鐘朝東
(中鋁中州鋁業(yè)有限公司)
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,傳統(tǒng)氧化鋁生產(chǎn)受到一定的制約,在同等投入情況下追求高附加值的特種氧化鋁生產(chǎn)逐步受到青睞,根據(jù)這一市場(chǎng)要求,廠部計(jì)劃將高白生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)于高白生產(chǎn)流程的前沿五車間來說,目前生產(chǎn)流程已經(jīng)在滿負(fù)荷情況下生產(chǎn),工藝流程脆弱的一面已逐步顯露出來,倘若特種氧化鋁廠繼續(xù)追加生產(chǎn)規(guī)模,五車間生產(chǎn)必將在新的生產(chǎn)形勢(shì)下受到嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
特種氧化鋁生產(chǎn)是中州分公司新的利潤增長點(diǎn),經(jīng)過兩年多的指標(biāo)摸索和市場(chǎng)開發(fā),特種氧化鋁中高白產(chǎn)品已得到多個(gè)外國公司青睞,市場(chǎng)銷量呈快速增長勢(shì)頭。但在試驗(yàn)之初高白生產(chǎn)所需精液采用深度脫硅精液供應(yīng),雖然深度脫硅精液脫硅指數(shù)較高,但也容易受到碳分液量大小、分離槽狀況等影響,導(dǎo)致高白生產(chǎn)陷入被動(dòng)局面,同時(shí)氧化鋁廠以碳分定產(chǎn),每小時(shí)100 m3脫硅指數(shù)達(dá)到700 左右的深度脫硅精液送往高白也是不經(jīng)濟(jì)的。為此,高白所需精液采用種分精液增加脫色工藝后供應(yīng),不但緩解了碳分系統(tǒng)壓力也減少了浪費(fèi)。
種分系統(tǒng)是氧化鋁五車間和深度脫硅碳分精液精制兩條生產(chǎn)線中的一條,為了使種分精液同樣滿足高白生產(chǎn)需要,種分精液制備過程中增加了脫色工藝,首先將四車間過來的粗液在粗液槽內(nèi)添加種分蒸發(fā)母液和鈉硅渣并通入脫硅后乏汽完成預(yù)處理,然后利用小渣漿泵將預(yù)制好的脫硅原液送往常壓脫硅套管進(jìn)行提溫,再將加熱到110 ℃左右的漿液送到停留槽完成粗液脫硅工藝,使溶液脫硅指數(shù)達(dá)到230 左右,脫硅后漿液經(jīng)過鈉硅渣沉降槽硅渣分離后溢流進(jìn)入反應(yīng)槽,通過添加石灰乳進(jìn)行脫色,使脫色后鋁酸鈉溶液脫硅指數(shù)達(dá)到300 左右,再用泵送往鈣硅渣沉降槽進(jìn)行鈣硅渣分離,最后經(jīng)過葉濾完成種分精液的精制,從而完成整個(gè)脫色生產(chǎn)工藝并將精制鋁酸鈉溶液分別送往六車間種分和特氧高白。
(1)完善現(xiàn)有種分精液脫色系統(tǒng)流程,滿足特種氧化鋁廠提產(chǎn)的生產(chǎn)要求。隨著特種氧化鋁廠產(chǎn)量的攀升,現(xiàn)有流程生產(chǎn)能力明顯不足,而根據(jù)目前種分精液滿足種分分解生產(chǎn)要求的同時(shí)還要滿足特種氧化鋁廠液量要求,所以種分系統(tǒng)流程需要進(jìn)一步進(jìn)行改造,滿足液量要求。
(2)通過技術(shù)改造改善目前流程脆弱的缺點(diǎn),保持生產(chǎn)流程和生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定,同時(shí)為科學(xué)合理組織生產(chǎn)提供方便。現(xiàn)有流程所有設(shè)備均為單套,而在氧化鋁生產(chǎn)中不可避免要進(jìn)行設(shè)備檢修或清理,在清理檢修過程中將造成種分精液脫色流程的中斷,從而影響特氧正常的生產(chǎn)秩序。
(3)通過技術(shù)改造進(jìn)一步提高設(shè)備產(chǎn)能,現(xiàn)有設(shè)備在目前生產(chǎn)規(guī)模下已經(jīng)屬于滿負(fù)荷運(yùn)行,在下一步特氧進(jìn)一步提產(chǎn)的生產(chǎn)形勢(shì)下,勢(shì)必造成生產(chǎn)波動(dòng),甚至阻礙生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
(4)隨著科技進(jìn)步,自動(dòng)化程度提高是大勢(shì)所趨,借助目前正在開展的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量活動(dòng)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備增加自動(dòng)控制和計(jì)量,有助于進(jìn)一步提高設(shè)備潛能和對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)的監(jiān)控能力,減少生產(chǎn)及設(shè)備事故的發(fā)生。
(5)通過此次技術(shù)改造和流程的完善充分利用資源,消除浪費(fèi),創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。
精液脫色改造前、后的流程如圖1 所示。
圖1 精液脫色改造前、后的流程
從圖1 可以看出,改造需要增加溢流槽和溢流泵,改造后精液既可往高白輸送又可往種分輸送,使流程更加的合理。
精液脫色改造前、后的設(shè)備配置如圖2 所示。
從圖2 可以看出,改造是在原有基礎(chǔ)上增加了一臺(tái)溢流槽和兩臺(tái)溢流泵。
圖2 精液脫色改造前、后的設(shè)備配置
完善種分精液脫色工藝流程后將圓滿解決系統(tǒng)設(shè)備清理檢修帶來的生產(chǎn)被動(dòng)局面,實(shí)現(xiàn)種分精液脫色流程的連續(xù)性和穩(wěn)定性,可以確保特種氧化鋁廠高白生產(chǎn)供應(yīng),同時(shí)設(shè)備產(chǎn)能得到很大程度提高,在自動(dòng)化水平上也將有所突破。主要表現(xiàn)在:(1)該流程采用目前成熟兩段處理工藝技術(shù),先進(jìn)行常壓脫硅、經(jīng)過停留槽反應(yīng)后進(jìn)入一級(jí)沉降槽進(jìn)行鈉硅渣徹底分離,在反應(yīng)槽加石灰乳進(jìn)行反應(yīng)脫色后再送到下一級(jí)沉降槽,也就是進(jìn)行鈣硅渣分離,然后通過現(xiàn)有正式葉濾流程制成合格精液,所以該流程具有指標(biāo)可控并有利于指標(biāo)的調(diào)整和優(yōu)化,有利于員工掌握。(2)種分精液脫色流程中采用常壓脫硅實(shí)現(xiàn)一次脫硅,由于常壓脫硅預(yù)熱器溫度控制在105 ℃,比間接加熱脫硅預(yù)熱器控制溫度低近50 ℃,所以同樣保證高白生產(chǎn)而采用種分精液脫色與深度脫硅相比能耗要低得多。
種分精液工藝流程經(jīng)過進(jìn)一步完善,不但有效提高了設(shè)備產(chǎn)能和液量通過能力,而且提高了種分精液質(zhì)量,確保了高白精液供應(yīng),同時(shí)緩解了碳分系統(tǒng)液量緊張的被動(dòng)局面,在節(jié)能降耗方面也取得了顯著的成績(jī),精液脫色改造前后指標(biāo)對(duì)比見表1。
表1 種分精液脫色改造后指標(biāo)
(1)通過技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)了種分精液脫色工藝要求,不但滿足了高白生產(chǎn)指標(biāo)的需要,同時(shí)圓滿實(shí)現(xiàn)碳分精液和種分精液的分離,減少了液量緊張情況下種分精液對(duì)深度脫硅碳分精液濃度的沖淡,使碳分系統(tǒng)和高白系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。
(2)由于碳、種分液量的分離,減少了深度脫硅的負(fù)擔(dān),更加有利于穩(wěn)定碳分精液供應(yīng)。同時(shí)種分精液脫色流程的投用,減少了高白部分液量繼續(xù)深度脫硅帶來的精液AO 濃度損失。兩種液量脫硅指數(shù)至少相差100 個(gè),從而有利于節(jié)約型企業(yè)創(chuàng)建。
(3)通過改造提高了常壓脫硅產(chǎn)能,由于種分系統(tǒng)液量需求有限,改造前常壓脫硅一直處于低產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn),而改造后需求液量的增大提高了常壓脫硅系統(tǒng)的產(chǎn)能,消除了液量分配不平衡的被動(dòng)局面。
(4)通過種分精液脫色工藝改造后,脫硅只需常壓即可,脫硅溫度由155 ℃降低到105 ℃,大大降低了蒸汽的用量。改造后創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益100 多萬元。
[1]張軍華.中國鋁業(yè)股份有限公司中州分公司精液脫色改造方案[Z].2006.
[2]張軍華.中國鋁業(yè)股份有限公司中州分公司氧化鋁指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表[Z].2006.