■沈陽第一機床廠 (遼寧 110023)
王鐵軍 何 松
我廠承擔的SUC8149和 SUC8149d系列產(chǎn)品,是根據(jù)汽車行業(yè)的發(fā)展需要開發(fā)的一種高效、高精度曲軸專用數(shù)控加工機床。該機床上的轉(zhuǎn)盤底座與轉(zhuǎn)盤滑動接觸非常頻繁,故要求其表面淬火。根據(jù)機床結(jié)構(gòu)要求,該工件的各項精度要求都非常嚴格。由于其淬火面積很大,容易變形,加工難度很高,一直被列為該產(chǎn)品關(guān)鍵零件。該工件裝配后使用方式如圖1所示。下面將詳細剖析切削變形產(chǎn)生的成因及解決辦法,并從工藝優(yōu)化方面予以重點介紹。
SUC8149d//22011L及SUC8149//2211-1//轉(zhuǎn)盤底座(見圖2),C面平面度、C對A的平行度圖樣要求0.02mm,實測0.08~0.15mm;把壓板面及齒條面與C面的平行度圖樣要求0.03mm,實測0.06~0.12mm;A面平面度圖樣要求0.01mm,實測0.05mm。
加工難度及出現(xiàn)的問題:①由于該種零件R920mm尺寸大,壁薄容易變形,加工難度高。②零件精磨后淬火層不勻,周圍部分無淬火硬度。③把壓板面及齒條面與C面(轉(zhuǎn)盤上平面)的平行度超差,只能在全序完成后返修保證,零件C面尺寸大,一經(jīng)走序加工及運輸,就會出現(xiàn)變形,精度超差。
圖1 工件裝配后使用方式圖
采用因果圖的方法對形位公差質(zhì)量問題進行分析,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計找出超差的主要原因在于人員、設(shè)備、加工工藝、材料和測量等因素(見圖3)。
具體原因如下:①加工工藝不完善,粗、精磨在一起加工,淬火變形問題沒考慮周全。該種零件C面需要大面積的中頻淬火,由于C面面積過大,在淬火后經(jīng)檢測表面凹陷的程度比較大,一般在3~3.5mm左右,C面的平面度圖樣要求0.02mm,需要磨下去所有的變形量以保證其技術(shù)要求。但是一般HT300的中頻淬火層在3.5~4mm之間,磨削量過大,淬火硬度就會消失,中頻淬火也就失去了意義。而且要用磨削的方法去掉這么大的余量。②加工機床設(shè)備本身精度超差,不能滿足圖樣要求,設(shè)備溫度不恒定。③HT材料時效時間短,零件內(nèi)部的殘余應(yīng)力未消除,零件產(chǎn)生變形。④新員工多,技術(shù)水平差。⑤檢測平臺精度超差。
圖2 SUC8149//2211-1//轉(zhuǎn)盤底座
圖 3
采取的主要措施有:①改進加工工藝,合理調(diào)整工序,增加仿形工序。②檢修加工設(shè)備,使設(shè)備達到使用精度標準。③粗加工后注意運輸、時效時間,消除殘余應(yīng)力,防止變形。④對操作者進行技術(shù)培訓,提高加工技術(shù)水平。⑤重新調(diào)整平臺精度。
對 SUC8149//2211-1零件進行試驗,具體實施過程如下:由檢查員負責對各形位公差的檢驗,找出凹陷規(guī)律。所得數(shù)據(jù)進行比較,作為工藝改進淬火變形加工量依據(jù)。
檢查員對 SUC8149//2211-1零件5次檢測的結(jié)果如附表所示。
根據(jù)檢驗所得數(shù)據(jù)進行工藝優(yōu)化如下。
(1)第1次工藝改進:①根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)在淬火前進行仿形加工,技術(shù)要求中間凸起0.8mm,然后用立車的合金刀切削去掉大部分的變形量,最后粗磨。原粗磨時C面留量,A、B面精磨至尺寸,改為粗磨序C面見平,保證平面度0.05mm。精磨時以C面為基準,精磨A、B面達到圖樣要求,再精磨C面至尺寸。②為解決壓板面及齒條面變形的問題,決定在加工該面時由原工藝要求先精車到尺寸再精磨C面,改為留量半精車,精磨C面后再精車來保證精度要求。③原精車204mm/154mm環(huán)形槽及130mm尺寸改為半精車、留量。精磨前加工40m m×17m m尺寸梯形槽。原42mm尺寸開口槽在淬火及粗磨前加工改為淬火粗磨后進行加工。原鉆攻17個M12―H6孔在精磨前改為精磨后,以防止工件變形。④保證人工時效時間,消除殘余應(yīng)力,防止變形。
(2)第2 次工藝改進:①根據(jù)工藝改進后試驗結(jié)果不理想,仿形序中凸起量過小。由原0.8mm改進為凸起2.0mm。②檢驗發(fā)現(xiàn)精磨前加工40mm×17mm尺寸T形槽會導致變形。把T形槽加工序調(diào)改在精磨前消除部分變形問題。原鉆攻17個M12―H6孔在精磨前及先精車后再加工螺紋孔,檢驗發(fā)現(xiàn)精車后導致齒條面變形。為防止齒條面變形,工藝改為先加工螺紋孔再精車。
5次檢驗結(jié)果表
此外,加工前檢修加工設(shè)備,使設(shè)備達到使用精度標準,保證加工件精度。保證自然時效時間,消除殘余應(yīng)力,防止變形。召集運輸、加工此件的相關(guān)操作者進行培訓,并明確質(zhì)量責任。培訓主要講解運輸過程中的注意事項及各關(guān)鍵加工工序的裝卡方法等,顯著提高了操作者操作水平。
經(jīng)過兩次工藝改進后,該兩種零件各項精度符合要求,工藝優(yōu)化十分成功。
實踐驗證了對于一些特殊零件,在熱處理工序轉(zhuǎn)換過程中有較大量形變的情況下,可以根據(jù)其形變方式及形變量采用仿形加工,減少加工余量及加工時間。在保證零件質(zhì)量的前提下,最大限度地提高了生產(chǎn)效率,降低了加工成本。
[1] 劉勝永,萬曉航,董兆偉. 切削中殘余應(yīng)力釋放對工件加工變形的影響[J]. 煤礦機械,2007(2):110-112
[2] 孫建英. 高速切削加工表面殘余
應(yīng)力研究與控制[J]. 內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟,2009(8):111-112