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        粉細砂地層防滲帷幕綜合施工方法

        2015-12-25 02:14:16丁躍軍
        鉆探工程 2015年4期
        關(guān)鍵詞:砂層帷幕聲波

        丁躍軍

        (中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司,貴州貴陽550023)

        1 工程概況

        四川武都水庫工程是涪江上一座具有防洪、灌溉、發(fā)電、供水、旅游和水產(chǎn)養(yǎng)殖等綜合利用效益的龍頭水庫,總庫容5.72億m3,電站裝機容量為3×50 MW,樞紐主要建筑物有碾壓混凝土重力壩和壩后式廠房等。

        右岸設置3層防滲帷幕灌漿平洞:底層(EL574 m灌漿平洞及EL574 m以下壩基廊道)、中層(右EL623 m灌漿平洞及EL574 m以上斜坡廊道)、頂層(EL660 m地表)。根據(jù)先導孔揭示,EL574 m灌漿平洞地層主要為淺灰色、灰白色白云質(zhì)灰?guī)r,發(fā)現(xiàn)大量充填性溶洞(腔)。

        EL574 m灌漿平洞設計為2排帷幕灌漿孔,孔、排距分別為2、1.8 m,灌漿壓力為5 MPa。在樁號0+031.0~051.0(底洞)下游排帷幕灌漿施工過程中出現(xiàn)塌孔、孔口返細砂、涌水等現(xiàn)象,灌漿孔在砂層段不能成孔,無法形成帷幕。

        為了查明砂層的詳細分布情況,在樁號0+30.0~54.0 m段的上游排帷幕線上布置5個鉆孔進行鉆孔取心及大功率聲波CT探測。初步確定了粉細砂層分布位置為樁號0+31.4~52.5 m、高程EL502.7~513.1 m,砂層區(qū)視波速為2300~3100 m/s。

        經(jīng)過參建四方專題討論,確定對該部位粉細砂層段防滲帷幕采用“高壓旋噴(新三管法)+濕磨細水泥灌漿+化學灌漿”組合處理方法。

        2 工程難點和特點

        (1)作業(yè)面位于洞內(nèi),場面狹小,高壓旋噴設備需進行改裝;

        (2)該部位工程為有壓水頭下作業(yè)(蓄水位高程為EL592 m),增加施工難度;

        (3)高壓旋噴鉆孔孔距為0.67 m,因此精度要求高,要求孔斜率<0.7%;

        (4)本工程采用新工藝施工,高壓旋噴孔平均孔深達70多米,難度很大。

        3 砂層處理施工

        3.1 設計要求和孔位布置

        樁號0+031.0~051.0(底洞)布置3排高壓旋噴孔,孔距0.67 m,排距0.6 m;濕式磨細水泥灌漿孔為2排,孔距0.67 m,排拒1.2 m,灌漿壓力5.0 MPa;化學灌漿孔為1排,孔距0.67 m,位于帷幕中心線上。處理高程范圍均按砂層上、下0.5 m控制。鉆孔布置見圖1。

        圖1 砂層段灌孔布置圖

        3.2 高壓旋噴施工

        3.2.1 高壓旋噴鉆孔

        采用降低了桅桿高度的CM351型潛孔鉆機開孔,開孔口徑為220 mm。鉆孔深度2.0 m后,下入219 mm孔口導向管(長2.1 m),孔口管外露10 cm,管外用水泥砂漿填塞密實;然后以168 mm沖擊器加扶正器鉆至砂層頂板,后跟管鉆進穿過砂層至基巖0.5 m。

        3.2.2 噴射方法

        高壓旋噴管下至砂層頂部,按氣、水、漿順序開啟,待孔口返出水泥漿后,達到回漿標準,開始按表1所示技術(shù)參數(shù)進行高壓噴射灌漿。高壓旋噴灌漿自上而下,后自下而上往復噴射。噴漿過程中因拆卸噴射管而中斷時,重復高壓旋噴灌漿長度≮0.5 m。噴漿中因機故中斷時,應盡力縮短中斷時間,及早恢復灌漿,且續(xù)噴時應復噴0.5 m以保證高壓旋噴體的連續(xù)性。如中斷時間>2 h,掃孔后重新噴射。

        3.2.3 高壓旋噴質(zhì)量檢查

        通過高壓旋噴灌漿處理后,為評價處理效果,采用大功率聲波CT、單孔聲波、鉆孔全景數(shù)字成像綜合方法檢測,未做壓水試驗。

        大功率聲波CT檢測選擇在位于0+36.6 m和0+46.7 m的兩孔間進行。單孔聲波和全景數(shù)字成像共測試6個孔。

        高壓旋噴灌漿處理后,單孔聲波波速在1810~4710 m/s之間,大多數(shù)為2600~3860 m/s;大功率聲波CT視波速由2300~3100 m/s提高到3100~4200 m/s之間。大部分砂層區(qū)視波速較處理前明顯提高,多被純水泥置換或水泥與砂的混合體膠結(jié)良好;但局部砂層區(qū)視波速提高不明顯,還存在水泥與砂混合體膠結(jié)不密實和空腔現(xiàn)象。

        表1 高壓旋噴施工技術(shù)參數(shù)表

        3.3 石磨細水泥灌漿施工

        3.3.1 砂層段石磨水泥灌漿施工

        高壓旋噴灌漿施工后,檢測表明砂層段大部分已經(jīng)膠結(jié),局部還存在水泥與砂膠結(jié)體不密實和空腔現(xiàn)象。因此,進行了砂層段石磨水泥帷幕灌漿,施工工序為:鉆孔→洗孔→裂隙沖洗(簡易壓水)→灌漿→下段鉆孔→……→封孔。

        濕磨后的水泥顆粒粒徑標準,按D50≤10~12 μm、D97≤40 μm控制。用細度檢測儀檢測,發(fā)現(xiàn)偏差時,及時調(diào)整細度調(diào)節(jié)盤及濕磨時間,保證水泥細度滿足要求。濕磨后的水泥漿液,時間超過2 h的漿液廢棄不用。

        3.3.2 砂層段石磨水泥灌漿質(zhì)量檢查

        水泥灌漿完成后,布置8個鉆孔進行磨細水泥灌后檢測。檢測方法為鉆孔取心、壓水試驗、單孔聲波、鉆孔全景數(shù)字成像綜合分析。

        共壓水100段,透水率>1 Lu的5段,最大值為5.14 Lu。樁號 0+35.0~47.0 m、高程 513.0~498.0 m區(qū)域砂層平均波速在2850~3730 m/s之間,大功率聲波CT視波速在3200~4400 m/s之間,局部(特別是砂層底部)還存在膠結(jié)較差的砂體和空腔。

        3.4 化學灌漿

        3.4.1 化學灌漿材料

        考慮到水庫的引水功能,化學灌漿采用環(huán)保、經(jīng)濟的改性水玻璃。

        改性水玻璃漿液主材主要為水玻璃(濃度20波美度以上,模數(shù)3.1~3.6)、濃硫酸(濃度98%以上)、調(diào)節(jié)劑等,改性水玻璃的配制分為甲液和乙液,兩種漿液按比例混合而成。

        甲液的主要成分為硫酸與水。先在攪拌桶里加水,然后按配合比將酸加入水中稀釋成要求的濃度(10% ~20%),加入調(diào)節(jié)劑并均勻攪拌。乙液主要由水玻璃按配合比加水稀釋而成。甲、乙兩液配制好后,輸送至施工現(xiàn)場,再根據(jù)兩液比例混合、攪拌,測定pH值(要求pH值=4~6,根據(jù)凝膠時間調(diào)整),專用灌漿泵灌入孔段內(nèi)。

        3.4.2 化學灌漿施工

        灌漿孔設計:在帷幕中心線布置一排(30孔)化學灌漿孔,孔距0.67 m。鉆孔直徑75 mm,穿過砂層,進入基巖2 m。

        施工工序:鉆孔(洗孔)→管路安裝與試壓→配漿→灌漿直至結(jié)束拔起孔塞→待凝(2 h以上)→沖洗管路→鉆灌下一段→終孔(封孔)。

        灌漿參數(shù):灌漿壓力2 MPa;灌漿段長為1 m。在設計最大灌漿壓力下,注入率≤0.2 L/(min·m)后持續(xù)灌漿30 min或單位注入量達到3 m3/m結(jié)束。

        采用自上而下分段卡氣壓膨脹塞進行純壓式灌漿。灌漿膨脹塞卡至砂層頂部基巖部位,第一段灌漿結(jié)束后,灌漿塞位置不變,射漿尾管逐級下至灌漿段位置,尾管為花管。

        漿液膠凝時間:根據(jù)簡易壓水試驗資料和灌漿泵的壓送能力,使在設計灌漿壓力下,漿液有充分的時間充填要求擴散半徑范圍內(nèi)的裂隙及孔隙,形成符合要求的防滲體,同時又不使?jié){液擴散太遠,造成浪費。膠凝時間控制在40~120 min。

        質(zhì)量控制要點:控制漿液配制比例準確,使膠凝時間可控;控制灌漿連續(xù)性和注入率,保證施工質(zhì)量和進度,以及避免漿液擴散過遠造成浪費。

        3.4.3 化學灌漿質(zhì)量檢查

        灌后在樁號0+43.0布置了一個檢查孔,采取鉆孔取心、壓水試驗、單孔聲波、鉆孔全景數(shù)字成像等方法進行檢查和評價。

        共壓水14段,13段透水率q<1 Lu,1段q=1.68 Lu。鉆孔取心和鉆孔全景數(shù)字成像揭示砂層經(jīng)高壓旋噴及磨細水泥灌漿后膠結(jié)較差、含水泥結(jié)石較少、遇水即散的砂體經(jīng)化學灌漿處理后,與化學灌漿材料形成可塑狀膠結(jié)體;透水率為5.14、3.18 Lu的區(qū)域通過化學灌漿處理后,降低至1.68 Lu,滿足設計技術(shù)要求。

        4 結(jié)語

        本工程粉細砂層由于埋置較深,高壓旋噴、濕磨細水泥、化學灌漿鉆孔須采取有效防斜措施,孔底偏距除了符合規(guī)范要求外,方位角應與帷幕線方向基本一致。

        根據(jù)各項施工之后的檢測可以看出:單獨一項工序完成后,砂層段帷幕不能滿足設計防滲要求。高壓旋噴將水泥和細砂混合或置換,大部分區(qū)域形成具有一定強度的膠結(jié)體和水泥結(jié)石,個別區(qū)域仍未膠結(jié),但能保證后續(xù)的濕磨細水泥灌漿順利成孔。濕磨細水泥灌漿進一步對高壓旋噴未能膠結(jié)砂層和空腔進行混合和充填,但從灌后壓水檢查來看,濕磨細水泥高壓灌漿可灌性仍不好,擴散半徑仍較小。改性水玻璃由于是真溶液,可灌性大大提高。

        隨著各項施工的完成,透水率逐漸減小,單孔聲波和大功率CT視波速明顯提高。這說明了“高壓旋噴+濕磨水泥灌漿+化學灌漿”組合處理方法對粉細砂層的帷幕形成是有效、成功的。

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