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        淺談超聲理化復(fù)合清洗技術(shù)的應(yīng)用
        ——以在600MW超臨界機(jī)組過(guò)濾器上的應(yīng)用為例

        2015-12-20 01:17:58曾漢東
        決策與信息 2015年36期
        關(guān)鍵詞:差壓凝結(jié)水濾芯

        曾漢東

        大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司 湖南婁底 417000

        淺談超聲理化復(fù)合清洗技術(shù)的應(yīng)用
        ——以在600MW超臨界機(jī)組過(guò)濾器上的應(yīng)用為例

        曾漢東

        大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司 湖南婁底 417000

        本文著重分析了超臨界機(jī)組凝結(jié)水精處理前置過(guò)濾器濾芯的污堵,針對(duì)污堵濾芯的污染物全分析,試驗(yàn)了一種新型的體外清洗新型技術(shù),并對(duì)清洗前后前置過(guò)濾器的運(yùn)行狀況進(jìn)行了對(duì)比分析,清洗對(duì)節(jié)約成本、延長(zhǎng)運(yùn)行反洗周期、在電廠生產(chǎn)過(guò)程中具有重大的實(shí)際意義。

        凝結(jié)水精處理;前置過(guò)濾器;濾芯;污堵;清洗

        1、概述

        大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司1×600MW超臨界機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)置2×50%前置過(guò)濾器+3×50%高速混床,系統(tǒng)設(shè)計(jì)精處理系統(tǒng)大旁路、流量前置過(guò)濾器旁路和高速混床旁路,系統(tǒng)設(shè)計(jì)水量1452t/h,系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力4.0MPa,設(shè)計(jì)DN1700前置過(guò)濾器兩臺(tái),每臺(tái)過(guò)濾器內(nèi)裝PALL公司折疊濾芯192支,DN3200球形混床3臺(tái),體外高塔分離再生系統(tǒng)一套。#3機(jī)組精處理前置過(guò)濾器濾芯至今年3月已快滿2年,按照廠家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),前置過(guò)濾器濾元滿2年需更換一次,根據(jù)現(xiàn)有情況來(lái)看,#3機(jī)組精處理前置過(guò)濾器濾元每運(yùn)行幾小時(shí)甚至30分鐘后就失效需再生,且再生后不能達(dá)到廠家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),濾元運(yùn)行差壓已超出廠家設(shè)計(jì)差壓<0.08,根據(jù)#3機(jī)組大修后精處理水質(zhì)運(yùn)行報(bào)表數(shù)據(jù),前置過(guò)濾器運(yùn)行差壓在前置過(guò)濾器旁路開(kāi)啟30-50%的情況下保持在0.11左右運(yùn)行,2012年7月#3機(jī)組大修運(yùn)行后,#3機(jī)組精處理前置過(guò)濾器濾元充當(dāng)了機(jī)組啟動(dòng)濾元,這也加劇前置過(guò)濾器濾元的提前失效,從2012年10月開(kāi)始,在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到500MW以上時(shí),前置過(guò)濾器壓差過(guò)高,每次運(yùn)行需要開(kāi)旁路30%-50%,濾元差壓在0.06-0.11之間運(yùn)行,有時(shí)甚至才再生出來(lái)運(yùn)行幾分鐘就出現(xiàn)必須開(kāi)旁路的現(xiàn)象,銅、鐵含量接近失效值,前置過(guò)濾濾芯污堵嚴(yán)重,反洗周期由原來(lái)的7到10天縮短到8小時(shí)左右。如果按照常規(guī)方式進(jìn)行濾芯更換,約需要70萬(wàn)元,為了降低成本,決定對(duì)濾芯進(jìn)行體外清洗。

        2、污堵濾芯清洗

        2.1 污堵濾芯污染物成分分析

        為了對(duì)污堵濾芯污堵物成分進(jìn)行分析,以確保清洗的可行性,委托北京神州東宇環(huán)境工程有限公司對(duì)污堵濾芯進(jìn)行了全分析,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提供的濾元所截留的沉積物進(jìn)行了掃描電鏡形貌及元素分析,分析結(jié)果如表一所示

        表1 濾元截留物元素分析結(jié)果(質(zhì)量百分比含量%)

        通過(guò)對(duì)上表分析可知;濾元污堵物主要是氧化鐵和硅化物,氧化鐵約占80%~90%,硅化物(細(xì)砂)約占10%~15%。

        2.2 污堵濾芯清洗小型試驗(yàn)

        第一步:在密閉式專用循環(huán)超聲波復(fù)合清洗機(jī)內(nèi),使用有機(jī)溶劑(四氯化碳)做為萃取劑,對(duì)濾芯進(jìn)行除油清洗,同時(shí)啟動(dòng)循環(huán)泵和超聲波振子,微波萃取除油,1小時(shí)后,將萃取劑排放掉。第二步:使用5%鹽酸清洗加0.5%氟化鈉的混合清洗液在50℃左右將濾芯循環(huán)清洗12小時(shí),濾芯上的氧化鐵顆粒變小,但不能全部溶解,硅化物(細(xì)砂)去除效果不明顯。濾芯顏色基本上還是沒(méi)變化,是鐵黑色,清洗效果不佳。第三步:將清洗后的1#濾芯放入超聲波清洗裝置中進(jìn)行超聲波清洗,清洗1小時(shí)后,濾芯顏色明顯變白,濾芯上的小顆?;境练e在超聲波清洗機(jī)下部,濾芯里小顆粒明顯變小。第四步:將超聲波清洗后的濾芯再次放入5%磷酸溶液中在60℃左右將濾芯循環(huán)清洗6小時(shí),濾芯上的氧化鐵顆?;救芙猓伾M(jìn)一步變白,濾芯里的污染物基本呈現(xiàn)流動(dòng)狀態(tài)。第五部:將第二次清洗后的濾芯放入超聲波儀內(nèi)再次清洗,1小時(shí)候?yàn)V芯基本變白。和新濾芯對(duì)比基本上差不多,無(wú)污染物,污染物去除率達(dá)到99%。

        3、清洗濾芯、安裝及清洗前后的運(yùn)行對(duì)比分析

        3.1 濾芯清洗

        按照上述小型試驗(yàn)方法,將濾芯放入大規(guī)模清洗裝置中進(jìn)行離線清洗,按照四步清洗的工藝流程對(duì)濾芯進(jìn)行清洗,一次100根,400根濾芯經(jīng)過(guò)10天左右時(shí)間基本清洗完畢。進(jìn)行回裝投運(yùn)。

        3.2 濾芯回裝后的預(yù)處理

        對(duì)回裝后的濾芯,配置0.3%的堿液進(jìn)行浸泡12小時(shí),然后進(jìn)行循環(huán)反洗,反洗到反洗水比電導(dǎo)小于1us/cm,投運(yùn)前置過(guò)濾器。

        3.3 清洗前后濾芯運(yùn)行差壓及運(yùn)行時(shí)間對(duì)比

        在清洗前,前置過(guò)濾器運(yùn)行差壓見(jiàn)清洗前附圖1,運(yùn)行周期基本上在8小時(shí)左右,清洗后運(yùn)行周期延長(zhǎng)到10天,運(yùn)行差壓見(jiàn)清洗后附圖2,運(yùn)行差壓一直小于0.03MPa,具有明顯的效果,和新更換的進(jìn)口濾芯相比效果相差不多,鐵去除率也相差不大,不存在濾芯清洗損壞問(wèn)題。

        從圖1可看出過(guò)濾器運(yùn)行差壓從初始0.05,差壓迅速上升至0.18左右,最高運(yùn)行差壓達(dá)到0.197,過(guò)濾器旁路閥動(dòng)作頻繁觸發(fā)(50%~100%)見(jiàn)圖2;

        從圖3、4可看出,過(guò)濾器濾芯清洗后運(yùn)行最大壓差0.024MPa,最小壓差0.005Mpa,旁路閥全關(guān),過(guò)濾器運(yùn)行穩(wěn)定,差壓維持在0.024。

        4、結(jié)論

        通過(guò)化學(xué)離線清洗與超聲波結(jié)合式的組合清洗工藝,濾芯能達(dá)到很好的清洗效果,清洗后的濾芯運(yùn)行周期明顯延長(zhǎng),清洗后的濾芯對(duì)鐵及懸浮物的去除率與新濾芯相比無(wú)明顯差別,在節(jié)約投資、安全生產(chǎn)運(yùn)行上具有很好的實(shí)際意義,值得推廣。

        [1]李銳,何世德,張占梅,周高飛.凝結(jié)水精處理現(xiàn)狀及新技術(shù)應(yīng)用研究[J].水處理技術(shù),2009,(02).

        [2]王金玲,王倉(cāng)倉(cāng).660MW超超臨界機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運(yùn)行的改進(jìn)[J].清洗世界,2010,(10).

        [3]陳孝和.中壓凝結(jié)水處理設(shè)備的問(wèn)題及改進(jìn)[J].電站輔機(jī),1996,(03).

        曾漢東,主要從事電廠化學(xué)工作,大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司設(shè)備管理部化學(xué)設(shè)備點(diǎn)檢工程師。

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