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        電網(wǎng)“強饋入弱開機”狀態(tài)下1 000 MW機組新型協(xié)調控制系統(tǒng)開發(fā)及一次調頻能力研究

        2015-12-16 07:53:50單英雷陳洪濤華東電力試驗研究院有限公司
        上海節(jié)能 2015年5期
        關鍵詞:除氧器汽機凝結水

        單英雷 陳洪濤 華東電力試驗研究院有限公司

        蔣明達 大唐淮南洛河發(fā)電廠

        1 前言

        上海某電廠1 000 MW超超臨界火力發(fā)電機組鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG-2956/27.46-M534超超臨界直流鍋爐,單爐膛塔式布置、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風;汽輪機為上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機,額定功率1 000 MW。機組的DCS控制系統(tǒng)采用艾默生公司的OVATION系統(tǒng)(UNIX版本),汽機DEH控制系統(tǒng)采用西門子公司的T3000系統(tǒng)。在調試期間以及投入生產(chǎn)初期一直采用汽機高壓調門節(jié)流的CBF協(xié)調控制方式,采取這種方式,負荷響應較好,但存在主汽壓波動大、汽機調門有較大節(jié)流損失等缺點[1]??紤]到汽機高壓調門全開后可從3個方面提高運行經(jīng)濟性[2]:一是調門全開后,閥門節(jié)流損失降低,高壓缸效率上升,使得汽輪機熱耗率下降;由于調門全開后,主蒸汽壓力下降,使得循環(huán)熱效率下降,兩者相抵扣,機組的經(jīng)濟性仍會有提高。二是由于主蒸汽壓力降低,使得給水泵的耗功下降,驅動給水泵的蒸汽量(或用電量)下降,帶來經(jīng)濟性得益。三是由于調門全開后,在同樣的主蒸汽溫度下,調門后的溫度會上升,使得高壓缸排汽溫度上升,熱再溫度也會有所上升,對于原先熱再溫度偏低的機組其經(jīng)濟性得益不容忽視。綜合3方面因素,粗略估算在AGC負荷下平均煤耗約可下降1.0g/kW.h左右。因此,為了提高機組經(jīng)濟性,實現(xiàn)節(jié)能減排,公司進行了新型節(jié)能協(xié)調控制系統(tǒng)的功能開發(fā)和實施,將汽機高壓調門節(jié)流的CBF方式轉換為汽機高壓調門全開的CTF方式。新型節(jié)能協(xié)調控制系統(tǒng)圖如圖1所示。

        圖1 新型節(jié)能協(xié)調控制系統(tǒng)圖

        隨著大容量機組在電網(wǎng)中比例的不斷增加和用戶對電能質量要求的提高,電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性問題越來越被重視[3]。入網(wǎng)的發(fā)電機組一般都要求具備一次調頻能力,即要求機組具備在規(guī)定的短時間內增加(或減?。┮欢康呢摵梢皂憫到y(tǒng)頻率下降(或上升)的能力,這對于快速穩(wěn)定電網(wǎng)頻率、提高電能質量是非常重要的[4]。直流鍋爐由于其蓄熱能力比汽包鍋爐小得多,為滿足機組的安全穩(wěn)定運行,機組協(xié)調控制系統(tǒng)通常采用汽輪機跟隨方式(TF),其負荷響應的初期速度較慢,機組的調頻能力較差,這是直流機組的一個控制難點[5]。本文面臨著同樣的問題,開發(fā)的新型節(jié)能協(xié)調控制系統(tǒng)采用汽機高壓調門全開的CTF方式,沒有鍋爐蓄能可用,這使得機組實現(xiàn)一次調頻功能的難度大大增加。上海外高橋二廠嘗試凝結水節(jié)流用于一次調頻的試驗,并取得了成功,這為我們的研究提供了可行性。

        2 機組新型協(xié)調控制系統(tǒng)開發(fā)

        2.1 負荷協(xié)調控制方式的改變

        采用汽機調門全開的CTF協(xié)調控制方式,鍋爐主控仍以機組負荷指令作為前饋,但不再調節(jié)主汽壓偏差,而是調節(jié)負荷指令和實際負荷之間的偏差;汽機接受DCS送來的主汽壓設定值,控制實際主蒸汽壓力和設定值之間的偏差。通過適當降低主汽壓設定值,使得汽機調門慢慢開啟并維持全開狀態(tài)。此時雖然汽機處于控壓狀態(tài),但由于調門全開后實際上不再控制主汽壓,主汽壓處于“自由”波動狀態(tài)。當然,如果主汽壓過低,則汽機調門仍會關小維持汽壓。

        2.2 過載補汽閥和高壓調門閥限的自動調節(jié)

        由于該汽輪機配有過載補汽閥,如果補汽閥開啟,新蒸汽經(jīng)過補汽閥降壓后從高壓缸中間某級進入汽缸做功,節(jié)流損失很大,非常不經(jīng)濟。為此,對補汽閥的開度限制進行處理,平時閥門高限設置為0%,這樣即使汽機調門主控輸出的閥門指令為100%,經(jīng)過閥門高限后實際有限的指令仍為0%,故補汽閥不會開啟。而高壓調門的閥限平時置為105%,則高壓調門接受汽機調門主控的輸出指令保持全開。當然,在汽機超壓或者一次調頻要求加負荷時,補汽閥的高限或適當放開,從而開大補汽閥;在一次調頻要求減負荷時,高壓調門的高限會適當下降,從而關小高壓調門。通過這樣的調門閥限自動處理后,實現(xiàn)了調門全開而補汽閥全關,使汽輪機保持在最經(jīng)濟的閥門狀態(tài)下運行,提高機組經(jīng)濟性。

        2.3 采用凝結水節(jié)流參與負荷調節(jié)

        由于汽機高壓調門全開不參與負荷調節(jié),故對負荷控制會帶來一定影響,但這種影響主要是在變負荷初期,在變負荷中后期只要鍋爐狀況良好,控制適當,給水、燃煤能快速響應,實際負荷一般能跟隨負荷指令的變化。為了提高調門全開后變負荷初期的負荷響應能力,采用凝結水節(jié)流技術,通過改變凝結水流量來參與負荷調節(jié),加快變負荷初期的負荷響應速度,縮短負荷響應延遲,彌補鍋爐熱慣性大、純延遲長的缺點。

        2.4 鍋爐對象特性及控制優(yōu)化

        凝結水調負荷主要作用是提高變負荷初期的負荷響應,能夠改善由于鍋爐側的滯后而產(chǎn)生的負荷響應延時,但機組最終的負荷響應仍然取決于鍋爐燃燒率的變化,為此需要對鍋爐控制進行優(yōu)化,以提高機組整體的負荷響應能力。進行的優(yōu)化工作主要有以下幾個方向:修正鍋爐煤水基準函數(shù)、加快給水變化速度、增加給水焓值控制的智能死區(qū)、增加鍋爐煤水的智能超調等。

        2.5 一次調頻功能實現(xiàn)

        在原先CBF協(xié)調方式下,DEH處于限壓模式,即負荷控制方式,DEH具備一次調頻投入能力。但投用新的CTF協(xié)調方式后,DEH的控制方式也相應變?yōu)槌鯄耗J剑磯毫刂品绞?,此時DEH側原有的一次調頻回路已不起作用,不再具有一次調頻功能,故需重新開發(fā)新的一次調頻功能。另外,由于汽機調門平時處于全開狀態(tài),需要利用凝結水節(jié)流來部分實現(xiàn)一次調頻功能。一次調頻功能實現(xiàn)主要有以下幾個方面:(1)電網(wǎng)頻率變化超過死區(qū),但幅度不大時,利用凝結水節(jié)流來實現(xiàn);(2)電網(wǎng)頻率偏低一定程度,要求增加負荷時,開啟過載補汽閥;(3)電網(wǎng)頻率偏高一定程度,要求降低負荷時,關小汽機高壓調門;(4)優(yōu)化CCS側的一次調頻功能,加快給水響應速度,提高負荷變化能力。

        3 凝結水節(jié)流技術的原理及功能實現(xiàn)

        3.1 凝結水節(jié)流技術的原理

        凝結水調負荷,是指在機組變負荷時,在凝汽器和除氧器允許的水位變化范圍內,依靠回熱系統(tǒng)加熱器的自平衡能力,當凝結水量減少時,水側溫度上升,汽側飽和溫度及壓力也上升,使得抽汽壓差減少從而抽汽量下降,則減少的抽汽量流經(jīng)汽輪機致使輸出電功率增加;當凝結水流量增加時,情況正好相反,輸出的電功率減少,實現(xiàn)凝結水節(jié)流對機組功率的調整[6]。

        3.2 凝結水節(jié)流技術的實現(xiàn)方法

        實現(xiàn)凝結水節(jié)流技術的關鍵是如何在保證機組安全運行的前提下,讓原先控制凝汽器水位的凝水調門去響應機組負荷指令的變化,為此需要對凝結水系統(tǒng)的控制進行整體優(yōu)化,包括凝汽器補水、低加水位、凝汽器水位、除氧器水位、凝結水泵最小流量等控制,以及對熱井水位、除氧器水位、凝結水流量等保護定值進行梳理和必要調整。

        (1)凝汽器補水控制的優(yōu)化

        凝汽器補水原先的控制策略是根據(jù)除氧器水位的變化來控制補水調門的開度,當除氧器水位低于一定值時凝汽器常補會開啟,再低時凝汽器危補也會開啟。這種策略在凝汽器和除氧器水位的變化相對平穩(wěn)時是可行的,此時除氧器的水位變化可以表征凝水系統(tǒng)的工質多寡。但采用凝結水節(jié)流技術后,凝汽器和除氧器的水位會頻繁大幅波動,只考慮除氧器水位來控制系統(tǒng)補水已不再適宜,而應根據(jù)凝水系統(tǒng)總的儲水量(除氧器水位偏差與凝汽器水位偏差的加權和)變化來控制補水,即綜合考慮除氧器和凝汽器的水位變化,根據(jù)兩者當量水位的變化來控制補水調門的開度,當凝水系統(tǒng)的工質確實減少時才需要補水,否則會造成凝水工質失衡,影響機組安全運行。

        (2)低加水位控制的優(yōu)化

        未采用凝結水節(jié)流技術時,凝結水流量一般不會快速急劇變化,低加水位的波動也在正常范圍內。但當使用凝結水節(jié)流技術后,凝結水流量則會經(jīng)常大幅快速變化,原先的低加水位控制會暴露出問題:當凝水流量快速增加時,低加抽汽量相應增加,低加水位升高,如低加常疏控制不當會導致危疏開啟,影響回熱系統(tǒng)效率;當凝水流量快速減少時,低加抽汽量相應減少,低加水位下降,如低加常疏控制不當會導致低加水位過低,觸發(fā)低加保護,關閉抽汽電動門,影響機組正常運行。故需對低加常疏、危疏的控制邏輯進行優(yōu)化(包括增加凝結水流量至低加常疏的前饋環(huán)節(jié)、優(yōu)化常疏、危疏調門的PID參數(shù)等),對低加的保護、控制定值進行梳理和調整,以實現(xiàn)低加水位在凝水流量大幅波動時的平穩(wěn)控制,避免危疏開啟和低加保護動作。

        (3)凝水調門控制增加負荷響應功能

        凝水調門有主調門和副調門兩個,原先只控制凝汽器水位。副調門只在機組啟動和低負荷下使用,在機組AGC負荷范圍內只是凝水主調門參與調節(jié),而凝水副調門關閉。故實現(xiàn)凝結水節(jié)流的重點是凝水主調門,當然對凝水副調門也要做些優(yōu)化,避免在凝汽器水位和凝結水流量大幅波動時副調門的不合適開啟,從而影響凝結水節(jié)流效果。在凝水主調門原先的控制邏輯上,嵌入對機組負荷指令的響應邏輯,當凝汽器水位和除氧器水位在正常范圍內變化時,凝水主調門響應負荷指令的變化,即需要加負荷時,凝水調門先關小,凝水流量下降,從而增加機組負荷,當滿足一定條件后,凝水調門逐漸恢復至控制水位狀態(tài);需要減負荷時,凝水調門先開大,凝水流量上升,抽汽量增加,從而減少機組負荷,當滿足一定條件后,凝水調門逐漸恢復至控制水位狀態(tài)。當然,如果發(fā)生凝汽器水位或者除氧器水位越限,則凝水調門閉鎖負荷調節(jié)功能,只控制凝汽器水位,確保凝汽器、除氧器水位不失控和機組安全運行。

        4 一次調頻模擬試驗

        選擇950 MW和600 MW負荷點進行一次調頻模擬試驗,試驗時分別在DCS側和DEH側同時模擬電網(wǎng)頻率偏差,得出的一次調頻試驗結果如圖2圖3和圖4所示。

        由一次調頻模擬試驗結果可知:根據(jù)圖3和圖4的曲線可知,當凝結水調負荷和汽機調門同時參與一次調頻時,完全能滿足電網(wǎng)頻率高一次調頻減負荷的性能要求;根據(jù)圖2的曲線可知,當凝結水調負荷和補汽閥同時參與一次調頻時,也具有了較快的一次調頻響應,已經(jīng)能夠滿足上海電網(wǎng)對火電機組參與一次調頻的技術要求,但由于蓄能有限,在要求快速增加較大負荷時,能力仍略顯不足。

        圖2 950 MW時一次調頻動作負荷增加30 MW變化曲線

        圖3 600 MW時一次調頻動作負荷降低30 MW變化曲線

        圖4 950 MW時一次調頻動作負荷降低30 MW變化曲線

        5 結語

        開發(fā)的新型協(xié)調控制系統(tǒng),采用汽機高壓調門全開的CTF協(xié)調控制方式,基本消除了高壓調門的節(jié)流損失,提高機組運行經(jīng)濟性,實現(xiàn)了節(jié)能減排的目的;同時結合凝結水節(jié)流參與負荷調節(jié)技術和汽機調門閥限自動調節(jié)技術,實現(xiàn)了CTF方式下的一次調頻功能,一次調頻效果能夠滿足電網(wǎng)的要求,總體上說是比較成功的。但是利用凝結水調負荷技術、利用補汽閥用于一次調頻,都屬于新技術,對于1000MW機組參與一次調頻的參數(shù)設置和控制策略還需要進一步的探討和研究,同時還需要進一步研究一次調頻新的控制方法,以滿足包括極端情況[7]在內的各種工況下的一次調頻功能要求。

        [1]谷俊杰,李建強,高大明等.熱工控制系統(tǒng) [M].北京:中國電力出版社,2011.

        [2]錢能,金生祥,王琪等.凝結水節(jié)流控制與經(jīng)濟效益分析[J].中國電力,2014,47(3):69-73.

        [3]陳小強,項 謹,魏路平等.1000MW機組一次調頻性能優(yōu)化[J].中國電力,2010,43(4):63-66.

        [4]姚峻, 陳維和.900 MW 超臨界機組一次調頻的試驗和研究[J].華東電力, 2006,34(8):84-87.

        [5]沙友平,呂劍虹,張 斌.直流爐一次調頻控制策略研究與應用[J].中國電力,2003,36(1):63-66.

        [6]劉芳,田亮.凝結水節(jié)流參與機組發(fā)電負荷雙重控制方案[J].華北電力大學學報,2014,41(2):66-71.

        [7] 翟永杰,王 舒,陳曉霞.1000MW超超臨界機組一次調頻應用策略的研究與優(yōu)化[J].電力科學與工程,2012,28(12):34-38.

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