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        龍灘水電站低坎溢洪道摻氣設(shè)施試驗研究

        2015-12-06 08:31:52
        湖南水利水電 2015年5期
        關(guān)鍵詞:通氣孔空腔溢洪道

        王 怡

        (中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 長沙市 410014)

        1 工程特點

        龍灘水電站位于廣西天峨縣境內(nèi),是紅水河上具備多年調(diào)節(jié)性能的大型龍頭水庫,主要任務(wù)是發(fā)電,兼有防洪和航運等綜合利用效益。工程按后期正常蓄水位400.00m設(shè)計,分兩期建設(shè),前期按正常蓄水位375.00m,大壩前期最大壩高192.00m,后期最大壩高216.50m。

        龍灘水電站屬一等工程,泄水放空建筑物按1級建筑物設(shè)計。泄洪建筑物的防洪標(biāo)準(zhǔn)按500年一遇洪水設(shè)計,10 000年一遇洪水校核。下游消能防沖設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇洪水。

        泄水放空建筑物布置在河床壩段,表孔溢洪道孔口尺寸15m×20m(寬×高),表孔堰面為實用堰,采用高低坎相結(jié)合的挑流式消能。1、3、5、7孔為低坎,2、4、6孔為高坎,中墩寬5m,邊墩寬4m。表孔前期最大泄量27 153m3/s,最大單寬流量258.6m3/s·m;后期最大泄量26 200m3/s,最大單寬流量249.5m3/s·m。

        2 研究思路

        龍灘水電站溢洪道的大單寬流量及高水頭特性決定了摻氣設(shè)施設(shè)置的復(fù)雜性,過高的摻氣坎可能使得挑射水流高程較高,增加導(dǎo)墻的高度,進(jìn)而增加工程造價;而過低的摻氣設(shè)施可能使得摻氣不充分,進(jìn)而產(chǎn)生負(fù)壓,影響摻氣設(shè)施的安全性。因此測量不同試驗條件下的溢洪道內(nèi)的水面高程、壓強、摻氣濃度以及摻氣設(shè)施的風(fēng)速,通過方案比選,確定滿足工程規(guī)范的試驗方案,為設(shè)計提供依據(jù)是本次試驗的研究思路。

        3 試驗?zāi)M條件

        模型依據(jù)重力相似準(zhǔn)則進(jìn)行設(shè)計,為滿足摻氣相似要求,摻氣設(shè)施處模型流速和韋伯?dāng)?shù)應(yīng)足夠大,選定模型長度比尺1∶30。本摻氣模型低坎溢洪道均取半孔,模型溢流面和左側(cè)導(dǎo)墻用水泥刮制,右側(cè)導(dǎo)墻和通氣管由有機玻璃制作,以觀察摻氣水流內(nèi)部的情況和底部空腔的流態(tài)。

        高坎溢洪道低坎溢洪道導(dǎo)墻上設(shè)置了12條水尺,以量測摻氣水流的水面線;在溢流面上設(shè)置了若干測壓管,以了解溢流面的摻氣壓強分布情況。

        用風(fēng)速儀測量通氣管中心點風(fēng)速,用摻氣濃度儀測試溢流面中線法線方向的摻氣濃度分布,低坎溢洪道對7個斷面進(jìn)行量測。

        4 摻氣設(shè)施優(yōu)化及其試驗成果

        低坎溢洪道設(shè)置了2道人工摻氣系統(tǒng),摻氣設(shè)施的形式均采用兩側(cè)墻埋管摻氣。共進(jìn)行了3個方案的試驗,其幾何要素見表1。因方案Ⅲ優(yōu)于方案Ⅰ和方案Ⅱ,以下著重介紹方案Ⅲ。其上摻氣坎末端位于樁號0+041.212m處,下?lián)綒饪材┒宋挥跇短?+082.728m。

        表1 低坎溢洪道摻氣系統(tǒng)幾何要素表

        4.1 流態(tài)與水面線

        在試驗中觀察到:方案Ⅰ上摻氣設(shè)施空腔長度很長,水舌沖擊點在下?lián)綒饪哺浇?,有沖擊下?lián)綒饪仓樱谏嫌嗡?75.067m下泄流量17 690m3/s時,下?lián)綒庠O(shè)施有效空腔長度為8.15m,隨著上游水位的升高,空腔長度逐漸變小,在校核水位附近,空腔回水已陣發(fā)性爬至摻氣槽內(nèi)。方案Ⅱ上摻設(shè)施空腔高度很低,水舌下沿?fù)綒獠簧趺黠@,下?lián)綒庠O(shè)施空腔穩(wěn)定。方案Ⅲ在各試驗工況下,上、下?lián)綒庠O(shè)施空腔穩(wěn)定,摻氣情況較好,以下重點介紹。

        在各試驗工況下,水流經(jīng)過上摻氣坎時,水面挑高,坎后形成較長空腔,且隨著庫水位的升高,有效空腔稍有增大。在庫水位374.962m,下泄流量17530 m3/s時,有效底空腔長度為30.11m,在庫水位377.362 m,下泄流量21 321m3/s時,有效底空腔長度為31.93 m,在庫水位381.139m,下泄流量27 903m3/s時,有效底空腔長度為32.78m。

        水流經(jīng)過下?lián)綒饪埠螅娌▌蛹觿?,在樁?+106.044m附近爬高最大,在庫水位377.362m,下泄流量21 321m3/s時,樁號0+106.044m處爬高高程為275.810m,超越邊墻3.755m。目前尚未解決摻氣量的相似率問題,導(dǎo)墻應(yīng)有足夠超高。

        坎后空腔內(nèi)存在反向漩滾,且不時進(jìn)退,不過仍存在穩(wěn)定空腔,有效空腔長度隨著庫水位的升高而減小。在庫水位374.962m、下泄流量17 530m3/s時,有效底空腔長度為12.62m,在庫水位377.362m、下泄流量21 321m3/s時,有效底空腔長度為11.57m,在庫水位381.139m、下泄流量27 903m3/s時,有效底空腔長度為8.62m。

        由于坎后水流紊動加劇,表面水流的挾氣能力提高,在上坎坎后水流的上部,可以看到逐漸下擴的白色水流流層,并且在樁號0+063.450m附近與底部的向上發(fā)展的強迫摻氣水流相會合。隨后水流逐漸變白,經(jīng)過下?lián)綒饪玻跇短?+106.044m以后,水體全程變?yōu)槿榘咨?/p>

        4.2 壓 強

        在各試驗工況下,除摻氣空腔內(nèi)出現(xiàn)大小不同的負(fù)壓外,各運行工況下溢洪道底板均未出現(xiàn)負(fù)壓。

        在試驗工況下,上摻氣坎空腔負(fù)壓的絕對值隨著上游水位的升高,空腔長度的加大而加大,下?lián)綒饪部涨回?fù)壓的絕對值隨著上游水位的升高,空腔長度的減小而減小。最大空腔負(fù)壓為-7.55 kPa,出現(xiàn)在上游水位381.139m,下泄流量27 903m3/s時的上摻氣坎空腔內(nèi)。在上游水位377.362m(相當(dāng)于設(shè)計水位),下泄流量21 321m3/s時,上摻氣坎空腔負(fù)壓為-6.97 kPa,略超過溢洪道設(shè)計規(guī)范規(guī)定的-5 kPa[1]。因此上通氣孔面積需適當(dāng)加大。

        各典型沖擊壓強隨著上游水位的升高而增大,在各試驗工況下,最大沖擊壓強位于第二道水舌沖擊點,上游水位381.139m,下泄流量27 903m3/s時,樁號0+101.049m處的沖擊壓強為346.35 kPa。第一道水舌沖擊壓強較小,是由于水舌落點方向與溢洪道在該處的切線方向的夾角較小所致。上游水位377.362m,下泄流量21321m3/s時,樁號0+073.685 m處,第一道水舌的沖擊壓強為35.77 kPa。

        此外,第二道摻氣坎附近,壓強值較大。上游水位381.139m,下泄流量27903m3/s時,樁號0+080.232 m處的沖擊壓強為128.42 kPa。因此,應(yīng)注意對摻氣挑坎尤其是第二道摻氣坎附近的保護(hù)。

        4.3 通氣管風(fēng)速

        3 個方案的模型風(fēng)速實測值見表2。

        表2 模型風(fēng)速實測值

        方案Ⅲ優(yōu)于方案Ⅰ、方案Ⅱ。在正常蓄水位附近,方案Ⅲ上通氣孔模型風(fēng)速為9.47m/s,略大于方案Ⅰ上通氣孔模型風(fēng)速9.27m/s,明顯大于方案Ⅱ上通氣孔模型風(fēng)速6.20m/s,方案Ⅲ下通氣孔模型風(fēng)速10.04m/s,略大于方案Ⅰ下通氣孔模型風(fēng)速9.64m/s和方案Ⅱ下通氣孔模型風(fēng)速9.20 m/s。

        上通氣孔的模型風(fēng)速,隨著上游水位的升高,下泄流量的增大而加大,下通氣孔的模型風(fēng)速隨著上游水位的升高,下泄流量的增大而減小。

        重力相似引申和經(jīng)驗公式[2]引申原型風(fēng)速值及氣水比見表3。

        表3 方案Ⅲ重力相似引申和經(jīng)驗公式引申原型風(fēng)速值及氣水比

        上通氣孔和下通氣孔用經(jīng)驗公式引申的原型風(fēng)速值均大于溢洪道設(shè)計規(guī)范限定值60m/s。因此,從通氣管風(fēng)速而言,通氣管面積略顯不足。建議將上、下通氣孔直徑由150 cm加大到170 cm。

        此外,氣水比(平均摻氣濃度)隨著上游水位的升高,下泄流量的增大而減小。用經(jīng)驗公式引申的氣水比最小值為4.25%,出現(xiàn)在上游水位381.139m,下泄流量27 903m3/s時的第一道摻氣設(shè)施處。

        4.4 摻氣濃度

        溢洪道(低坎)沿程共設(shè)置了7個摻氣濃度施測斷面。其中下?lián)綒饪埠鬄?個。方案Ⅲ優(yōu)于方案Ⅰ和方案Ⅱ。底部摻氣濃度基本上沿程衰減,上層始終保持較大的摻氣濃度值。方案Ⅲ樁號壩0+138.218m以前的溢流面最小底部摻氣濃度為3.9%,溢流面底部具有足夠的減蝕摻氣濃度。方案Ⅲ樁號壩0+148.00附近,底部最小摻氣濃度為1.2%,對溢流面可以起到一定的減蝕作用。

        盡管摻氣設(shè)施能有效摻氣,發(fā)揮較好效果,起到對溢流面減蝕的作用,但為了保證工程安全,仍需對施工中的不平整度進(jìn)行適度控制。具體可參見溢洪道設(shè)計規(guī)范。

        5 結(jié) 語

        從試驗結(jié)果可知,溢洪道某些部位的近底摻氣濃度值小于3%,尚未滿足規(guī)范[1]要求,不過從烏江渡原觀成果來看,其右滑雪道與本溢洪道的最大單寬及最大流速均相似,其水流近壁處摻氣濃度最小時均值亦為1.7%[3],運行至今未發(fā)生空蝕破壞。因此龍灘水電站低坎溢洪道人工摻氣系統(tǒng)的布置是可行的。

        截止目前,龍灘水電站工程安全運行,經(jīng)歷了泄洪考驗。其摻氣設(shè)施的設(shè)置可以為類似工程提供參考。

        [1]DL/T 5166-2002.溢洪道設(shè)計規(guī)范[S].2002.

        [2]夏毓常,王善達(dá),韋有忠.通氣減蝕設(shè)施通氣量研究報告[R].水電部天津勘測設(shè)計院科研所,水電部中南勘測設(shè)計院科研所,1984.

        [3]水利電力部中南勘測設(shè)計院.烏江渡水電站高速水流原型觀測成果總報告[R].長沙:水利電力部中南勘測設(shè)計院,1983.

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