邢連棟(中國(guó)石化天津分公司煉油部,天津300270)
柴油加氫裝置加熱爐的節(jié)能優(yōu)化
邢連棟(中國(guó)石化天津分公司煉油部,天津300270)
本文主要論述了中石化天津分公司柴油加氫裝置加熱爐的節(jié)能優(yōu)化方法,對(duì)實(shí)際操作有著重要的指導(dǎo)意義。通過(guò)工藝調(diào)整、設(shè)備檢修以及新技術(shù)的應(yīng)用,在提升加熱爐熱效率的同時(shí),降低了裝置的能耗,并為今后的工作提供了新的發(fā)展方向。
熱效率;加熱爐;腐蝕
加熱爐是煉油廠的耗能大戶,通過(guò)燃燒消耗掉的石油組分約占工廠加工原油總量的5%,其能耗占裝置總能耗的80%-83%。其中燃料消耗費(fèi)用數(shù)額龐大,是一個(gè)非??捎^的數(shù)字。加熱爐的熱效率表示向爐子提供的能量被有效利用的程度,是衡量燃料消耗、評(píng)價(jià)爐子設(shè)計(jì)和操作水平的重要指標(biāo)。熱效率的高低與節(jié)約能源、降低成本有極密切的關(guān)系,降低加熱爐燃料消耗,提高加熱爐熱效率是實(shí)現(xiàn)裝置“低能耗、高效率”的關(guān)鍵。
當(dāng)前柴油加氫裝置加熱爐熱效率偏低,高附加值產(chǎn)品收率低,嚴(yán)重影響了裝置的產(chǎn)品收益,究其原因歸結(jié)為以下幾點(diǎn):1)受上游裝置進(jìn)料的影響,柴油加氫裝置混合進(jìn)料的溫度比設(shè)計(jì)值低10-15℃,混合進(jìn)料溫度低,造成了加熱爐的熱負(fù)荷增加,能耗增加;2)空氣預(yù)熱系統(tǒng)自2009年開(kāi)工投用以來(lái)已連續(xù)運(yùn)行五年,期間并沒(méi)有進(jìn)行針對(duì)性的檢修,內(nèi)部換熱管表面積灰較嚴(yán)重,腐蝕失效比大,進(jìn)而造成換熱效果差,熱損失增加;同時(shí)冷熱流體接觸面的密封性能?chē)?yán)重下降,造成預(yù)熱器出口氧含量偏高,大大提升了露點(diǎn)腐蝕的溫度,增加了露點(diǎn)腐蝕的機(jī)會(huì);3)空氣預(yù)熱系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)采用6kV高壓電機(jī),泵出口調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度僅為10%-20%,既不利于氧含量的調(diào)節(jié)又增加了電能的消耗,典型的“大馬拉小車(chē)”。
1.工藝參數(shù)調(diào)整和流程優(yōu)化
圖1 裝置更換注水點(diǎn)位置
(1)與上游裝置溝通和協(xié)調(diào),適當(dāng)提升混合進(jìn)料的溫度。
通過(guò)與生產(chǎn)調(diào)度及常減壓裝置的積極溝通,柴油加氫裝置實(shí)現(xiàn)熱供料,進(jìn)料溫度由70℃提高至93℃左右。反應(yīng)加熱爐F-101燃料氣耗量由原來(lái)的1500Nm3/h下降至1000Nm3/h。
(2)優(yōu)化換熱流程,提高原料油換熱后溫度。
在不影響裝置正常運(yùn)行條件下,利用改變注水點(diǎn)位置的方式提高熱高分氣和循環(huán)氫換熱器E-102效率,達(dá)到提高反應(yīng)加熱爐入口溫度,降低反應(yīng)爐燃料氣消耗的目的,如圖1所示。
通過(guò)裝置定期更改注水措施,可以有效提高E-102換熱效率,提升加熱爐入口溫度,降低加熱爐燃料氣消耗。
2.空氣預(yù)熱器熱管維修
(1)降低過(guò)剩空氣系數(shù)減少排煙損失。
下圖為在不同的排煙溫度下,過(guò)剩空氣系數(shù)α每變化0.1對(duì)熱效率下降值的影響。由此可見(jiàn),降低過(guò)??諝庀禂?shù)可以有效地減少排煙損失,提高熱效率。
控制過(guò)剩空氣系數(shù)過(guò)大大的措施主要有以下幾個(gè)方面:
1)檢查風(fēng)道入口碟閥開(kāi)關(guān)靈敏性,減少供風(fēng)漏量;
2)封堵?tīng)t體靜密封漏點(diǎn),防止空氣串入;
3)拆除現(xiàn)場(chǎng)未投用金屬軟管,隔絕空氣;
4)調(diào)節(jié)二次風(fēng)門(mén)的開(kāi)度,避免不完全燃燒。
(2)降低預(yù)熱器出口的排煙溫度,提升加熱爐熱效率。
為了提高加熱爐熱效率,節(jié)約能源,降低燃料消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,通常在加熱爐尾部加裝空氣預(yù)熱器等余熱回收設(shè)備,因而在節(jié)能降耗的同時(shí)也給加熱爐長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)了致命的弱點(diǎn):腐蝕和積灰。
積灰會(huì)加速空氣預(yù)熱器的低溫腐蝕,煙氣的水蒸氣露點(diǎn)較低,一般在30-60℃之間,如果壁溫低于此值時(shí),水蒸氣將凝結(jié)在壁上造成氧腐蝕。如煙氣中含有二氧化硫,則會(huì)與水蒸氣形成露點(diǎn)溫度較高的硫酸蒸汽,且會(huì)在壁溫低于硫酸蒸汽露點(diǎn)(可高達(dá)150℃以上)的受熱面壁上凝結(jié)而使受熱面金屬?lài)?yán)重腐蝕,這種腐蝕稱(chēng)為低溫腐蝕,空氣預(yù)熱器一般布置在加熱爐的低溫區(qū),因而常發(fā)生受
圖3 預(yù)熱器檢修后的熱管前后對(duì)比圖片
圖3為熱管檢修前后對(duì)比圖片,通過(guò)預(yù)熱器檢修,大大提升了熱管的傳熱效果,降低了預(yù)熱器出口排煙溫度,提高了加熱爐的熱效率。根據(jù)7月份與9月份排煙溫度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),通過(guò)預(yù)熱器檢修,預(yù)熱器出口排煙溫度最高可降低19.6℃,同時(shí)根據(jù)天津石化紀(jì)檢所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算加熱爐熱效率為92%。
表1. 2013年上半年加熱爐能效檢測(cè)情況
結(jié)合表1數(shù)據(jù)不難看出,通過(guò)預(yù)熱器熱管維修,可以有效提升加熱爐的熱效率,降低裝置能耗,提高產(chǎn)品效益。
3.永磁調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用;
柴油加氫裝置空氣預(yù)熱系統(tǒng)引風(fēng)機(jī),利用永磁調(diào)速執(zhí)行機(jī)構(gòu),可以有效的控制引風(fēng)機(jī)電流在10A左右,比之前未安裝永磁前的電流降低10A,供風(fēng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)范圍也有了較明顯提高,操作更加穩(wěn)定,節(jié)電效果明顯,并且此技術(shù)在其他同類(lèi)裝置中也均有應(yīng)用,總體實(shí)施效果良好。
通過(guò)優(yōu)化工藝操作,改善設(shè)備傳質(zhì)傳熱效果以及新增設(shè)備的應(yīng)用,柴油加氫裝置的節(jié)能降耗工作又上了一個(gè)新臺(tái)階,相信在不久的將來(lái),通過(guò)工藝的改進(jìn)、新型熱管技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,加熱爐熱效率會(huì)取得更大的提高。
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