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        鐵碳球及其轉(zhuǎn)爐應(yīng)用技術(shù)優(yōu)化

        2015-12-04 07:15:06趙志剛馬勇簡龍郭猛毛志勇王小善
        鞍鋼技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:爐口槍位塵泥

        趙志剛,馬勇,簡龍,郭猛,毛志勇,王小善

        (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

        鋼鐵生產(chǎn)中產(chǎn)生的高爐、轉(zhuǎn)爐塵泥等含鐵量較高的冶金廢料排放不僅占用大量土地,對環(huán)境還造成污染。高效回收塵泥中的有價元素既可獲得巨大的經(jīng)濟效益,又能推動鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。鞍鋼每年產(chǎn)生近百萬噸塵泥、球團篩下物、轉(zhuǎn)爐除塵灰等含鐵類固體廢棄物,為了利用其中有用的鐵、碳等元素,將這些含鐵塵泥即高爐塵泥和轉(zhuǎn)爐塵泥添加粘結(jié)劑按一定配比在盤式造球上壓制成球,稱為鐵碳球,產(chǎn)能為8.4萬t/a,干燥后鐵碳球抗壓強度為1 514~2 050 N/個,滿足煉鋼生產(chǎn)的要求,而且作為一種轉(zhuǎn)爐冷卻劑,鐵碳球價格遠低于鐵礦石,起到化渣及降溫作用的同時回收了其中的鐵元素。

        鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠轉(zhuǎn)爐鐵碳球原加入方式是吹氧過程隨渣料加入,加入量超過8 kg/t鋼時,跑渣比率明顯上升,表現(xiàn)為吹煉前期低溫渣溢出爐口,而且鐵碳球加入過程煙塵外溢嚴重,特別是吹氧中期加入時更加嚴重。因此,必須優(yōu)化鐵碳球應(yīng)用技術(shù),以降低冶煉成本。

        1 鐵碳球?qū)掍撝饕夹g(shù)參數(shù)的影響

        1.1 對硫含量的影響

        鐵碳球的主要化學(xué)成分見表1。

        鐵碳球增硫問題是其使用受到限制的因素之一,尤其是工藝路線為RH直上的爐次。由于目前鞍鋼RH沒有脫硫能力,所以必須考慮鐵碳球?qū)︿撍K點硫含量的影響。鐵碳球的標準硫含量≤0.10%,由此可以計算出260 t轉(zhuǎn)爐(出鋼量按240 t計算)加1 t鐵碳球的理論最大回硫量為:

        生產(chǎn)實踐得出,1 t鐵碳球的回硫量最小值為0.000 2%,最大值為0.000 4%,未超過理論計算最大回硫量。

        1.2 對終點氧的影響

        鐵碳球自還原反應(yīng)如下:

        式中,△G為吉布斯自由能,△G=0時,T=748.3℃,說明煉鋼溫度下該反應(yīng)自發(fā)進行。

        按45%FeO含量來計算,加入1 t鐵碳球使轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)增氧量為:

        考慮到使用鐵碳球自身帶入的C按照1:1耗氧,按含C和FeO的中限量8%和45%計算,則1 t鐵碳球?qū)嶋H增氧:

        換算成氧氣為:

        所以鐵碳球帶入的氧一定會對終點氧產(chǎn)生影響。生產(chǎn)實踐表明,鐵碳球影響終點氧含量的程度會隨其加入量的增加而增加。因此,使用鐵碳球的爐次要避免過程測試時機偏晚。另外,適當提前拉碳以防止拉碳時間不足,影響熔池鋼水溫度和成分的均勻程度[1]。

        1.3 鐵碳球溫降

        鐵碳球帶入大量的FeO,而FeO和C反應(yīng)為吸熱反應(yīng),所以鐵碳球的溫降較大。圖1為鐵碳球溫降圖。鐵碳球為吹氧前加入,由圖1可見,鐵碳球的平均溫降約為9℃/t。

        1.4 對轉(zhuǎn)爐終渣的影響

        鐵碳球在加工過程中需要添加膨潤土粘結(jié),含有酸性物質(zhì)SiO2,所以加入鐵碳球勢必影響轉(zhuǎn)爐終渣堿度。實踐表明,鐵碳球的加入量大于13 kg/t鋼時,對轉(zhuǎn)爐終渣堿度影響較明顯。所以,當鐵碳球的加入量大于13 kg/t時,要補加一定量的白灰,以保證轉(zhuǎn)爐終渣堿度。實踐得出,補加1~2 kg/t鋼活性白灰可使終渣堿度達到要求。

        2 鐵碳球應(yīng)用技術(shù)優(yōu)化

        2.1 加入量

        根據(jù)所煉鋼種的工藝路線、成品硫要求、鐵水條件以及轉(zhuǎn)爐操作的可控性確定鐵碳球的加入量,見表2、表3。

        表2 根據(jù)鐵水Si含量確定鐵碳球的加入量

        表3 根據(jù)工藝路線確定鐵碳球的加入量

        2.2 加入方式

        原工藝的鐵碳球加入方式為吹氧過程中分批加入,加入過程煙塵外溢現(xiàn)象嚴重,而且在吹氧5 min左右出現(xiàn)溢渣現(xiàn)象。這是因為在吹氧過程加入雖然可起到化渣作用,但是鐵碳球中的FeO會與熔池碳反應(yīng)生成CO,煙塵增多并大量溢出。

        由式(1)可知,當△G≤0時,該反應(yīng)溫度只需748.3℃,通常轉(zhuǎn)爐兌鐵溫度>1 250℃,所以選擇兌鐵后加入鐵碳球。兌鐵后下槍吹氮氣,這時鐵水的溫度足夠鐵碳球發(fā)生自還原反應(yīng)。通入氮氣攪拌創(chuàng)造更佳的動力學(xué)條件,使鐵碳球在吹氧前、兌鐵后發(fā)生自還原反應(yīng)。加入時機優(yōu)化后,不再發(fā)生煙塵外溢或溢渣現(xiàn)象。

        2.3 加料方式及氧槍操作

        轉(zhuǎn)爐采用不留渣操作,加鐵碳球的爐次廢鋼中渣鋼和粒鐵所占的比例控制在1/4以下,防止吹煉過程出現(xiàn)大噴現(xiàn)象。

        原工藝的加料方式為兩次加料,頭批料約占總數(shù)的3/4,過程槍位控制較低,加速了爐底的侵蝕。頭批料加入較多,此時渣層較厚,隨著爐內(nèi)熔池溫度的上升,爐內(nèi)反應(yīng)開始加劇,碳氧反應(yīng)生成的CO經(jīng)過較厚的渣層排出受阻,會推動低溫渣溢出爐口。優(yōu)化加料方式后,分三批料加入。頭批料為加入總量的1/2,5~6 min頭批料基本熔化后,加入第二批料,第二批料的加入量控制在總量的1/3,此時,爐內(nèi)泡沫渣開始變厚,第二批料起到壓渣作用。第三批料的加入可根據(jù)實際情況而定,主要以稠渣為主。

        氧槍開吹打著火后槍位控制在250 cm左右,前期槍位控制在220~240 cm,這樣既熔化了鐵碳球,又防止了由于劇烈反應(yīng)氣體排除受阻而形成溢渣。加料及氧槍槍位控制見圖2所示。

        2.4 底吹流量

        原工藝底吹氮氣流量統(tǒng)一設(shè)定,優(yōu)化后底吹流量分階段控制,見表4所示。

        表4 底吹氮氣流量控制情況

        由表4可以看出,鐵碳球熔化前期采用較大流量攪拌促進熔化,營造較好的動力學(xué)條件氛圍。隨著熔化完成和熔池反應(yīng)劇烈,逐步降低流量,防止大噴發(fā)生的同時確保攪拌能。后期提高流量進一步促進碳氧反應(yīng)趨向平衡,為出鋼做準備。

        3 實施效果

        3.1 對鋼水氮含量的影響

        跟蹤鋼種SAE1005加鐵碳球后用氮氣點吹和未用氮氣點吹的爐次,均跟蹤15爐,對比鋼水氮含量,結(jié)果見圖3。由圖3可以看出,加鐵碳球后用氮氣點吹對鋼水氮含量影響不大。

        3.2 跑渣及煙塵外溢情況

        對鐵碳球加入量大于8 kg/t鋼的跑渣情況進行統(tǒng)計,爐口溢渣及跑渣比例為5.21%,和以前相比降低了5%。觀察吹氧期間爐口情況發(fā)現(xiàn),煙塵外溢現(xiàn)象明顯減輕。

        4 結(jié)論

        (1)260 t轉(zhuǎn)爐使用1 t鐵碳球的最大增硫量為0.000 4%左右,鐵碳球平均溫降約為9℃/t,終點鋼水氧含量隨鐵碳球加入量的增加而增加。

        (2)鐵碳球加入時機由吹氧過程改為兌鐵后,分三批料加入,優(yōu)化氧槍槍位控制并分階段控制底吹流量后,鐵碳球加入量大于8 kg/t鋼時,爐口溢渣及跑渣比例降低了5%,對終點鋼水氮含量影響不大。

        [1] Moon Kyung CHO,Joo Hyun PARK,Dong Joon MIN.Phosphate Capacity of CaO-SiO2-MnO-FeO Slag Saturated with MgO[J].ISIJ International,2010,50(2):324-326.

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