王東明 (中石油華北油田分公司勘探部,河北 任丘062452)
張華 (中國(guó)石油鉆井工程技術(shù)研究院,北京100195)
王貴富 (中石油渤海鉆探工程有限公司第二固井分公司,天津300280)
徐明,張順平,丁志偉,袁雄 (中國(guó)石油鉆井工程技術(shù)研究院,北京100195)
在油田開(kāi)發(fā)中后期,調(diào)整井是提高油田儲(chǔ)量動(dòng)用程度、實(shí)現(xiàn)油田穩(wěn)產(chǎn)的重要措施之一[1]。大港油田調(diào)整井隨著復(fù)雜斷塊油藏的深入開(kāi)發(fā),地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜化(主要是油氣水層多、層間隔小,層間壓力系統(tǒng)差別大、地層壓力動(dòng)態(tài)變化,固井候凝過(guò)程易發(fā)生水侵),鉆井液膨潤(rùn)土含量高,觸變性強(qiáng),虛泥餅厚等一系列的固井難題日益突出,嚴(yán)重制約著調(diào)整井固井質(zhì)量的提高。
針對(duì)這些固井難題,之前主要采用“重泥漿帽”固井技術(shù),即在前置液前面注入高密度鉆井液,補(bǔ)償候凝期間水泥漿失重,同時(shí)設(shè)計(jì)兩凝常規(guī)密度水泥漿體系封固水層。但由于高密度鉆井液黏切值高、井壁形成的虛泥餅厚,影響頂替效率和界面膠結(jié);兩凝水泥漿的稠化時(shí)間差太小,影響漿柱壓力傳遞,增加了地層流體竄流風(fēng)險(xiǎn),而活躍的水層使得水泥漿失重后易水侵,嚴(yán)重影響固井質(zhì)量。因此確定了“替凈、居中、壓穩(wěn)、密封”是亟需解決的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,因地制宜通過(guò)優(yōu)化井眼準(zhǔn)備、沖洗隔離液技術(shù)、兩凝防竄韌性水泥漿技術(shù)、平衡壓力固井技術(shù)等配套技術(shù),形成了適合大港油田調(diào)整井固井的工藝及方法,有效地提高了大港油田調(diào)整井固井質(zhì)量,并為后續(xù)作業(yè)奠定技術(shù)基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)油田穩(wěn)產(chǎn)提供了質(zhì)量保障。
大港油田調(diào)整井存在的主要固井技術(shù)難點(diǎn):
1)高壓層不確定、壓力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)變化大;水侵頻出,層間封隔要求高、難度大。
2)鉆井液的觸變性大、虛泥餅厚、頂替效率低,易產(chǎn)生“弱界面”現(xiàn)象;混漿水泥強(qiáng)度發(fā)展慢,導(dǎo)致界面膠結(jié)質(zhì)量差。
3)鉆井液與水泥漿污染嚴(yán)重,影響頂替效率及固井施工安全。
4)地層流體以“溶解遷移”方式破壞水泥環(huán)的結(jié)構(gòu)和膠結(jié)質(zhì)量,造成部分層位無(wú)水泥顯示,比氣侵所造成的危害更為嚴(yán)重,水泥漿防水竄水侵性能要求高。
5)在射孔、體積壓裂的開(kāi)發(fā)中,普通水泥石脆性大,難以保持水泥石的力學(xué)完整性,影響后期作業(yè)。
針對(duì)大港油田調(diào)整井存在的主要固井技術(shù)難點(diǎn),通過(guò)采用井眼準(zhǔn)備、沖洗隔離液技術(shù)、兩凝防竄韌性水泥漿技術(shù)、平衡壓力固井技術(shù)等配套技術(shù),形成了適合大港油田調(diào)整井固井的工藝及方法,為大港油田調(diào)整井固井質(zhì)量的提高提供了技術(shù)保障。
針對(duì)井壁不規(guī)則、鉆井液膨潤(rùn)土含量高易產(chǎn)生厚虛泥餅等易造成水泥漿竄槽、二界面膠結(jié)質(zhì)量差的問(wèn)題,主要從鉆井液性能優(yōu)化、通井、環(huán)空返速等方面出發(fā),確保井眼干凈,確保頂替效率,為固井質(zhì)量的提高創(chuàng)造條件。具體技術(shù)措施如下:
1)優(yōu)化鉆井液性能,減小觸變性和虛泥餅厚度。
2)采用“雙扶”通井,提高井徑規(guī)則度,減少虛泥餅厚度,保證套管順利下入。
3)固井前鉆井液性能實(shí)現(xiàn)低黏切達(dá)到以下性能要求:當(dāng)鉆井液密度<1.30g/cm3時(shí),屈服值<5Pa,塑性黏度10~30mPa·s;當(dāng)鉆井液密度為1.30~1.80g/cm3時(shí),屈服值<8Pa,塑性黏度22~30mPa·s;當(dāng)鉆井液密度>1.80g/cm3時(shí),屈服值<15Pa,塑性黏度40~75mPa·s[2]。
4)軟件模擬,合理設(shè)計(jì)扶正器類型、數(shù)量與安放位置,保證套管居中度不低于67%;建議扶正器安放如下:井斜≤30°,每3根套管加放1只彈性扶正器;30°<井斜<50°,每2根套管加放1只剛性扶正器;井斜≥50°,每1根套管加放1只剛性扶正器。
5)裸眼環(huán)空返速大于1m/s,紊流頂替,提高沖洗及頂替效率。
針對(duì)井壁不規(guī)則,聚合物型鉆井液觸變性強(qiáng)、虛泥餅厚、含有5%~8%柴油等油性物質(zhì),鉆井液與水泥漿污染嚴(yán)重影響沖洗頂替效率及施工安全(表1),采用沖洗隔離液技術(shù)(表2)實(shí)現(xiàn)沖洗、隔離一體化,利用“相似相容”原理“溶解”油性物質(zhì),借助棱形顆粒加重材料的強(qiáng)沖刷作用力提高沖洗作用,使沖洗效率較清水提高1倍(表3);且與鉆井液、水泥漿相容性好(表4~6),確保了沖洗頂替效率與施工安全。
表1 鉆井液與水泥漿相容性
表2 沖洗隔離液體系組成
表3 沖洗效果評(píng)價(jià)
表4 沖洗隔離液與鉆井液相容性
表5 沖洗隔離液與水泥漿相容性
表6 水泥漿、沖洗隔離液和鉆井液的三相相容性
針對(duì)高壓水層易竄流、普通水泥石脆性大,壓裂等后續(xù)作業(yè)難以保持力學(xué)完整性等難題,在水泥漿體系中摻入早強(qiáng)劑、膠乳優(yōu)化水泥漿體系(表7),尾漿摻入早強(qiáng)劑,促進(jìn)水泥水化,實(shí)現(xiàn)速凝早強(qiáng),有效縮短水泥漿稠化過(guò)渡時(shí)間,提高水泥漿的防竄能力;摻入膠乳有效降低了水泥石的彈性模量(普通純水泥石的彈性模量約10GPa)(表8),低彈性模量水泥石降低了射孔、壓裂等沖擊作用力的傳遞系數(shù),從而降低了沖擊作用力對(duì)水泥石本體的破壞力,提高了水泥石的力學(xué)完整性[3~5]。
表7 水泥漿體系組成
表8 水泥漿性能
以平衡壓力固井“三壓穩(wěn)”為工藝技術(shù)核心,從稠化試驗(yàn)溫度、漿柱結(jié)構(gòu)、環(huán)空加壓、尾漿失重后的當(dāng)量密度等角度優(yōu)化工藝技術(shù),形成具有大港油田調(diào)整井特色的平衡固井技術(shù),有效保證固井施工安全,提高固井質(zhì)量,其技術(shù)措施如下:
1)稠化試驗(yàn)溫度系數(shù)由之前的0.80~0.85降低至0.70~0.72。
2)尾漿稠化附加時(shí)間由原來(lái)的60~90min縮短至小于30min,領(lǐng)尾漿稠化時(shí)間差由原來(lái)的90min以上延長(zhǎng)至240min以上,使尾漿終凝時(shí),領(lǐng)漿初凝,保證靜液柱壓力有效傳遞。
3)在不存在井漏的前提下,確保尾漿失重后井底當(dāng)量密度高于完鉆鉆井液密度至少0.20g/cm3,有效壓穩(wěn)地層流體。①提高水泥漿密度:由原來(lái)的1.80~1.85g/cm3提高至1.92~1.98g/cm3;②提高隔離液密度及增加用量:隔離液密度大于鉆井液密度至少0.30g/cm3,隔離液用量由原來(lái)的占裸眼環(huán)空高度100~200m增加至800~1000m;③優(yōu)化環(huán)空憋壓技術(shù)措施:由原來(lái)的憋壓候凝24h優(yōu)化為憋壓候凝至尾漿終凝(優(yōu)化后的憋壓候凝時(shí)間為5~8h)。
以上配套固井技術(shù)措施,已應(yīng)用于大港油田調(diào)整井葉2-5井、女 K61-40井、段38-34井、小16-19井、小16-23井、小5-23-1L井等10余口井,其中小集和段六撥是大港油田調(diào)整井中地層復(fù)雜程度最大、單井油層含量最多的區(qū)塊,故以大斜度井小5-23-1L井?139.7mm油層套管固井為例,有針對(duì)性地優(yōu)化固井工作液體系及工藝技術(shù),為提高固井質(zhì)量提供了技術(shù)保障。
1)基本情況 三開(kāi)完鉆鉆頭?215.9mm,三開(kāi)完鉆井深4363m(垂深3745m),?139.7mm套管下深4359m;井底靜止溫度128℃,井底循環(huán)溫度92℃;聚磺鉆井液密度1.42g/cm3。
2)固井難點(diǎn) 該井共有36個(gè)油氣層段,且每2~3個(gè)油氣層中夾雜水層,壓力系統(tǒng)紊亂;水層易出現(xiàn)流體竄流;井斜71°;裸眼段平均井徑擴(kuò)大率10%,井徑不規(guī)則度大(最大井徑376.3mm),頂替效率低;油氣上竄速度27m/h,易發(fā)生氣侵。
3)固井技術(shù)措施 ①采用雙扶通井,固井前鉆井液性能低黏切,領(lǐng)漿稠化時(shí)間375min(領(lǐng)漿施工時(shí)間85min),尾漿稠化時(shí)間78min(尾漿施工時(shí)間54min)。②1.80g/cm3沖洗隔離液用量32m3,鉆井泵注排量1.8~2.1m3/min;1.92g/cm3領(lǐng)漿42m3,1.92g/cm3尾漿25m3,水泥車注水泥漿排量1.2~1.5m3/min;水泥車頂替壓膠塞液(清水+緩凝劑)3m3,排量0.5~0.8m3/min;鉆井泵頂替1.42g/cm3鉆井液44.3m3,排量1.8~2.1m3/min;水泥車頂替清水3m3,排量0.3~0.6m3/min;固井施工順利,且尾漿失重后,井底當(dāng)量密度高于完鉆鉆井液密度0.23g/cm3,環(huán)空憋壓5MPa/8h。③大排量頂替保證了沖洗頂替效率;優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu),環(huán)空憋壓,提高壓穩(wěn)系數(shù);候凝48h測(cè)井,固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。
1)針對(duì)大港油田調(diào)整井固井難點(diǎn),提出了存在的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題及解決問(wèn)題的固井理念,有效推動(dòng)了固井質(zhì)量的提升。
2)從沖洗與頂替效率角度出發(fā),提出了沖洗隔離液的紊流沖洗與頂替置換技術(shù),保證了沖洗與頂替效率。
3)通過(guò)增韌及速凝早期技術(shù)實(shí)現(xiàn)水泥漿體系的防竄韌性改造,通過(guò)降低稠化試驗(yàn)溫度、提高壓穩(wěn)系數(shù)、縮短憋壓候凝的時(shí)間等優(yōu)化平衡壓力固井技術(shù),保證了固井施工安全,保障了固井質(zhì)量。
4)該配套技術(shù)已在大港油田調(diào)整井應(yīng)用10余口井,固井質(zhì)量全部合格,形成了具有大港油田調(diào)整井固井特色的工藝及方法,有效保障了該地區(qū)的固井質(zhì)量,為后續(xù)作業(yè)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
[1]楊學(xué)德,何啟賢,劉暢,等 .注水井對(duì)調(diào)整井鉆井的影響及對(duì)策 [J].石油鉆探技術(shù),2001,29(2):16~18.
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