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        循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細(xì)渣分析

        2015-12-23 14:34:33李永剛內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯017000
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年15期
        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐

        李永剛(內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯  017000)

        循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細(xì)渣分析

        李永剛
        (內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯017000)

        摘要:循環(huán)流化床鍋爐是一種新型燃燒方式的裝置,幾乎可以采用任何燃料進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換。它具有高效、低污染、成本低的特點,燃料產(chǎn)生的廢棄物較少,對環(huán)境污染較小,而且減少了不必要的浪費。正因為循環(huán)流化床鍋爐有著如此多的優(yōu)點,使得其得到大范圍的應(yīng)用。本文結(jié)合內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司實例進(jìn)行分析,對3×180t/h循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細(xì)渣燃燒狀況進(jìn)行分析,并對出現(xiàn)的問題給予相應(yīng)解決措施。本文給出的摻燒氣化爐細(xì)渣熱量核算以及相關(guān)理論,可供同行參考。

        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;摻燒;氣化爐細(xì)渣

        1 概述

        內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司氣化爐采用多元料漿氣化技術(shù),產(chǎn)氣化爐粗渣16.67t/h,氣化爐細(xì)渣8.33t/h。氣化爐粗渣根據(jù)博大實地化學(xué)有限公司2015年3月殘?zhí)紮z測,其殘?zhí)计骄禐?1.64%,含碳量較低,可送至水泥廠用于水泥生產(chǎn)。氣化爐細(xì)渣根據(jù)博大實地化學(xué)有限公司2015年3月殘?zhí)紮z測,其殘?zhí)计骄禐?2.96%,含碳量較高,如送至水泥廠生產(chǎn)水泥,會降低混凝土的強(qiáng)度和耐久性,故氣化爐細(xì)渣不可以直接用于水泥生產(chǎn)。由于其有較高的含碳量,可以和鍋爐燃料煤混合后送至循環(huán)流化床鍋爐內(nèi)燃燒,燃燒后的鍋爐灰渣則可以送至水泥廠生產(chǎn)水泥。但由于氣化爐細(xì)渣的一些固有特性,摻燒氣化爐細(xì)渣將會對鍋爐的正常運行產(chǎn)生諸多不利影響。

        2 氣化爐細(xì)渣的摻燒

        2.1摻燒氣化爐細(xì)渣節(jié)能對比

        博大實地化學(xué)有限公司含碳量為19~25%氣化爐細(xì)渣的濕基低位發(fā)熱量為300~400kcal/kg左右。博大實地現(xiàn)在鍋爐燃料煤的收到基地位發(fā)熱量為4400~4900kcal/kg,將氣化爐細(xì)渣和燃料煤按1.5∶8.5的比例摻燒,摻燒后的混合燃料低位發(fā)熱量平均為4012kcal/kg。博大實地目前3臺180t/h的循環(huán)流化床鍋爐平均產(chǎn)蒸汽量為376.7t/h,則混合燃料消耗量經(jīng)計算為:60.21t/h,其中燃料煤消耗量為:51.18t/h。在不摻燒氣化爐細(xì)渣時,3臺180t/h循環(huán)流化床鍋爐產(chǎn)376.7t/h蒸汽時的燃料煤消耗量經(jīng)計算為:51.95t/h,則摻燒氣化爐細(xì)渣后可節(jié)約燃料煤0.77t/h,年節(jié)約燃料煤6160t。只要鍋爐燃燒時各項指標(biāo)正常,氣化爐細(xì)渣的摻燒比例可以逐步增加。

        2.2摻燒氣化爐細(xì)渣熱量核算

        博大實地產(chǎn)氣化爐細(xì)渣8.33t/h,含水率50%,如摻入循環(huán)流化床中燃燒,氣化爐細(xì)渣中50%的水份進(jìn)入鍋爐爐膛內(nèi)要吸熱氣化成水蒸氣,鍋爐的排煙溫度為130℃,則這部分水蒸氣將已130℃的溫度離開鍋爐,從進(jìn)入爐膛至排出鍋爐需吸收熱量為10.98GJ/h。剩余50%的干氣化爐細(xì)渣,按80%參與了鍋爐燃燒(20%隨煙氣排出了鍋爐),其發(fā)熱量為1750kcal/kg,則進(jìn)入鍋爐爐膛內(nèi)產(chǎn)生的熱量為24.37GJ/h。

        根據(jù)以上比較,8.33t/h含水50%的氣化爐細(xì)渣進(jìn)入鍋爐爐膛能為鍋爐提供熱量13.39GJ/h。按目前3臺鍋爐運行情況,每小時平均產(chǎn)蒸汽376.7t,需消耗發(fā)熱量為4650kcal/kg的煤51.95t/h,吸收來自燃料的熱量為969.36GJ/h,所以摻燒的氣化爐細(xì)渣為鍋爐燃燒提供的熱量占燃料提供總熱量的1.38%。

        3 氣化爐細(xì)渣摻燒對鍋爐運行的影響

        3.1氣化爐細(xì)渣含水量高對鍋爐運行的影響

        由于氣化爐細(xì)渣含水分較高,可達(dá)到50%~60%,其進(jìn)入爐膛后由于水分氣化需要吸熱,會使鍋爐的熱效率降低,還可能發(fā)生使鍋爐熄火的重大事故;再有過高的水分會引起鍋爐給煤系統(tǒng)的堵塞,影響鍋爐正常運行。氣化爐細(xì)渣進(jìn)入鍋爐燃燒后,由于其含水率較高,將導(dǎo)致鍋爐煙氣含水增加,排煙量及排煙溫度升高,換熱面積灰加重,影響換熱效率。

        3.2摻燒氣化爐細(xì)渣會增加系統(tǒng)飛灰量

        氣化爐細(xì)渣摻燒后,由于其灰分很高,且粒度非常小,部分未來得及燃燒就直接被吸入尾部煙道,所以進(jìn)入尾部煙道的飛灰量將增加,現(xiàn)有輸灰系統(tǒng)可能會滿足不了工況需求。

        3.3飛灰含碳量高、省煤器磨損嚴(yán)重

        燃用煙煤的循環(huán)流化床鍋爐其飛灰含碳量為5%左右,摻燒15%的氣化爐細(xì)渣后,飛灰中的含碳量可達(dá)到10%~12%。分析原因,系氣化爐細(xì)渣的顆粒燃燒困難,且粒度極小,部分在爐膛中沒有燃盡的碳粒飛到鍋爐尾部,造成飛灰含碳量高。循環(huán)流化床鍋爐省煤器處煙溫為600℃左右。在這樣較低的溫度下,碳粒的硬度較高。由于飛灰中含碳量高,所以對省煤器沖刷嚴(yán)重。又因為省煤器通常采用錯列、密排的Φ32碳鋼管結(jié)構(gòu),再加上煙氣轉(zhuǎn)彎時造成的灰粒不均勻分布,使省煤器的局部磨損更進(jìn)一步加劇。

        4 氣化爐細(xì)渣摻燒問題的處理措施

        4.1解決氣化爐細(xì)渣含水量高的問題

        氣化爐細(xì)渣含水量高對鍋爐運行的影響是嚴(yán)重性的,這一問題必須得到解決。針對氣化爐細(xì)渣含水量高對鍋爐穩(wěn)定運行的影響,可以先將氣化爐細(xì)渣放置在儲煤場上進(jìn)行晾曬,使其水分大量蒸發(fā)后,再摻到燃料煤中運輸至鍋爐原煤倉內(nèi)。

        4.2解決飛灰量增加的問題

        關(guān)于飛灰量的增加的問題,需對熱電站的輸灰系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造,增大單位時間內(nèi)飛灰的流量,采用相關(guān)措施加快飛灰的運行速度,使飛灰能盡快排除,以緩解輸灰壓力;或是選用高熱值低灰分燃料煤,這樣從源頭上限制了飛灰的產(chǎn)生量,進(jìn)而減少排灰量,輸灰系統(tǒng)不必做任何改進(jìn),即可正常運行。

        4.3解決飛灰含碳量高、省煤器磨損嚴(yán)重的問題

        要解決解決飛灰含碳量高、省煤器磨損嚴(yán)重的問題,可增加爐膛高度,延長碳粒的燃燒時間,使其充分燃盡,使飛灰中含碳量大幅度降低,將后燃提前到爐膛內(nèi)燃燒,從而減少循環(huán)灰中的含碳量。爐膛高度的增加還使護(hù)膛內(nèi)的灰循環(huán)加強(qiáng),使飛灰量大為減少,這就降低了對省煤器的沖刷磨損。

        結(jié)語

        氣化爐細(xì)渣由于其含碳量較高,可以和燃料煤混合后送入循環(huán)流化床鍋爐內(nèi)燃燒,既能通過再燃燒降低其含碳量,便于綜合利用,又能減少一部分燃料煤消耗量,取得一定的經(jīng)濟(jì)效益。但是摻燒操作必須得法,并對鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行一定的改造,才能使循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        參考文獻(xiàn)

        [1]岑可法,倪明江,駱仲泱.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計與運行[M].北京:中國電力出版社,1998.

        [2]白成春.循環(huán)流化床鍋爐燃燒過程控制研究[J].陜西電力,2007,35(05):24-27.

        中圖分類號:TQ536

        文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

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