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        黃河三門峽水電站1#~5#機組增容改造設計

        2015-12-17 06:48:20邢丁丹
        水利水電工程設計 2015年4期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機

        林 順 邢丁丹

        黃河三門峽水電站1#~5#機組增容改造設計

        林 順 邢丁丹

        三門峽水電站1#~5#機組機電設備為20世紀70年代初制造,已達到設備設計運行年限。系統(tǒng)地介紹了在不改變電站運行方式、機組運行方式、機組機型及附屬設備配置的情況下,將水輪發(fā)電機組由50 MW增容到60 MW,可為其他同類工程設計提供一個有益的借鑒。

        水輪機 發(fā)電機 增容 磨蝕 三門峽水電站

        1 工程概況

        三門峽水利樞紐是黃河干流上修建的第1座大型綜合水利工程。工程于1957年4月開工興建,水電站原設計安裝8臺單機容量為145 MW的混流式水輪發(fā)電機組。1960 年9月水庫開始蓄水運用,1961年4月大壩建成,1962年2月第1臺機組試驗發(fā)電,后因水庫淤積問題進行改建。

        1969年底至1978年,打開了8個施工導流底孔,并將1#~5#機組進水口高程降低13 m,安裝了 5臺國產(chǎn)單機容量為50 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。

        自1973年底第1臺機組投入運行,1978年底5臺機組全部投人運行以來,截止到2011年底,共發(fā)電407億kW·h,為促進豫西地區(qū)工農(nóng)業(yè)的發(fā)展和緩解河南地區(qū)缺電狀況起到了不可忽視的作用。

        由于三門峽水庫非汛期存在較多棄水,而河南電網(wǎng)電力供應緊張,因此,從1992年起水電站開始擴建安裝6#、 7#兩臺混流式機組,單機容量為75 MW,擴建機組只在非汛期清水時運行,6#機于1994年4月并網(wǎng)發(fā)電,7#機于1997年4月并網(wǎng)發(fā)電。

        1997年4月經(jīng)水利部外資辦和德國政府簽訂合作協(xié)議,利用德國政府贈款,德國VOITH公司為三門峽水電站設計新轉(zhuǎn)輪ZZK7,用于三門峽1#機組改造,水輪機改造的主要部件有轉(zhuǎn)輪、轉(zhuǎn)輪室及活動導葉等。1#發(fā)電機由哈爾濱電機廠有限責任公司負責改造,更換的部件有:發(fā)電機定子鐵芯、線棒及附件;發(fā)電機轉(zhuǎn)子磁極線圈絕緣等級及附件;發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子絕緣等級由原B級提高到F級;巴氏合金推力瓦更換為HDH型彈性金屬塑料瓦。

        由于水輪機轉(zhuǎn)輪、轉(zhuǎn)輪室及活動導葉等部件的改造和發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子線圈絕緣等級的提高,有效地增加了1#水輪發(fā)電機組的效率,使得在不改變原有的水電站運行方式、機組運行方式、機組機型、流道尺寸以及附屬設備的配置的情況下,機組容量由原來的50 MW增至60MW。1999年11月水電站開始安裝1#水輪發(fā)電機組,2000年12月30日順利通過72 h試運行和階段驗收,正式并網(wǎng)進入商業(yè)運行。

        2 1#~5#機組改造的必要性

        (1)水輪機過流部件磨蝕嚴重,經(jīng)過30多年的運行與多次檢修 (每臺機組檢修都在8次以上),運行工況越來越差,過流部件(轉(zhuǎn)輪室、葉片等)經(jīng)多次大修,大面積反復施焊,造成材料疲勞,金相組織惡化,磨蝕加劇,以致造成機組效率下降約10%。

        (2)由于三門峽水電廠水輪機是20世紀70年代初制造的產(chǎn)品,受當時設計和制造水平的限制,水輪機能量指標較低,過流部件翼型較差,效率低。

        (3)葉片裂紋頻繁產(chǎn)生,受現(xiàn)場環(huán)境條件的限制,處理工藝不能達到一個理想狀態(tài),使得葉片抗裂性能越來越差。

        (4)主軸密封和活動導葉漏水量過大。

        (5)發(fā)電機電氣絕緣老化,1#~5#發(fā)電機定子線棒和轉(zhuǎn)子線圈絕緣均為B級,抗老化性能相對較差,經(jīng)多年運行絕緣下降,定子鐵芯疊片及通風溝制造工藝落后,散熱效果不理想,致使溫度升高,加速線圈絕緣老化。

        (6)長期經(jīng)受機械和電磁影響,定子鐵芯松動,振動加劇,漏磁增大,磁力不平衡,噪音增大等。

        (7)轉(zhuǎn)子磁軛變形,造成機組振動擺度增大,2#機組尤為突出。

        由于1#~5#機組存在以上的諸多問題,使機組檢修量增加,檢修費用大幅度增加,設備可靠性降低等,且機組已經(jīng)基本達到設備的使用年限,因此對1#~5#機組進行改造非常必要。

        3 水輪機改造

        1#~5#機組水輪機改造的主要任務是選擇性能優(yōu)良的水輪機,提高機組效率,適當增加機組發(fā)電容量,解決水輪機葉片裂紋問題。通過優(yōu)化水力設計,減輕水輪機空蝕,提高水輪機在高含沙水流中的抗磨蝕性能。解決水輪機主軸密封和活動導葉漏水量過大問題。1#~5#水輪機轉(zhuǎn)輪改造進一步優(yōu)化了水力設計,新的水力設計將更換轉(zhuǎn)輪 (包括葉片和輪轂體)、轉(zhuǎn)輪室、活動導水葉、底環(huán)、頂蓋抗磨板和槳葉操作機構(gòu)等。1#~5#水輪機結(jié)構(gòu)改造方案為:

        (1)水輪機轉(zhuǎn)輪槳葉采用不銹鋼材料。

        (2)為改善轉(zhuǎn)輪進口流態(tài),轉(zhuǎn)輪葉片中心線高程由275.20 m降為275.00 m,轉(zhuǎn)輪安裝采用在機坑內(nèi)由輪轂泄水錐下支撐結(jié)構(gòu)。

        (3)轉(zhuǎn)輪室由半球形改為全球形,轉(zhuǎn)輪室中環(huán)與底環(huán)做成整體。

        (4)為改變轉(zhuǎn)輪進口處水流流態(tài),重新設計活動導水葉。并為改善座環(huán)進口的繞流條件,在無蝶形邊的座環(huán)上下環(huán)外圓焊接半圓形的導流板。

        (5)新轉(zhuǎn)輪減少輪轂比,由原0.55減為0.53。相應的槳葉操作機構(gòu)除活塞及活塞軸以外全部更換。

        (6)水輪機轉(zhuǎn)輪室采用上下分體、上部可拆卸的結(jié)構(gòu)。

        4 發(fā)電機改造

        三門峽水電站1#~5#發(fā)電機是哈爾濱電機廠20世紀70年代生產(chǎn)的B級絕緣電機,因受當時制造水平的限制,并經(jīng)受了長期機械、電氣、熱各種負荷運行的影響,電氣絕緣趨于老化,線棒和槽絕緣受電腐蝕較為嚴重、且溫升較高,線圈絕緣日趨老化,線棒的并頭套都不是銀焊、而是采用舊式的錫焊工藝。經(jīng)過40多年的運行,鐵芯松動和振動加劇,雖經(jīng)修補和壓緊處理,仍然運行狀況不佳,因此,對發(fā)電機的改造已迫在眉睫。

        4.1 發(fā)電機更換繞組絕緣的技術(shù)方案

        對于已經(jīng)運行將近40年老化的舊機組,繞組絕緣質(zhì)量和溫升情況是約束機組容量最關(guān)鍵的問題,本次改造將1#~5#發(fā)電機更換為F級新型絕緣系統(tǒng)。按國家標準規(guī)定,F(xiàn)級絕緣繞組采用高等級絕緣樹脂的絕緣結(jié)構(gòu),使絕緣和線棒成為無空隙的嚴密而均勻的整體,絕緣結(jié)構(gòu)受熱產(chǎn)生適當?shù)膹椥?,使線圈具有無損傷地放入線槽或取出的性能,整個線圈能承受潮氣而無損傷,并使用半導體物質(zhì)作完善的電暈屏蔽,從而能承受規(guī)定的連續(xù)溫度而無損傷。根據(jù)1#機組改造時哈爾濱電機廠電磁計算和結(jié)構(gòu)校核的結(jié)果,當定轉(zhuǎn)子繞組全部更換為F級絕緣后,機組有功最大出力增容到60 MW、功率因數(shù)為0.875時,定轉(zhuǎn)子繞組溫升的計算值低于80 K;然而在功率因數(shù)為0.85時運行,定轉(zhuǎn)子繞組溫升理論計算值已臨近80 K,考慮到理論計算值應留有10 K裕度 (因是按理想狀態(tài)的假設條件下計算出的)。改造后的機組應作溫升實測試驗,雖然絕緣已由B級更換為F級,但按照世界上的慣例,正常運行時仍應按B級絕緣溫升限控制,而最大出力作為調(diào)峰時允許稍高于B級絕緣溫升限5~10 K運行,但仍要比F級絕緣溫升限值留有一些溫升裕度才合理,因此,改造后的1#~5#發(fā)電機采用F級絕緣,而溫升按照B級絕緣考核。

        絕緣全部更換后,視在功率和電流值最大可以增容12.9%(60 MW 有功出力,cosφ=0.85,視在功率為 70.6 MVA)。隨著電磁負荷的增加,發(fā)電機的電抗標么值也相應有些增加,短路比值稍有下降。X″d是與視在容量成線性比例增加 (也為12.9%)。受磁路飽和度的影響,X′d和短路比的變化比例要小些。雖然短路比下降了不到8%,但其值仍能維持在較髙水平(超過1.1)。由于原機組的裕度較大,增容后的參數(shù)變化幅度較小,故對系統(tǒng)不會帶來不利影響。無功功率仍能維持在原有水平上。當cosφ=0.875時,發(fā)電機輸出最大無功就已超過33 Mvar,完全能滿足與系統(tǒng)配合的要求;當cosφ=0.85時無功功率為37 Mvar,達到舊機cosφ=0.80時最大無功功率值,因此,改造后 1#~5#發(fā)電機的功率因數(shù)無論cosφ=0.85或cosφ=0.875都能滿足機組向系統(tǒng)輸送無功的要求。

        4.2 提高機組功率因數(shù)的必要性

        1980年以前,我國電力網(wǎng)相對薄弱,電能管理尚未走上正軌,供用電矛盾異常突出,用電缺口很大,電網(wǎng)電壓和頻率水平都較低,主網(wǎng)結(jié)構(gòu)脆弱,事故發(fā)生頻繁。由電網(wǎng)所要求的發(fā)電機額定功率因數(shù)也定得較低。在20世紀70年代投產(chǎn)的1#~5#機組,按當時電網(wǎng)狀況確定的額定功率因數(shù)為0.80。目前電網(wǎng)部門明確要求:電網(wǎng)的無功補償基本上要按就地平衡的原則考慮,避免經(jīng)長距離線路或多級變壓器傳送無功功率。自20世紀80年代起,電力工業(yè)的發(fā)展超過了其他經(jīng)濟部門的增長速度,我國裝機容量和發(fā)電量突飛猛進的增長,特別是隨著大批水電站和500 kV主網(wǎng)的投運以及廣泛采用計算機在線實時控制,調(diào)度快速準確,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)牢固、頻率穩(wěn)定、電壓水平高,功率因數(shù)水平也較高,目前已基本做到無功就近補償,而線路上主要作有功傳輸。

        從上述分析可以看出,1#~5#機原來的額定功率因數(shù)定在0.80不符合現(xiàn)在和今后實際運行情況,在增容后更有必要提高其額定功率因數(shù)數(shù)值,充分挖掘機組的潛力,發(fā)揮機組的最大經(jīng)濟效益。實際上,2000年改造的1#機發(fā)電機的額定功率因數(shù)值定為0.85,而實際運行的功率因數(shù)比額定功率因數(shù)更高些。老機組增容后的功率因數(shù)應按今后實際運行水平來取值,這樣就能在有功出力增大的情況下,對主變、勵磁及其他電氣設備的影響盡可能最小,使改造費用最經(jīng)濟、合理;因此,應適量提高機組的額定功率因數(shù),以取0.85值比較合理,在實際運行中可提高至0.90左右的功率因數(shù)下運行。應控制發(fā)電機和主變的超出力,平時發(fā)電機和主變等電氣設備都應在額定值以內(nèi)運行。盡量充分多發(fā)、多送有功容量,既有利于電網(wǎng)運行,更有利于原本設備陳舊的三門峽老機組的經(jīng)濟可靠地運行。增容后的發(fā)電機運行方式,在非汛期應增大調(diào)峰的力度,充分發(fā)揮調(diào)峰效益,盡量在髙功率因數(shù)下運行,多帶有功負荷。而在汛期除去7月下旬至8月上旬排沙期之外,盡量渾水發(fā)電帶基荷,以取得電量效益。

        4.3 改造后發(fā)電機主要技術(shù)參數(shù)

        5 控制保護

        三門峽水電站1#~5#機組的電氣二次設備已陸續(xù)進行過一些更新改造,但許多設備元件已出現(xiàn)老化或性能不穩(wěn)定的情況,目前機組運行只能維持現(xiàn)狀。隨著1#~5#機組改造項目的實施,與之相關(guān)的機組二次設備有些已不適應機組改造后的自動化運行要求,因此,需要對相關(guān)的二次設備進行更換或完善。

        水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)因為投入的時間較長,PLC的各種模塊的技術(shù)性能已經(jīng)不穩(wěn)定,并且I/O模塊的點數(shù)沒有余量。隨著本次機組改造自動化元件的更新和增加,機組控制流程的變化,機組LCU在容量和速度上已不能滿足機組改造后運行的需要,在原LCU的基礎上擴容并重新編制控制流程難度較大、成本也相應較高,因此,在本次機組改造時連同機組LCU同時改造,更換為新的機組LCU。

        機組保護盤和勵磁變及自用變保護盤由于運行時間較長,電子器件已經(jīng)老化,為機組運行安全考慮,機組改造時對相應的繼電保護裝置進行更換。

        全廠現(xiàn)有2組DC220 V鉛酸蓄電池,其總?cè)萘繛?30 Ah。本次機組改造沒有增加新的控制設備,直流負荷沒有變化,因此,本次設計不再改動原有的直流電源系統(tǒng)。

        1#~5#機組的勵磁調(diào)節(jié)柜和勵磁變由于運行時間較長,其功能和元器件已經(jīng)老化和落后,再加上本次機組改造后單機容量可達60 MW,因此,對 1#~5#機組的勵磁設備同步進行更換。

        1#~5#機組改造的同時,涉及到的機組輔助設備有機組火災報警設備、機組測量、制動、端子箱和自動化元件等,均需要隨機組改造的同時進行更換。

        6 結(jié)語

        目前電站1#和4#機組已經(jīng)改造完成,投入商業(yè)運行,機組各主要參數(shù)均在設計范圍內(nèi)。在不改變電站及機組運行方式的前提下,降低改造成本,發(fā)電機出力增加約12%,經(jīng)濟效益比較顯著。這對同行業(yè)水輪發(fā)電機組的增容改造,具有積極的借鑒作用。

        TV734

        B

        1007-6980(2015)04-0030-03

        2015-08-07)

        林 順 男 工程師 中水北方勘測設計研究有限責任公司 天津 300222

        邢丁丹 女 助理工程師 中水北方勘測設計研究有限責任公司 天津 300222

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