謝玲麗,曹春龍
(1. 北京博潤佳科技有限公司,北京 101109;2. 北京民佳混凝土有限公司,北京 110105)
熱干混砂漿工作性及性能優(yōu)化
謝玲麗1,曹春龍2
(1. 北京博潤佳科技有限公司,北京101109;2. 北京民佳混凝土有限公司,北京110105)
選取纖維素醚、可再分散乳膠粉、萘系減水劑、三聚磷酸鈉四種材料,通過正交試驗得出熱砂漿復(fù)合添加劑最佳配合比例為:羥丙基甲基纖維素醚:0.30‰;可再分散乳膠粉:2.0‰;萘系減水劑:2.0‰;三聚磷酸鈉:0.3‰,此配方用于實際生產(chǎn),效果良好,且成本增加較少。
熱干混砂漿;工作性;收縮率;力學(xué)性能
據(jù)調(diào)查,目前普通干混砂漿生產(chǎn)效率的瓶頸在砂烘干系統(tǒng)上,與干混砂漿成套生產(chǎn)線配置的烘干系統(tǒng)實際烘干能力明顯小于設(shè)計能力,導(dǎo)致砂漿溫度偏高,尤其是在夏天,有的甚至高達 90℃,現(xiàn)場加水?dāng)嚢韬笊皾{溫度仍高于 40℃,本文稱之為熱干混砂漿。熱干混砂漿在應(yīng)用中存在的主要問題是砂漿稠度損失快、和易性差、收縮大,大多數(shù)情況下需要二次加水拌和方能施工。而二次加水無疑會進一步加劇砂漿的收縮,降低砂漿的強度,且降低施工效率。
解決砂子溫度高帶來的熱砂漿應(yīng)用問題,可以通過設(shè)備改造、更換砂源使用機制砂和優(yōu)化添加劑配方三種方式來解決。設(shè)備改造受制于現(xiàn)有技術(shù),而更換砂源則受制于當(dāng)?shù)刭Y源,因此,要解決此問題,通過優(yōu)化添加劑配方來優(yōu)化砂漿性能無疑是最佳方案。
目前市場上普通砂漿常見添加劑一般有纖維素醚、可再分散乳膠粉、減水劑等等。鑒于熱砂漿問題主要是高溫下水泥水化加速引起的,因此本文選取緩凝劑三聚磷酸鈉來進行正交試驗,另選重鈣粉為填料,以期解決熱砂漿帶來的系列問題。
1.1原材料
水泥:采用北京水泥廠生產(chǎn)的京都牌 P·O42.5 水泥;
粉煤灰:北京石景山電廠生產(chǎn)的 Ⅱ 級粉煤灰。
砂:采用河北涿州天然砂,細度模數(shù) 2.1,含泥量為4.2%。
添加劑:所用添加劑組分生產(chǎn)廠家和型號列于表 1。
表1 添加劑組分基本情況
水:采用自來水。
1.2試驗方法
1.2.1原材料存放環(huán)境及試驗環(huán)境
為了保證試驗的準確性,各種原材料均在試驗前 24h放入要求的溫度環(huán)境。試驗環(huán)境溫度為 (23±2)℃,濕度為(60±5)%。
1.2.2常規(guī)試驗方法
砂漿稠度、保水率、2h 稠度損失率、凝結(jié)時間、拉伸粘結(jié)強度、收縮率、抗壓強度、抗凍性試驗均采用JGJ/T 70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標準》規(guī)定的方法試驗。
2.1正交試驗及結(jié)果
根據(jù) JGJ/T 220-2010 《抹灰砂漿技術(shù)規(guī)程》,設(shè)計水泥粉煤灰抹灰砂漿配合比如表 2。粉煤灰等量取代水泥 25%,由于添加劑需要自動計量,摻少量重鈣粉作為添加劑填料。用水量根據(jù)實際施工要求,添加使砂漿稠度達到抹灰施工要求時的用水量。
表2 基準配合比 g/kg
采用正交試驗法,選取 L16(45) 正交試驗表。因素水平表列于表 3,正交表列于表 4,試驗結(jié)果列于表 5。
表3 因素水平表
表4 L16(45) 正交試驗表
表5 正交試驗結(jié)果
2.2正交試驗分析及結(jié)論
圖1 因素趨勢圖——保水率
圖2 因素趨勢圖——2h 稠度損失率
圖3 因素趨勢圖——凝結(jié)時間
圖4 因素趨勢圖——14d 拉伸粘結(jié)強度
圖5 因素趨勢圖——28d 抗壓強度
圖6 因素趨勢圖——28d 收縮率
正交試驗結(jié)果采用因素趨勢圖進行分析,分析結(jié)果如圖1~6。結(jié)合實際施工要求,砂漿保水率需達到 90% 以上,2h 稠度損失需控制在 20% 以下。能滿足要求的配方有 8#、11#、13#。按照上述分析結(jié)果,HPMC 對砂漿保水率和稠度損失均有較大影響;PAV29 對拉伸粘結(jié)強度影響較大,但對抗壓強度有負面影響;而隨著 FDN-1 摻量提高,砂漿抗壓強度提高和收縮率降低趨勢明顯;三個配方中 STPP 摻量一致。如前所述,熱砂漿的工作性差主要表現(xiàn)在稠度損失快、和易性差、后期收縮大,另外結(jié)合成本考慮,確定 13# 配方為最優(yōu)配方,即各添加劑摻量為 HPMC:0.30‰;PAV29:2.0‰;FDN-1:2.0‰;STPP:0.3‰;重鈣粉:10‰。
2.3驗證試驗
目前施工中常用的砂漿有 DP M5、DP M10、DM M5 三種,采用 13# 配方來配制這三種砂漿,以驗證復(fù)合添加劑的性能。
分別按照 JGJ/T 98-2010 和JGJ/T 220-2010 來設(shè)計砂漿配合比??紤]到高溫使用,在砂漿中摻入粉煤灰。粉煤灰等量取代水泥 25%。試驗配合比列于表 6,試驗結(jié)果見表 7。各原材料均提前 24h 放入 90℃ 環(huán)境中。
表6 驗證試驗配合比
表7 驗證試驗結(jié)果
從表 7 結(jié)果看,用此復(fù)合添加劑配制的砌筑砂漿和抹灰砂漿完全能滿足 GB/T 25181-2010《預(yù)拌砂漿》 的要求,且各項指標富余系數(shù)足夠。此復(fù)合添加劑完全能夠滿足熱砂漿施工要求,并能提高熱砂漿的整體性能。
該廣場位于成都市核心地段,項目占地約 190 畝,總建筑面積約 110 萬平方米。設(shè)計使用 DP M10 砂漿來做部分內(nèi)墻抹灰,內(nèi)墻采用空心粘土磚填充。
砂漿供應(yīng)單位是四川某砂漿公司,該公司擁有兩條砂漿生產(chǎn)線,由于烘干機一直達不到設(shè)計產(chǎn)能,而每天的生產(chǎn)任務(wù)較重,導(dǎo)致砂溫居高不下,砂漿溫度一直持續(xù)在 70~80℃之間,現(xiàn)場使用自來水?dāng)嚢枭皾{,濕砂漿溫度在 40℃ 左右。使用普通的添加劑稠度損失非??臁9さ胤从?,從散裝罐攪拌出來的砂漿推到樓上,放在地上就不具備可操作性了,如圖 7。后工地加水二次攪拌后使用,使用效果很差,混凝土剪力墻上抹灰層開裂嚴重,而且伴隨著輕微的空鼓現(xiàn)象(圖8)。
圖7 不具備可操作性砂漿性能示意圖
該砂漿廠使用的原材料分別為:拉法基 P·O42.5 水泥,Ⅱ 級粉煤灰,細度模數(shù)為 2.3 的天然砂、級配良好。施工配合比為:P·O42.5 水泥:Ⅱ級粉煤灰:砂:熱砂漿復(fù)合添加劑=150:50:800:20,使用此添加劑每噸砂漿成本比使用前增加 1元。
砂漿出廠時實測溫度 76℃,從散裝罐里取樣后立即送入試驗室檢測,檢測結(jié)果見表 8,各項指標均能滿足標準要求。運到工地打入背罐,14h 后使用。當(dāng)天最高氣溫 35℃、相對濕度 69%。使用時攪拌出來的砂漿溫度 42℃,初始稠度9.9cm,放在小推車里(如圖 8)運到 10 層, 砂漿稠度基本沒損失。放置 2h 后,稠度降到 8.2cm(如圖 9),使用無障礙,上墻后 30min 左右能收面,使用后效果良好。3 個月后觀察,砂漿與基層粘結(jié)力良好,無空鼓開裂現(xiàn)象。
圖8 使用熱砂漿復(fù)合添加劑配制的砂漿
表 8 砂漿出廠檢驗結(jié)果
圖9 2h后的砂漿
熱砂漿復(fù)合添加劑最佳配合比例為 HPMC:0.30‰;PAV29:2.0‰;FDN-1:2.0‰;STPP:0.3‰;重鈣粉:10‰。使用該比例復(fù)合的添加劑,能較好地抑制熱砂漿稠度損失,減小 28d 干縮,且砂漿保水率合適,利于施工。能良好的解決熱砂漿帶來的系列問題。
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[通訊地址]北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)龍莊村北(101109)
謝玲麗(1979-),碩士,北京博潤佳科技有限公司,主要從事預(yù)拌砂漿添加劑及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理的研究。