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        華能蘇州熱電廠CFB鍋爐風(fēng)水冷滾筒冷渣機運行故障及處理方法

        2015-10-31 02:38:53林小沖
        中國科技縱橫 2015年21期

        林小沖

        (華能蘇州熱電有限責(zé)任公司,江蘇蘇州 215129)

        華能蘇州熱電廠CFB鍋爐風(fēng)水冷滾筒冷渣機運行故障及處理方法

        林小沖

        (華能蘇州熱電有限責(zé)任公司,江蘇蘇州215129)

        為了滿足日益提高的環(huán)保要求,大容量的CFB鍋爐越來越多地投入運行,困擾CFB鍋爐正常運行的受熱面磨損、鍋爐排渣困難等問題日益凸現(xiàn)出來。本文對華能蘇州熱電廠CFB鍋爐風(fēng)水冷式滾筒冷渣機在日常運行中出現(xiàn)的一些故障缺陷進行調(diào)查分析,就導(dǎo)致故障的原因提出可行的處理措施,并在實際生產(chǎn)中予以驗證。

        CFB滾筒冷渣機排渣故障

        1 引言

        華能蘇州熱電廠共有三臺240T/H高溫高壓、單汽包橫置式、單爐膛、自然循環(huán)、全鋼架π型布置循環(huán)流化床鍋爐,由上海鍋爐廠制造,型號為SG-240/9.81-M257。每臺鍋爐安裝2臺風(fēng)水冷式滾筒冷渣機,以水冷卻方式為主,輔助自然風(fēng)冷卻。冷渣機由底座、進料裝置、驅(qū)動裝置、滾筒、出料裝置、冷卻水管道、進出風(fēng)管等組成。主體滾筒為筒內(nèi)部固定螺旋葉片的雙層密封套筒,冷卻水在密封間均勻流動,冷卻風(fēng)從套筒內(nèi)通過。

        2 冷渣機出現(xiàn)的故障缺陷及改進措施

        2.1冷卻水泄漏的原因分析及處理方法

        冷渣機冷卻水泄漏一般都發(fā)生在進渣段內(nèi)筒螺旋葉片焊接處,起初認為是焊接質(zhì)量問題或者運行操作不當(dāng)。查詢各部材質(zhì),其中冷渣機內(nèi)筒為16Mn鋼,厚度12mm,外筒為Q235鋼,厚度10mm,高溫區(qū)螺旋葉片為ZG30Cr26Ni10Si2Mn3Re材質(zhì),厚度16mm,低溫區(qū)螺旋葉片為16Mn鋼,厚度12mm,焊接使用J507焊條,焊角高度12,均符合要求。冷渣機啟動前冷卻水投入良好,啟動排渣時轉(zhuǎn)速很低,沒有瞬時大量熱渣排放,各項操作均按照規(guī)程執(zhí)行。從上述來看,焊接質(zhì)量和運行操作都不是導(dǎo)致泄漏的原因。檢查進渣段內(nèi)筒與螺旋葉片的焊口周圍,打磨后發(fā)現(xiàn)內(nèi)筒筒壁上存在長短不一、深淺各異的細小裂紋,內(nèi)筒材質(zhì)與高溫區(qū)螺旋葉片材質(zhì)不同,接觸到近1000℃的灰渣時時,膨脹量上的差異產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力集中在焊縫上,致內(nèi)筒筒壁產(chǎn)生裂紋,為冷卻水泄漏的根本原因。為此需要減少或消除所受的熱應(yīng)力。采取截短螺旋葉片并在合金材質(zhì)的螺旋葉片和內(nèi)筒筒壁之間加入過渡層的處理方案,過渡層為16Mn、寬60mm、厚8mm的扁鋼,螺旋葉片的熱應(yīng)力轉(zhuǎn)移在扁鋼上,對內(nèi)筒本體的影響很小。經(jīng)過以上改進,冷卻水頻繁泄漏的故障基本得到消除。

        2.2進渣管堵塞問題的原因分析和改進處理

        圖1 冷渣機進渣示意圖

        圖2 進渣管改進示意圖

        根據(jù)以往的檢修經(jīng)驗和實際運行過程中的調(diào)查,確認堵渣的主要原因為進渣管與內(nèi)筒壁間隙過小,灰渣中大顆粒無法通過,造成堵塞。為此,從兩方面入手進行改進處理:一是入爐煤粒度應(yīng)嚴格按照規(guī)程控制,避免大塊的矸石進入爐膛;二是增大進渣管與內(nèi)壁間隙,實際排渣量不超設(shè)計要求,需要注意的是,增大間隙帶來的不利因素是高轉(zhuǎn)速時渣量增大,如盲目增大轉(zhuǎn)速,發(fā)生流渣的幾率增大。

        2.3流渣問題的原因分析和處理方法

        冷渣機流渣會造成燃料有效熱量的損失,損壞冷渣機本身以及下游的鏈斗輸送機和斗提機,造成排渣系統(tǒng)故障。大量的爐內(nèi)高溫?zé)嵩诙虝r間內(nèi)進入冷渣器,會使爐內(nèi)的物料和熱量減少,破壞爐內(nèi)燃燒環(huán)境,如果不能及時停止,可能導(dǎo)致鍋爐降負荷運行甚至停爐,同時流渣也會污染廠房環(huán)境,高溫檢修作業(yè)時可能對人身和設(shè)備安全構(gòu)成威脅。

        (1)冷渣機流渣問題的原因分析;滾筒冷渣機本身的結(jié)構(gòu)決定了它不轉(zhuǎn)時不排渣和排渣量與轉(zhuǎn)速成正比的運轉(zhuǎn)規(guī)律。爐內(nèi)熱渣在重力作用下經(jīng)進渣管進入冷渣機,在進渣管底部堆積,形成一個錐體,如圖1所示。

        冷渣機在轉(zhuǎn)動時,將錐體下部灰渣帶走,導(dǎo)致錐體被破壞,物料堆積高度下降,打破了壓力平衡,進渣管內(nèi)物料進入冷渣機,堆積成新的錐體維持壓力平衡。該模式的維持與下渣流動性、下渣速度、排渣速度和錐體容積密切相關(guān)。如果進渣管內(nèi)不能形成連續(xù)渣流,爐膛床面進入進渣管的風(fēng)和熱渣便會形成氣力輸送;如果進渣管流動過于流暢,下渣速度快,細渣流動快,粗渣流動慢,中部就會形成斷流,灰渣堆積錐體無法形成;如果錐體容積過大,冷渣機轉(zhuǎn)動時帶走的渣量無法得到補充,錐體破壞后無法再次形成就會導(dǎo)致渣封失效,無異于事故直排放渣。

        (2)冷渣機流渣的處理應(yīng)對;結(jié)構(gòu)方面,由于進渣管斜度大,灰渣下落速度依靠堆積錐體緩沖,在進渣管底部增加拐角,如圖2所示,改變落渣的速度方向,減緩下滑速度。同時適當(dāng)調(diào)整進渣管與內(nèi)筒間隙在合理范圍內(nèi)(50mm-100mm),調(diào)整過間隙后試運中全面觀察冷渣機轉(zhuǎn)速上升時的進渣情況,算出最大出渣量的允許轉(zhuǎn)速,便于運行調(diào)整。

        3 結(jié)語

        通過對風(fēng)水冷滾筒冷渣機運行故障分析和技術(shù)改進,并經(jīng)過實際運行檢驗,改進效果較明顯,冷渣機的故障率大幅下降,保證了設(shè)備安全穩(wěn)定運行,切實改善爐零米衛(wèi)生狀況,為以后冷渣機的檢修、運行和設(shè)計提供可行的參考依據(jù)。

        [1]范華挺.上海鍋爐廠440t/h循環(huán)流化床鍋爐冷渣器改造[J].廣東電力,2009(12):60-64.

        [2]王強,于泳.風(fēng)水聯(lián)合冷卻式流化床冷渣機的異常分析[J].節(jié)能,2010(7):76-77.

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