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        楊營選煤廠降低介質(zhì)消耗的研究探討

        2015-12-29 00:00:00宋洪鋒
        科技與企業(yè) 2015年2期

        【摘要】重介質(zhì)選煤通常介質(zhì)消耗高,增加了選煤成本,嚴(yán)重影響選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。本文著重結(jié)合楊營選煤廠初期生產(chǎn)的實(shí)際情況來說明造成介耗高的因素及降低介質(zhì)消耗的措施。

        【關(guān)鍵詞】技術(shù)損失;管理損失;脫介篩;脫介篩噴水;磁選系統(tǒng)

        1.前言

        21世紀(jì)以來,隨著用煤企業(yè)對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高,分選精度高,操作方便、對煤質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng)、易于實(shí)現(xiàn)自動化的重介質(zhì)選煤技術(shù)越來越受到各煤炭企業(yè)的青睞。但同時介質(zhì)消耗高成為重介質(zhì)選煤廠普遍存在的問題,如何控制介耗成為降低重介選煤廠生產(chǎn)成本的主要關(guān)鍵指標(biāo)。

        楊營選煤廠是一座設(shè)計能力為45萬噸的礦井型選煤廠。選煤工藝采用>50mm原煤動篩排矸、<50mm重介分選、粗煤泥TBS分選、細(xì)煤泥浮選、尾煤壓濾回收聯(lián)合分選工藝。礦井原煤經(jīng)50mm的分級篩分級,篩上物經(jīng)手選皮帶揀選后進(jìn)入動篩跳汰機(jī),動篩分選后塊精煤破碎到50mm以下后與原煤分級篩篩下物<50mm原煤一起進(jìn)入主廠房三產(chǎn)品重介旋流器進(jìn)行分選,經(jīng)脫介篩、TBS、浮選機(jī)、壓濾后最終形成精煤、中煤、煤泥、矸石四種產(chǎn)品銷售。

        楊營選煤廠于2011年10月開始聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),試運(yùn)轉(zhuǎn)階段,介耗較高,時因跑介嚴(yán)重而停車補(bǔ)介。降低介耗成為選煤廠急需解決的問題,通過對現(xiàn)場管理和技術(shù)上存在問題進(jìn)行細(xì)致分析,并進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn),在較短時間內(nèi)將噸煤介耗降到1.2千克左右,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,現(xiàn)經(jīng)過一年運(yùn)行,噸煤介耗降到1千克左右?,F(xiàn)結(jié)合楊營選煤廠的實(shí)際情況來說明影響介質(zhì)損失的因素及降低介質(zhì)消耗的措施。

        2.降低介質(zhì)損失途徑及解決措施

        2.1強(qiáng)化固定篩(弧形篩)、脫介篩脫介效果

        弧形篩和脫介篩在脫介系統(tǒng)中起到至關(guān)重要的作用,二者工作效果直接影響到介耗大小。在生產(chǎn)或調(diào)試過程中,一旦出現(xiàn)介耗高的現(xiàn)象,應(yīng)首先檢測設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,脫介效果如何。并針對問題進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。影響脫介效果的主要因素有:設(shè)備的處理能力、入料沿篩寬分布情況、噴水、篩面包角、安裝角度等。

        楊營選煤廠使用的是弧形篩,因?yàn)榻嵌炔缓线m、廠房空間狹小等原因造成固定篩積煤、積介,影響了弧形篩的脫介效果,增大了脫介篩的負(fù)荷,降低了脫介篩的脫介效果,從而使大量介質(zhì)進(jìn)人稀介質(zhì)段,增加了磁選機(jī)負(fù)荷,造成跑介。通過調(diào)整、及時清理和檢查更換等措施的實(shí)施,發(fā)揮了1mm弧形篩的脫介效率,能夠脫去80%左右的懸浮液,達(dá)到了設(shè)計的要求。

        脫介篩是產(chǎn)品帶介的把關(guān)設(shè)備,影響脫介篩脫介效果的因素眾多。楊營選煤廠在使用過程中通過如下方法提高脫介效果:

        1)為使物料充分脫介,延長物料在脫介篩上停留的時間;改造了精煤脫介篩的篩面,把原來2道檔水堰改造為4道檔水堰,并在精煤脫介篩篩面的前部盲板位置增設(shè)了一道擋水堰,有效防止了跑介,增加了脫介效果;定期對脫介篩篩縫進(jìn)行檢測,發(fā)生篩縫磨損嚴(yán)重或者篩縫卡雜物及時進(jìn)行更換。

        2)完善了《楊營選煤廠生產(chǎn)管理規(guī)定》。生產(chǎn)初期,由于循環(huán)水濃度高或者水中有雜物,容易導(dǎo)致篩縫、噴嘴被雜物堵塞,整個篩面掛滿“毛毛”,不及時清理影響噴水效果,造成介質(zhì)損失。針對此種情況,制定管理辦法,增加了對篩面及噴頭的清理規(guī)定,每天停車檢修必須及時清理篩面及脫介篩噴嘴。通過實(shí)施,提高脫介篩透篩率及有效脫介面積,提高脫介效果。

        3)脫介篩噴水系統(tǒng)。a、噴水濃度。由于楊營煤礦井下地質(zhì)條件復(fù)雜,煤質(zhì)變化較大,造成循環(huán)水濃度變化較大,有時高達(dá)40g/l以上,正常也在20g/l左右,對產(chǎn)品脫介、精煤灰分都產(chǎn)生重要影響。楊營選煤廠對絮凝劑攪拌裝置進(jìn)水管道進(jìn)行了技術(shù)改造。將進(jìn)水管道通徑由DN50改造為DN80,增加了進(jìn)水流量和壓力,減少了絮凝劑藥劑配比時間,并改變煤泥水系統(tǒng)的加藥種類,通過調(diào)研重新選定了絮凝劑廠家,將藥劑更換為800萬單位高分子聚丙烯酰胺。通過實(shí)施改造,原煤入洗量、精煤產(chǎn)率都有顯著提高,現(xiàn)楊營選煤廠循環(huán)水濃度在3g/l左右,水質(zhì)得到改善,明顯改善了脫介效果。

        b、噴水量。介質(zhì)的最終脫除主要靠噴水來實(shí)現(xiàn),足夠的水量有利于產(chǎn)品表面介質(zhì)的脫除。剛開始怕水量大增大煤泥水處理壓力,循環(huán)水量較小,造成噴水量不足,噴水壓力小,產(chǎn)品帶介量大。通過試驗(yàn),逐步增大噴水量,最后調(diào)整為噴水壓力在0.3~0.4MPa,產(chǎn)品帶介量較少。

        c、噴水位置。噴水位置的選擇也對脫介有較大影響。噴水位置直接影響噴水量和噴水壓力,楊營選煤廠剛開始噴水位置不合適,離篩面較高,且噴淋面積不合理,造成脫介效果差,經(jīng)過改造噴頭、降低噴水管位置后,脫介效果較好。

        2.2分流量的調(diào)整

        分流懸浮液進(jìn)入稀介質(zhì)桶,存在一部分介質(zhì)在懸浮液凈化回收過程中流失到磁選尾礦中。要減少這部分技術(shù)損失,應(yīng)提高分級篩的分級效果,減少進(jìn)入系統(tǒng)的煤泥量,并加強(qiáng)噴水管理,保證介質(zhì)系統(tǒng)煤泥平衡,盡可能減少分流量,使合格介質(zhì)在脫介篩一段完全回收。

        2.3循環(huán)量的控制

        試運(yùn)轉(zhuǎn)初期,由于人員操作不熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)循環(huán)量大,增加脫介篩負(fù)荷,部分合介進(jìn)入稀介段,造成跑介。經(jīng)過摸索調(diào)整,在能夠保證分選和精煤煤流通暢時,盡量控制介質(zhì)循環(huán)量,保證脫介效果。

        2.4磁選回收系統(tǒng)

        磁選系統(tǒng)是介質(zhì)回收作業(yè)的最后工序,其工作狀態(tài)對重介質(zhì)的回收率影響極大。2.4.1磁選系統(tǒng)入料穩(wěn)定性控制。介質(zhì)桶的液位不平衡,會導(dǎo)致分流量突然加大,進(jìn)入稀介質(zhì)中的磁鐵礦粉就增加,超過了磁選機(jī)的設(shè)計最大精礦處理量,部分磁鐵礦粉就流失到尾礦中,液位得到保持以后,分流量明顯減小,能夠保持磁選機(jī)入料量和入料物性質(zhì)的穩(wěn)定,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況合理調(diào)節(jié)磁選機(jī)尾礦排放孔的大小以及脫介篩噴水量,保持了一定的尾礦溢流液面;另外,保證磁選機(jī)清掃皮子緊貼滾筒,保證滾筒上的介質(zhì)能夠及時回收,保證了磁選機(jī)回收率>99%,從而減少了介質(zhì)的損失。2.4.2磁鐵礦粉粒度。磁鐵礦粉粒度組成對分選效果和介耗都有影響,應(yīng)根據(jù)重介系統(tǒng)實(shí)際情況,在確保系統(tǒng)穩(wěn)定的原則下,選擇適宜的粒度組成。楊營選煤廠分選時介質(zhì)粉中<0.044mm的粒級含量應(yīng)>85%,磁性物含量應(yīng)>95%,真密度>4.5。

        2.5原煤性質(zhì)

        如何在保證產(chǎn)品合格的前提下合理安排生產(chǎn),減少末煤洗選也是楊營選煤廠降低介質(zhì)消耗的途徑之一。在產(chǎn)品發(fā)熱量滿足要求時,盡量加大塊煤洗選,減少末煤入洗量,從而降低整體介質(zhì)消耗。

        2.6嚴(yán)格控制從重介系統(tǒng)中向外排放礦漿、減少機(jī)電及生產(chǎn)事故

        廠房各設(shè)備跑、冒、滴、漏及沖洗地板水都應(yīng)回收,經(jīng)掃地泵打入稀介質(zhì)桶,出現(xiàn)跑、冒、滴、漏問題時應(yīng)及時處理,防止介質(zhì)損失;每次介質(zhì)系統(tǒng)管路或者篩下溜槽堵塞及其他介質(zhì)系統(tǒng)事故都會增加介質(zhì)損耗量,一次篩下溜槽堵塞介質(zhì)損失在2噸以上。因此,要加強(qiáng)機(jī)電檢修,加強(qiáng)現(xiàn)場巡視,降低事故,保證介耗。

        3.結(jié)束語

        磁鐵礦的損耗是重介質(zhì)選煤廠的一項(xiàng)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),不但關(guān)系到材料消耗量的大小,還影響到重介質(zhì)系統(tǒng)的生產(chǎn)能否保持正常和穩(wěn)定;嚴(yán)格控制介質(zhì)消耗,是降低選煤廠生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要保證。對于產(chǎn)量較大的選煤廠,更應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)管理,從技術(shù)和管理這兩個方面著手,控制介質(zhì)的消耗量,降低選煤分選成本,實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

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