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        中小徑軸類件感應調(diào)質(zhì)可行性研究

        2015-12-27 07:33:02陳永明謝學興管敏超
        金屬加工(熱加工) 2015年1期
        關鍵詞:力學性能變形

        陳永明,謝學興,管敏超

        為了保證軸桿類零件具有良好的綜合力學性能,調(diào)質(zhì)處理無疑是一種較理想的處理方式。

        調(diào)質(zhì)的方式有多種,采用電阻爐加熱方式的傳統(tǒng)調(diào)質(zhì)處理是最常見的,但也存在眾多弊端。而采用感應加熱方式的調(diào)質(zhì)處理在國內(nèi)不多見,但因其環(huán)保、節(jié)能性好的優(yōu)點,在國外已得到了較廣泛的應用。電阻爐調(diào)質(zhì)主要有以下缺點:①保溫時間長,氧化脫碳多。②臺車爐加熱變形量大。③勞動強度大,需要操作人員多。④爐子能耗大。⑤質(zhì)量穩(wěn)定性差。

        一、臺車爐調(diào)質(zhì)現(xiàn)狀

        圖1為經(jīng)臺車爐調(diào)質(zhì)后的長桿類零件,可明顯看到表面大量的花斑狀氧化皮。圖2可見長桿類零件調(diào)質(zhì)后嚴重的“S”變形與“麻花”變形。

        氧化脫碳多不僅造成材料的浪費,更是帶來了一系列問題:一方面淬火水槽因為大量的粉末狀氧化鐵皮(見圖3),需要定期將水槽中的水抽干清理出氧化鐵皮。氧化鐵皮過多容易導致水泵堵塞和水流速減緩,降低淬火效果;另一方面由于材料氧化脫碳,需要在粗加工時增加加工余量,無形之中增加車削環(huán)節(jié)的工作量。

        臺車爐調(diào)質(zhì)后拉桿變形的問題更是長期困擾熱處理企業(yè)的一大難題。如圖2的變形量,校直工人需要對拉桿多點反復進行校直才能達到規(guī)定的直線度要求。由于第一次變形量大,有些軸桿零件在第一次校直去應力后,往往會反彈。需要進行二次校直和去應力,浪費大量的人力和物力。圖4是2013年6月份,我們在車間實地跟蹤記錄的長桿類零件調(diào)質(zhì)后變形及去應力次數(shù)數(shù)據(jù)。跟蹤的總根數(shù)為13根,調(diào)質(zhì)后所有拉桿均需校直,經(jīng)第一次校直后去應力成功的只有4根,第二次校直與去應力的達到9根之多。

        雖然經(jīng)過技術人員不斷的努力改進,變形的現(xiàn)象在2013年下半年有較大改觀,然而由于受條件限制,在淬火冷卻環(huán)節(jié)發(fā)生的不可避免的組織轉變不均性和在臺車爐加熱環(huán)節(jié)受熱的不均性疊加一起,勢必造成變形的不可控性,呈無規(guī)律分布,難以徹底根除。與此同時,由于臺車爐密封性能差,工件在臺車爐中加熱和保溫時間長,氧化脫碳的情況較嚴重。

        為減少氧化脫碳,常用方法是在加熱過程中使用保護N2等氣氛。但在每月24h×30d的不間斷生產(chǎn)情況下,加N2保護氣氛會導致成本非常高昂以及實際換氣操作的復雜。再加上臺車爐需要不斷進出爐,導致每次進出爐均需重新加保護氣氛,既影響生產(chǎn)效率,又消耗大量N2。

        因此我們尋求一種能解決變形和氧化這兩大難題的調(diào)質(zhì)處理方法,關注這個行業(yè)的最新進展,發(fā)現(xiàn)國外有資料介紹應用感應加熱技術成功進行實心棒料調(diào)質(zhì)處理的案例,目前最大直徑能處理到160mm,而國內(nèi)相關報道較少。

        二、感應加熱技術應用于調(diào)質(zhì)處理的理論可行性

        感應熱處理是利用電磁感應的方法使得被加熱工件內(nèi)部產(chǎn)生渦流,依靠這些渦流的能量達到加熱目的,再進行保溫、冷卻的熱處理方法。一直以來在表面處理領域被廣泛應用。

        感應加熱的主要依據(jù)是:電磁感應、趨膚效應和熱傳導三項基本原理。感應加熱時,工件中的電流強度自表面向心部呈指數(shù)規(guī)律衰減,這也是為什么感應淬火時工件表面瞬間能到達高溫,而心部仍然處于低溫狀態(tài)的原因。頻率越高,此現(xiàn)象越明顯。當加熱層深度δ為熱態(tài)電流透入深度的40%~50%時,加熱的總效率最高。零件在熱態(tài)的透熱深度與頻率的簡化關系式為:

        若想實現(xiàn)感應加熱調(diào)質(zhì),那么透熱深度需達到軸類件的全截面,即零件全透熱,從以上公式明顯可看出設備頻率需保持較低水平。假如設備無法達到低頻率,也可通過反復感應加熱來將表面的渦流能量不斷向內(nèi)部滲透并結合熱傳導原理不斷使內(nèi)部到達高溫,但這種方式顯然會造成較長加熱時間以及氧化現(xiàn)象。

        因此,設備應優(yōu)先選擇中頻機或工(低)頻機,只有這樣,工件到達奧氏體化溫度的時間才會比臺車爐加熱短很多,減少氧化脫碳,可以節(jié)省毛坯加工余量,精簡現(xiàn)有的加工方式。

        鑒于設備實際頻率不可能無限小,當F=100Hz時,δ=50mm。目前國際上已有應用直徑200~300mm的大型軸類件的感應加熱,但直徑增大,對設備的功率、能耗等均提出了很高的要求。倘若選擇合適的頻率,配備不同電源,感應圈制作成多組線圈式,分段進行加熱,工件呈流水線生產(chǎn),在加熱段后面配上環(huán)形噴液圈,使得工件可以對稱冷卻,盡可能使得工件在徑向同步冷卻。冷卻后再配備多組回 火感應器,直接進行感應加熱回火。圖5是國外一家公司感應調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線的示意。

        調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線的組成,從左到右的布局為:①上料工位。②感應加熱,奧氏體化。③噴淋工位。④感應加熱回火和保溫區(qū)域。 ⑤冷卻卸料臺。這是一條在國際上也比較先進的生產(chǎn)線,據(jù)獲悉在美國、韓國等地已經(jīng)投入生產(chǎn)使用。

        圖4 桿類零件變形校直去應力次數(shù)比例

        圖5 感應調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線

        三、試驗數(shù)據(jù)以及力學性能比較

        試樣材料:42CrMo,尺寸規(guī)格:120mm×500mm。

        1. 外協(xié)廠家淬火機床試驗

        感應調(diào)質(zhì)試驗首先在外協(xié)廠家的淬火機床上展開。圖6和圖7分別為淬火前和淬火時的照片。設備電源頻率20~30kHz,感應器為單圈感應器,且噴水圈和加熱圈為一體式,這種感應器結構適合做表面淬火,不太適合做深層加熱。在有限的條件情況下,我們嘗試盡最大可能地使淬火層變深,選擇了非常小的比功率。具體工藝參數(shù)見表1。

        經(jīng)回火后試樣如圖8、圖9所示,端面出現(xiàn)了環(huán)裂現(xiàn)象,經(jīng)與國外先進機床制造公司的工程師溝通,這是感應調(diào)質(zhì)不可避免的現(xiàn)象,感應調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中也一直存在這種現(xiàn)象,徑向深度在10mm左右,軸向深度也是10mm左右。因此,根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,要求廠家原材料長度大于4000mm,一般選擇國內(nèi)鋼廠的標準長度6000mm,整根棒料經(jīng)感應調(diào)質(zhì)后再進行鋸割等處理,這樣有利于減少端部廢料的產(chǎn)生。

        圖10和圖11為試樣的金相組織,從圖可知本次試驗淬火深度不足10mm??偨Y失敗原因:不僅因為電源頻率過高,更主要原因是感應器的設計問題,噴水圈和加熱圈未設計成分體式,這樣導致難以連續(xù)對試樣進行加熱,做不到模擬調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線時的加熱狀態(tài)。另外,感應器噴水孔呈單排排布,內(nèi)接進水口只有2個,這樣也導致在加熱后,工件內(nèi)部冷卻難以實現(xiàn)快速冷卻。

        2. 國內(nèi)專業(yè)廠家試驗

        由于受現(xiàn)有條件的限制,以致在外協(xié)單位淬火試驗的失敗,我們和國內(nèi)專業(yè)廠家進行合作試驗,采用現(xiàn)有的感應淬火機床模擬感應調(diào)質(zhì)的加熱及回火,冷卻采用浸液冷卻。圖12為試樣的加熱狀態(tài),可明顯看到試樣上部已完全透熱,呈現(xiàn)漂亮的金黃色。圖13為切取的試塊。表2和表3分別為淬火、回火工藝參數(shù),圖14為試樣沿截面的硬度梯度。

        由圖14 不難看出,工件淬硬層已大于40mm。表面層的硬度稍低是由于表面存在少量脫碳。后經(jīng)金相顯微鏡觀察,距表面45mm處的金相組織為索氏體,無游離鐵素體。圖15為試樣近表面的金相組織,顯示為純回火索氏體。圖16為試樣距表面50mm的金相組織,顯示為少量回火索氏體與大量的貝氏體,但沒有出現(xiàn)游離鐵素體組織。按我廠調(diào)質(zhì)標準,其調(diào)質(zhì)深度已超過50mm,基本已淬透。隨后,我們對試樣進行線切割取樣,做了力學性能試驗,結果見表4,可以看到性能較為穩(wěn)定。

        表1 試驗工藝參數(shù)

        3. 國外專業(yè)廠家試驗

        我們采集了一組國外的專業(yè)廠家的試驗數(shù)據(jù)與2013年相同規(guī)格試樣臺車爐調(diào)質(zhì)后采集的數(shù)據(jù)做對比分析。兩者材料牌號稍有不同,但化學成分基本一致,具體材料成分見表5。表6為爐子調(diào)質(zhì)與感應調(diào)質(zhì)的力學性能比較。

        由表6不難看出,由于42CrMoS4采用的是感應調(diào)質(zhì),雖然調(diào)質(zhì)硬度較我們單位的更高,但是其斷后伸長率卻沒降低反而更高,而斷面收縮率和沖擊吸收能量也旗鼓相當。這和感應淬火的特性有關,感應淬火件屬于瞬間到溫,快速冷卻,其淬火后的晶粒比爐子調(diào)質(zhì)更細,硬度較普通淬火要高2~3HRC,回火后材料的塑韌性自然更高。

        四、感應調(diào)質(zhì)本土化的可行性

        1. 感應調(diào)質(zhì)的適用范圍與設備布置

        感應調(diào)質(zhì)適用于中小直徑的軸類零件進行流水線生產(chǎn)。因此,對于直徑過大或數(shù)量較少的零件,不推薦采用感應調(diào)質(zhì)。要求直徑≤160mm為宜。

        由于感應調(diào)質(zhì)采用的是生產(chǎn)線模式,需要不小的占地面積。40000mm×10000mm的區(qū)域,可以滿足布置一條標準感應調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線。

        2. 感應調(diào)質(zhì)所需先決條件

        當前的長桿類零件是先將原材料粗加工后進行爐子調(diào)質(zhì),形狀如圖17所示。而感應調(diào)質(zhì)需要的為圓棒料,因此,進行感應調(diào)質(zhì)的前提是去除凹槽以及端部的凸起部分。解決這一問題的辦法是將當前的模式改為鋼廠標準6m長圓棒料先進行感應調(diào)質(zhì),再進行鋸割和機加工。

        表2 感應加熱工藝參數(shù)

        表3 感應回火工藝參數(shù)

        表4 力學性能數(shù)據(jù)

        五、結語

        (1)感應加熱技術應用于中小徑軸桿件的調(diào)質(zhì)從技術上是可以實現(xiàn)的,而且已在國外廣泛應用,國內(nèi)的東北特鋼大連基地已有一條感應調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線。

        (2)感應調(diào)質(zhì)后零件的力學性能并不亞于甚至優(yōu)于電阻爐的調(diào)質(zhì),硬度的均勻性也更好。根據(jù)現(xiàn)場觀察,感應調(diào)質(zhì)后零件的變形量也遠小于電阻爐調(diào)質(zhì)。

        (3)結合實際生產(chǎn)及試驗數(shù)據(jù),感應調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線適用于直徑≤120mm的軸桿類零件,更具經(jīng)濟合理性。

        圖17 長桿類零件調(diào)質(zhì)前的粗加工狀態(tài)

        表5 試樣材料化學成分(質(zhì)量分數(shù)) (%)

        表6 爐子調(diào)質(zhì)和感應調(diào)質(zhì)力學性能比較

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