第二步清洗過程中,清洗水基本沒有經(jīng)過流量計(jì),清洗水全部在清洗加料旁路;同時(shí),由于清洗時(shí)間設(shè)置較短,沒有完全清洗到回料管路,故清洗快結(jié)束時(shí),污水口視盅5沒有清洗水流出。這樣導(dǎo)致流量計(jì)堵塞的可能性增大。3)由于在第三步吹掃過程中,吹掃時(shí)間設(shè)置較短,空壓沒有徹底吹掃干凈加料管路,故在第三步吹掃過程中,污水口視盅5始終有清洗水吹出。
(6)冷水清洗管路及流量計(jì)效果不佳,容易形成積垢。一般生產(chǎn)時(shí),梗料溫度為60°C左右,其流動(dòng)性較好。當(dāng)生產(chǎn)完后,進(jìn)行回料、清洗、吹掃程序時(shí),由于采用的是冷水清洗,使得加料管路及流量計(jì)內(nèi)壁的殘留料液迅速降溫,形成一層料液粘膜附著在管路及流量計(jì)的內(nèi)壁上,隨著時(shí)間的推移,料液粘膜不斷變厚變硬,最后造成堵塞。
4探討解決辦法
針對(duì)上述的問題和原因分析,我們于2011年4月組成技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)對(duì)這一難題進(jìn)行攻關(guān)。
技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)先后進(jìn)行了五次加料管路系統(tǒng)改造 、二次程序修改和改進(jìn)、多次測(cè)試和跟蹤。目前,基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),流量計(jì)堵塞問題得到徹底解決,有效保證了加料過程精度。
現(xiàn)將我們的具體做法,介紹如下:
4.1設(shè)計(jì)并改造加料管路系統(tǒng)
(1)去掉加料旁路,保證清洗和吹掃時(shí)有效清潔流量計(jì);
(2)將臥式料液過濾器更換為立式料液過濾器,便于維護(hù)和保養(yǎng);(見圖4)
圖4
(3)在各關(guān)鍵部位增設(shè)視盅,便于觀察加料和清洗等工作狀況;
(4)在清洗水入口處增設(shè)電熱水器,保證有足夠的熱水對(duì)管路進(jìn)行清洗,并保證管路內(nèi)部清潔。
4.2設(shè)計(jì)三級(jí)清洗程序,并修改回料、清洗、吹掃的時(shí)間設(shè)置(見圖5)
(1)將第一步回料的時(shí)間,由原來的2分鐘延長至4分鐘,保證料液徹底回收,降低料液損耗;
(2)將第三步吹掃的時(shí)間,由原來的2分鐘50秒延長至4分鐘,保證吹掃徹底;
(3)將第二步清洗程序改為三級(jí)清洗,即第一級(jí)清洗,重點(diǎn)清洗料液過濾器;第二級(jí)清洗,重點(diǎn)清洗流量計(jì);第三級(jí)清洗,重點(diǎn)清洗回料管路。通過三級(jí)清洗,保證管路和流量計(jì)的通暢性。
同時(shí),將原來清洗時(shí)間30秒延長至6分鐘,即每級(jí)清洗時(shí)間各為2分鐘,保證充分清洗。
圖5
通過上述的改造,加料管路系統(tǒng)得到明顯優(yōu)化,特別是采用了專利技術(shù)三級(jí)清洗程序后,管路內(nèi)部和流量計(jì)、計(jì)量泵、過濾器等得到了充分的清洗(見圖6);通過觀察流量計(jì)后的視盅2,可以有效判斷其內(nèi)部清潔狀況。同時(shí)由于采用了熱水清洗,有效保證了清洗的潔凈程度,基本做到了加料管路系統(tǒng)的免維護(hù)。
圖6
5結(jié)語
通過上面的論述分析,造成梗絲加料流量計(jì)堵塞的主要原因有四點(diǎn):一是梗料因其特殊的配方組成,容易產(chǎn)生懸浮狀顆粒物質(zhì),形成沉淀;二是梗絲流量計(jì)管孔直徑小,容易形成堵塞;三是梗絲加料管路設(shè)計(jì)不夠合理,即梗絲加料管路設(shè)有加料旁路;四是回料、清洗、吹掃的程序設(shè)計(jì)不夠合理,即回料、清洗、吹掃的時(shí)間設(shè)置不合理。
針對(duì)原因分析,對(duì)梗絲加料管路系統(tǒng)進(jìn)行改造,對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行改進(jìn),通過采用專利技術(shù)即三級(jí)清洗程序,使加料管路內(nèi)部和流量計(jì)、計(jì)量泵、過濾器等得到了充分的清洗,有效杜絕了流量計(jì)的堵塞。
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[4]昆船SJ1516-NC型加料機(jī)說明書.
[5]HAUNI加料機(jī)KAS說明書.
作者簡(jiǎn)介:熊海鷹(1969—),男,江西南昌人,學(xué)位:工學(xué)士,職位:南昌卷煙廠制絲車間設(shè)備技術(shù)管理員,職稱:工程師、高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師(煙草行業(yè)培訓(xùn)教師資源庫教師),研究方向:煙草機(jī)械制絲設(shè)備。