段立林(中電投山西鋁業(yè)有限公司氧化鋁分公司, 山西 忻州 034100)
強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器三效改四效的實(shí)踐應(yīng)用
段立林(中電投山西鋁業(yè)有限公司氧化鋁分公司, 山西 忻州 034100)
本文介紹了在某氧化鋁廠生產(chǎn)中,將強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器由三效改為四效的一系列措施。對(duì)比分析了改造前后強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)效率及工藝指標(biāo)狀況,簡(jiǎn)要介紹了取得的經(jīng)濟(jì)效益。
三效;四效;蒸發(fā)效率;經(jīng)濟(jì)效益
強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器在氧化鋁生產(chǎn)中是蒸發(fā)工序的主要蒸發(fā)器類型,具有適宜高濃度蒸發(fā)的特點(diǎn),在某公司氧化鋁廠蒸發(fā)工序,進(jìn)行種分母液的蒸發(fā)利用的是一組三效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器,多年來(lái)由于設(shè)備原因有其中一效蒸發(fā)器在線外閑置或作為備用效,隨著種分母液生產(chǎn)量的增加及進(jìn)一步優(yōu)化工藝指標(biāo)的需要,目前這組三效蒸發(fā)器的蒸水量及指標(biāo)已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)要求,因此,充分利用好閑置的一效蒸發(fā)器,將三效改為四效,提高蒸發(fā)器的蒸水量,降低成本,優(yōu)化工藝指標(biāo)非常必要。
①?gòu)?qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器設(shè)計(jì)本來(lái)有4個(gè)效組成,由于各種原因,只投用了其中3個(gè)效,每個(gè)效加熱面積900m2,共2700m2,另有一個(gè)效作為備用閑置,閑置加熱面積900m2。
②各個(gè)效的冷凝水的余熱未充分利用,一效、二效冷凝水沒(méi)有水封、乏汽閃蒸罐等節(jié)汽措施,蒸汽熱利用效率低。
③目前采用過(guò)熱蒸汽加熱,蒸汽熱值利用不夠充分。
④設(shè)計(jì)的強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器的產(chǎn)能為25kg/h.m2,目前的三效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器的蒸水量為67.5 m3/h,由于受到目前的種分蒸發(fā)器蒸水能力制約,種分蒸發(fā)母液全堿濃度只能達(dá)到190g/l,送到氧化鋁下一道工序沖淡了精制液濃度,增加了后續(xù)工序的內(nèi)部種分循環(huán)液量,升高了氧化鋁制造成本。
說(shuō)明:①……線表示蒸汽、乏汽管路;②----線表示冷凝水管路;③一效、二效的冷凝水沒(méi)有水封罐、乏汽閃蒸罐節(jié)汽裝置,余熱都未充分利用。
⑤目前的三效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器的單位噸水能耗成本為:每小時(shí)電耗為700kW,汽耗為25噸,單位能耗成本為(700×0.45+25×92)÷67.5=38.74元/噸.水,單位噸水成本較高。(附:改造前的強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器簡(jiǎn)圖)
2.1 可行性措施一分析
蒸發(fā)器組各效溫度損失由溶液沸點(diǎn)升高、靜壓和二次汽管管阻力等項(xiàng)因素組成,通常前兩項(xiàng)是主要影響因素。溶液的沸點(diǎn)升高,與溶液濃度成正比,它是溶液本身的特點(diǎn),故蒸發(fā)過(guò)程由沸點(diǎn)升高引起的溫度損失很大,為此化工、冶金等行業(yè)在低濃度段根據(jù)可能盡量采用較多的效數(shù),以降低蒸發(fā)過(guò)程的熱耗。在其它條件固定的情況下,根據(jù)蒸發(fā)器的傳熱原理Q= KF△t,蒸發(fā)器的加熱面積大小決定了蒸發(fā)器的組時(shí)產(chǎn)能大小,在一定條件下,增大加熱面積,則能夠提高蒸發(fā)器的效率,所以,將三效改為四效,增加900m2的加熱面積,能夠顯著提高目前蒸發(fā)器的組時(shí)蒸水量。
2.2 可行性措施二分析
液體或汽體在傳熱過(guò)程中,在其傳熱表面會(huì)形成一層薄膜。例如蒸汽在傳熱面即蒸發(fā)器的加熱管上冷凝形成水膜。對(duì)于列管式加熱器,蒸汽或液體在管道的內(nèi)壁或外壁表面形成液體或汽體膜,膜的形成影響傳熱效果。對(duì)于蒸汽膜的傳熱與蒸汽的密度、蒸汽潛熱和溫度有關(guān)。而設(shè)備確定以后,膜系數(shù)和密度、蒸汽潛熱和溫度有關(guān)。蒸汽參數(shù)確定后,蒸發(fā)潛熱就確定,蒸汽密度隨過(guò)熱度降低密度提高,膜系數(shù)也就提高。所以采用低過(guò)熱度的飽和蒸汽,有利于蒸發(fā)熱能利用,提高效率。
2.3 可行性措施三分析
蒸發(fā)器在三效作業(yè)時(shí),一效、二效的冷凝水的熱能未充分回收利用,直接進(jìn)入回水箱,回水溫度高達(dá)120℃以上。在一效增加2個(gè)回水乏汽閃蒸罐,在二效增加1個(gè)乏汽閃蒸罐,充分利用新蒸汽冷凝水的乏汽,將回水溫度降低到95℃左右,降低汽耗。
由以上可行性分析,此次三效改四效重點(diǎn)改造內(nèi)容有以下幾點(diǎn):
①進(jìn)行閑置效的設(shè)備修復(fù),做好合岔流程的完善,由三效改為四效。
②在進(jìn)入一效加熱室之前的蒸汽管道加設(shè)減溫減壓裝置,使得新蒸汽由過(guò)熱蒸汽轉(zhuǎn)為飽和蒸汽,降低汽耗,使用DN300減溫減壓閥一件。
③在蒸發(fā)器Ⅰ、Ⅱ效增加冷凝水水封罐、乏汽閃蒸罐,降低汽耗。改造后蒸發(fā)器見(jiàn)下簡(jiǎn)圖。
說(shuō)明:
a.一效、二效的冷凝水加設(shè)水封罐、乏汽閃蒸罐節(jié)汽裝置,余熱充分利用。
b.由目前的三效改為四效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器,加熱面積增加900m2。
c.在進(jìn)入一效加熱室之前的蒸汽管道加設(shè)減溫減壓裝置。
d.新增一套DCS自動(dòng)控制系統(tǒng),對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)料量、出料量,一效蒸汽壓力、溫度、流量,各效液位,泵的遠(yuǎn)程控制等實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
三效改四效的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益如下:
①改造之后,加熱面積達(dá)到3600m2,四效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器的蒸發(fā)強(qiáng)度22kg/m2.h計(jì)算,在蒸發(fā)稀的種分原液時(shí),組時(shí)蒸水量將由目前的67.5m3/h達(dá)到80m3/h,噸水汽耗將由目前的0.37t.汽/t.水下降到0.31t.汽/t.水。
②改造后,每小時(shí)電耗為900KW,汽耗為25噸,單位能耗成本為(900×0.45+25×92)÷80=34.31元/噸.水,單位噸水成本比改造前的38.74元/噸.水下降4.43元/噸.水。每年蒸發(fā)器的蒸水成本降低費(fèi)用為4.43×80×24×365×90% ×62%=170萬(wàn)元/年。
③緩解了目前種分蒸發(fā)器緊張的局面,種分蒸發(fā)母液濃度進(jìn)一步提高,減少了氧化鋁生產(chǎn)中間環(huán)節(jié)的液量循環(huán),優(yōu)化了指標(biāo),降低了成本。
參考資料:
[1]天津大學(xué)化工原理教研室.化工原理(上)[M].天津科學(xué)技術(shù)出版社,1992,(1).
[2]氧化鋁廠各類生產(chǎn)技術(shù)臺(tái)帳[M].