蔡 鵬,侯 婷,吳柳根
(勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營(yíng)257017)
塔河油田深層側(cè)鉆水平井膨脹套管鉆井設(shè)計(jì)及實(shí)踐
蔡 鵬*,侯 婷,吳柳根
(勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營(yíng)257017)
膨脹套管技術(shù)是一項(xiàng)可在鉆井過(guò)程中充當(dāng)技術(shù)套管封隔復(fù)雜地層的新技術(shù),可優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),進(jìn)行封隔異常高壓層、坍塌層和漏失層等。塔河油田深層側(cè)鉆井需要滿足避水要求,且需鉆遇石炭系易漏層和易坍塌層,存在2套壓力體系,使鉆井和后期完井面臨諸多困難,造成該油區(qū)深部地層原油難以得到解放,采用膨脹套管充當(dāng)技術(shù)套管,為解決塔河油田側(cè)鉆水平井開(kāi)發(fā)難題提供了一種全新的解決方案。針對(duì)塔河油田?177.8mm套管深層開(kāi)窗側(cè)鉆井的開(kāi)發(fā)難點(diǎn),提出一套膨脹套管技術(shù)解決方案,膨脹套管實(shí)施后采用非常規(guī)直徑130mm井眼鉆進(jìn),分析了膨脹套管施工技術(shù)難點(diǎn),確定施工程序及方案,并從膨脹套管及配套技術(shù)兩方面詳細(xì)論證分析,驗(yàn)證其在深層側(cè)鉆水平井中應(yīng)用的可行性。詳細(xì)介紹了膨脹套管技術(shù)首次在該地區(qū)側(cè)鉆水平井TK6-463CH井中進(jìn)行鉆井封堵應(yīng)用的實(shí)施情況?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,所設(shè)計(jì)的膨脹套管鉆井技術(shù)方案可以解決塔河油田深層側(cè)鉆水平井的鉆井難題,并得到很好的技術(shù)實(shí)踐。
膨脹套管;塔河油田;鉆井封堵;技術(shù)方案;現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐
隨著油田開(kāi)發(fā)中后期的到來(lái),深井、復(fù)雜井將越來(lái)越多,其井身結(jié)構(gòu)也越來(lái)越復(fù)雜。針對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件和復(fù)雜深井,當(dāng)鉆遇高壓層、鹽膏層等復(fù)雜地層時(shí),膨脹套管技術(shù)可為非常規(guī)套管井身結(jié)構(gòu)提供有效的技術(shù)手段,利用它可封隔異常高壓層、漏失層等,對(duì)解決復(fù)雜深井難題,具有良好的應(yīng)用前景[1-2]。
近年來(lái),塔河油田?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆時(shí)需要滿足地質(zhì)避水要求,開(kāi)窗側(cè)鉆層位主要集中在石炭系巴楚組和奧陶系桑塔木組,目前?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井面臨著2大問(wèn)題:①泥巖坍塌掉塊問(wèn)題比較突出:?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆,側(cè)鉆軌跡將穿過(guò)石炭系巴楚組泥巖地層,易發(fā)生垮塌掉塊,鉆井和完井過(guò)程阻卡嚴(yán)重,鉆井、完井管柱無(wú)法到位;②井漏現(xiàn)象嚴(yán)重:石炭系地層壓力高(1.21~1.24g/cm3),奧陶系地層壓力低(1.08~1.10g/cm3),同一井眼揭示2套不同壓力系數(shù)的地層,易出現(xiàn)井壁垮塌、井漏等復(fù)雜情況,造成后續(xù)施工困難。目前,塔河油田?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井無(wú)法下入技術(shù)套管,該類(lèi)側(cè)鉆井以現(xiàn)有的常規(guī)技術(shù)無(wú)法實(shí)施,導(dǎo)致塔河油田奧陶系剩余油多年來(lái)無(wú)法解放。膨脹套管技術(shù)為解決塔河油田側(cè)鉆水平井開(kāi)發(fā)難題提供了一種解決方案[3-4]。
在側(cè)鉆水平井鉆井設(shè)計(jì)中引入膨脹套管技術(shù),為塔河油田側(cè)鉆井水平井開(kāi)發(fā)提供一種技術(shù)方案。然而,相對(duì)直井而言,在側(cè)鉆水平井中大斜度井段實(shí)施膨脹套管難度更大,風(fēng)險(xiǎn)更高,且后續(xù)鉆進(jìn)對(duì)膨脹套管強(qiáng)度要求更高。
針對(duì)塔河油田?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井所面臨的因井漏和泥巖坍塌而難以鉆達(dá)目的層等技術(shù)難題,采用膨脹套管固井技術(shù)方案,具體方案為:?177.8mm套管內(nèi)進(jìn)行開(kāi)窗側(cè)鉆后,?149.2mm井眼鉆進(jìn)至奧陶系頂部,并用擴(kuò)眼工具將井眼尺寸擴(kuò)至?165mm,下入?139.7mm膨脹管,膨脹后內(nèi)徑可達(dá)到?134.5mm,封隔石炭系泥巖和易漏層位,下入?130mm鉆頭繼續(xù)鉆進(jìn)。
針對(duì)塔河油田深層側(cè)鉆井所面臨的困難,對(duì)膨脹套管及其配套技術(shù)進(jìn)行研究分析,探討膨脹套管及其配套技術(shù)在深層側(cè)鉆井中應(yīng)用的可行性。目前?139.7mm膨脹套管適合在?149.2mm井眼中試驗(yàn),自2009年以來(lái),勝利油田鉆井院對(duì)膨脹套管在塔河油田開(kāi)窗側(cè)鉆井中可行性和適宜性進(jìn)行了反復(fù)的論證,制定了完備的工藝措施和應(yīng)急預(yù)案[5-6]。
2.1 井身軌跡優(yōu)化
圖1 塔河油田側(cè)鉆井井身結(jié)構(gòu)示意圖
鑒于膨脹套管的特殊性,對(duì)井身軌跡有較高要求。因此,調(diào)整井身軌跡設(shè)計(jì),提高窗口位置高度,降低造斜率及井斜,限定造斜率不超過(guò)25°/100m,最大井斜不超過(guò)40°,使井眼條件滿足擴(kuò)眼及膨脹套管下入要求。
2.2 鍛銑方式優(yōu)選
開(kāi)窗方式分為斜向器開(kāi)窗和套管段銑開(kāi)窗,本井后期鉆井時(shí)間長(zhǎng),鉆井管具頻繁出入窗口,若采用斜向器開(kāi)窗,存在斜向器偏轉(zhuǎn)和下行等風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)膨脹套管工藝要求,采用套管鍛銑開(kāi)窗,后期窗口質(zhì)量有保證,整個(gè)鉆井施工風(fēng)險(xiǎn)小。
2.3 深井斜井段擴(kuò)眼工藝
為保證膨脹套管順利下入及膨脹,需對(duì)?149.2mm井眼擴(kuò)眼至?165mm。擴(kuò)眼可采用隨鉆擴(kuò)眼和鉆后擴(kuò)眼方式,鉆后擴(kuò)眼方式采用液壓式擴(kuò)眼器,通過(guò)優(yōu)化深井大斜度井?dāng)U眼施工工藝,井眼造斜率在30°/100m以下,擴(kuò)眼段最大井斜在45°之內(nèi)是有保障的,滿足膨脹套管后期作業(yè)要求。
隨鉆擴(kuò)眼可采用雙心鉆頭,見(jiàn)圖3,該鉆頭由領(lǐng)眼鉆頭,預(yù)擴(kuò)孔段和主擴(kuò)孔段組成,領(lǐng)眼鉆頭和預(yù)擴(kuò)孔段的雙重作用,減少主擴(kuò)孔段的任務(wù)和總偏心載荷,保證了鉆頭的穩(wěn)定性,預(yù)擴(kuò)孔段至少有一個(gè)短刀翼不與井壁接觸,但在井眼內(nèi)不能側(cè)向移動(dòng),實(shí)現(xiàn)力平衡。該鉆頭在國(guó)外應(yīng)用效果較好,對(duì)硬地層具有較好的適應(yīng)性,理論擴(kuò)眼直徑為?165.1mm,見(jiàn)表1。
2.4 深井膨脹套管施工工藝
?139.7mm膨脹套管僅在套損井中進(jìn)行補(bǔ)貼應(yīng)用,尚未在裸眼井中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),因此在深井斜井中充當(dāng)技術(shù)套管應(yīng)用需進(jìn)行改進(jìn)及優(yōu)化[7-8]。
2.4.1 固井工具研究
由于塔河油田側(cè)鉆井多為深井、斜井,膨脹套管在鉆井過(guò)程中充當(dāng)技術(shù)套管時(shí),固井時(shí)膠塞碰壓面臨較大考驗(yàn),且所設(shè)計(jì)的浮鞋為可鉆式,因此設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出膨脹套管專(zhuān)用的固井膠塞和內(nèi)置可鉆式浮鞋,保證膠塞深井碰壓正常和浮鞋鉆塞方便。
2.4.2 管體抗擠強(qiáng)度計(jì)算
膨脹套管在深井中充當(dāng)技術(shù)套管,需要封隔2套壓力體系的壓差,對(duì)膨脹后的管體抗外擠強(qiáng)度具有較高要求,是衡量膨脹套管能否在鉆井過(guò)程中封堵復(fù)雜層的一個(gè)重要指標(biāo)[10]。試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),實(shí)際膨脹套管的抗擠強(qiáng)度與理想圓管的臨界外壓之間有近似關(guān)系:
圖2 隨鉆擴(kuò)眼用雙心鉆頭
表1 ?146.05mm×?165.10mm×?120.65mm雙心鉆頭技術(shù)參數(shù)
2.4.3 深井施工工藝研究
針對(duì)深井膨脹套管施工情況,優(yōu)化膨脹套管內(nèi)管柱結(jié)構(gòu),保證內(nèi)管抗拉力和內(nèi)管通徑一致性,減少固井膠塞因變徑磨損;同時(shí)分析管柱下入過(guò)程中管柱的載荷情況及下入時(shí)受力情況,采用專(zhuān)用通井規(guī)通井,確保管柱下入安全;并進(jìn)行膨脹套管固井工藝研究,優(yōu)化超緩凝水泥漿體系,采用先固井后膨脹再候凝方式作業(yè),固井時(shí)按正常要求進(jìn)行固井,但注水泥量應(yīng)控制在環(huán)容的80%以內(nèi)。
2.5 小井眼鉆井工藝
膨脹作業(yè)后,膨脹套管內(nèi)徑可達(dá)到為?134.5mm,二開(kāi)采用?130mm鉆頭進(jìn)行非常規(guī)直徑井眼鉆進(jìn),但常規(guī)?88.9mm鉆桿無(wú)法進(jìn)入膨脹套管內(nèi),且常規(guī)MWD儀器配套困難,無(wú)法滿足儀器正常使用要求,因此需進(jìn)行小井眼鉆井工藝研究。
2.5.1 鉆具組合優(yōu)化
首次采用非常規(guī)直徑?130mm井眼鉆進(jìn),采用?130mm鉆頭,配套DSNC31非標(biāo)?89mm特制鉆桿和?105mm無(wú)磁鉆鋌,進(jìn)行鉆具組合優(yōu)化,增大環(huán)空面積,提高機(jī)械鉆速,特制鉆桿技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2。根據(jù)水力參數(shù)優(yōu)化結(jié)果,建議排量采用10L/s,泵壓在18.4MPa左右,能夠滿足設(shè)備的最高承壓能力,可以確保井底巖屑順利返出。
2.5.2 MWD儀器配套
二開(kāi)?130 mm井眼鉆進(jìn)時(shí),采用常規(guī)MWD儀器無(wú)法滿足測(cè)量服務(wù)需要,?116.8mm MWD儀器,其配套鉆鋌外徑為?121mm,鉆具環(huán)空較小,鉆具壓耗太大,泵壓太高,攜沙困難,易造成卡鉆事故;?88.9mmMWD儀器抗扭性較差,深井易扭斷,均無(wú)法滿足深井?130mm井眼對(duì)儀器的要求。因此,為滿足膨脹套管技術(shù)的側(cè)鉆井測(cè)量需求,采用國(guó)外公司?105mm非標(biāo)小直徑MWD儀器,儀器參數(shù)見(jiàn)表4。
通過(guò)對(duì)膨脹套管及其配套技術(shù)分析,結(jié)合塔河油田側(cè)鉆水平井情況,膨脹套管在塔河油田?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井中具有一定的可行性和適應(yīng)性。
式中:pc——膨脹套管抗擠強(qiáng)度,MPa;
p——理想套管的抗擠強(qiáng)度,MPa;
pe——理想套管的彈性失穩(wěn)外壓,MPa;
g——修正系數(shù)。
應(yīng)用式(1),以?139.7mm×7.72mm膨脹套管(膨脹后為?149.3mm×7.5mm)為例,可計(jì)算其膨脹后抗外擠強(qiáng)度達(dá)25MPa,滿足塔河地區(qū)石炭系封堵要求。
表2 DSNC31特制鉆桿技術(shù)參數(shù)
目前,該方案在塔河油田深層側(cè)鉆井中實(shí)施7口井,國(guó)內(nèi)首次應(yīng)用膨脹套管作為技套封堵深井高壓層,并創(chuàng)造了國(guó)產(chǎn)139.7mm膨脹套管2項(xiàng)紀(jì)錄,標(biāo)志著膨脹管技術(shù)在解決鉆井復(fù)雜難題上取得了重大突破,為解決塔河油田?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆水平井的技術(shù)瓶頸奠定了基礎(chǔ)。
表4 國(guó)外公司?105mm MWD儀器參數(shù)
3.1 首次現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐:
膨脹套管方案首次在TK6-463CH井應(yīng)用,該井采用段銑方式開(kāi)窗,一開(kāi)采用?149.2mm鉆頭鉆進(jìn)和液壓式擴(kuò)眼器進(jìn)行鉆后擴(kuò)眼,完鉆井深5509.93m,最大井斜31.26°,電測(cè)測(cè)井徑為?165mm以上,井眼條件滿足膨脹管下入要求。采用?151mm專(zhuān)用通井規(guī)通井后,下入?139.7mm膨脹套管437.22m,固井膨脹順利。鉆塞后,進(jìn)行膨脹套管承壓試驗(yàn),管體抗內(nèi)外壓強(qiáng)度合格。二開(kāi)鉆進(jìn)采用?130mmPDC鉆頭鉆進(jìn),配套?105mm非標(biāo)小直徑MWD儀器和非標(biāo)鉆具組合,完鉆井深5740m,垂深5549.52m,井斜92.7°,總進(jìn)尺230.07m,順利鉆達(dá)目的層,滿足地質(zhì)避水要求,裸眼完井[9]。
3.2 工藝探討與完善
為繼續(xù)探索深井側(cè)鉆水平井膨脹套管鉆完井工藝技術(shù),縮短建井周期,降低鉆井成本,在首獲成功后,又陸續(xù)完成TK7-640CH、T816CH2、TH10233CH等6口試驗(yàn)井的鉆井實(shí)踐,對(duì)膨脹套管及配套鉆井工藝整體技術(shù)進(jìn)行了有力探索,促進(jìn)工藝技術(shù)完善。先后成功試驗(yàn)深井膨脹套管及雙心鉆頭大斜度隨鉆擴(kuò)眼技術(shù),采用雙心鉆頭隨鉆擴(kuò)眼后達(dá)到膨脹套管下入要求;?139.7mm膨脹套管作業(yè)長(zhǎng)度最長(zhǎng)達(dá)526.88m,作業(yè)深度最深達(dá)6065m,隨鉆擴(kuò)眼最大井斜角65.8°,成功封隔了高壓的石炭系地層;后續(xù)?130.0mm井眼采用特殊鉆具結(jié)構(gòu)鉆進(jìn),最長(zhǎng)進(jìn)尺達(dá)461.0m,對(duì)膨脹套管鉆完井工藝整體技術(shù)進(jìn)行了有力探索,為西部深井小井眼側(cè)鉆井提供了一種全新的二開(kāi)次鉆完井方式[10]。
(1)通過(guò)從井身軌跡優(yōu)化、開(kāi)窗方式、斜井?dāng)U眼、膨脹套管及小井眼鉆進(jìn)等方面分析論證,驗(yàn)證了膨脹套管及其配套技術(shù)在塔河油田深層側(cè)鉆井中應(yīng)用的可行性。
(2)以膨脹套管為核心的側(cè)鉆水平井鉆井方案得以實(shí)踐,并對(duì)膨脹套管及配套鉆井工藝整體技術(shù)進(jìn)行了有力探索,有效促進(jìn)隨鉆擴(kuò)眼和小井眼鉆井技術(shù)發(fā)展。
(3)膨脹套管技術(shù)成功封隔高壓層和易塌地層,其抗內(nèi)壓、抗外壓和耐磨性均可滿足后續(xù)鉆井及地質(zhì)避水要求,性能可靠,保障了后續(xù)小井眼鉆進(jìn)安全,為解決塔河油田?177.8mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆水平井的技術(shù)瓶頸奠定了基礎(chǔ),可進(jìn)一步進(jìn)行推廣試驗(yàn)。
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TE249
B
1004-5716(2015)08-0039-04
2014-08-04
中石化重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目“裸眼封堵等井徑膨脹套管技術(shù)研究”(JP11007)資助。
蔡鵬(1978-),男(漢族),湖南益陽(yáng)人,工程師,現(xiàn)從事膨脹管技術(shù)研究推廣和完井工具技術(shù)開(kāi)發(fā)工作。