摘 要:神華準能選煤廠使用的奧地利生產(chǎn)的ANDRITZ-HBF-S 120/10加壓過濾機,是在2000年引進的先進技術(shù)脫水設(shè)備,電氣、機械的新技術(shù)應(yīng)用在它的設(shè)計、使用及維護中有著具體的體現(xiàn)。它雖然是一個單臺設(shè)備,但卻是一個集智能操作、電氣反饋控制、機械聯(lián)動為一體的系統(tǒng)?,F(xiàn)對其卸料系統(tǒng)的流量控制閥OV211改造原因、機理、方案的深入探討總結(jié),可以讓我們更好地提高加壓過濾機使用效果,希望能夠為先進進口設(shè)備國產(chǎn)化提供借鑒。
關(guān)鍵詞:加壓過濾機OV211;故障;分析;處理;方法
1 概述
神華準能選煤廠是一座年入選原煤3000萬噸的特大型動力煤選煤廠,于1996年試生產(chǎn),入廠原煤分為優(yōu)煤和劣煤兩種,采用塊煤跳汰工藝,優(yōu)煤以50mm分級,末煤直接入產(chǎn)品倉:劣煤以13mm分級,末煤直接入產(chǎn)品倉。由于煤炭市場供求的加大和煤質(zhì)要求的變化,選煤廠進行了跳汰入選下限的改造,將優(yōu)煤以50mm分級改為13mm分級,致使系統(tǒng)的煤泥量大大增加,因而原有的板框式壓濾設(shè)備生產(chǎn)能力遠遠不足,從而導(dǎo)致煤泥產(chǎn)品水分較高,達到30%,為了提高生產(chǎn)效率和解決煤泥水處理能力不足的問題,選煤廠引進了兩臺奧地利生產(chǎn)的ANDRITZ-HBF-S 120/10加壓過濾機,處理能力為70t/h,濾盤數(shù)為10個,過濾面積為120㎡,用于處理煤泥,取得了較好的效果,大大提高了生產(chǎn)效率。車間在對加壓過濾機進行使用和維護中,根據(jù)設(shè)備實際使用情況,進行設(shè)備部分更新改造產(chǎn)生較高的經(jīng)濟效益,現(xiàn)就對過濾機的流量控制閥OV211的改造進行探討總結(jié)。
2 加壓過濾機的組成及工作原理
2.1 上料部分
加壓過濾機上料部分由入料桶、上料泵、分配桶、煤漿槽、料位計等組成。設(shè)備啟機時,主控工業(yè)計算機通過變頻器控制上料泵將入料桶內(nèi)的煤泥水抽至加壓過濾機煤漿槽內(nèi),泵的轉(zhuǎn)速受多種因素控制,主要由入料桶料位、煤漿槽料位、生產(chǎn)需求等因素控制。入料桶液位低于30%時,上游底流泵將入料桶蓄滿。
2.2 工作倉
加壓過濾機工作艙由加壓倉、主軸、分配頭、濾盤、刮板機、反吹風(fēng)包等組成。各濾盤共用煤漿槽,即煤漿槽內(nèi)的煤漿是連通的。主軸兩側(cè)各裝一個分配頭,每個分配頭內(nèi)裝有一個控制盤和一個密封盤。密封盤上連接著20根濾液管,濾液管上裝有濾扇,20塊濾扇組成一個濾盤。濾盤、控制盤、密封盤、分配頭通過管道與外界大氣連通。
為了說明加壓過濾機的過濾過程,現(xiàn)引入“過濾單元”的概念。一個過濾單元包括一根濾液管及其上面的濾扇。20個過濾單元構(gòu)成1個或幾個濾盤。設(shè)備啟機時,進氣控制閥開啟,將壓縮空氣注入加壓艙內(nèi),使加壓艙內(nèi)產(chǎn)生0.2~0.4MPa的壓力,從而使濾扇兩側(cè)產(chǎn)生正壓差,在濾扇表面上便形成煤餅。水穿過濾扇,經(jīng)濾液管、密封盤、控制盤及所連接的管道離開壓力空間到達氣水分離器。此后,過濾單元隨主軸轉(zhuǎn)動走過控制盤的干燥區(qū)。已經(jīng)完成過濾的煤餅在干燥區(qū)的有效壓差的作用下,進一步得到干燥。
隨著主軸的轉(zhuǎn)動,此過濾單元走過分配頭的反吹風(fēng)區(qū)。當(dāng)濾液管完全遮蓋住控制盤的反吹孔時,快速動作的電磁閥OV114、115閥打開,使空氣經(jīng)過分配頭和濾液管到達濾扇。反吹風(fēng)包內(nèi)壓縮空氣壓力比加壓倉內(nèi)壓力高1Bar左右,可以把煤餅從濾扇吹下來,并落入煤漿槽下方的刮板運輸機上,此后便被運至卸料倉內(nèi)。
主軸上的濾盤是錯開的,一側(cè)的5塊相對于另一側(cè)5塊錯開1/2個濾扇(9°)。這樣可以減少反吹風(fēng)包的壓降,使氣流更均勻。每個分配頭配有一個隔膜式反吹風(fēng)閥,并通過電磁閥加以控制。在主軸機尾處固定有開關(guān)盤,上面裝有兩接近開關(guān),其間距也為9°,當(dāng)主軸轉(zhuǎn)至一開關(guān)位置時,信號通過PLC傳至現(xiàn)場電磁閥線圈,從而使反吹風(fēng)閥打開,使5塊濾扇的煤餅被吹下來。當(dāng)濾扇繼續(xù)轉(zhuǎn)動9°時,則另外5塊濾扇吹餅。濾盤之間裝有攪拌器,使煤漿保持懸浮液狀態(tài)。攪拌器位于煤漿槽后部,固定在可回轉(zhuǎn)架座上,以便于安裝和拆卸。
2.3 排料裝置
加壓過濾機排料裝置由緩沖倉、料位計、卸料倉、上閘門、下閘門、密封圈組成。排料裝置的作用是把脫水后的煤餅從壓力罐內(nèi)運出來。設(shè)備運行時,上下閘門關(guān)閉,密封圈充氣,卸料倉內(nèi)充氣,使其與加壓倉內(nèi)壓力相等。當(dāng)上方緩沖倉料位達到設(shè)定料位時,上密封圈排氣,由液壓驅(qū)動上閘板打開,緩沖倉內(nèi)煤泥落入卸料倉。隨后,上閘板關(guān)閉,上密封圈充氣,于卸料倉連通的PCV211控制閥打開,使卸料倉內(nèi)壓力與外界大氣壓相等后,下密封圈排氣,下閘板打開,煤泥落入下方刮板輸送機上,并最終運至產(chǎn)品倉。此后又重新開始一個新的卸料動作循環(huán)。
2.4 輔助設(shè)備
加壓過濾機輔助設(shè)備主要由主空壓機、控制風(fēng)空壓機、高壓清洗泵、集中潤滑泵、濾液泵、液壓站等組成。
①主空壓機主要為加壓過濾機提供工作壓縮空氣,該廠使用的空壓機為英格索蘭公司生產(chǎn)的M250型雙螺桿空氣壓縮機。
②控制風(fēng)空壓機為加壓過濾機提供必要的控制風(fēng),其壓力高于工作風(fēng),用來控制設(shè)備內(nèi)各氣動閥門的開閉。
③高壓清洗泵可將水壓提高至40Bar左右,用來清洗濾布。
④集中潤滑泵主要為加壓過濾機主軸、分配頭、刮板機等必要的潤滑部位提供潤滑油脂。
⑤濾液泵將濾液池內(nèi)濾液水抽至選煤廠洗水系統(tǒng),以便循環(huán)使用。
⑥液壓站主要驅(qū)動卸料倉上下閘板的運動以及罐內(nèi)清洗濾布擺桿的擺動。
3 加壓過濾機流量控制閥OV211的改造探討
3.1 加壓過濾機中流量控制閥的作用
從上面的加壓過濾機的組成及工作原理中不難看出:加壓過濾機生產(chǎn)工藝中需要控制三種物料(煤泥水:由上料桶抽至加工倉中煤漿槽內(nèi);濾液水:穿過濾扇,經(jīng)濾液管、密封盤、控制盤及所連接的管道離開壓力空間達到氣水分離器的水;煤泥:脫水后的煤餅通過排料裝置從壓力罐內(nèi)運出來),兩種氣體(工作風(fēng):注入加壓艙內(nèi)壓縮空氣,使加壓艙內(nèi)產(chǎn)生0.2~0.4MPa的壓力、控制風(fēng):用來控制設(shè)備內(nèi)各氣動閥門的開閉。)。來實現(xiàn)煤泥從煤泥水中分離、脫水和收集。為了有效控制這些物料和氣體,安裝了各式閥門,并安裝了反映物料液位、氣體壓力、閥門位置的各種傳感器。通過把各個傳感器與閥門之間邏輯關(guān)系編寫在PLC中的控制程序內(nèi),來實現(xiàn)各個傳感器與閥門的配合。在閥門的使用和選取上也顯示了設(shè)計者的智慧,在整套的加壓過濾機中選用了三個流量閥。這三個流量控制閥分別是OV004、OV005、OV211,它們通過PLC的模擬輸出模塊輸出4~20mA電流信號調(diào)節(jié)微量電磁閥控制氣動驅(qū)動裝置進行調(diào)節(jié)流量(智能閥門定位器)控制閥的開啟度的大小,但是這種閥門在加壓過濾機PLC中沒有對其實際開啟度大小的監(jiān)測和反饋。OV004是壓縮空氣的進氣控制閥,在PLC程序中通過加壓艙內(nèi)壓力傳感器的壓力反饋,隨時調(diào)整輸出電流信號控制其開啟度的大小,使得加壓艙工作時保持在0.2~0.4MPa內(nèi)在作業(yè)時可調(diào)定的恒定壓力,從而使濾扇兩側(cè)產(chǎn)生正壓差,在濾扇表面上便形成煤餅;OV005是反吹風(fēng)包的進氣控制閥,在PLC程序中通過反吹風(fēng)包內(nèi)壓力傳感器的壓力反饋,隨時調(diào)整輸出電流信號控制其開啟度的大小,保證反吹風(fēng)包內(nèi)壓縮空氣壓力與加壓倉內(nèi)壓力的壓差達到在操作時所設(shè)置的不高于1Bar的設(shè)定值,可以把煤餅從濾扇吹下來,并落入煤漿槽下方的刮板運輸機上,此后便被運至卸料倉內(nèi)。OV211是排料裝置中卸料倉的排氣控制閥門,在PLC程序中通過緩沖倉料位和操作方式的設(shè)定,調(diào)整輸出電流信號控制其開啟度的大小,及時快速排出卸料倉內(nèi)的壓縮空氣,使卸料倉內(nèi)壓力與外界大氣壓相等后,下密封圈排氣,下閘板打開,煤泥落入下方刮板輸送機上,縮短卸料時間,保證卸料效率。通過上述介紹我們看出這三個流量閥在加壓過濾機生產(chǎn)工藝中對其工作的連續(xù)性,煤泥生產(chǎn)的穩(wěn)定性和設(shè)備的高效運行方面起到至關(guān)重要的作用。
3.2 加壓過濾機中流量控制閥OV211故障分析
通過多年的設(shè)備運行發(fā)現(xiàn)在整套加壓過濾機中的三個流量閥中故障率和影響設(shè)備運行最高的是OV211。據(jù)統(tǒng)計兩臺加壓過濾機的OV004和OV005的損壞更換周期可達到3-5年,而OV211的損壞更換周期卻是最短3個月長不到12個月。每臺流量閥的成本就達到5萬元,存在故障更換周期的不確定性很難控制車間成本。筆者在OV211最早出現(xiàn)故障但備件不足,為了不影響設(shè)備運行,同時等待新閥備件的到來就開始對OV211進行修復(fù),但是每次的修復(fù)質(zhì)量不高,運行時間短,最短能堅持2-3小時,最長一次堅持3個月。OV211主要出現(xiàn)的兩類故障:
①OV211閥智能定位器內(nèi)的微型電磁閥(又稱先驅(qū)閥)隔膜片故障。流量控制閥是通過4-20mA電流信號調(diào)節(jié)微量電磁閥(又稱先驅(qū)閥)再控制氣動驅(qū)動裝置進行調(diào)節(jié)閥門的開啟度的大小。其微量電磁閥(又稱先驅(qū)閥)隔膜片經(jīng)常出現(xiàn)故障。其故障現(xiàn)象是:OV211打開緩慢,控制反應(yīng)不靈活或無法開啟。經(jīng)過調(diào)整閥門微調(diào)旋鈕出現(xiàn)加大故障情況,使原來控制反映不靈活或打開緩慢的變成無法開啟。通過查找發(fā)現(xiàn)微量電磁的控制微型氣缸內(nèi)的隔膜片破損,左右氣缸竄氣,無法準確控制氣動驅(qū)動裝置。分析原因:OV211閥的運行不同于OV004與OV005,OV004與OV005的運行方式是在設(shè)備啟機后打開閥門,根據(jù)需要進行重復(fù)多次逐步少量調(diào)整開啟度。而OV211是在卸料的每一次循環(huán)中直接開啟關(guān)閉,在大幅度沖擊和往復(fù)運動中隔膜片的橡膠接口出現(xiàn)短線折損,產(chǎn)生漏氣。修復(fù)方法:無法購買到配件只能使橡膠代替或聯(lián)系國內(nèi)廠家加工。我們實驗過多種橡膠材質(zhì)但是效果不理想,最長的一次堅持了3個月,以后再沒堅持住。國內(nèi)的一些廠家做過一些實驗,效果不佳,不經(jīng)濟,廠家放棄。最終我們也放棄修復(fù),直接更換整套閥門或定位器驅(qū)動頭。
②OV211閥智能定位器電氣芯片故障。其故障現(xiàn)象:OV211打開緩慢,控制反應(yīng)不靈活或無法開啟,以及零點和行程漂移。經(jīng)過調(diào)整閥門微調(diào)旋鈕可以減輕故障,使原來控制反應(yīng)不靈活或打開緩慢的變成可以正常開啟。但是再次使用周期不長,7-15天不等,調(diào)整3~5次后徹底損壞。分析其原因:其動作頻繁而且每次動作電流加載時間短,單位時間內(nèi)變化量大,對電氣芯片的工作沖擊較大。另外,現(xiàn)場的條件較差,煤塵和水汽較大,卸料系統(tǒng)閘板開啟震動較大,也是造成故障的原因之一。修復(fù)方法:其電氣芯片使用集成線路板,由于我們?nèi)藛T素質(zhì)和設(shè)備條件不具備將其修復(fù)的能力,也曾經(jīng)委托國內(nèi)人員修復(fù),但是修復(fù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益不合適,維修人員放棄。最終我們也只能把出現(xiàn)第一或第二種故障情況閥門再進行組裝使用,不能配對就放棄修復(fù),直接更換整套閥門或定位器驅(qū)動頭。
3.3 加壓過濾機中OV211的改造實施方案
3.3.1 設(shè)計思路。
由于OV21閥出現(xiàn)的故障,已經(jīng)直接影響了加壓過濾機運行效率和成本,我們一直積極探討和尋找處理OV211故障解決方案。通過上述分析發(fā)現(xiàn)要想真正解決這一問題,需要更換一種滿足使用新型閥門或更改OV211閥控制方式。帶著這樣的思路筆者重新對加壓過濾機生產(chǎn)工藝進行學(xué)習(xí)研究得出:可以通過改變OV211閥的控制方式,使用電磁閥直接驅(qū)動氣動驅(qū)動裝置控制球型閥,來解決這一問題。原理分析:加壓過濾機生產(chǎn)工藝可以通過上位工控機進行自動操作,它的操作方式和卸料倉料位共同對OV211的開啟大小進行邏輯控制。但在該廠的實際運用中發(fā)現(xiàn):適應(yīng)該廠煤泥生產(chǎn)需要的加壓過濾機最佳生產(chǎn)操作方式為一種,就是將OV211閥設(shè)置為快速開啟和關(guān)閉。這也是OV211閥出現(xiàn)損壞原因之一。如果直接使用電磁閥驅(qū)動氣動驅(qū)動裝置控制球型閥就可以滿足上述功能,只要將PLC模擬輸出信號4~20mA轉(zhuǎn)換為數(shù)字開關(guān)量輸出控制電磁閥即可。
3.3.2 實施方案和效果。
①設(shè)計改造思路有了,尋找方案。一種通過更改編寫PLC程序,改變OV211控制邏輯,更改輸出模塊信號點,實現(xiàn)將PLC模擬輸出信號4~20mA轉(zhuǎn)換為數(shù)字開關(guān)量輸出控制電磁閥。技術(shù)難度較大,還需要有廠家配合,費用造價昂貴。另一種不改變PLC程序,只調(diào)整設(shè)定整操作方式,再將PLC模擬輸出信號4~20mA通過轉(zhuǎn)換裝置轉(zhuǎn)換為數(shù)字開關(guān)量輸出控制電磁閥。方法簡單,便于操作,費用低廉。比較兩者方案,最終決定使用第二種方案。
②具體操作:在配電室安裝模擬信號轉(zhuǎn)換數(shù)字量轉(zhuǎn)換裝置。轉(zhuǎn)換裝置選用的是斯奧特自動化儀器儀表公司生產(chǎn)的SAT8型測控儀,其可以使模擬信號輸入根據(jù)需要設(shè)定為數(shù)字開關(guān)量輸出。SAT8型測控儀是一種免維護的儀表,采用自動調(diào)零技術(shù)可以長期使用不會產(chǎn)生任何零漂,采用多重保護和隔離設(shè)計,抗干擾能力強、可靠性高?,F(xiàn)場使用8020750電磁閥控制氣動球型閥。8020750電磁閥和氣動球型閥是該廠車間一直在用可靠性較高的配件。
③其工作原理:當(dāng)PLC 輸出4~20mA電流信號通過電流隔離輸出到SAT8型測控儀,對測控儀進行設(shè)置調(diào)整數(shù)字開關(guān)量輸出,控制電磁閥開啟閉合氣動球型型閥。
④改造后的效果:減少了211排氣閥的故障率,提高了生產(chǎn)效益;成本節(jié)約:以往每年單臺壓濾機更換211排氣閥2套,驅(qū)動頭5個,從2013年6月改造至今從未更換過任何部件,年節(jié)約成本約10萬~30萬元,兩臺加壓過濾機節(jié)約每年20萬~60萬元。提議:加壓過濾機國產(chǎn)化時,對卸料系統(tǒng)和操作可以進行優(yōu)化考慮,更改閥門控制方式,使用電磁閥控制氣動閥門,既節(jié)約設(shè)計生產(chǎn)成本,又減少設(shè)備使用單位的運營成本。
⑤在改造實施時需運行觀察和考慮的細節(jié):a輸入輸出設(shè)備功率匹配問題。使用功率匹配器隔離輸入輸出設(shè)備,避免現(xiàn)場設(shè)備出現(xiàn)接地短路故障,造成加壓過濾機的PLC控制回路的故障。b新增測控儀工作電源使用和設(shè)備接地連接。測控儀使用專用接地線連接到加壓過濾機控制回路接地極,電源使用其對應(yīng)控制回路電源線路供電,避免形成懸浮地或是懸浮電源產(chǎn)生,干擾加壓過濾機的PLC控制回路信號輸入。c數(shù)字開關(guān)量的設(shè)置調(diào)定。觀察設(shè)備運行狀態(tài),根據(jù)實際情況調(diào)定數(shù)字開關(guān)量輸出。
4 結(jié)束語
HBF-S 120/10 型加壓過濾機在神華準能選煤廠自投產(chǎn)以來,通過車間人員的不懈努力使得加壓過濾機一直運行穩(wěn)定,同時得到了一些運行、檢修等各方面的經(jīng)驗?,F(xiàn)在就對卸料系統(tǒng)的流量控制閥OV211改造做出一些經(jīng)驗總結(jié)和大家進行探討,希望在今后的工作中及時的就一些發(fā)生頻率較高的故障,繼續(xù)學(xué)習(xí),探索,將降低故障率,節(jié)約維修成本,讓選煤廠的效益進一步提高。
參考文獻:
[1]安德里茲加壓過濾機使用說明書.安德里茲技術(shù)有限公司,2002.
作者簡介:張兆征,男,漢族,1970年3月出生,大專學(xué)歷,工程師職稱,在神華準格爾能源有限責(zé)任公司選煤廠工作。