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        嘉陵江草街航電樞紐船閘工程質(zhì)量通病治理預控措施

        2015-12-12 11:15:50程奇王樹新毛海濱
        中國港灣建設 2015年2期
        關鍵詞:混凝土施工

        程奇,王樹新,毛海濱

        (1.重慶航運建設發(fā)展有限公司,重慶 401121;2.中交一航局第三工程有限公司,遼寧 大連 116001)

        0 引言

        嘉陵江草街航電樞紐船閘工程在合同簽訂之初,就明確了確保部優(yōu),爭創(chuàng)國優(yōu)的質(zhì)量目標。針對船閘工程和內(nèi)河水運施工中易出現(xiàn)的質(zhì)量通病,在施工過程中采取了一系列預控措施,通過防治效果檢查,達到了質(zhì)量通病防治的目的。

        1 鋼筋施工缺陷的防治

        1.1 預控措施

        1)對砂漿墊塊進行配合比設計,采用專用模具成型;

        2)采用定位骨架控制鋼筋間距;

        3)保證墊塊的間距、數(shù)量和綁扎牢固;

        4)控制綁扎扎絲長度,確保綁扎后外露扎絲頭長度,扎絲頭逐個按倒;

        5)加強現(xiàn)場管理、嚴格質(zhì)量驗收。

        1.2 防治效果

        基本保證了鋼筋間距、層距和保護層厚度,無扎絲外露,構件表面銹斑或銹點較少。

        2 混凝土水平施工縫處理缺陷的防治

        2.1 預控措施

        1)優(yōu)化分層施工模板設計,選用合理的工藝及支模方式。采用圓臺螺母拉桿支模方式,既方便拉桿支拆,又能頂緊模板,使模板下緣緊貼混凝土面。模板與已澆筑混凝土結(jié)合處粘貼彈性較好的發(fā)泡橡膠條,起到很好的止?jié){作用。

        2)針對桁架模板的特點,為避免在澆筑過程中振搗的振動力造成螺母松動,采用雙螺母固定,要求每隔1 h將所有螺母擰緊1次。

        3)加強對接茬面的鑿毛處理。由于船閘工程倉面均比較大,普遍在80~500m2,因此,需要采取高效、經(jīng)濟而又能保證質(zhì)量的縫面處理技術。通過前期進行的對比試驗,最終確定采用高壓水沖毛機沖毛工藝。

        4)增設明縫。施工時水平明縫與施工縫結(jié)合考慮,明縫為企口型,深度為20 mm,上口寬度為35mm,下口寬度為15mm。

        2.2 防治效果

        施工接茬處平順,沒有縫隙,施工時水平明縫與施工縫結(jié)合,增加了立體感。

        3 結(jié)構縫缺陷防治

        3.1 預控措施

        1)將變形縫兩側(cè)混凝土由傳統(tǒng)的“平縫”做成“凹縫”,“凹縫”兩側(cè)混凝土使用專門加工的梯型木條,做成“八字”。這樣既可使變形縫線條清晰,而且還可防止變形縫兩側(cè)混凝土漏漿,防止結(jié)構變形時拉裂相鄰構件邊角。

        2)閘室的伸縮縫使用專門壓制的包角鐵對邊角進行防護,防止構件邊角破損,結(jié)構縫美觀。

        3)改進堵頭模板支立工藝,確保垂直,準確定位,有效加固,防止堵頭模板發(fā)生跑模、變形和漏漿。

        4)嚴控變形縫分縫板和嵌縫材料的質(zhì)量。

        3.2 防治效果

        通過上述措施的實施,變形縫缺陷得到了有效治理,外觀質(zhì)量有了很大提高,見圖1、圖2。

        圖1 水平明縫和變形縫“凹縫”效果Fig.1 The concave jointeffectsof horizontalvisible joint and deformation joint

        圖2 閘室伸縮縫包角鐵效果Fig.2 Effectsof expansion joint corner iron in lock chamber

        4 預埋鐵件缺陷防治

        4.1 預控措施

        1)加強驗收工作,對所有預埋件進行測量,確保位置準確和固定牢固。

        2)對于小型預埋件,其背面焊接一個螺母,通過螺栓將預埋件固定到模板上。

        3)使用噴砂設備進行除銹處理,對短期不澆筑混凝土覆蓋的外露面,使用無機改性水泥漿進行涂刷防腐。

        4)對于大型鋼結(jié)構,預設定型鋼構支撐,確保其定位準確。

        5)對于面積較大的預埋件,為了避免在混凝土澆筑過程中出現(xiàn)錨板和混凝土間的間隙過大或不密實的情況發(fā)生,根據(jù)插入式振動棒的型號及有效振幅,在錨板上開設振搗孔及通氣孔,后期再進行封堵。

        6)對于面積較大的預埋件,在混凝土澆筑完成后,對其進行敲擊檢測,必要時進行灌漿。

        4.2 防治效果

        預埋件無偏位,與混凝土面基本平齊。預埋件與混凝土接觸良好,確保其使用效果。

        5 混凝土養(yǎng)護缺陷防治

        5.1 預控措施

        1)根據(jù)工程特點,在上游圍堰212 m高程設置高位水池,由高位水池沿閘室軸線布設管線,管路每30m設置1個分流器,每個分流器上設置通徑為50 mm、25 mm的出水端各1個,通徑為20mm的出水端2個,各施工部位根據(jù)不同的需要選擇合適的通徑接管使用。

        2) 對于結(jié)構立面,沿墻邊布設開孔的硬質(zhì)PVC管,進行噴淋養(yǎng)護。

        3)對于結(jié)構水平面,鋪設土工布,設專人灑水養(yǎng)護。

        5.2 防治效果

        養(yǎng)護及時到位,基本無由于養(yǎng)護不規(guī)范而引起的表面龜裂。

        6 混凝土防裂

        6.1 預控措施

        6.1.1 控制混凝土水化熱

        主要通過選擇較優(yōu)的骨料級配,摻加粉煤灰、外加劑,達到降低水泥用量,控制混凝土水化熱的目的[1]。

        1)做好級配設計。船閘工程使用的混凝土主要為三、四級配,粗骨料粒徑分別為5~20 mm、20~40mm、40~80mm、80~150mm。40mm 粒徑以上粗骨料占骨料總量的60%以上。通過試驗表明,單方混凝土每增加1個級配,可減少水泥用量 20~40 kg;

        2)采用低流態(tài)混凝土,即降低混凝土的坍落度。船閘混凝土均采用坍落度為4~6 cm的低流態(tài)混凝土。通過試驗表明,單方混凝土每降低1 cm坍落度,可減少水泥用量4~8 kg;

        3)添加摻和料。船閘混凝土中均摻加了粉煤灰,最大摻量達30%;

        4) 采用高效減水劑。船閘混凝土中摻加了AL-Cb型高效減水劑,摻量為膠凝材料的0.6%。

        通過以上措施,在降低水泥水化熱的同時,也降低了施工成本。

        6.1.2 提高混凝土抗裂能力

        船閘輸水系統(tǒng)采用C30二級配混凝土,與船閘工程其它部位的混凝土相比較,標號較大且級配較少,相應的水泥用量比較大,為了防止在影響船閘正常運行的關鍵部位(即輸水系統(tǒng))出現(xiàn)混凝土裂縫,通過與設計溝通,在該部分混凝土中添加了聚丙烯纖維,以提高混凝土的抗裂性能。

        6.1.3 控制混凝土自身體積變形

        采用微膨脹混凝土補償部分混凝土溫降引起的收縮變形。在船閘工程某些分段較長的部位設置了后澆帶(閉合塊)以達到防裂的目的。在后澆帶混凝土施工時,為了避免后澆混凝土干縮引發(fā)裂縫,在混凝土中添加了微膨脹劑。

        6.1.4 對結(jié)構分段進行調(diào)整

        船閘工程中有較多部位的分段長度過大或結(jié)構斷面過大,在施工過程中通過和設計單位溝通,分別對這些部位的結(jié)構進行了調(diào)整。例如:

        1) 在輸水系統(tǒng)上游進水口段(船0-54.5~船0+0,段長54.5m)增設了閉合塊,分為3段施工;

        2) 在船閘與安裝間結(jié)合段(船0+18~船0+100,長82m,最寬處寬38m),采取錯縫施工方法,即將82m長的混凝土結(jié)構劃分為4段進行施工,將38 m寬的大斷面劃分為20 m、18 m兩個小斷面進行施工,將大倉面轉(zhuǎn)化為小倉面,以減少出現(xiàn)裂縫的可能。

        6.1.5 預冷混凝土骨料,降低出機口溫度

        采用風冷粗骨料,加冷水拌制混凝土,使混凝土出機口溫度控制在14~17℃以內(nèi)。

        6.1.6 減少混凝土運輸過程中溫度回升

        自卸汽車運輸時車廂頂部設活動遮陽棚。通過合理調(diào)度盡可能減少運輸時間,根據(jù)施工強度合理安排運輸車輛,嚴格控制混凝土在車上的滯留時間。

        6.1.7 減少混凝土澆筑過程中溫度回升

        在混凝土澆筑過程中采取綜合的降溫措施,以減少混凝土溫度回升,達到保溫、保濕、防曬、延緩混凝土的初凝時間以及降低混凝土澆筑溫度的作用。采取的主要措施如下:

        1)在認真分析倉面特性的基礎上,結(jié)合現(xiàn)場施工條件和資源配置,做好倉面設計工作;

        2)采用臺階法施工,盡可能減小混凝土澆筑倉面面積;

        3)提高混凝土供應強度,加快混凝土入倉速度,縮短混凝土澆筑時間;

        4)及時振搗、及時覆蓋,減少陽光輻射造成的混凝土溫升,延緩混凝土初凝時間;

        5)在混凝土澆筑過程中,采用輕型高效倉面噴霧機將高壓清水霧化,用風力均勻吹到混凝土澆筑面上方形成霧層,從而改善澆筑面環(huán)境溫度。6.1.8 加強養(yǎng)護

        高溫時段施工時,對層面立即采用保溫被覆蓋,待混凝土終凝后,表面進行灑水養(yǎng)護。對混凝土長期暴露面,采用布設花眼硬質(zhì)PVC管流水養(yǎng)護。

        6.2 防治效果

        船閘工程共澆筑混凝土約62萬m3,澆筑倉面數(shù)量2 164個,僅在16個倉面(環(huán)境溫度36℃,入模溫度31℃,C30混凝土)出現(xiàn)裂縫,防裂效果顯著。

        7 閘室滲漏水缺陷防治

        7.1 預控措施

        1) 在混凝土配合比設計和混凝土澆筑過程中,注重控制混凝土和易性,對于接茬部位采用富砂漿混凝土,加強混凝土振搗,確保密實。

        2)采用臺階法施工。船閘工程中采用了低坍落度的非流態(tài)混凝土,采用吊車大罐工藝入倉,同時倉面面積較大,為了避免出現(xiàn)冷縫,選用臺階法施工。

        3)加強止水施工控制。根據(jù)止水布置及結(jié)構形式,提前進行止水帶設計,盡可能減少現(xiàn)場接頭數(shù)量。同時,對于T形、十字形等特殊接頭,由廠家根據(jù)設計圖紙直接加工成定型產(chǎn)品,以便于現(xiàn)場粘接施工。止水安裝前,將其表面清理干凈,不得粘附雜物。

        止水接頭必須滿足要求。對于施工條件良好的部位,橡膠止水帶采用熱硫化對接[2]。對于施工條件不佳的部位,橡膠止水帶采用冷粘搭接。

        根據(jù)止水帶所處部位,在模板設計時充分考慮止水帶的固定,或使用定位鋼筋對其進行定位,確保混凝土澆筑過程中止水帶不移位,不卷曲。混凝土澆筑過程中應使用專用工具勾起止水帶,同時振搗棒斜插,使混凝土充分密實。

        7.2 防治效果

        通過上述措施的實施,閘室滲漏水的缺陷防治取得了較好的效果。目前,船閘工程已運行4年,閘室內(nèi)僅有個別部位出現(xiàn)滲水現(xiàn)象。

        8 金屬結(jié)構及機電設備安裝缺陷防治

        8.1 預控措施

        8.1.1 建立安裝測量控制網(wǎng),保證安裝精度

        1) 人字門安裝測量控制網(wǎng)。通過“八點八線”法分別建立水平測量控制網(wǎng)和垂直測量控制網(wǎng)。“八點”即2個支撐中心、2個旋轉(zhuǎn)中心、1個反力作用線交點、1個門體全關線交點以及2個由旋轉(zhuǎn)中心上引到頂樞的鏜孔中心點;“八線”即1條船閘中心線、1條門體橫軸線、2條反力作用線、2條全關狀態(tài)門軸線及2條安裝狀態(tài)門軸線,見圖3。

        圖3 人字門安裝測量控制網(wǎng)示意Fig.3 Installation of surveying controlnetwork on m itre gate

        2)反弧門安裝測量控制網(wǎng)。通過在廊道內(nèi)門體上下游兩側(cè)施放控制點,進行各反弧門安裝基準點的測量放線,每個反弧門安裝基準點測設廊道中心線、支鉸中心線、支鉸軸中心高程,并作為各自獨立安裝基準點,各個反弧門構件的安裝控制線均以各自獨立的基準點進行測放,見圖4。

        圖4 反弧門安裝測量控制網(wǎng)示意Fig.4 Installation of surveying controlnetwork on reversed radialgate

        3)嚴肅過程測量控制。為了保證人字門門體的安裝精度,在門體底節(jié)主梁上設置3個水平觀測點,在下游面上設置3個垂直觀測點。門體安裝過程中,隨時進行測量監(jiān)控,并在每吊裝完一節(jié)門體且施焊后,對已安裝完成的門節(jié)重新測量,計算累計偏差,形成對比記錄,從而掌握門體安裝過程中的整體情況,指導下節(jié)門體的安裝施工。

        8.1.2 采取合理工藝,嚴格控制預埋件的精度

        根據(jù)門體的制造精度,對埋件的安裝偏差進行分析,最終確定埋件的實際安裝精度。在預埋件施工過程中,使用花蘭螺栓等帶有絲扣的調(diào)節(jié)桿件進行微調(diào),如人字門底樞埋件、反弧門止水埋件等,保證了埋件的精確定位。

        采用二期混凝土工藝。由于金屬結(jié)構及機電設備埋件的施工精度要求高,如果同混凝土一起施工,容易出現(xiàn)偏差。為此設置二期混凝土結(jié)構,在一、二期混凝土接觸面處設置垂直插筋,以便于埋件的有效加固。二期混凝土的施工根據(jù)其部位分別采用組合鋼模板或特制定型鋼模板工藝。如在浮式系船柱二期混凝土施工過程中,采用定型內(nèi)芯圓模板,既確保了結(jié)構線形,又保證了尺寸,使得浮式系船柱運行順暢。

        采取“逆做法”施工工藝。反向全包弧型閥門長×寬×高分別為 3.6 m×3.58 m×5.2 m,重量44.25 t,安裝處于輸水廊道內(nèi),上閘首閥門井深達61.2m,下閘首閥門井深達41.1 m,典型深井作業(yè),對埋件和門體的施工就位造成了很大困難,同時井底測量工作不便,反弧門底為剛性止水,安裝精度要求高,安裝程序復雜,是施工中的難點和重點。其他工程基本上采用先埋件,后門體的安裝程序,門體采用2臺起重設備就位安裝。經(jīng)多次研究,最終確定了先施工底坎,側(cè)止水初就位后即進行門體吊裝,最后根據(jù)門體和止水橡皮實際安裝位置,精調(diào)頂、側(cè)止水板埋件的安裝程序。門體就位采用1臺260 t履帶吊,2個25 t手拉葫蘆選擇進行調(diào)節(jié)的安裝工藝。此吊裝方法充分結(jié)合了現(xiàn)場土建結(jié)構及機械設備總體布置實際情況,效果較顯著,目前該安裝程序及安裝工藝就船閘反向全包弧型閥門施工尚屬首創(chuàng)。

        8.1.3 嚴格控制門體的焊接變形

        大型人字門采用分段制作、分段安裝的方式,因此控制焊接方法和焊接變形尤其重要。主要采取了以下幾種措施予以控制:編制作業(yè)指導書,進行典型施工,實時監(jiān)控調(diào)整,選擇合理的焊接順序。

        8.1.4 人字門懸掛結(jié)構消除自重變形

        1)門體安裝過程中控制措施。制作足夠強度的臨時支撐,克服門體自重。人字門安裝第一分節(jié)時,旋轉(zhuǎn)中心端采用底樞蘑菇頭作為正式支撐點,斜接柱端采用剛性鋼支墩形成支撐面進行臨時支撐,并采用千斤頂和契墊塊配合調(diào)整。在門體整體焊接完成后,頂樞拉桿楔塊安裝之前,使用千斤頂進行調(diào)節(jié)預留自重變形量,見圖5。

        圖5 人字門第一分節(jié)千斤頂調(diào)整Fig.5 Jack ad justment in the firstsection ofm itregate

        2)門體安裝完成后調(diào)整。門體、頂樞安裝完成后,撤去門體斜接柱端的豎向支撐,使門體處于自由懸掛狀態(tài),采取背拉桿進行調(diào)節(jié)。

        8.1.5 避免閘門發(fā)生錯位超限擠壓事故

        閘門發(fā)生錯位超限擠壓事故,主要是由于液壓及控制系統(tǒng)調(diào)試參數(shù)設定問題。系統(tǒng)調(diào)試中,開度儀的讀數(shù)往往與實際存在偏差,因此在調(diào)試過程中,應由實際目測和開度儀顯示及光電開關實際限位相結(jié)合,將準確數(shù)據(jù)記錄到操作系統(tǒng)中,并反復試驗,確保門體限位優(yōu)先級別。同時要合理編制調(diào)試方案及大綱,確定調(diào)試人員的分組和分工。

        8.1.6 避免啟閉機出現(xiàn)故障

        啟閉機出現(xiàn)故障的主要原因在于啟閉機安裝及制作質(zhì)量。啟閉機安裝完成后,應嚴格進行強度試驗,認真檢查系統(tǒng)有無泄漏,各連接件嚴格控制安裝質(zhì)量。另外檢查液壓系統(tǒng)閥門狀態(tài)是否正確,液壓油油位是否正常,控制系統(tǒng)是否存在問題[3]。

        8.2 防治效果

        經(jīng)過以上具體措施,船閘閘門及啟閉系統(tǒng)一切運行正常,安裝后的閘門未產(chǎn)生較大變形,幾何尺寸及安裝質(zhì)量滿足規(guī)范要求,閘門未發(fā)生錯位超限擠壓事故,啟閉機未出現(xiàn)故障,同時閘門啟閉時有聲響和振動也得到了有效防治,通病治理取得了預期效果。

        9 結(jié)語

        通過以上措施的實施,使得草街航電樞紐船閘工程質(zhì)量通病治理取得階段性成果,草街船閘工程的質(zhì)量尤其是混凝土外觀質(zhì)量較好,工程質(zhì)量通病得到有效防治和減輕,成為內(nèi)河水運工程質(zhì)量通病治理示范項目。

        [1]DL/T 5144—2001,水工混凝土施工規(guī)范[S].DL/T 5144—2001,Specifications for hydraulic concrete construction[S].

        [2]DL/T 5215—2005,水工建筑物止水帶技術規(guī)范[S].DL/T 5215—2005,Specification for waterstop of hydraulic structure[S].

        [3]SL 381—2007,水利水電工程啟閉機制造安裝及驗收規(guī)范[S].SL 381—2007,Hydraulic and hydroelectric engineering specification formanufacture and installation and acceptance of gate hoist[S].

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