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        半鋼子午胎內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線提速改造

        2015-11-18 01:18:02
        橡塑技術(shù)與裝備 2015年10期
        關(guān)鍵詞:儲料膠條擠出機(jī)

        張 薇

        (樺林佳通輪胎股份有限公司, 黑龍江 牡丹江 157032)

        半鋼子午胎內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線提速改造

        張薇

        (樺林佳通輪胎股份有限公司, 黑龍江 牡丹江 157032)

        介紹了在老廠房、老生產(chǎn)線、設(shè)備擺布較擁擠雜亂的條件下,本著少投入多產(chǎn)出的原則挖潛增效,對半鋼子午線輪胎內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線進(jìn)行提速改造的成功經(jīng)驗??蔀橥袠I(yè)在老設(shè)備改善中拓展思路提供借鑒。

        半鋼子午線輪胎;內(nèi)襯層;壓延;生產(chǎn)線提速

        隨著我公司產(chǎn)品市場的不斷擴(kuò)大,產(chǎn)能急需提升。經(jīng)對預(yù)備、成型、硫化各工序的生產(chǎn)設(shè)備能力測算,內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線是制約產(chǎn)能提升的瓶頸。為此,本工作從提高設(shè)備能力最大化方面著手,對其優(yōu)化改善,在改善中取得一些經(jīng)驗供行業(yè)參考。

        1 基本狀況

        1.1設(shè)備現(xiàn)狀

        我公司某半鋼子午胎內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線采用二手Pirelli 400×1 000 mm四輥壓延機(jī)、供膠采用的是桂林橡塑機(jī)械Ф120 mm擠出機(jī),原正常生產(chǎn)時線速度為15 m/min,擠出機(jī)螺桿轉(zhuǎn)速35 r/min,排膠溫度101 ℃,接近工藝控制最高溫度105 ℃;內(nèi)襯層卷取時溫度為36 ℃,也接近工藝控制最高溫度40 ℃。根據(jù)產(chǎn)量需求,現(xiàn)預(yù)提高線速度到22 m/min,但提速后無法保證擠出機(jī)排膠溫度及內(nèi)襯層的卷取溫度;提速后儲料坑深度不足,會產(chǎn)生料坑堆料現(xiàn)象。由于是老廠房,生產(chǎn)線的周圍其它設(shè)備擺布較密集,且公司又本著少投入多產(chǎn)出的原則,這樣對內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線的工序改造較為困難。

        1.2生產(chǎn)流程

        內(nèi)襯層壓延工藝流程首先是將原膠經(jīng)金屬探測儀供膠到擠出機(jī),從擠出機(jī)頭排出的膠條供膠至壓延機(jī)制得內(nèi)襯層,內(nèi)襯層經(jīng)冷卻輥冷卻后與保護(hù)胎圈的耐磨膠條復(fù)合后卷?。ㄒ妶D1)。

        圖1 內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線流程圖

        1.3預(yù)估提速后線速度

        按螺桿最大轉(zhuǎn)速45 r/min,內(nèi)襯層按400 mm寬估算(見表1)。

        表1 原排膠量與預(yù)估提速后線速度

        1.4制約提速的相關(guān)時間

        內(nèi)襯層冷卻、裁斷、卷取及換卷等步驟所需時間如表2 所示。

        表2 制約提速的相關(guān)時間

        2 提速存在的問題

        2.1機(jī)頭內(nèi)設(shè)有濾網(wǎng),排膠溫度過高

        由于煉膠廠房陳舊,地面存有破損,煉膠過程中有膠料落地混進(jìn)雜質(zhì)的現(xiàn)象。為清除雜質(zhì),現(xiàn)在擠出機(jī)頭加有60目濾網(wǎng),導(dǎo)致機(jī)腔壓力過大,排膠溫度居高現(xiàn)象。

        2.2冷卻不足,卷取溫度過高

        目前內(nèi)襯層經(jīng)過5個冷卻輥時間是49 s,當(dāng)速度由15 m/min提升到22 m/min后,內(nèi)襯層在冷卻輥上停留時間34 s,減少了15 s時間,同時因擠出機(jī)排膠溫度的升高,內(nèi)襯層膠片在冷卻前溫度也要相應(yīng)升高,這樣在雙重升溫壓力下,內(nèi)襯層壓延提速后溫度預(yù)估會升高25 ℃左右。經(jīng)測算提速后需增加4個冷卻輥筒,但因場地不足難以實現(xiàn)?,F(xiàn)生產(chǎn)螺桿轉(zhuǎn)速為35 r/min,提速后螺桿轉(zhuǎn)速將提至設(shè)備允許最高轉(zhuǎn)速45 r/min。經(jīng)實測工藝變量參見表3所示。

        2.3內(nèi)襯層換卷時間不足

        現(xiàn)有儲料坑深度為1.5 m,當(dāng)速度提升至18 m/min后料坑堆料。

        2.4擠出機(jī)排膠溫度、卷取溫度超高的影響

        需要特別強(qiáng)調(diào)的是,當(dāng)螺桿轉(zhuǎn)速加快后,高彈性的膠料在螺桿與擠出機(jī)內(nèi)腔的剪切變形速率也會相應(yīng)增加,使膠料內(nèi)部的大分子間快速磨擦生熱升溫,當(dāng)膠料溫度升高后極易產(chǎn)生早期硫化,出現(xiàn)熟膠疙瘩,影響內(nèi)襯層的氣密性;當(dāng)卷取溫度過高時,內(nèi)襯層在料卷內(nèi)溫度降低緩慢,膠料中的小分子添加劑極易析出至內(nèi)襯層表面形成噴霜,噴霜的內(nèi)襯層物理機(jī)械性能及其粘性都將會下降,工藝上表現(xiàn)出與胎體簾布結(jié)合不良,胎胚易產(chǎn)生脫層和氣泡等質(zhì)量缺陷。

        3 改進(jìn)措施

        3.1修繕地面取消機(jī)頭濾網(wǎng)

        由于機(jī)頭濾網(wǎng)是產(chǎn)生擠出機(jī)排膠溫度過高的主要原因,經(jīng)對地面修繕后,杜絕了膠中雜質(zhì)。這樣,取消機(jī)頭濾網(wǎng)后機(jī)頭壓力由4.9 MPa驟降到3.5 MPa,排膠溫度由129 ℃降低到120 ℃。

        3.2擠出機(jī)口型擴(kuò)大并改單條排膠為雙條排膠

        為降低機(jī)頭壓力,加大口型板的開口,使口型板開口形狀由Φ20 mm更改為100 mm× 20 mm,但所擠出的膠條過粗,在供膠路程中散熱慢,且在壓延輥縫間不易擺動,這樣造成壓延輥縫間的膠料溫度不均,導(dǎo)致所壓延出的膠片不易壓合,表面不光滑。針對其不足將100 mm×20 mm口型板中間加一使口型分切為左右對稱的隔斷,即使擠出的一條寬大的膠條,分切成兩條膠條,擴(kuò)大了散熱面積,同時,兩條中分膠條在壓延機(jī)上較為柔順易于擺動,壓延出的膠片表面光滑,機(jī)頭壓力也降至2.4 MPa,排膠溫度則降至105 ℃(見表3)。

        表3 提速導(dǎo)致的排膠溫度與機(jī)頭壓力的變化

        3.3冷卻輥筒前、儲料坑前各加風(fēng)筒冷卻

        內(nèi)襯層在進(jìn)冷卻輥前和儲料坑前兩處加多孔排風(fēng)管進(jìn)行風(fēng)冷卻(參見圖2)。

        圖2 改善后的內(nèi)襯層壓延生產(chǎn)線流程圖

        3.4剪刀改電加熱裁刀

        內(nèi)襯層料卷卷滿換卷時用剪刀手工裁斷需4 s時間,現(xiàn)在卷取工位小車上安裝電加熱套筒,將裁刀頭部放入其中加熱,用加熱后的裁刀切割內(nèi)襯層只需1 s時間,為提速后換卷爭取了3 s的時間,緩解了內(nèi)襯層在儲料坑中堆料。

        3.5加深儲料坑深度,提高卷取小車移動風(fēng)壓

        加深儲料坑0.5 m,料坑中料在現(xiàn)基礎(chǔ)上增加約1.5 kg,根據(jù)標(biāo)定沒有因重力增加對內(nèi)襯層產(chǎn)生拉伸變形,能夠保證內(nèi)襯層尺寸的穩(wěn)定;同時將移動小車的風(fēng)筒壓力由0.4 MPa提高到0.6 MPa,Φ50 mm的風(fēng)筒改為Φ70 mm,換卷時小車移動的時間由7 s縮短為5 s,為提速后換卷增加了2 s的卷取時間,避免了內(nèi)襯層在儲料坑中堆料。

        4 結(jié)語

        通過對內(nèi)襯層生產(chǎn)線的多處小改善,較大的提高了生產(chǎn)線速度,滿足了公司要求的壓延線速度22 m/min,而且保證了內(nèi)襯層的工藝性能。說明工藝改善要從細(xì)節(jié)入手,從工藝和設(shè)備不同的角度考慮問題。希望對同行業(yè)在老設(shè)備改善中拓展思路有所借鑒。

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        張薇(1964-),女,工程師,主要從事輪胎工藝管理工作。

        2014-08-11

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