李成福 劉科如 郭向東 劉寶平 任 婷 賀 杰 秦遠(yuǎn)成
(1.陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司油氣勘探公司延長(zhǎng)氣田采氣一廠2.陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司研究院)
延長(zhǎng)氣田排水采氣效果分析
李成福1劉科如1郭向東1劉寶平1任 婷2賀 杰1秦遠(yuǎn)成1
(1.陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司油氣勘探公司延長(zhǎng)氣田采氣一廠2.陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司研究院)
快速有效地排出井筒積液是保障延長(zhǎng)氣田積液氣井高效、持續(xù)生產(chǎn)的關(guān)鍵。通過(guò)對(duì)延長(zhǎng)氣田積液井現(xiàn)狀的分析,歸納對(duì)比了目前試驗(yàn)的提產(chǎn)排水、間歇生產(chǎn)排水和泡沫排水等排水采氣試驗(yàn)效果,結(jié)果表明提產(chǎn)排水可作為中高產(chǎn)井的排水措施,間歇生產(chǎn)排水和泡排相結(jié)合可作為低產(chǎn)水井的排水措施,泡排排水采氣是可全面推廣應(yīng)用的排水措施。圖11表3參12
延長(zhǎng)氣田氣井井筒積液排水采氣臨界攜液流量
延長(zhǎng)氣田于2012年投入開(kāi)發(fā),屬于典型的“三低”氣藏(產(chǎn)能低、壓力低、產(chǎn)量低)。氣井地層壓力系數(shù)偏低(0.68~0.95)、氣層埋藏2000~3500 m、地層溫度80~100℃。目前有氣井110余口,采用定產(chǎn)生產(chǎn)模式開(kāi)發(fā)。大多數(shù)氣井在生產(chǎn)初期均出現(xiàn)不同程度的井筒積液,嚴(yán)重威脅氣井的穩(wěn)定生產(chǎn),大大降低了氣田和氣井采收率[1]。因此,如何快速有效地排出井筒積液就成了保障這部分氣井持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的關(guān)鍵。
目前各大氣田用的排水采氣工藝眾多,包括泡沫排水、優(yōu)選管柱、柱塞氣舉和機(jī)抽等方法,適用條件各有不同,優(yōu)缺點(diǎn)也略有差異[2-3]。延長(zhǎng)氣田在借鑒國(guó)內(nèi)外各氣田成功的排水采氣措施的基礎(chǔ)上,分析氣井井筒積液的原因,初步形成了“以最小攜液理論為指導(dǎo),以提高瞬時(shí)流量增大生產(chǎn)壓差排液為核心,以泡沫排水采氣和間歇采氣為輔”的排水采氣工藝,并取得了一定的效果[4-5]。
圖1 高產(chǎn)井(QAOF≧10×104m3/d)提產(chǎn)期間日產(chǎn)氣與臨界攜液流量對(duì)比圖
圖2 中產(chǎn)井(4×104≦QAOF<10×104m3/d)提產(chǎn)期間日產(chǎn)氣與臨界攜液流量對(duì)比圖
提產(chǎn)排水原理是利用氣井自身的能量來(lái)提高瞬時(shí)流量(大于油管臨界攜液流量)、增大生產(chǎn)壓差,從而達(dá)到減少井底積液回壓、增加氣井產(chǎn)量的排水采氣方法,其具有操作簡(jiǎn)單、實(shí)施方便、工藝投資少、排水效果明顯的特點(diǎn)[6-7]。
1.1 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果
截止2014年12月,氣田累計(jì)開(kāi)展提高瞬時(shí)流量排水采氣試驗(yàn)42口85井次,包括高產(chǎn)井(QAOF≧10× 104m3/d)14口,中產(chǎn)井(4×104≦QAOF<10×104m3/d)15口和低產(chǎn)井(QAOF<4×104m3/d)13口。
從提產(chǎn)排水試驗(yàn)期間高中低產(chǎn)井的日產(chǎn)氣和臨界攜液流量對(duì)比圖(圖1、圖2、圖3)可以看出,高中產(chǎn)井經(jīng)過(guò)提產(chǎn)后均能達(dá)到氣井臨界攜液流量之上,對(duì)應(yīng)油壓值均有所回升,日均產(chǎn)水量較提產(chǎn)前也有明顯提高(圖4、圖5),其中高產(chǎn)井日產(chǎn)水由0.66~0.98 m3,油壓平均回升3.21 MPa;中產(chǎn)井日產(chǎn)水由0.43 m3提高到0.71 m3,油壓平均回升3.05 MPa。而低產(chǎn)井大部分井由于地層壓力太低經(jīng)提產(chǎn)后仍然無(wú)法達(dá)到臨界攜液流量之上,油壓回升幅度不大只有1.43 MPa,日均產(chǎn)水量和提產(chǎn)前比變化不大只增加了0.11 m3(圖6)。
圖3 低產(chǎn)井(QAOF<4×104m3/d)提產(chǎn)期間日產(chǎn)氣與臨界攜液流量對(duì)比圖
圖4 高產(chǎn)井(QAOF≧10×104m3/d)提產(chǎn)期間油壓上升值與日均產(chǎn)水值
圖6 低產(chǎn)井(QAOF<4×104m3/d)提產(chǎn)期間油壓上升值與日均產(chǎn)水值
通過(guò)對(duì)提產(chǎn)排水效果分析,42口提產(chǎn)排水氣井中,29口高、中產(chǎn)井排水效果十分顯著,而13口低產(chǎn)井排水效果較差。因此,提高瞬時(shí)流量增大生產(chǎn)壓差排液逐漸成為氣田針對(duì)中、高產(chǎn)積液井排液的主要措施之一。
1.2 提產(chǎn)排水實(shí)例分析
以Y196井為例,該井最高關(guān)井壓力17.0 MPa,無(wú)阻流量4.7×104m3/d,為一口中產(chǎn)井。于2012年4月12日以1.0×104m3/d的定產(chǎn)制度開(kāi)井生產(chǎn),開(kāi)井油壓為19.6 MPa(由于沒(méi)有安裝套壓表,無(wú)法讀取套壓數(shù)據(jù)),到2013年4月,油壓降至12.6 MPa,日均產(chǎn)氣量0.8×104m3,日均產(chǎn)水量只有0.08 m3,初步判斷井底產(chǎn)生積液。因此,分別于2013年5月份、6月份對(duì)Y196井進(jìn)行了兩次提產(chǎn)排水(圖7)。
圖7 Y196井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)曲線圖
從圖7可看出,正常配產(chǎn)下,Y196井產(chǎn)水量較少,日均產(chǎn)水量?jī)H為0.08 m3。提產(chǎn)排水期間,日產(chǎn)氣量高于臨界攜液流量,日均產(chǎn)水量達(dá)到0.4 m,產(chǎn)水量明顯增大,排水效果較好。
圖8 S15井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)曲線圖
由于低產(chǎn)井提產(chǎn)排水效果差,延長(zhǎng)氣田開(kāi)展了“每天間開(kāi)(氣井每天開(kāi)井1~6 h,日總產(chǎn)氣量不變)”間歇生產(chǎn)制度試驗(yàn)。有效解決了以往低產(chǎn)氣井采用排水采氣工藝技術(shù)難以達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)和及時(shí)排出井底積液的難題,為低產(chǎn)氣井的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了一條有效的途徑[8-9]。
2.1 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果
通過(guò)對(duì)比間歇生產(chǎn)前后油壓上升值和日均產(chǎn)水量增加值,發(fā)現(xiàn)間歇生產(chǎn)一個(gè)月后,井口壓力得到恢復(fù),油壓均上升,日產(chǎn)水量都有所增加,有效地提高了低壓低產(chǎn)氣井的利用率,每天間開(kāi)井的月平均生產(chǎn)天數(shù)從9.4 d上升到29 d,氣井利用率由31.34%提高到了96.67%,充分發(fā)揮了低產(chǎn)井的最大潛能。
2.2 間歇生產(chǎn)排水實(shí)例分析
S15井無(wú)阻流量為3.7195×104m3/d,生產(chǎn)層位為本溪。于2012年4月20日以7500 m3/d的定產(chǎn)制度開(kāi)井生產(chǎn),開(kāi)井油壓21.0 MPa,從2012年10月中旬開(kāi)始,油壓從17 MPa下降至13 MPa,平均日產(chǎn)水0.1 m3。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,由于氣井不能有效連續(xù)的攜帶積液,導(dǎo)致油壓持續(xù)下降、氣井無(wú)法正常生產(chǎn)。
鑒于該井不能正常生產(chǎn),于2013年10月17日開(kāi)始采取了改變生產(chǎn)周期的方法進(jìn)行間歇式生產(chǎn)試驗(yàn)(圖8),通過(guò)3個(gè)周期的間歇式生產(chǎn)試驗(yàn),油壓上升至14MPa,油套壓差控制在1MPa以內(nèi)。其中,“開(kāi)一關(guān)一”期間油套壓差降為1MPa以下,日均產(chǎn)水量為0.32m3,攜液效果良好;“開(kāi)二關(guān)二”試驗(yàn)期間,平均油套壓差控制在0.8MPa以內(nèi),日均產(chǎn)水量0.14 m3,平均日產(chǎn)氣量較間開(kāi)前增加3261 m3,間開(kāi)效果良好。因此,于2014年6月29日將該井調(diào)整為連續(xù)生產(chǎn)井,日均產(chǎn)氣量20000 m3,日均油套壓差降到0.6 MPa左右,日均產(chǎn)水量為0.26 m3,截止目前該井保持連續(xù)正常生產(chǎn)。
泡沫排水采氣基本原理為向井底注入某種能夠遇水產(chǎn)生泡沫的表面活性劑,當(dāng)化學(xué)藥劑與井底積液接觸后,可借助于天然氣流的攪動(dòng),把水分散并生成大量低密度的含水泡沫從而改變了井筒內(nèi)氣水流態(tài),這樣在地層能量不變的情況下,提高了氣井的帶水能力,把地層水舉升到地面[10-12]。
3.1 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果
延長(zhǎng)氣田經(jīng)過(guò)不斷摸索優(yōu)選出HY-3K、HY-5系列起泡劑和HY-X系列消泡劑。注入方式采用從油管投放泡排棒和從油套環(huán)空注入液態(tài)起泡劑兩種方式。消泡劑加入方式為在站內(nèi)進(jìn)站閥組處注消泡劑。截止目前,通過(guò)對(duì)氣田進(jìn)行的66井次泡排數(shù)據(jù)的分析得出,3次效果差(S19井、S9井、S5井),其它63次泡排使氣井油套壓差明顯減少,產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量增加,施工均有效果,泡排成功率高達(dá)95%。
3.2 泡沫排水實(shí)例分析
(1)液態(tài)起泡劑與泡排棒效果對(duì)比分析
為了對(duì)比液態(tài)起泡劑與泡排棒在泡排作業(yè)中的效果,對(duì)單一投入泡排棒和單一注入液態(tài)起泡劑的泡排作業(yè)效果進(jìn)行了詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)單一使用泡排棒時(shí),泡排后井口油壓、套壓均下降,油套壓差值仍然大于2 MPa,泡排效果差(表1)。然而單一注入液態(tài)起泡劑時(shí),泡排后油壓上升、套壓降低,油套壓差值縮小至2 MPa以內(nèi),泡排效果好(表2)。
表1 單一使用泡排棒的泡排數(shù)據(jù)記錄表
表2 單一使用起泡劑的泡排數(shù)據(jù)記錄表
由于泡排棒是從油管投放,在油管內(nèi)部受井筒內(nèi)向上流動(dòng)氣體的舉升作用,當(dāng)泡排棒與油管內(nèi)部積液接觸時(shí)即被融化,不能落到井底,故無(wú)法與井底積液進(jìn)行充分混合,泡排棒只能使油管內(nèi)部有限且少量的積液產(chǎn)生低密度泡沫,而滯留于油套環(huán)空內(nèi)大量的積液則無(wú)法排除井筒,所以泡排作業(yè)時(shí),單一使用泡排棒的泡排效果較差。建議后期泡排施工時(shí),采取“投泡排棒+注起泡劑”兩種方式結(jié)合,使油管內(nèi)部積液和油套環(huán)空積液同時(shí)起泡,從而將井筒內(nèi)積液有效排出。
(2)起泡劑原液量與油套壓差的定量關(guān)系摸索
井口油套壓差值可以間接反映井筒內(nèi)積液量的多少,而井筒內(nèi)積液量的多少?zèng)Q定著泡排作業(yè)所需的起泡劑原液量,為摸索井口油套壓差與起泡劑原液量之間的定量關(guān)系,對(duì)泡排效果良好的起泡劑原液注入量和對(duì)應(yīng)泡排結(jié)束后油壓上升值做了統(tǒng)計(jì)分析。結(jié)果表明,起泡劑原液量與泡排期間油壓上升值呈一定線性關(guān)系(圖9),后期泡排中,可以根據(jù)油套壓差,參考此公式估算泡排所需的最優(yōu)起泡劑原液量。
圖9 油壓上升值與起泡劑原液量關(guān)系圖
3.3 井下節(jié)流氣井泡排試驗(yàn)
隨著延長(zhǎng)氣田的不斷發(fā)展,具有成本低且安全系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)的中低壓集氣方式將是氣井集氣方式的大趨勢(shì),那么中低壓集氣井的排水工藝也是不久的將來(lái)氣井管理工作者日常工作之一。為了摸索和總結(jié)中低壓集氣井的排水工藝,氣田對(duì)唯一一口中壓集氣井(S26井)進(jìn)行了泡排試驗(yàn)(表3)。
表3 S26井泡排數(shù)據(jù)記錄表
從表3中可以看出,S26井泡排時(shí)選擇泡排棒和起泡劑兩種方式,泡排之后,雖油壓上升,套壓下降,但泡排后套油壓差仍較大(5 MPa),泡排效果不理想。
通過(guò)S26井泡排前的靜壓測(cè)試曲線圖(圖10),可以看出S26井在1300 m處壓力梯度出現(xiàn)拐點(diǎn),根據(jù)壓力梯度積液位置判別法可以知道,S26井的積液面位置在1300 m附近。
泡排效果不理想的原因:
(1)由圖11可以看出,S26井井下節(jié)流器在1700 m附近,積液面在井下節(jié)流器之上400 m處,泡排時(shí)井筒內(nèi)積液嚴(yán)重,井筒內(nèi)靜液柱壓力過(guò)高,對(duì)產(chǎn)氣層形成的回壓太大,有限的氣體使起泡劑、泡排棒不能借助氣體的攪動(dòng)與積液進(jìn)行充分混合產(chǎn)生泡沫,泡排效果較差。
圖10 S26井山2層實(shí)測(cè)靜壓梯度直線回歸曲線圖
圖11 S26井井身示意圖
(2)對(duì)于安裝井下節(jié)流器的氣井,由于泡沫通過(guò)孔徑較小的節(jié)流嘴時(shí),必須變形或拉長(zhǎng)才能通過(guò),在此同時(shí),泡沫液膜厚度變薄,容易破裂,故節(jié)流嘴對(duì)上游產(chǎn)生的泡沫有明顯剪切消泡作用,從而消弱泡排效果[5]。
針對(duì)以上分析,對(duì)于安裝井下節(jié)流器的氣井可以通過(guò)以下四種措施來(lái)改善泡排效果:
(1)縮短氣井的排液周期,做到早發(fā)現(xiàn)早排水;
(2)選擇起泡快且泡沫穩(wěn)定性較好的起泡劑,從而削弱節(jié)流器的剪切消泡作用;
(3)可以嘗試其它新型排水工藝,如氣舉、柱塞、小油管等;
(4)如果有井下節(jié)流器情況下,仍然無(wú)法有效地排出液體,可以考慮暫時(shí)取出節(jié)流器排水生產(chǎn)的方式,待生產(chǎn)穩(wěn)定后再下入井下節(jié)流器。
(1)提產(chǎn)排水措施對(duì)中、高產(chǎn)井效果較好,后期可作為中、高產(chǎn)積液井主要排水措施。
(2)對(duì)于提產(chǎn)難于達(dá)到臨界攜液流量的低產(chǎn)井,可使用間歇生產(chǎn)制度,以穩(wěn)定其生產(chǎn)并及時(shí)排出井底積液。
(3)泡排在延長(zhǎng)氣田應(yīng)用效果較好,但是單一使用泡排棒時(shí),泡排效果差,后期泡排中建議泡排棒和液態(tài)起泡劑同時(shí)使用。
(4)后期泡排中,可根據(jù)油套壓差與起泡劑原液量的定量關(guān)系,估算泡排所需的起泡劑原液量。
(5)對(duì)于安裝井下節(jié)流器的氣井,可以通過(guò)縮短氣井的排液周期、選擇起泡快且泡沫穩(wěn)定性較好的起泡劑來(lái)提高泡排效果或者取出節(jié)流器排水待生產(chǎn)穩(wěn)定后再下入井下節(jié)流器。
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(修改回稿日期2015-03-17編輯文敏)
李成福,男,1985年出生,碩士,工程師;2010年畢業(yè)于西北大學(xué)地質(zhì)系并獲碩士學(xué)位;主要從事天然氣勘探開(kāi)發(fā)等研究工作。地址:(716000)陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn)延長(zhǎng)氣田采氣一廠。電話:18629119286。E-mail:dong_ba@126.com