王黎(遼寧大唐國(guó)際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司,遼寧阜新123000)
48000Nm3/h空分裝置的安裝和調(diào)試總結(jié)
王黎(遼寧大唐國(guó)際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司,遼寧阜新123000)
介紹了48000Nm3/h空分裝置在設(shè)計(jì)中的亮點(diǎn)及調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和處理措施。
大型空分裝置內(nèi)壓縮試運(yùn)行開(kāi)車調(diào)試
遼寧大唐國(guó)際阜新煤制日產(chǎn)1200萬(wàn)m3/d煤制天然氣配套的KDON-48000/22500型空分裝置由開(kāi)封空分集團(tuán)成套供貨,配套壓縮機(jī)組為沈鼓生產(chǎn)。該裝置采用全低壓分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機(jī)制冷、全精餾無(wú)氫制氬、空氣增壓循環(huán)的氧、氮雙泵內(nèi)壓縮流程(如圖1所示)。
現(xiàn)將裝置調(diào)試中暴露出的問(wèn)題和設(shè)計(jì)亮點(diǎn)作出以下總結(jié),供同行參考。
圖1 48000m3/h空分設(shè)備流程簡(jiǎn)圖
1.空氣壓縮系統(tǒng)
壓縮機(jī)組采用汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),單軸雙輸出,壓縮機(jī)組各軸瓦溫度作為設(shè)備運(yùn)行中關(guān)鍵監(jiān)測(cè)點(diǎn),但在正常運(yùn)行中往往出現(xiàn)單個(gè)溫度測(cè)點(diǎn)斷線,溫度變送器輸出20mA電流,軸瓦溫度高達(dá)到聯(lián)鎖停車值,造成整套裝置停車,給企業(yè)造成較大損失,為避免此類現(xiàn)象的發(fā)生,本套機(jī)組在溫度測(cè)點(diǎn)斷線情況下,通過(guò)溫度變送器斷線保護(hù),在電阻值達(dá)到最大時(shí),溫度變送器輸出4mA的電流信號(hào),使軸瓦溫度顯示為量程下限,避免了機(jī)組的聯(lián)鎖跳車。
2.預(yù)冷系統(tǒng)
本套裝置空冷塔液位采用兩臺(tái)雙法蘭液位計(jì)同時(shí)監(jiān)控,在1路出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),切換至另一路顯示,2路遠(yuǎn)傳液位計(jì)同時(shí)凍堵的可能性大大降低,確保純化系統(tǒng)能穩(wěn)定、安全的運(yùn)行。同時(shí)為防止液位過(guò)高出現(xiàn)帶水事故,在就地液位計(jì)上加裝液位開(kāi)關(guān),空冷塔液位超過(guò)工藝允許值時(shí),2路遠(yuǎn)傳液位信號(hào)和液位開(kāi)關(guān)三取二控制,迅速打開(kāi)底部緊急排放閥,降低液位,有效的避免了純化系統(tǒng)帶水事故的發(fā)生。
3.純化系統(tǒng)
純化系統(tǒng)用來(lái)吸附空氣中的水份、二氧化碳、碳?xì)浠衔锏入s質(zhì),分子篩切換時(shí),空氣及再生氣量的變化會(huì)引起精餾工況的波動(dòng),嚴(yán)重時(shí),會(huì)造成氬系統(tǒng)的氮塞。因此再生氣流量在分子篩切換時(shí)不大幅度波動(dòng),就顯得非常重要。
基于以上目的,在純化系統(tǒng)加熱-冷吹階段的切換過(guò)程中,為避免再生氣的流量的變化對(duì)精餾工況的影響,在順控程序上采用
了一些措施,起到了穩(wěn)定精餾工況的作用。比如:在由加熱階段切換至冷吹階段時(shí),順控程序預(yù)先打開(kāi)冷吹閥門至20%開(kāi)度,60秒后開(kāi)至30%,同時(shí)加熱閥門在原來(lái)開(kāi)度的基礎(chǔ)上關(guān)閉5%,冷吹閥門在90秒和120秒再增加開(kāi)度至50%,加熱閥門同一時(shí)間段內(nèi)分別關(guān)閉5%,150秒后,加熱和冷吹閥門自動(dòng)投入PID控制,至冷吹閥門的開(kāi)度滿足再生氣量的要求,而加熱閥門線性關(guān)閉,達(dá)到再生氣量的平穩(wěn)切換的目的。經(jīng)過(guò)調(diào)試初期的觀察,上下塔的壓力在很小的范圍內(nèi)波動(dòng),滿足了精餾工況的要求。
1.純化系統(tǒng)
再生加熱在設(shè)計(jì)之初沒(méi)有考慮極端工況下分子篩的再生熱源,僅配套了一臺(tái)再生污氮?dú)庹羝訜嵯到y(tǒng),蒸汽壓力等級(jí)為1.6MPa、溫度為204-240℃,設(shè)想在純化系統(tǒng)需要活化處理的情況下,該加熱系統(tǒng)是不能滿足系統(tǒng)活化及再生的要求,只能在以后改造中增加一套電加熱裝置,以滿足系統(tǒng)需要。
2.精餾系統(tǒng)
為了縮短氬系統(tǒng)的加溫時(shí)間,增設(shè)了旁通粗氬Ⅰ塔氬側(cè)加溫管線,為防止閥門內(nèi)漏,儀表空氣進(jìn)入粗氬Ⅰ塔氬側(cè),造成氬側(cè)超壓,在管線上加裝了安全閥,但在裝置調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)安全閥頻繁起跳,連續(xù)噴出低溫液體,
經(jīng)查找設(shè)備配管圖發(fā)現(xiàn),該管線自開(kāi)孔處至引出冷箱外,有6m多的高度差,這樣在氬側(cè)有液體時(shí),低溫液體進(jìn)入加溫管線內(nèi),液體的靜壓差通過(guò)計(jì)算就有可能達(dá)到113 KPa,而管線上安全閥起跳壓力為80KPa,造成安全閥頻繁起跳,調(diào)試期間只能在根部加入盲板,待安全閥到貨后更換。
3.高壓氧氣出換熱器不銹鋼和鋁轉(zhuǎn)換接頭出現(xiàn)漏點(diǎn)
高壓板翅式換熱器在充壓作氣密性試驗(yàn)時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)高壓氧氣出換熱器的轉(zhuǎn)換接頭處出現(xiàn)不同程度的泄漏點(diǎn),判斷為在施焊時(shí),沒(méi)有采取嚴(yán)格的降溫措施,溫度過(guò)高,導(dǎo)致雙金屬結(jié)合面毀壞。只能做報(bào)廢處理,不但延誤了調(diào)試工期,也給企業(yè)造成了經(jīng)濟(jì)損失。
KDON-48000/22500型空分裝置,在配置上采用“點(diǎn)菜”方式,最大化的采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)過(guò)認(rèn)真調(diào)試,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)指標(biāo),轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,控制先進(jìn),在線分析準(zhǔn)確,該套空分設(shè)備的投產(chǎn),滿足了后系統(tǒng)用氣需求,同時(shí)也為二三期裝置的安裝、調(diào)試積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
[1]毛紹融,朱朔元,周智勇.現(xiàn)代空分設(shè)備技術(shù)與操作原理〔M〕.杭州:杭州出版社,2005.
[2]湯學(xué)忠,顧福民.新編制氧工問(wèn)答〔M〕.北京:冶金工業(yè)出版社,2001.