徐立強(qiáng),周維,周端
(1.中國港灣工程有限責(zé)任公司,北京 100027;2.中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040)
委內(nèi)瑞拉卡貝略港集裝箱碼頭項(xiàng)目,位于委內(nèi)瑞拉卡貝略市。主要建設(shè)內(nèi)容包括:800 m長的連續(xù)錨錠式鋼管板樁碼頭及230 m同結(jié)構(gòu)后期預(yù)留接口;總面積約57萬m2的集裝箱堆場;965.8 m長的直立式鋼圓筒防波堤等。項(xiàng)目建成后可同時(shí)靠泊1艘13萬噸級(jí)和1艘10萬噸級(jí)集裝箱貨輪,年集裝箱吞吐能力可達(dá)100萬標(biāo)箱。
碼頭前板樁墻采用阿賽洛公司生產(chǎn)的φ2 300 δ24(X70)型鋼管樁,設(shè)計(jì)樁長39.5 m,單根重57.5 t,鋼管樁頂部0~4 m范圍內(nèi)設(shè)有HZF-102厚1 500μm環(huán)氧防腐涂層;頂部4~20.7 m范圍內(nèi)設(shè)有HZF-102厚900μm環(huán)氧防腐涂層。前墻鋼管樁共計(jì)296根,計(jì)劃分批次在荷蘭、土耳其等國制作完成后海運(yùn)至項(xiàng)目所在地,第一船大直徑鋼管樁為50根,重2 875 t。
根據(jù)委內(nèi)瑞拉地震規(guī)范中地震區(qū)劃圖顯示項(xiàng)目所在地位置位于5區(qū),基巖面地震峰值加速度(PGA)為0.3g,地面的峰值加速度(PGA)為0.34g,屬于強(qiáng)震區(qū)。為滿足抗震要求,設(shè)計(jì)規(guī)定,鋼管樁必須一次性在廠內(nèi)加工完成,不能分節(jié)加工現(xiàn)場組焊[1]。
如何保證大直徑、超長鋼管樁到岸后能夠順利卸船,是本項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
經(jīng)過對卡拉略港老碼頭的卸貨能力、轉(zhuǎn)運(yùn)路況的調(diào)查,若鋼管樁運(yùn)輸船采取在老碼頭卸船,再經(jīng)陸上轉(zhuǎn)運(yùn)至項(xiàng)目部的方式,需穿過卡貝略市區(qū),市區(qū)道路不滿足超長鋼管樁的運(yùn)輸要求,需報(bào)請市政部門對部分轉(zhuǎn)彎半徑較小的路段進(jìn)行改造,且整個(gè)運(yùn)輸過程可能會(huì)造成市內(nèi)交通癱瘓,需申請政府交通部門全程協(xié)調(diào)。此方法不僅操作困難、效率低下,且運(yùn)輸費(fèi)用高昂。
由于常規(guī)的港口卸貨,陸上運(yùn)輸?shù)姆绞诫y以實(shí)現(xiàn),因此對海上卸船的可行性進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查得知,在得到當(dāng)?shù)睾jP(guān)和海事局的同意后,可以在近海錨泊卸船。
碼頭建設(shè)在強(qiáng)涌浪開敞海域,直面加勒比海,除遠(yuǎn)處一小島外,無任何掩護(hù),施工海域海況惡劣,長周期涌浪海況特征明顯[2]。
常水位:+0.168 m;最低水位:-0.222 m;最高水位:+0.688 m。
第一船鋼管樁預(yù)計(jì)4月底到港,卸船時(shí)間預(yù)計(jì)持續(xù)2周(含海上清關(guān)),波浪情況依照2013年4月26日—5月10日同期觀測數(shù)據(jù),日最大波高0.59~2.56 m,周期 7.5~16.6 s,日 1/3有效波高0.28~1.10 m,周期 5.7~8.6 s。
潮流:通過對工程海域布置的6個(gè)潮流測站在大潮期連續(xù)28 h潮流觀測數(shù)據(jù)顯示,本工程海域漲落潮流速為1~19 cm/s,潮流較弱,各測點(diǎn)流向較散亂,規(guī)律性不強(qiáng)。
由于選擇近海卸船,就要求運(yùn)輸船舶必須具備管樁起吊能力。同時(shí),由于卸船海域有長周期強(qiáng)涌浪,就要求運(yùn)輸船舶必須具備一定的抗涌浪能力。
經(jīng)過研究,最終選擇阿賽洛公司“MARGRETE”號(hào)遠(yuǎn)洋海輪進(jìn)行首批鋼管樁運(yùn)輸。“MARGRETE”號(hào)海輪船長142.69 m,船寬18.25 m,型深10.15 m,滿載吃水 7.325 m,滿載排水量10 450 t,船首和船身各有1臺(tái)最大起重量60 t的克令吊。
鋼管樁擺放在船首和船中,以便2臺(tái)克令吊進(jìn)行雙機(jī)抬吊作業(yè)。鋼管樁運(yùn)輸過程,采用尼龍?jiān)鷰Ы壴?,每根樁綁?2道,綁扎間距為3 m。鋼管樁裝船及綁扎加固見圖1。
圖1 鋼管樁裝船及綁扎照片F(xiàn)ig.1 Photo of loading and colligation of steel tubular piles
鋼管樁出廠時(shí),已經(jīng)涂裝重型防腐涂層,為保證運(yùn)輸過程中涂層的完整性,單根鋼管樁均采用間隔纏繞尼龍繩的方式,以防止與其它鋼管樁碰撞[3]。
通過對項(xiàng)目施工海域的地理位置及水下地形圖進(jìn)行分析,將運(yùn)輸船停泊在小島后方背浪側(cè),拋錨定位后進(jìn)行卸船是最理想的工作位置,見圖2中位置A。但在位置A處,船舶與小島間距離太近,有安全風(fēng)險(xiǎn),且之前在小島附近已發(fā)生過沉船事故,沉船尚未打撈。最終決定要求將船舶??吭诰嚯x小島350 m,離岸600 m的開敞水域進(jìn)行卸船。
圖2 卸船位置Fig.2 Location of discharging ship
由于運(yùn)輸船錨泊在強(qiáng)涌浪開敞海域,且波向角變換頻繁,若采用前后八字錨的方式進(jìn)行錨泊,對錨泊系統(tǒng)要求高,且受強(qiáng)涌浪影響,容易走錨。因此采用單點(diǎn)系泊的方式錨泊,以保證船體垂直迎浪。
運(yùn)輸船采用單點(diǎn)系泊,若采用方駁過駁的方式卸船,由于2個(gè)船體在強(qiáng)涌浪下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)不一致,克令吊吊放大直徑、超長鋼管樁時(shí),安全風(fēng)險(xiǎn)極大。
若采用鋼管樁自浮運(yùn)卸船,克令吊僅需將樁放入水中,小型拖輪就可直接將樁拖走,整個(gè)過程比過駁方案簡單、易控,且成本較低,確定此方案為首選方案。
經(jīng)過計(jì)算,若利用鋼板將鋼管樁兩端封堵,鋼管樁最大可產(chǎn)生浮力164 t,自浮平衡時(shí)吃水僅1 m左右,滿足浮運(yùn)要求。
本項(xiàng)目采用δ6 mm S355JR鋼板滿焊于距離鋼管樁兩端80 cm處作為封堵板。封堵板的加工在鋼管樁生產(chǎn)時(shí)同步完成。
卸船的工藝流程為:施工準(zhǔn)備→卸船港池施工→運(yùn)輸船進(jìn)場錨泊→拖拽小艇就位→運(yùn)輸船克令吊起吊鋼管樁入水→小艇拖拽鋼管樁進(jìn)港池→吊車起吊鋼管樁出水→鋼管樁裝車轉(zhuǎn)運(yùn)至堆存場地。
為便于浮運(yùn)鋼管樁上岸,考慮在現(xiàn)場挖掘卸船港池。港池選址在施工場地的小島后方,利用小島對港池形成一定的遮蔽,減少涌浪對鋼管樁入池和起吊的影響。
港池寬為30 m,長為60 m,水深約3 m,邊坡采用覆蓋土工布、堆碼砂袋的方式進(jìn)行護(hù)坡。履帶吊??總?cè)施打10根φ1.0 mδ10 mm@3 m的鋼管用于浮運(yùn)的鋼管樁靠位,鋼管后方插入δ16~20 mm支護(hù)鋼板并回填,形成直立碼頭岸壁(如圖3所示)。
運(yùn)輸船到場后,在指定地點(diǎn),下單錨停泊,船體垂直迎浪,降低涌浪引起的船體晃動(dòng)。
為保證船舶安全,運(yùn)輸船旁邊???艘2 205 kW(3 000匹)拖輪,保證緊急情況下,運(yùn)輸船能及時(shí)脫困。
圖3 卸船港池Fig.3 Harbor basin of discharging ship
負(fù)責(zé)拖拽鋼管樁的小拖輪就位后,運(yùn)輸船克令吊起吊鋼管樁入水。起吊前,預(yù)先在鋼管樁的樁頭吊耳及樁尾上各系1根尼龍拖拽繩(尼龍繩可浮于水面)。
在鋼管樁入水后,受涌浪影響,鋼管樁將隨著波浪不斷運(yùn)動(dòng),操作人員無法進(jìn)行陸上施工時(shí)靠近鋼管樁解鉤等操作。解決方法是將1根麻繩的一端捆綁在鋼管樁起吊吊帶上,另一端則由運(yùn)輸船上的操作人員手持,當(dāng)鋼管樁入水并松鉤后,操作人員通過拉麻繩使鋼管樁與吊具分開。這種不接觸鋼管樁也能完成“解鉤”的操作方式,不僅確保了操作人員的安全,并且大大節(jié)省了鋼管樁吊帶脫鉤時(shí)間。
鋼管樁拖拽過程由2艘船配合進(jìn)行,主力拖拽采用294 kW(400匹)小型拖輪,拖拽位置為鋼管樁樁頭;輔助導(dǎo)向采用普通交通艇負(fù)責(zé),主要進(jìn)行涌浪作用下的方向修正,拖拽位置為鋼管樁樁尾。
鋼管樁被拖輪喂入港池、靠泊卸船碼頭后,利用卸船碼頭上布置的1臺(tái)18 m長臂反鏟和1臺(tái)普通反鏟引導(dǎo)鋼管樁進(jìn)入130 t履帶吊的吊帶兜繩(兜繩一端安裝在卸船碼頭的樁基上,一端安裝在吊車掛鉤上)。
進(jìn)入后,130 t履帶吊上提兜繩,鋼管樁在兜繩作用下,滑向并貼緊卸船碼頭鋼樁(鋼樁包裹輪胎,防止自浮鋼管樁與鋼樁碰撞,損壞防腐涂層),固定浮運(yùn)鋼管樁。
鋼管樁固定后,操作人員通過鋼便道靠近鋼管樁進(jìn)行掛鉤操作。掛鉤后,利用1臺(tái)260 t履帶吊起吊鋼管樁上岸裝車,并利用60 t平板掛車運(yùn)輸至鋼管樁堆存區(qū)。
方案實(shí)施過程中,共2個(gè)拖航班組,每個(gè)班組各配置1艘294 kW(400匹)小型拖輪和1條交通艇,循環(huán)作業(yè)。卸船初期每小時(shí)上岸1根,施工人員配合熟練后,45 min可上岸1根。本次50根鋼管樁卸船計(jì)劃7 d完成,實(shí)際僅4.5 d就完成了卸船作業(yè),施工工效完全滿足現(xiàn)場施工要求。
本項(xiàng)目利用鋼管樁自浮運(yùn)卸船的施工工藝,通過“繩控脫鉤”、“兜吊固定”等小措施,解決了涌浪作用下鋼管樁下海脫鉤、上岸掛鉤等施工難題,成功地進(jìn)行了強(qiáng)涌浪海域大直徑鋼管樁的卸船工作,通過實(shí)踐證明整套施工工藝是科學(xué)、合理的,可為類似施工提供參考和借鑒。