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        真空制鹽技術(shù)在川西氣田高氯根地層水處理中的應(yīng)用

        2015-12-19 08:39:36王自力李婷婷羅廣詳
        西部探礦工程 2015年12期
        關(guān)鍵詞:制鹽外排川西

        王自力,李婷婷,羅廣詳

        (中石化西南油氣分公司川西采氣廠,四川成都618000)

        真空制鹽技術(shù)在川西氣田高氯根地層水處理中的應(yīng)用

        王自力*,李婷婷,羅廣詳

        (中石化西南油氣分公司川西采氣廠,四川成都618000)

        針對川西氣田高氯根地層水處理外排面臨較大的環(huán)保隱患,借鑒了真空制鹽技術(shù)來處理高氯根地層水,主要工藝為根據(jù)料液沸點隨壓力降低而下降的規(guī)律,在壓力遞減的多效蒸發(fā)罐組中,用生蒸汽(新鮮蒸汽)加熱Ⅰ效罐的料液,使之沸騰蒸發(fā),產(chǎn)生二次蒸汽作為次效罐的熱源,并按所設(shè)效數(shù)依次傳遞,多次利用二次蒸汽,使各效罐的料液一部分水被汽化,氯化鈉則因水分的不斷蒸發(fā)而從溶液中結(jié)晶析出。經(jīng)過一年現(xiàn)場運行表明,真空制鹽技術(shù)是處理高氯根地層水的一種最有效方法,不僅可以節(jié)約成本,還可以大大緩解高氯根地層水外排面臨的環(huán)保隱患,實現(xiàn)氣田清潔生產(chǎn)。

        高氯根地層水;環(huán)保隱患;真空制鹽;蒸發(fā);結(jié)晶

        1 概述

        川西氣田目前產(chǎn)出地層水量約1200m3/d,其中高氯根采氣廢水占總產(chǎn)水量的75%,其礦化度高,在(6~8)×104mg/L左右,而且還含有微量重金屬等有害物質(zhì),處理不當會造成環(huán)境污染。川西氣田產(chǎn)出的地層水主要是采取在污水站集中處理后外排,而處理后氯根和COD超標,外排面臨的環(huán)保隱患大,特別是在冬天枯水季節(jié),由于受排放河流水量驟減、斷流的影響,處理站有停止運行的風險,污水處理被中斷將嚴重阻礙氣田的正常穩(wěn)定生產(chǎn);再加上處理外排費用高,達84.0元/m3,給企業(yè)帶來沉重的負擔。

        綜上所述,隨著開發(fā)規(guī)模的不斷擴大,產(chǎn)水量日益增加,污水處理成本壓力、環(huán)保壓力成為制約氣田加快發(fā)展步伐的桎梏之一。另外就是由于川西地區(qū)地層主要為致密層[1],回注能力有限[2],不能有效緩解處理外排所面臨的壓力。因此,迫切需要探索治理地層水新技術(shù),使企業(yè)生產(chǎn)和地方環(huán)境保護緊密結(jié)合,可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

        為探索氣田高氯廢水無害化治理的新工藝,經(jīng)調(diào)研論證,2012年川西氣田首次將真空制鹽技術(shù)引入高氯廢水處理領(lǐng)域,建立地層水綜合利用站。該站采用真空蒸發(fā)工藝,最終將廢水中氯離子、鈉離子結(jié)晶成鹽、二次蒸汽冷凝成水外排。該裝置成功運行一年來,證明了將輕工業(yè)制鹽真空蒸發(fā)技術(shù)運用到氣田高氯廢水處理領(lǐng)域方向是正確的,為氣田高氯廢水的處理提供了一條新思路,促進了企業(yè)的清潔生產(chǎn)和資源回收利用。

        2 真空制鹽技術(shù)原理

        真空制鹽技術(shù)自20世紀80年代在制鹽領(lǐng)域投入使用以來,發(fā)展十分迅速[3-6]。具有能耗較低、能獲得高純度的產(chǎn)品水、操作與維護簡單、運行成本較低。

        2.1 主要原理

        向多效蒸發(fā)罐的首效加熱室殼程內(nèi)加入一定壓力的飽和蒸汽,飽和蒸汽與管程內(nèi)自下而上的鹵水按對流—傳導(dǎo)—對流方式進行熱交換。飽和蒸汽釋放潛熱冷凝成水,鹵水吸收熱量溫度升高。在軸流泵的作用下,鹵水強制循環(huán)至蒸發(fā)室內(nèi)蒸發(fā)、結(jié)晶,產(chǎn)生的二次蒸汽進入下一效加熱室作為加熱蒸汽,依次類推。末效鹵水蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽引入混合冷凝器,用冷卻循環(huán)水冷凝后排出系統(tǒng),其中的不凝氣用真空泵抽出,維持其負壓(真空)狀態(tài)。這樣一來,各效的蒸汽壓力和溫度自動分配并逐效降低,鹵水的沸點亦逐效降低,從而使鹵水在不同的溫度和對應(yīng)的溫度條件下蒸發(fā)、結(jié)晶。蒸發(fā)罐效與效之間形成的溫差,即是多效蒸發(fā)的轉(zhuǎn)熱推動力。

        2.2 真空制鹽技術(shù)特點

        (1)多次利用二次蒸汽,具有節(jié)能降耗的功能。首先是用生蒸汽(新鮮蒸汽)加熱Ⅰ效罐的鹵水,使之沸騰蒸發(fā),產(chǎn)生二次蒸汽用作次效罐的熱源,并按所設(shè)效數(shù)依次傳遞,多次利用二次蒸汽,使各效罐的鹵水蒸發(fā)析鹽。根據(jù)理論[1]計算,蒸發(fā)1kg水耗蒸汽為:單效1.1kg,雙效0.57kg,3效0.4kg,4效0.3kg,5效0.27kg,6效0.26kg,可以看出多效蒸餾具有節(jié)能降耗的功能。

        另外,為了充分利Ⅳ效蒸汽冷凝后的余熱,采用閃發(fā)器,讓冷凝水在壓差作用下閃發(fā)出蒸汽,Ⅰ效冷凝水閃發(fā)的蒸汽接入Ⅱ效加熱室,Ⅱ效冷凝水閃發(fā)的蒸汽接入Ⅲ效,其余類推。

        (2)料液快速汽化與末效二次蒸汽迅速冷凝是保證蒸發(fā)順利進行的關(guān)鍵因素。保證末效二蒸迅速冷凝,保持較高真空度,可以給料液提供一個低溫快速蒸發(fā)汽化的條件。反之,料液快速汽化后,可以保證蒸發(fā)系統(tǒng)的熱量,其產(chǎn)生的二次蒸汽不斷為下級系統(tǒng)創(chuàng)造熱源,在末效二蒸冷凝效果下造成系統(tǒng)出現(xiàn)梯度溫差,系統(tǒng)總溫差越大,真空度越高,繼而可推動末效二蒸冷凝速度。所以,料液快速汽化與末效二次蒸汽迅速冷凝是保證蒸發(fā)順利進行的關(guān)鍵因素,而且兩者是相輔相成的。

        2.3 主要設(shè)備

        蒸發(fā)設(shè)備普遍使用的外加熱強制循環(huán)蒸發(fā)器,此蒸發(fā)器主要由加熱室、蒸發(fā)室和循環(huán)泵三部分組成,加熱管采用TA2合金管,蒸發(fā)室材質(zhì)為316L復(fù)合板。外加熱強制循環(huán)蒸發(fā)器具有生產(chǎn)能力大,循環(huán)速度高、傳熱效果好、檢修方便等特點。真空系統(tǒng)設(shè)備混合冷凝器、冷卻塔、真空泵。離心脫水系統(tǒng)主要由離心機、儲鹽漏斗等。供熱系統(tǒng)包括燃氣鍋爐、燃燒機、軟水處理裝置等。

        3 工藝流程

        主要生產(chǎn)工序有:水質(zhì)預(yù)處理、蒸發(fā)結(jié)晶分離、離心脫水系統(tǒng)、鍋爐供熱系統(tǒng)[7]。工藝流程(見圖1)如下:

        圖1 多效蒸餾工藝流程圖

        加熱生蒸汽由廠區(qū)鍋爐供給,壓力為0.55MPa,溫度為140℃左右飽和蒸汽通過減溫減壓后進入Ⅰ效蒸發(fā)罐加熱蒸汽,上一效二次蒸汽作為下一效的熱源,Ⅳ效二次蒸汽通過混合冷凝器冷凝,不凝氣用羅茨液環(huán)真空泵抽出。為了充分利用蒸汽冷凝后的余熱,采用閃發(fā)器,讓冷凝水在壓差作用下閃發(fā)出蒸汽,Ⅰ效冷凝水閃發(fā)的蒸汽接入Ⅱ效加熱室,Ⅱ效冷凝水閃發(fā)的蒸汽接入Ⅲ效,其余類推。

        原料鹵水由泵至混料池,混合料液用混料泵泵出一部分直接進入Ⅳ蒸發(fā)罐,另一部分經(jīng)混合冷凝水預(yù)熱器預(yù)熱后一部分直接進入Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效蒸發(fā)罐。即整個進料系統(tǒng)采用平流進料方式,確保運行平穩(wěn)可靠。

        結(jié)晶鹽漿由Ⅰ效蒸發(fā)罐轉(zhuǎn)排到Ⅱ效蒸發(fā)罐,Ⅱ效蒸發(fā)罐鹽漿轉(zhuǎn)排到Ⅲ效蒸發(fā)罐,Ⅲ效蒸發(fā)罐鹽漿轉(zhuǎn)排到末效蒸發(fā)罐集中排出系統(tǒng),目的為降低排出系統(tǒng)的熱量,節(jié)能減排;鹽漿經(jīng)離心脫水后暫儲于濕鹽儲斗待銷。

        母液排放:極少量母液根據(jù)罐內(nèi)含母液情況由Ⅰ效蒸發(fā)罐轉(zhuǎn)排到Ⅱ效蒸發(fā)罐,Ⅱ效蒸發(fā)罐鹽漿轉(zhuǎn)排到Ⅲ效蒸發(fā)罐,Ⅲ效蒸發(fā)罐鹽漿轉(zhuǎn)排到末效蒸發(fā)罐集中排出系統(tǒng)到母液儲桶,澄清后上清液再進入系統(tǒng),固體拉運至固廢場進行處理。

        4 真空制鹽技術(shù)在氣田水處理中的運用情況

        為了緩解川西氣田高氯根地層水外排帶來的環(huán)保風險,經(jīng)調(diào)研論證,2012年川西氣田首次將多真空制鹽技術(shù)引入高氯廢水處理領(lǐng)域,建立地層水綜合利用站(圖2)。主體工藝采用四效蒸餾工藝,工程總投資2059.86萬元。2012年4月28日開始投料試車,截至2013年4月30日,共運行355d(檢維修13d),累計處理地層水94827.1m3,累計產(chǎn)鹽5325t;處理后的外排水氯根含量在200mg/L以內(nèi),且COD指標也控制在100mg/L以內(nèi)。

        圖2 地層水綜合利用站

        4.1 設(shè)備運行情況及存在問題

        地層水綜合利用站共擁有28臺泵機、4套蒸發(fā)循環(huán)罐、1臺5t/h天然氣蒸汽鍋爐、2臺活塞式退料離心機等。除部分泵機為一備一用外,其余設(shè)備均需全天24h不間斷運轉(zhuǎn),加之設(shè)備長期接觸高溫、強腐蝕的高氯根地層水,設(shè)備銹蝕、泵機機封泄漏、軸承磨損、鍋爐燃燒機頭電磁閥失靈、鹽漿攪拌機損壞等情況屢屢發(fā)生。由于轉(zhuǎn)排鹽管徑過小,結(jié)晶鹽漿易在管道中堵塞,因此,解堵、維修設(shè)備成為前期運行的一個重要工作。

        4.2 工藝改進情況及經(jīng)驗總結(jié)

        由于這是首次引用多效蒸餾工藝來處理氣田高氯根地層水,經(jīng)驗匱乏。經(jīng)過一年的現(xiàn)場試運行,不斷的摸索與總結(jié)經(jīng)驗,經(jīng)過一系列的整改后,目前在站場設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的情況下穩(wěn)定達到340m3/d的處理量。

        (1)優(yōu)化工藝流程,小改小革促進裝置完善。為了使站場工藝更貼近生產(chǎn)實際及降低環(huán)保風險,對不能滿足生產(chǎn)實際的工藝流程提出整改意見,據(jù)統(tǒng)計,前后整改優(yōu)化工藝達50余次,主要整改的工藝如下:調(diào)整離心機下出鹽口至濕鹽漏斗的連接位置和方向,使出鹽暢通;新增效鹽Ⅲ漿直接轉(zhuǎn)排至鹽漿儲桶管線,解決Ⅲ效固液比過高堵塞管道的問題;更改鹽漿泵上料管為45度直線,避免過多的彎角造成鹽漿堵塞;將真空泵放空管線冷卻水接回水封池,以免四處溢流造成環(huán)境污染。通過這些優(yōu)化整改流程,為推廣氣田水真空制鹽積累了經(jīng)驗。

        (2)優(yōu)化運行參數(shù),實現(xiàn)裝置高效運行。技術(shù)人員經(jīng)常加班加點,深入生產(chǎn)一線,不斷的摸索和總結(jié)經(jīng)驗,最終提煉出“六穩(wěn)定一暢通”的操作標準?!傲€(wěn)定一暢通”指首效加熱室進汽壓力穩(wěn)定、各效液位穩(wěn)定、各效罐內(nèi)固液比穩(wěn)定、母液穩(wěn)定、石膏晶種穩(wěn)定、末效真空度穩(wěn)定、轉(zhuǎn)排鹽暢通。自該操作標準指導(dǎo)生產(chǎn)以來,蒸餾系統(tǒng)裝置的地層水處理量從最初220m3/d提高到目前340m3/d左右,檢維修周期由半個月提高到一個月,檢修所需時間由2d縮短至1d,極大地提高了系統(tǒng)的生產(chǎn)時效,系統(tǒng)裝置得到高效運轉(zhuǎn)?,F(xiàn)蒸汽壓力穩(wěn)定在0.4~0.5MPa、液位控制在45%±5%、真空度穩(wěn)定在-88kPa左右、罐內(nèi)固液比保持在10%~15%、氯化鈣含量達60g/L才進行轉(zhuǎn)排。

        5 效益分析

        根據(jù)對2013年1~3月全成本分析(表1),經(jīng)折算處理費用為72.99元/m3,而川西氣田高氯根地層水處理外排則費用平均在84.0元/m3,可看出,運用真空制鹽技術(shù)處理地層水成本比常規(guī)污水處理站具有經(jīng)濟優(yōu)勢,可節(jié)約污水處理成本;更為重要的是使處理后的水達到國家環(huán)保指標,降低環(huán)保風險,為川西氣田地層水處理開辟了新途徑;同時也展現(xiàn)中石化大型國有企業(yè)對社會、對環(huán)境保護負責任的態(tài)度。

        6 結(jié)論

        (1)就目前探索的處理方式中,真空制鹽技術(shù)是處理高氯根地層水的一種最有效方法,不僅可以有效將氯根轉(zhuǎn)變成鹽,使處理后的外排水的氯根含量達標,且COD、懸浮物等指標也均能達標,大大緩解了川西氣田高氯根地層水外排面臨的環(huán)保隱患,實現(xiàn)氣田清潔生產(chǎn)。

        (2)經(jīng)過一年的運行,川西采氣廠目前已形成一套氣田水真空制鹽操作規(guī)范和相關(guān)制度、儲備真空制鹽領(lǐng)域技術(shù)人才,因此為推廣氣田水無害化處理打下堅實的基礎(chǔ)。

        (3)由于站場所處理高氯廢水中含有部分Ca2+、Mg2+、泥砂、油污、懸浮物等雜質(zhì),而目前現(xiàn)場只有一個地層水收集池,既沒有藥劑攪拌裝置也沒有地層水沉降場所,不能有效去除水中雜質(zhì),以至雜質(zhì)進入蒸發(fā)系統(tǒng),造成蒸餾設(shè)備易堵易損、影響傳熱效果以及增加系統(tǒng)檢維修時間。為了更好地維護該站工藝設(shè)備,保證蒸發(fā)效果及產(chǎn)量,建議在蒸發(fā)系統(tǒng)前端增加水質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng),配套相應(yīng)水處理設(shè)備,對進站原水進行預(yù)處理。

        表1 全成本分析明細表(2013年1~3月)

        [1]謝曉永,唐洪明,孟英峰,等.川西洛帶氣田致密砂巖污水回注實驗室研究[J].鉆采工藝,2007,30(5):39-41.

        [2]岳建偉,帥永乾,王倩,等.川西氣田地層水回注選井選層研究[J].油氣田環(huán)境保護,2012,22(4):30-33.

        [3]趙華.低溫蒸餾工藝在川西氣田的運用和優(yōu)缺點[J].西部探礦工程,2014(10):47-51.

        [4]李書衛(wèi),趙水星.淺談?wù)婵罩汽}節(jié)能技術(shù)[J].中國井礦鹽, 2005,36(3):40-41.

        [5]羅大忠.真空制鹽發(fā)展概況及工藝述評[J].中國井礦鹽, 2001,32(1):7-11.

        [6]劉洋.真空制鹽五效蒸發(fā)生產(chǎn)工藝改造探索[J].中國井礦鹽, 2007,38(6):14-17.

        [7]夏清.化工原理上冊[M].修訂版.天津:天津大學(xué)出版社,2005:43-44.

        表2 臺效對比表

        7 結(jié)論

        (1)采用潛孔錘正循環(huán)鉆進時,應(yīng)配備能在10~30r/min范圍內(nèi)調(diào)速的機構(gòu)。

        (2)使用高壓潛孔錘鉆進,若孔深超過400m時,應(yīng)配備增壓機增加風壓。

        (3)下鉆后,當鉆頭接近孔底前,啟動空壓機沖孔,邊送風邊下放鉆具;當鉆頭距孔底0.2m時,開車回轉(zhuǎn)鉆具,聽到孔內(nèi)沖擊聲后,即可逐步給壓鉆進。

        (4)在鉆進過程中遇有風壓超限時,應(yīng)及時提起鉆具(不停止回轉(zhuǎn)),待緩解后方可繼續(xù)鉆進;否則,應(yīng)及時提鉆檢查。

        (5)在鉆進過程中若孔內(nèi)背壓過大,潛孔錘停止工作,孔口不排屑時,可上下竄動鉆具,待排屑后,潛孔錘即可正常工作。

        (6)穿過采空區(qū)后沖孔,確保將孔內(nèi)巖屑吹至采空區(qū)內(nèi)。

        TS364

        A

        1004-5716(2015)12-0051-04

        2014-12-22

        王自力(1977-),男(漢族),重慶人,工程師,現(xiàn)從事氣田環(huán)保方面的管理、研究工作。

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