吳國平
(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術研究中心,河北 唐山 063012)
霍州煤電集團有限公司三交河煤礦選煤廠屬礦井型煉焦煤選煤廠,原設計規(guī)模為3.0 Mt/a,生產(chǎn)采用預先脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥浮選+尾煤濃縮壓濾聯(lián)合工藝流程。近年來,隨著礦井開采深度的延伸,原煤中煤泥含量明顯增加,為此選煤廠對煤泥水系統(tǒng)進行了改造:將原有浮選機更換成浮選效果更好的XJM-S浮選機;將原有5臺尾煤壓濾機更換成5臺500 mm2高效節(jié)能快開壓濾機,用以處理二段濃縮機底流;同時,還增加2臺LWZ1200X1800A沉降過濾離心機處理一段濃縮機底流。其中5臺高效節(jié)能快開壓濾機中的2臺與2臺沉降過濾離心機中的1臺既可處理尾煤,也可配合原有2臺96 m2加壓過濾機處理浮選精煤。
三交河煤礦選煤廠現(xiàn)行浮選精煤脫水工藝見圖1。為了實現(xiàn)浮選精煤脫水過程的自動控制以及脫水后產(chǎn)品均勻摻入精煤產(chǎn)品[1-2],選煤廠原計劃主要用2臺加壓過濾機處理浮選精煤,當加壓過濾機檢修時,用1臺沉降過濾離心機或2臺高效節(jié)能快開壓濾機作為輔助設備處理浮選精煤。在實際生產(chǎn)中存在以下問題:
(1)2臺加壓過濾機是最初選煤廠建設時配置的,使用年限較長,設備老化嚴重,故障率較高,在實際生產(chǎn)中經(jīng)常因為故障而影響浮選精煤脫水,導致浮選精礦池溢流,影響選煤廠生產(chǎn)。同時由于故障率較高、附屬設備較多,除操作室的操作員外,現(xiàn)場還需指派專人對2臺設備進行巡查與維護,生產(chǎn)管理較為不便。
圖1 現(xiàn)行浮選精煤脫水工藝流程
(2)加壓過濾機生產(chǎn)成本較高,根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)人員反映,生產(chǎn)1 t浮選精煤,包括檢修費用在內的生產(chǎn)成本約為4元,非常影響選煤廠的經(jīng)濟效益。
(3)由于設備自身的特點,用加壓過濾機或沉降過濾離心機處理浮選精煤時,濾液濃度一般較高[1-3],若濾液直接返回尾煤濃縮機,會造成浮選精煤損失;如直接返回浮選入料池,則會造成細粒煤泥在浮選系統(tǒng)內部作無效循環(huán),導致浮選系統(tǒng)煤泥水的惡化[4],對浮選乃至整個煤泥水系統(tǒng)都會產(chǎn)生不利的影響。
(4)用壓濾機處理浮選精煤時,由于其產(chǎn)品成餅狀,卸料不連續(xù)[1,5],并且水分較高,容易造成精煤倉堵塞,還可能使最終精煤產(chǎn)品因采樣誤差,導致灰分、水分等質量指標發(fā)生較大偏差。
為客觀全面比較以上3種浮選精煤脫水設備的優(yōu)缺點,對選煤廠一段時間內的實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,對比結果如表1、表2所示。
表1 壓濾機、加壓過濾機和沉降過濾離心機使用情況綜合對比表
表2 浮選精礦與濾液粒度組成表
由表1、表2的對比結果可看出,三種脫水設備各有優(yōu)缺點:
(1)選煤廠的浮選精煤干煤泥量約為65 t/h,從處理量上看,單獨使用2臺加壓過濾機或壓濾機、加壓過濾機與沉降過濾離心機組合使用,均能滿足生產(chǎn)需要,單獨使用兩臺壓濾機不能滿足要求。但是,由于加壓過濾機或沉降過濾離心機細煤泥回收率低,導致濾液濃度較高,尤其是沉降過濾離心機濾液濃度,最高能達到100 g/L左右,與浮選入料濃度相近,濾液直接排入尾煤濃縮池將造成巨大的精煤損失。因此,加壓過濾機與沉降過濾離心機不適合作為浮選精煤脫水的把關設備,而壓濾機濾液濃度僅為5 g/L左右,可作為浮選精煤的最終固液分離設備。
(2)壓濾機處理的浮選精煤水分相對較高,同時其產(chǎn)品成餅狀,且卸料不連續(xù),容易造成精煤倉堵塞,需要加設煤泥破碎機將其破碎,以使其均勻摻入精煤產(chǎn)品。
(3)由于附屬設備較多(主要是空壓機),加壓過濾機噸煤泥電耗達16~20 kW·h,加上故障率高,維修量大,導致其生產(chǎn)成本遠高于壓濾機與沉降過濾離心機。在相同處理量情況下,壓濾機生產(chǎn)成本最低。
(4)在選煤廠生產(chǎn)管理上,沉降過濾離心機維修較為困難,尤其是其篩網(wǎng),一般需要返廠維修,如果選煤廠設有備用篩網(wǎng),可方便更換,一般不影響生產(chǎn)。壓濾機與加壓過濾機主要維修是對濾布的清洗與更換,相對壓濾機,加壓過濾機維修量較大。
綜合以上對比分析可知,壓濾機的優(yōu)點是:生產(chǎn)成本、維修量較低,并可作為浮選精煤脫水最終的把關設備,其主要缺點是產(chǎn)品成餅狀,卸料不連續(xù),且產(chǎn)品水分較高;加壓過濾機與沉降過濾離心機的優(yōu)點是單機處理大、產(chǎn)品松散,水分較低,其主要缺點是濾液濃度較高,不能作為浮選精煤脫水最終的把關設備,并且加壓過濾機還具有維修量大、生產(chǎn)成本高等缺點。
基于實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)與浮選精煤脫水設備優(yōu)缺點分析,對三交河煤礦選煤廠浮選精煤脫水工藝提出了優(yōu)化方案。優(yōu)化后的浮選精煤脫水工藝流程如圖2所示。
圖2 優(yōu)化后的浮選精煤脫水工藝流程
(1)首先采用沉降過濾離心機代替原有的加壓過濾機處理浮選精煤,新增濾液桶,用于收集沉降過濾離心機產(chǎn)生的濾液,用2臺高效節(jié)能快開壓濾機處理濾液[4]。
(2)把原有的2臺加壓過濾機改成備用設備,僅當沉降過濾離心機出現(xiàn)故障、無法工作時,才臨時利用2臺加壓過濾機處理浮選精煤。
(3)在2臺壓濾機的轉載刮板運輸機機頭排料處增加2臺煤泥破碎機對其產(chǎn)品進行破碎,以使浮選精煤均勻地摻入精煤產(chǎn)品中。
浮選精煤脫水工藝優(yōu)化后,按浮選精煤65 t/h的干煤泥量計算,選煤廠每年可節(jié)省約100萬元的生產(chǎn)成本,同時還能大大降低排入濃縮機的濾液濃度,減輕后續(xù)煤泥水處理作業(yè)的工作壓力。隨著目前選煤技術發(fā)展趨勢及環(huán)保要求的日益嚴格,煤泥水處理已經(jīng)成為選煤廠的一個難題[7],而浮選精煤脫水作為選煤廠煤泥水處理的重要環(huán)節(jié),選擇合適的脫水設備是決定其脫水效果的關鍵因素。三交河煤礦選煤廠浮選精煤脫水優(yōu)化方案為存在類似問題的選煤廠提供了有益借鑒。
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