李開創(chuàng),龐建鋒,趙明德
(華電電力科學(xué)研究院,浙江杭州310030)
200MW聯(lián)合循環(huán)機組低真空循環(huán)水供熱性能試驗研究
李開創(chuàng),龐建鋒,趙明德
(華電電力科學(xué)研究院,浙江杭州310030)
針對200MW聯(lián)合循環(huán)機組利用低真空循環(huán)水供熱進行性能試驗,并分析其經(jīng)濟性。試驗結(jié)果表明當(dāng)機組背壓15.9kPa時的低真空供熱和抽汽供熱提供相同的供熱量53MW,低真空循環(huán)水供熱相對于抽汽供熱增加機組發(fā)電量8.849MW。不同背壓下的低真空循環(huán)水供熱對機組的影響進行了試驗,分析了機組不同背壓對熱網(wǎng)水溫升、熱網(wǎng)水吸熱量、汽輪機熱效率、汽輪機熱耗和影響汽輪機發(fā)電量的影響。
機組背壓;低真空循環(huán)水供熱;余熱回收;性能試驗
目前,熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)普遍存在的一個現(xiàn)象,汽輪機運行過程中產(chǎn)生的熱量和汽輪機排汽中的熱量靠循環(huán)水帶到冷卻塔排掉,大量余熱白白浪費[1],其中凝汽器的冷源損失最大,約占總損失的60%[2]。在熱電廠中,利用凝汽式供熱機組排汽的汽化潛熱加熱熱網(wǎng)循環(huán)水直接供熱,既能在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加熱電廠的供熱能力,又能減少汽輪機組的冷源損失,實現(xiàn)了能的梯級利用,是一項節(jié)約能源、改善環(huán)境、深化熱電聯(lián)產(chǎn)的有力措施[2]。我國在多個省份先后進行了此類低品位余熱利用工程改造,并取得了顯著的節(jié)能效果[3~5]。本文針對某200MW聯(lián)合循環(huán)機組低真空循環(huán)水供熱進行了性能試驗,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析計算了不同機組背壓對循環(huán)水供熱的影響以及分析了低真空循環(huán)水供熱的經(jīng)濟性,進一步說明低真空循環(huán)水供熱的節(jié)能效益。
某2×200MW級燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)供熱機組的系統(tǒng)見圖1,燃?xì)廨啓C為PG9171E型燃機,汽輪機組為次高壓無再熱抽凝式型號為LCZ60-5.8/0.98/0.58,余熱鍋爐為雙壓無補燃臥式鍋爐型號為QFJ-60-2-10.5。
低真空循環(huán)水供熱是采用熱網(wǎng)供熱循環(huán)水作為凝汽器的循環(huán)冷卻水來冷卻汽輪機排汽,充分有效的利用汽輪機排汽汽化潛熱,而熱用戶的采暖散熱器代替了電廠冷卻塔作冷卻設(shè)備。聯(lián)合循環(huán)機組汽輪機低真空改造之后的最高運行背壓為25kPa,即最高排汽溫度為65℃。相應(yīng)的,低真空循環(huán)水供熱工況凝汽器最高出口水溫為63℃,此時熱網(wǎng)循環(huán)水回水溫度不宜超過56℃。
圖1 聯(lián)合循環(huán)機組系統(tǒng)圖
圖2 低真空循環(huán)水供熱的系統(tǒng)圖
低真空循環(huán)水供熱的系統(tǒng)如圖2所示,2套聯(lián)合循環(huán)機組的2臺汽輪機組都進行了低真空改造。機組運行時,根據(jù)熱網(wǎng)循環(huán)水的流量選擇是流經(jīng)凝汽器的單側(cè)還是雙側(cè)。本實驗為了研究低真空循環(huán)水供熱對機組的影響,選擇2號聯(lián)合循環(huán)機組2號汽輪機作為試驗對象進行研究,試驗中受制于熱網(wǎng)循環(huán)水的流量較低,2號凝汽器的一側(cè)流經(jīng)熱網(wǎng)循環(huán)冷卻水,另一側(cè)流經(jīng)冷卻循環(huán)水。由于2套聯(lián)合機組循環(huán)冷卻水是連通的,在試驗過程中也需要研究1號聯(lián)合循環(huán)機組的相關(guān)運行數(shù)據(jù)。
2.1試驗標(biāo)準(zhǔn)
GB6422-2009《用能設(shè)備能量測試導(dǎo)則》
GB2587-2009《用能設(shè)備能量平衡通則》
GB/T8117.2-2008汽輪機熱力性能驗收試驗規(guī)程。
2.2試驗基準(zhǔn)說明
試驗期間受到負(fù)荷調(diào)度的影響,1號燃機負(fù)荷維持在63.4MW,2號燃機的負(fù)荷在維持在50%(約66MW),熱網(wǎng)水的流量以采暖季的熱網(wǎng)水量3740.5t/h為基準(zhǔn)維持不變。
2.3試驗測點
主要試驗測點為凝汽器入口熱網(wǎng)水母管壓力和溫度,凝汽器出口熱網(wǎng)水母管壓力和溫度,熱網(wǎng)水的流量,凝汽器真空度,主汽、補汽、抽汽和凝結(jié)水的壓力、溫度和流量。熱網(wǎng)水流量測量采用便攜式超聲波流量計PORTAFLOW測量,主汽、補汽、抽汽和凝結(jié)水流量采用現(xiàn)場安裝的標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計測量。壓力測量采用精度為0.075級的ROSEMOUNT3051型絕對壓力變送器或表壓變送器測量。溫度測量采用ROSEMOUNT或NANMAC精密級E型熱電偶。熱電偶補償導(dǎo)線為精密級導(dǎo)線,冷端在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中進行自動補償。
數(shù)據(jù)采集采用英國施倫伯杰公司生產(chǎn)的IMP分散式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),配備高性能便攜式計算機,自動記錄壓力、差壓、溫度等測量值,并進行相應(yīng)數(shù)據(jù)的修正處理。
2.4試驗工況
根據(jù)現(xiàn)場條件試驗共完成試驗工況6個,其中低真空循環(huán)水供熱不同機組背壓的4個工況,退低真空投抽汽供熱1個工況,退低真空和抽汽的純凝1個工況,見表1。
表1 低真空熱力試驗內(nèi)容
2.5計算公式
2.5.1熱網(wǎng)水熱量計算公式
式中Qa—熱網(wǎng)水的總熱量,MW;
m1—熱網(wǎng)水總流量,kg/s;
h2,h1—熱網(wǎng)水供回水焓值,由對應(yīng)的壓力和溫
度查表出,kJ/kg。
2.5.2汽輪機試驗熱效率計算公式
式中η—汽輪機熱效率,%;
Qg—抽汽供熱熱量,MW;
Qd—低真空循環(huán)水供熱熱量,MW;
P—汽輪機發(fā)電量功率,MW;
QZ—進入汽輪機的總熱量,MW。
2.5.3汽輪機試驗熱耗率計算公式
式中Gms,Ims—主汽流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Glh,Ilh—低壓補汽流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Gfw,Ifw—最終給水流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Gch,Ich—給泵前流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Gss,Iss—過熱器減溫水流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Grs,Irs—凝結(jié)水流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Gx—熱網(wǎng)循環(huán)水流量(kg/h);
Ix1,Ix0—熱網(wǎng)循環(huán)水出水焓(kJ/kg),熱網(wǎng)循環(huán)水進水焓(kJ/kg);
Gchou,Ichou—采暖抽汽流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Gb,Ib—凝汽器補水流量(kg/h)和焓值(kJ/kg);
Pe—發(fā)電機輸出功率,kW。
3.1不同背壓下低真空循環(huán)水供熱熱力性能分析
通過對不同背壓(T01工況、T02工況、T03工況、T04工況)下低真空循環(huán)水供熱對對機組影響的試驗,分析結(jié)果如圖3~圖5所示。
不同背壓低真空循環(huán)水供熱對熱網(wǎng)水溫升和吸熱量的影響如圖3所示。汽輪機背壓越高,熱網(wǎng)水的溫升和吸熱量也越大,在機組背壓22.7kPa時可回收的余熱量達到92.95MW。機組背壓每增加1kPa,熱網(wǎng)水的溫升增加1.37℃,熱網(wǎng)水的吸熱量增加5.97MW。
圖3 不同背壓低真空循環(huán)水供熱對熱網(wǎng)水溫升和吸熱量的影響
圖4 不同背壓低真空循環(huán)水供熱對汽輪機熱效率和熱耗的影響
圖5 不同背壓低真空循環(huán)水供熱對汽輪機負(fù)荷的影響
不同背壓低真空循環(huán)水供熱對汽輪機熱效率和熱耗的影響如圖4所示。隨著汽輪機背壓的升高,實現(xiàn)提取循環(huán)水的余熱進行供熱的目的,這時汽輪機的熱效率隨著背壓的升高而顯著提高,相應(yīng)的汽輪機熱耗下降也特別明顯,在背壓由13.4kPa提升至22.7kPa過程中,汽機試驗熱效率由55.3%提高至88.3%,試驗熱耗由8926.54kJ/kWh顯著下降至5127.327kJ/kWh。通過對試驗數(shù)據(jù)的擬合,機組背壓每增加1kPa,汽輪機熱效率增加3.63%,汽輪機的熱耗降低418kJ/kW。
低真空循環(huán)水供熱獲得好處的同時,相應(yīng)背壓的提高對汽輪機的發(fā)電會產(chǎn)生影響,圖5反應(yīng)了不同背壓下2號汽輪機發(fā)電負(fù)荷的變化,圖中可知背壓由13.4kPa提升至22.7kPa時,汽機負(fù)荷46.614MW下降至41.752MW,機組背壓每增加1kPa,汽機負(fù)荷降低0.534MW。
3.2不同運行方式對比工況的性能分
對比試驗的工況為T02、T05和T06,通這三種工況的試驗結(jié)果分析見表2。在T02工況下,機組背壓15. 9kPa低真空循環(huán)水供熱回收的乏汽余熱量為53.07MW。T05工況為退低真空投抽汽供熱,熱網(wǎng)水所獲得熱量與T02工況相同,所需要的抽汽量為84.4t/h。T02對比T05工況,2號汽機低真空供熱較抽汽供熱背壓提高影響發(fā)電量,但同時減少相應(yīng)的抽汽量實現(xiàn)多發(fā)電,這兩部分發(fā)電量之和7.822MW;對1號汽輪機來說,由于這兩個工況下循環(huán)水流量的不同造成1號汽輪機的背壓降低,使得1號汽輪機的發(fā)電量增加1.027 MW。綜合1號和2號汽輪機的影響發(fā)電量增加為8.849 MW。
由表2中可以知道,T02工況下的汽輪機的熱效率為63.7%,T05工況下的汽輪機的熱效率為58.1%,T06工況下的汽輪機的熱效率為29.7%,說明低真空循環(huán)水供熱下的汽機熱率相對于抽汽工況和純凝工況有大幅度的提高。T02、T05和T06時的汽機熱耗分別為8045.141kJ/kWh、9890.867kJ/kWh和12104.419 kJ/kWh,說明低真空循環(huán)水供熱可以使汽輪機的熱耗大幅度的降低。上述情況的主要原因是低真空循環(huán)水供熱回收了部分汽輪機的排汽損失,大大減少了排汽損失。
表2 對比性能試驗主要結(jié)果
3.3經(jīng)濟性分析
低真空供熱系統(tǒng)投運替代了部分抽汽,節(jié)約的抽汽在汽輪機繼續(xù)做功,按機組考核工況背壓為15.9kPa工況測算(見表3),在供熱量相同的情況下,低真空循環(huán)水供熱較抽汽供熱工況增加發(fā)電量8.849MW,每天實現(xiàn)收益13.80444萬元,若按低真空供熱運行120d計算,一個采暖季可實現(xiàn)收益1656.533萬元。
汽輪機低真空循環(huán)水供暖技術(shù)可以實現(xiàn)能源的梯級利用,明顯提高電廠能源的綜合利用效率。通過對200MW聯(lián)合循環(huán)機組的低真空循環(huán)水供熱試驗可以知道,相對于相同供熱量的抽汽工況增加了機組發(fā)電量,實現(xiàn)年收益的增加。同時提高汽輪機熱效率,降低汽輪機熱耗。
低真空供熱技改項目系統(tǒng)改造比較簡單,設(shè)備安全穩(wěn)定運行,改造后對機組減少冷源損失、提高供熱能力,提高電廠總效率非常有益。實施后達到預(yù)期的節(jié)能減排效果,利國利民。
表3 低真空循環(huán)水供熱投運經(jīng)濟效益分析
[1]考芳.小型凝汽式汽輪機低真空運行循環(huán)水供熱改造[J].山東電力技術(shù),2013,174(3):46~48.
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Experimental Study on Low Vacuum Circulating Water Heating Performance of 200MW Combined Cycle Unit
LI Kai-chuang,PANG Jian-feng,ZHAO Ming-de
(Huadian Electric Power Research Institute,Hangzhou 310030,China)
The performance test of low vacuum circulating water heating for 200MW combined cycle unit is carried out,and its economic performance is analyzed.The experimental results show that provide the same heating load amount of 53MW by low vacuum circulating water heating for 15.9KPa of unit backpressure and steam heating,low vacuum circulating water heating relative to the pumping steam heating to increase the generating capacity of 8.849MW.Experiment of low vacuum circulating water heating under different backpressure,analysis of the different backpressure on the heating water temperature rise,heat absorption of heat water,steam turbine thermal efficiency,heat consumption of steam turbine and the influence of the influence of steam turbine power generation.
back pressure of steam turbine;low vacuum circulating water heating;waste heat recovery;performance test
10.3969/J.ISSN.2095-3429.2015.05.003
T621.4
B
2095-3429(2015)05-0011-04
李開創(chuàng)(1987-),男,安徽宿州人,碩士研究生,工程師,從事電廠余熱回收利用技術(shù)研究工作。
2015-08-18
2015-09-23