趙大偉 徐言賓
摘 要:介紹了三河電廠升級改造以后主要輔機(jī)故障減負(fù)荷(RB功能)的邏輯優(yōu)化及試驗(yàn)過程,在原三菱RB控制策略的基礎(chǔ)上,對切磨時間間隔、燃料主控切定值控制、大機(jī)調(diào)門閉鎖增、減溫水超馳關(guān)、爐膛壓力閉鎖送引風(fēng)機(jī)邏輯等進(jìn)行細(xì)致優(yōu)化,并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。通過實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)了協(xié)調(diào)系統(tǒng)及其他自動系統(tǒng)工作的性能,以及在輔機(jī)故障跳閘后的抗干擾能力,同時通過RB試驗(yàn)對相關(guān)回路進(jìn)行逐步的調(diào)整和優(yōu)化,使控制系統(tǒng)在最佳的工況下運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)組的全程負(fù)荷自動控制。
關(guān)鍵詞:三河發(fā)電廠 亞臨界 300MW汽包鍋爐 RB
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)02(b)-0075-02
1 機(jī)組快速甩負(fù)荷的含義
RB(run back)是機(jī)組分散控制系統(tǒng)(DCS)中的一種功能,即RB功能是一種機(jī)組工況突變的控制功能,當(dāng)機(jī)組某寫重要輔機(jī)跳閘時,使鍋爐等有關(guān)設(shè)備,不能維持較高負(fù)荷運(yùn)行時,根據(jù)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)RB 邏輯功能,快速將機(jī)組負(fù)荷降至規(guī)定負(fù)荷,并且保持機(jī)組運(yùn)行參數(shù)在安全穩(wěn)定范圍內(nèi),避免造成設(shè)備損壞或使機(jī)組故障停運(yùn)。RB功能是機(jī)組實(shí)現(xiàn)單元機(jī)組集中控制,提高自動化水平的標(biāo)志,是減少人為操作錯誤,造成機(jī)組停運(yùn)的技術(shù)保障,對大機(jī)組集中控制保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,具有安全穩(wěn)定的重要作用。
2 設(shè)備及系統(tǒng)概述
三河發(fā)電有限責(zé)任公司#1鍋爐由日本三菱重工神戶造船所廠制造,型號為MB-FRR,最大出力:1175t/h;最大壓力:20MPag;蒸汽溫度:541℃。鍋爐為亞臨界控制循環(huán)燃煤汽包鍋爐,一次中間再熱、單爐膛、切圓燃燒、鋼架全懸吊結(jié)構(gòu)、半露天布置、固態(tài)排渣。鍋爐汽包采用帶內(nèi)襯套的雙層結(jié)構(gòu),鍋爐水冷壁采用氣密式焊接結(jié)構(gòu),直接吸收輻射熱的水冷壁管采用內(nèi)螺紋管。鍋爐裝有三臺無軸封水浸式電動爐水循環(huán)泵,兩臺三分倉空氣預(yù)熱器。通風(fēng)方式為平衡通風(fēng),兩臺雙速雙吸離心式引風(fēng)機(jī)、兩臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、兩臺雙級動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)。每臺爐設(shè)置16只低NOX燃燒器,四角布置,分級配風(fēng),切圓燃燒。四臺雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)、八臺電子稱重式皮帶給煤機(jī)。鍋爐采用高能點(diǎn)火器、油槍、煤粉燃燒器兩級點(diǎn)火方式。共八只油槍,兩層布置。2009年完成1號爐微油點(diǎn)火改造。
#1機(jī)型汽輪機(jī)為三菱公司制造;電廠#1機(jī)組汽輪機(jī)額度出力為350MW,共設(shè)高、中壓調(diào)節(jié)門,主汽門共10個,其中高壓主汽門2個,高壓調(diào)節(jié)閥4個,中壓調(diào)節(jié)閥2個全都采用連續(xù)型控制,控制閥采用一拖二控制方式,中壓主汽門2個采用兩位型控制。每個閥門采用單獨(dú)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動。
過熱蒸汽溫度采用二級噴水減溫調(diào)節(jié)。再熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用擺動式燃燒器,在再熱器入口的再熱汽管道上設(shè)有噴水減溫器,作為事故備用。當(dāng)燃用設(shè)計煤種時,鍋爐不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷為30%BMCR。
DCS采用美國MCS公司的MAX分散控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)DAS、MCS、BMS、SCS控制功能。系統(tǒng)主要由三大部分組成:MAXSTATION工作站、數(shù)據(jù)采集和控制機(jī)柜、高速數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)。
3 RB功能邏輯設(shè)計
RB邏輯主要包括以下幾個公用部分及相關(guān)子系統(tǒng)的邏輯,公用邏輯有RB激活、目標(biāo)負(fù)荷產(chǎn)生、協(xié)調(diào)方式切換邏輯、切粉邏輯、RB結(jié)束等邏輯。
3.1 RB啟動及邏輯復(fù)位邏輯
在負(fù)荷大于200MW且在操作員協(xié)調(diào)畫面RB投入允許的情況下,任一送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、汽動給水泵(且電泵未連啟)跳閘,觸發(fā)RB。RB具有自動恢復(fù)邏輯,在機(jī)組鍋爐負(fù)荷小于185MW(延時s)且主汽壓力偏差小于0.3(延時s)或RB觸發(fā)條件消失后,RB自動復(fù)位。
3.2 RB動作后各子系統(tǒng)的控制邏輯優(yōu)化
3.2.1 CCS系統(tǒng)
機(jī)組RB發(fā)生后,觸發(fā)RB動作報警,鍋爐主控BM切位手動運(yùn)行方式,燃料主控切為手動方式,總?cè)剂现噶顬?0,運(yùn)行兩臺磨的一次風(fēng)擋板指令各為40(速率限制后)。汽機(jī)式主控TM自動投入機(jī)跟隨(TF)模,自動投入滑壓模式,滑壓滑壓速率為0.15MPa/min。
RB觸發(fā)后,鍋爐負(fù)荷直線下降,汽溫下降較快,過熱器和再熱器減溫水調(diào)門超馳關(guān)6秒,PID處于自動方式。
為防止汽機(jī)調(diào)門波動最汽包水位、汽溫的影響,設(shè)計了汽機(jī)調(diào)門指令閉鎖增20s。氧量控制自動切為手動方式,二次風(fēng)箱差壓自動切位手動方式,非一次風(fēng)機(jī)RB時,關(guān)一次風(fēng)機(jī)動葉(8%)。在送、引風(fēng)機(jī)RB時,應(yīng)將故障風(fēng)機(jī)的動葉迅速關(guān)閉到0,利用平衡功能迅速打開另一側(cè)風(fēng)機(jī)動葉到相應(yīng)開度。
3.2.2 BMS系統(tǒng)
主要作用是根據(jù)機(jī)組的工況開完成燃料的投切,以達(dá)到快速降低鍋爐負(fù)荷的目的,使之與相應(yīng)的輔機(jī)能力相適應(yīng)。三河電廠配制4臺鋼球磨,RB切粉邏輯為:
①在多于三臺磨運(yùn)行時且A磨運(yùn)行時跳A磨。
②在4臺磨煤機(jī)運(yùn)行時,A、B磨跳閘的時間間隔為5s。
③A、B、C磨運(yùn)行時只跳A磨。
④為防止RB過程中一次風(fēng)壓過低觸發(fā)磨煤機(jī)跳閘,將一次風(fēng)壓低跳磨保護(hù)取消。
3.2.3 SCS系統(tǒng)
主要作用是保證在部分輔機(jī)故障的情況下,輔機(jī)所帶設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的處理,為保證送引風(fēng)機(jī)RB時爐膛壓力的穩(wěn)定,設(shè)計送、引風(fēng)機(jī)單側(cè)互跳,來保證爐膛風(fēng)量基本平衡。同時相關(guān)的出口、入口擋板要聯(lián)動關(guān)閉,完成風(fēng)道隔離和協(xié)調(diào)系統(tǒng)的信號增益平衡。
4 各輔機(jī)RB工況的試驗(yàn)情況及技術(shù)要點(diǎn)
在試驗(yàn)前,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及各分控制系統(tǒng)均經(jīng)過認(rèn)真調(diào)試,投入生產(chǎn)。自動投入率100%,各模擬量控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)優(yōu)良,經(jīng)受了生產(chǎn)各種工況的檢驗(yàn)。
4.1 一次風(fēng)機(jī)RB
A、B、C、D磨運(yùn)行,進(jìn)行了12一次風(fēng)機(jī)的RB試驗(yàn)。運(yùn)行人員從就地手動跳閘11一次風(fēng)機(jī),同時A磨跳閘,5s后B磨跳閘,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式由DEB自動切至機(jī)跟隨方式,自動滑壓運(yùn)行,滑壓速率為0.15MPa/min,在整個過程中,一次風(fēng)壓最低5.1kap,穩(wěn)定后維持在6.2kap。爐膛壓力最低到-1260Pa,汽包水位最低-103mm,主汽溫最低517℃,再熱汽溫最低502℃,機(jī)組負(fù)荷最低166MW。
4.2 送、引風(fēng)機(jī)RB
實(shí)現(xiàn)送、引風(fēng)機(jī)的出發(fā)點(diǎn)是爐膛風(fēng)量平衡原理。前提是保證爐膛壓力保護(hù)不能動作。下面以引風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)為例作簡要分析,試驗(yàn)過程中機(jī)組的主要參數(shù)的變化曲線如圖-2。
A、B、C、D磨運(yùn)行,運(yùn)行人員從就地手動跳閘12引風(fēng)機(jī),12送風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖跳閘,同時A磨跳閘,5s后B磨跳閘,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式由DEB自動切至機(jī)跟隨方式,自動滑壓運(yùn)行,滑壓速率為0.15MPa/min,由于引風(fēng)機(jī)跳閘,使?fàn)t膛壓力減小,隨后由于同側(cè)的送風(fēng)機(jī)連鎖跳閘,入爐風(fēng)量減小,使?fàn)t膛負(fù)壓增大,主汽壓力、燃料量、風(fēng)量下降,機(jī)前壓力在汽機(jī)調(diào)門的控制下最終維持在14.1,主汽溫度維持在530℃,由于主汽壓力和主汽流量的波動造成汽包水位的波動。整個過程中,燃料量最終維持在91t/h,功率維持在185MW左右。
4.3 給水泵RB(無電泵聯(lián)啟)
給水泵RB基本的出發(fā)點(diǎn)是物質(zhì)平衡原理,及單泵最大出力時所保證的給水流量和鍋爐蒸發(fā)量之間的物質(zhì)平衡。該工況對汽包水位影響最大,也是最直接的。
A、B、C、D磨運(yùn)行,進(jìn)行了11小機(jī)的RB試驗(yàn)。運(yùn)行人員從就地手動跳閘11小機(jī),A磨跳閘,5s后B磨跳閘,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式由DEB自動切至機(jī)跟隨方式,自動切為定壓運(yùn)行,在整個過程中,汽包水位最低-188mm,給水流量最低580T/h,主汽溫最低513℃,再熱汽溫最低502℃。
5 結(jié)論
在以上各項(xiàng)試驗(yàn)中,機(jī)組始終處于協(xié)調(diào)運(yùn)行方式,所有RB工況無需運(yùn)行人員進(jìn)行任何干預(yù),試驗(yàn)過程機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)均為達(dá)到保護(hù)動作值,達(dá)到了機(jī)組在輔機(jī)意外跳閘時自動安全快速減負(fù)荷的目的。為機(jī)組運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性提供了保障。
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