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        鋼球高速鐓鍛機(jī)改造

        2015-12-16 07:17:18鄒立平姚成良
        鍛壓裝備與制造技術(shù) 2015年5期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

        鄒立平,滕 飛,姚成良

        (瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司,遼寧 瓦房店 116300)

        0 引言

        上世紀(jì)80年代從美國引進(jìn)的鋼球高速鐓鍛機(jī),生產(chǎn)效率高,但同時(shí)對(duì)料材要求也高。由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)技術(shù)水平及市場方面原因,導(dǎo)致設(shè)備閑置了幾十年。根據(jù)出口美國汽車軸承生產(chǎn)的需要,公司決定對(duì)高速鐓鍛機(jī)進(jìn)行功能性改造,用于加工圓錐滾子。為此,需解決以下問題:①降低鐓鍛頻次,使坯料在工位切換及落料過程中有充分的時(shí)間;②加設(shè)開鉗機(jī)構(gòu),保證在上下模具接觸坯料瞬間開鉗,以保證鉗指持續(xù)扶正功能,降低廢品率;③對(duì)主機(jī)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)進(jìn)行全面檢修,保證設(shè)備工作的可靠性、穩(wěn)定性。

        1 高鐓機(jī)改造前狀況

        1.1 高鐓機(jī)構(gòu)成

        鋼球高速鐓鍛機(jī)由機(jī)械系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)以及送料系統(tǒng)、校直系統(tǒng)構(gòu)成,采用單工位冷鐓方式。由一個(gè)55kW電機(jī)、通過一對(duì)傳動(dòng)比為3的帶輪驅(qū)動(dòng),帶動(dòng)主軸、凸輪、傘齒輪及連桿控制和完成坯料的切斷、工位切換及鐓鍛,鐓鍛頻次300min-1。

        1.2 存在問題

        原設(shè)備制造于1984年,其機(jī)械系統(tǒng)的許多零部件磨損、老化甚至失效,電控系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)的許多元器件功能受損、可靠性較差,嚴(yán)重影響設(shè)備正常運(yùn)行。加工圓錐滾子時(shí),由于主電機(jī)不能調(diào)速,無法降低設(shè)備的鐓鍛頻次,使沖壓后的滾子落料不可靠,造成設(shè)備運(yùn)行中斷、運(yùn)料鉗指和沖壓模具損壞。較高的鐓鍛頻次還會(huì)影響到機(jī)械系統(tǒng)零部件的使用壽命,尤其是打料針的使用壽命相對(duì)較低。

        2 高鐓機(jī)改造后狀況

        2.1 主機(jī)部分改造

        首先對(duì)鋼球高速鐓鍛機(jī)機(jī)械系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)等進(jìn)行全面檢修,更換了部分零部件和元器件,提高了主機(jī)工作的可靠性,使高鐓機(jī)初步具備了沖壓試驗(yàn)的運(yùn)行狀態(tài)。結(jié)合圓錐滾子沖壓特點(diǎn),重新設(shè)計(jì)制造了切料模具、沖壓模具、送料裝置和相應(yīng)輔助裝置,反復(fù)進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)和完善。

        2.2 開鉗機(jī)構(gòu)的加入及工作原理

        鋼球高速鐓鍛機(jī)鉗指脫開是靠上下模具夾料瞬間,利用自身回撤力從坯料中拽出,對(duì)鋼球而言,這種方式對(duì)沖壓后零件精度并無影響。但沖壓圓錐滾子,當(dāng)坯料被鉗指夾持剛好處于上下模具夾料瞬間,如有一橫向力作用,將影響坯料在模具間的穩(wěn)定性,造成零件沖壓精度降低,甚至出現(xiàn)廢品。另外,圓錐滾子沖壓模具較鋼球沖壓模具在結(jié)構(gòu)上存在差異,也不適合于這種力的存在。針對(duì)該問題,設(shè)計(jì)引入開鉗機(jī)構(gòu),使開鉗動(dòng)作和主運(yùn)動(dòng)有機(jī)聯(lián)系在一起,形成了機(jī)械聯(lián)鎖。

        圖1 鉗指及開鉗機(jī)構(gòu)圖

        如圖1所示,開鉗機(jī)構(gòu)的座板固聯(lián)在上下沖頭座體上。斜塊把固在上沖頭上,可實(shí)現(xiàn)上下左右及前后微調(diào),并把開鉗的動(dòng)作引入到主運(yùn)動(dòng)中,從而形成機(jī)械動(dòng)作連鎖。工作時(shí),在主電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,通過一系列機(jī)械傳動(dòng),使固聯(lián)在滑枕上的上沖頭模具在連桿的帶動(dòng)下向下沖頭快速趨近,這時(shí),把固在上沖頭上的斜塊隨著這個(gè)運(yùn)動(dòng)也向前趨近,其斜面作用滾輪,當(dāng)斜塊運(yùn)動(dòng)到滾輪達(dá)到其斜面最高點(diǎn)時(shí),通過杠桿、鉗指壓輪而使動(dòng)鉗指完全脫開坯料并由于機(jī)械連鎖動(dòng)作的原因而撤回,有效解除了原坯料所受的徑向力。當(dāng)鉗指撤回后,把固在上沖頭上的斜塊也隨之撤回,在彈簧的作用下,杠桿抬起并受限位頂絲約束,以便下一循環(huán)鉗指向前運(yùn)料時(shí)不與杠桿接觸,免受外力干擾,提高鉗指夾料的可靠性。

        2.3 電氣控制部分改造

        電氣控制系統(tǒng)的改造主要包括兩部分:主傳動(dòng)的變頻調(diào)速部分和整機(jī)運(yùn)行與安全控制部分。

        冷鐓機(jī)的加工節(jié)拍是由主驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速?zèng)Q定的,原主驅(qū)動(dòng)電機(jī)速度不可調(diào),生產(chǎn)節(jié)拍固定在300min-1左右。由于產(chǎn)品原因,原固定節(jié)拍的加工方式不能滿足生產(chǎn)需要,因此對(duì)主傳動(dòng)部分進(jìn)行了變頻調(diào)速改造。從調(diào)速范圍和調(diào)速精度方面考慮,采用具有速度傳感器的矢量控制方式,通過變頻器的自動(dòng)參數(shù)識(shí)別功能,在調(diào)試階段取得電機(jī)的有關(guān)參數(shù),保證在調(diào)速范圍和調(diào)速精度上,滿足工藝要求。

        變頻調(diào)速原理圖如圖2所示。

        原整機(jī)運(yùn)行與安全控制部分采用繼電器硬接線的控制方式,接線復(fù)雜,故障率高,維修難度大。為提高設(shè)備的可靠性,除必要的安全回路采用硬接線方式外,其余邏輯控制部分采用小型PLC集中控制,主要包括上料、矯直、工件計(jì)數(shù)控制、各種互鎖控制等等。

        3 結(jié)語

        圖2 變頻調(diào)速原理圖

        通過對(duì)鋼球高速鐓鍛機(jī)的全面檢修、功能恢復(fù),變頻調(diào)速改造以及加設(shè)開鉗功能,使高鐓機(jī)達(dá)到了設(shè)定目標(biāo)。改造后的設(shè)備,采用盤圓料加工滾子,恢復(fù)了原有設(shè)備功能。通過變頻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)鐓鍛頻次的調(diào)整,保證設(shè)備運(yùn)行的可靠性、穩(wěn)定性和安全性。調(diào)整范圍可在100~250min-1之間任意設(shè)定。滾子成型精度滿足產(chǎn)品工藝要求,沖壓同軸度小于0.10,滾子長度公差控制在0.20以內(nèi),開鉗功能的加入,降低了沖壓廢品率。經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料的合理選擇還有待于改進(jìn)和完善。還需進(jìn)一步研究熱處理方法和表面處理方法,研究模具制造工藝,從而提高滾子成型精度和模具的使用壽命。

        [1] 吳麗霞,等.一種自動(dòng)冷鐓機(jī)半成品送料系統(tǒng)[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2014,49(2).

        [2] 關(guān)景奇.自動(dòng)鐓鍛機(jī)的沖頭頂出機(jī)構(gòu)[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),1993,28(3).

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