劉建福,王建興,孫秀梅,劉莎莎,侯林
(河北省地礦局探礦技術研究所,河北 三河 065201)
2008年,我院承攬了山西靈丘唐之洼鐵礦區(qū)鐵礦預查單孔施工任務,設計孔深為700m、傾角為82°的斜孔,要求全孔取心,過礦層30m即可終孔。第四紀覆蓋層約320m,松散,易坍塌。
該孔自上而下地層為第四紀砂土、砂礫層、卵礫層,泥土層、泥頁巖地層;片麻狀混合巖、鐵礦層等。0~319.46m 為第四紀地層;319.46~675.42m 主要為片麻狀混合巖;675.42~713.48m為鐵礦層,鐵礦層下部均以片麻狀混合巖為主。
(1)巖心要求:非礦層采取率在70%以上,礦層及頂、底板巖礦心采取率不低于80%。
(2)鉆具丈量:每100m丈量一次,誤差在0.1m以內。
(3)孔斜要求:每50m測孔斜一次,每100m孔斜≤2°。
(4)簡易水文地質觀測:每班提鉆后,下鉆前測量孔內水位,并記錄。
(5)封孔:全孔水泥封孔,孔口做好標記。
(1)第四紀覆蓋層較厚,達320m,砂土層、砂礫層、卵礫石層等膠結性較差,易坍塌。
(2)全孔取心,第四紀地層取心率較難以保證。
(3)沒有以往鉆孔施工資料可以參考借鑒。
根據(jù)鉆孔設計要求和以往鉆探施工經驗,對該孔施工從設備到工藝進行了認真的研究和論證,制定了切實可行的施工工藝方法,最終達到了設計要求,保證了施工任務的順利完成。
4.1.1 鉆機
按照鉆孔設計要求,采用性能穩(wěn)定,工人操作熟悉的XY-4型鉆機,配以13米A字型液壓起降鉆塔,動力選用4105柴油機,以滿足鉆探施工要求。
4.1.2 水泵
根據(jù)地層特點和鉆孔深度,選用BW250型泥漿泵,該類型泥漿泵性能穩(wěn)定,維修方便,易損件購置、更換容易。
4.1.3 其余設備
為解決機場照明及施工需要,配備一臺20kW發(fā)電機,一臺攪拌機,一臺繩索絞車,一臺我院自行研制的多功能夾持器,此夾持器除用于繩索鉆進外還可用于起下套管,替代夾板,安全省時,可提高下套管速度,減輕工人勞動強度。
根據(jù)該礦區(qū)覆蓋層厚、地層破碎復雜特點,為確保順利完成,確定用四開鉆進,以φ150mm口徑開孔,進行φ131,φ111,φ77鉆進按施工順序分別下入φ146、φ127、φ108三級套管進行護壁,φ93mm 口徑鉆進和φ89mm作為備用,確??妆诜€(wěn)定;見基巖后改用φ77mm繩索取心鉆進方法進行鉆進。為減小泵壓,增大鉆孔環(huán)狀間隙,將普通繩索75mm口徑增大為φ77mm。以泥漿為主要護壁手段,加強泥漿維護測試,下套管前遇坍塌漏失泥漿無效時用水泥漿護壁。
第四紀松散地層采用回轉鉆進工藝,砂土層、泥土層、砂礫層采用合金鉆頭,卵礫石層采用金剛石鋼絲鉆頭;取心,采用普通單管鉆具干鉆取心、鋼絲鉆頭取心和我院自行研制的“松軟土層鉆進取心專用鉆具”。并準備φ91mm單動雙管鉆具作為備用。
4.2.1 沖洗液
開孔采用泥漿做為沖洗液,基巖鉆進采用乳化液、潤滑液作為沖洗液。
泥漿選用山東濰坊產優(yōu)質鈉—膨潤土,加入2‰羧甲基纖維素鈉,聚丙烯酰胺,2‰火堿,作為造漿材料,造漿率在10m3/t以上,基漿失水量小于20mL/30min。性能指標為:密度1.045kg/L,漏斗黏度24~30s,失水量15mL/30min,含砂量<4%,泥餅厚度:0.7mm,pH 值8.5。
4.2.2 鉆進參數(shù)
合金鉆進:鉆壓8~15kN
轉速150~180r/min
泵量60~90L/min
金剛石鉆進:鉆壓9~14kN
轉速400~850r/min
泵量35~52L/min
采用φ150mm硬質合金鉆頭,φ146mm巖心管普通單管取心鉆進,泥漿護壁,低鉆壓,低轉速,90L/min泵量。
43.75m時進入卵礫石層,改用金剛石鉆頭鉆進,減小泵量(52L/min),取出卵礫石巖心長度達450mm,隨即下入φ146mm套管。
由于泥漿增稠較快,現(xiàn)場又無泥漿凈化設備,將泥漿槽加長了1.5倍,同時又挖一同規(guī)格泥漿池,保證了入孔泥漿達到了性能要求。
采用φ130mm特制金剛石鉆頭鉆進卵礫石層以提高效率和鉆頭壽命,通過增大增厚胎塊,適當加大水口尺寸,減少水口數(shù)量,增強了鉆頭胎體抗沖擊強度,保證了鉆頭壽命在20~30m,通過制成鋼絲鉆頭使用普通單管鉆具保證了取心率達到了70%~75%。
鉆至79.37m 處、102.53m 處123.53m 沖洗液漏失增加,立刻提鉆,向孔內投入適量的黏土球墩實后,下鉆繼續(xù)鉆進,循環(huán)正常,堵漏效果明顯。
鉆進至137.51m時鉆孔出現(xiàn)坍塌掉塊,為防止鉆孔坍塌擴大,馬上向孔內注入快干水泥漿液,等待24h水泥凝固后,下鉆正常鉆進。
鉆進至孔深150.40m進入黏土層,鉆孔相對較為穩(wěn)定,但為防止上部不穩(wěn)定,地層受鉆具擾動再次出現(xiàn)坍塌,掉塊等事故,下入φ127mm套管(為降低成本該套管采用焊接),下入孔后,為防長時間泥砂沉淀擠夾造成起拔困難決定立即起出φ146mm套管。
用φ110mm加厚鉆頭(內徑φ79mm)底噴型和金剛石斜鋸齒型鉆頭(如圖1)和專用取心鉆具進行黏土層鉆進,防止黏土層糊鉆和提高取心率?!八绍浲翆鱼@進取心專用鉆具”(以后簡稱“專用取心鉆具”),鉆進時沖洗液順巖心管內壁向下流動,對巖心沖刷力小,提鉆取心時,鉆桿柱內液體在鉆桿巖心管接頭處排泄到巖心管外,對巖心不產生沖壓作用。(見圖2)。使用底噴型合金鉆頭時,有糊現(xiàn)象,換鋸齒型金剛石鉆頭后,鉆進較順利,取心率達80%以上。
圖1 金剛石斜鋸齒型鉆頭
213.27m時,孔壁出現(xiàn)嚴重坍塌,沖洗液全部漏失,鉆具提出后就下不到原孔位。若仍采用常規(guī)灌注水泥漿液的方法根本注不到位,起不到穩(wěn)固孔壁的作用。研究決定,采用旋噴法壓注水泥漿。
旋噴鉆具為φ50mm內絲鉆桿連接φ60mm單管鉆具,配用專用注漿鉆頭。專用注漿鉆頭由舊φ60mm金剛石鉆頭改制,封堵鉆頭底部保留兩個小通水孔,在胎體上端的鋼體上對稱地打兩個φ5mm小孔作為噴漿口即可。
連接旋噴鉆具正常鉆進方法穿過坍塌地段后,即刻用泵壓入快干水泥漿液。壓入時使用低轉速旋轉并緩慢提升鉆具。具體參數(shù)為:轉速30~40r/min,提升速度200mm/min。壓漿孔段要超過坍塌地段3~5m,壓漿完畢等待24h后,鉆進取心,達到了預期效果,護壁成功。
276.5 8m時孔壁又出現(xiàn)嚴重坍塌,且出現(xiàn)地下水位,不做處理無法鉆進,向孔內壓入快干水泥漿液,結果水泥漿液全部被稀釋流失,起不到護壁作用。
考慮到快接近基巖,決定采用薄壁金剛石鉆頭(內徑φ97mm)跟管鉆進。鉆至298.39m鉆頭磨損不進尺,孔內保留φ108mm鉆具作為套管,換備用孔徑鉆進。
換φ89mm鉆具φ93mm金剛石鉆頭進行鉆進,鉆至320.10m提鉆取心,見完整基巖長達6.4m,隨即下入φ89mm套管。鑒于該層次套管較深,為防止巖粉進入套管間隙,防止抱死套管造成套管起拔問題,所有套管外壁全部涂上黃油,孔口處進行了可靠的密封。
基巖采用φ77mm繩索取心鉆進工藝進行施工,鉆桿選用φ71mm鐓粗鉆桿。沖洗液采用清水加入4‰乳化油,鉆至675.42m見礦層。校正鉆孔無偏差,到713.48m出礦層,繼續(xù)鉆進30m后再無見礦,最后以孔深745.28m終孔。
最終巖心采取率平均達到了80%,礦心采取率在85%以上,丈量孔深無偏差,鉆孔頂角偏斜4°,在地質要求范圍內。封孔采用全孔水泥封孔,水灰比為0.5。按要求用專用水泥磚做好標記。經地質人員檢收合格。
圖2 HF-89型松軟土層鉆進和取心專用鉆具
通過該鉆孔的施工證明,在坍塌、掉塊、漏失地層中鉆進,只要針對其實際情況,認真分析研究,技術措施得當,就能收到較好效果。通過本孔施工有一些體會總結如下:
(1)第四紀鉆進泥漿性能要隨時監(jiān)護,黏度和失水量務必保證,嚴格控制固相含量,根據(jù)需要加長循環(huán)槽和增加泥漿坑。
(2)根據(jù)地層特點選取適當鉆具取心,即保證了取心率,又使孔底干凈。本院研制“專用取心鉆具”相比普通單管取心鉆具干鉆取心效果明顯,不僅取心率高,而且鉆桿沒有噴漿,取出巖心容易。
(3)對漏失出現(xiàn)要重視,有加大傾向即采取措施,堵漏材料常備以隨時用。
(4)跟管鉆進能快速突破復雜地層,有條件時盡量采用。
(5)旋噴法壓注水泥漿對于松散坍塌孔段有較好的效果。