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        國產(chǎn)大型原油直輸泵的平穩(wěn)長周期運(yùn)行及其措施

        2015-10-31 02:38:45史淑紅
        中國科技縱橫 2015年21期

        史淑紅

        (中石化股份公司長嶺煉化分公司,湖南岳陽 414000)

        國產(chǎn)大型原油直輸泵的平穩(wěn)長周期運(yùn)行及其措施

        史淑紅

        (中石化股份公司長嶺煉化分公司,湖南岳陽414000)

        大型原油泵是煉油裝置的重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備,國內(nèi)同類設(shè)備大多采用進(jìn)口設(shè)備,中石化股份長嶺分公司年產(chǎn)800萬噸劣質(zhì)原油升級改造項(xiàng)目中,大膽采用國產(chǎn)設(shè)備,通過使用過程中的技術(shù)改造,消除了故障隱患;采取日常精細(xì)化管理等措施,平穩(wěn)運(yùn)行4年多來未對裝置供料造成任何影響,達(dá)到了進(jìn)口設(shè)備的使用效果,為大型關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化應(yīng)用提供了一條途徑。

        原油泵直輸國產(chǎn)改造平穩(wěn)長周期預(yù)檢修

        1 概述

        原油泵可以說是煉油裝置的心臟,是各大煉廠的重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備。長嶺煉化年產(chǎn)800萬噸劣質(zhì)原油裝置, 采用2臺直輸常壓裝置的原料油泵供料,于2010年11月25日投入使用,國內(nèi)同類裝置此類泵均采用進(jìn)口泵,長嶺煉化選擇的是國產(chǎn)機(jī)泵,直輸距離達(dá)3690米。

        原油泵投用初期,出現(xiàn)過不少問題,經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)小組努力,成功進(jìn)行技術(shù)改造,消除故障隱患,平穩(wěn)長周期連續(xù)運(yùn)行3年4個(gè)月,與裝置同步率保持100%,取得了非常好的效果。

        2 直輸泵概況

        長嶺煉化直輸泵系統(tǒng)由2臺三級離心泵(P104、P105)、潤滑系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)組成,雖然是國產(chǎn)設(shè)備,但技術(shù)性能先進(jìn),關(guān)鍵部件的溫度、振動、泵出口壓力、流量、回流閥開度等參數(shù),實(shí)現(xiàn)了DCS控制、自動監(jiān)測,聲光報(bào)警,重大故障實(shí)現(xiàn)連鎖切換,保證了裝置正常生產(chǎn)狀況下的供料平穩(wěn)。

        2.1直輸泵技術(shù)參數(shù)

        采用臥式中開3級式離心泵,總揚(yáng)程300m,流量為1100m3/h。

        2.2機(jī)泵DCS監(jiān)測監(jiān)測參數(shù)(如圖1)

        3 運(yùn)行初期的故障現(xiàn)象及技術(shù)改造

        3.1泵入口過濾器堵塞及技術(shù)改造

        在原油泵投用后的第三個(gè)月,在用泵前后端軸承出現(xiàn)3次振動報(bào)警,其中后端振動報(bào)警有一次達(dá)到14.3mm,接近連鎖停車值,同時(shí)泵出口壓力出現(xiàn)低壓報(bào)警。泵入口管線壓力下降至0.02MPa,泵出現(xiàn)抽空現(xiàn)象。判斷原因?yàn)椋禾峄@式管道過濾器濾筒過濾面積較小,少量渣滓導(dǎo)致過濾面積急劇縮小,造成入口壓力下降導(dǎo)致泵抽空。

        經(jīng)研究決定對泵入口過濾芯進(jìn)行改造:取出備用泵入口過濾器濾芯進(jìn)行測繪,重新制作濾芯:開φ24的孔,孔中心間距為30,正三角形排布,濾芯有效過濾面積0.95m2,為管道進(jìn)出口截面積的3.2倍,內(nèi)襯鋼網(wǎng)拆除(原濾芯:φ8孔,孔中心間距為12,正三角形排布,內(nèi)襯20目鋼網(wǎng),濾筒有效過濾面積為0.47m2,為管道進(jìn)出口截面積的1.6倍)。新濾芯安裝投用后,經(jīng)過2周試運(yùn)行,未出現(xiàn)過濾器堵塞現(xiàn)象,隨后又對另一臺泵入口濾芯進(jìn)行改造,從此再未出現(xiàn)過泵抽空現(xiàn)象。

        圖1 機(jī)組DCS監(jiān)測參數(shù)圖

        3.2泵前、后端軸承處供油方式存在缺陷及改造

        2011年4月17日上午10:30左右,泵P105前端軸瓦探頭顯示溫度高報(bào),瞬間溫度飆升至峰值125℃(溫度二次高報(bào)值110℃),班組立即切換至P104運(yùn)行,拆解P105泵前端軸承箱,發(fā)現(xiàn)支撐軸瓦受損:下瓦烏金磨損起堆,且存在偏磨,主軸軸頸沒有磨損但局部高溫發(fā)藍(lán)。分析故障原因:軸瓦供油方式存在缺陷引起缺油,又由于軸瓦烏金有損壞粘連在軸頸上加劇了軸瓦磨損而引起瞬時(shí)高溫,如下圖2所示。

        圖2 主軸頸及下瓦粘連磨損情況

        圖3 改造后軸承箱接管圖

        圖4 軸承箱改造前潤滑系統(tǒng)示意圖

        圖5 泵軸封壓蓋改造后圖

        圖6 潤滑油泵回流管線圖

        圖7 P105泵前端軸瓦磨損起堆且出現(xiàn)深溝槽

        圖8 喉部襯套筋條斷

        圖9 密封環(huán)磨損

        圖10 喉部襯套磨損

        查圖紙與檢修單位協(xié)商,決定改進(jìn)潤滑油注油方式:由中側(cè)注油改為中部和頂部注油相結(jié)合。打開泵前后端軸承箱上透氣孔,與潤滑油入口管線相接,軸承箱注油采用側(cè)面與上面相結(jié)合的方式,潤滑油直接從軸瓦頂部中心注入,潤滑方式由飛濺潤滑改為強(qiáng)制潤滑與飛濺潤滑相結(jié)合的模式,使?jié)櫥映浞?,從而達(dá)到快速帶走熱量的目的。改造后軸承箱溫度穩(wěn)定控制在50℃-66℃左右,再未出現(xiàn)過軸瓦受損的情況。圖3中1所示為軸承箱增設(shè)的注油管線。

        圖11 一、三級間軸套磨損情況

        3.3泵體潤滑油泄漏及改造

        原油直輸泵的潤滑采用強(qiáng)制潤滑,由單臺螺桿泵輸送循環(huán)使用的潤滑油,回流進(jìn)稀油站。軸承箱的容量有限,回油管接口偏小,僅有一個(gè)DN8mm的接口,造成回油不暢,導(dǎo)致軸承箱潤滑油液位升高,機(jī)泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)下,甩油環(huán)將部分潤滑油甩至泵軸油封處,油封設(shè)計(jì)也存在一定的缺陷,潤滑油沿著泵軸從油封處泄漏到了軸承箱外,泵座上潤滑油成池,油站每7天需加一桶油(170kg),機(jī)泵衛(wèi)生難以打掃,也增加了運(yùn)行成本。

        3.3.1軸承箱增加回油管改造

        將軸承箱潤滑油入口管線下方預(yù)留孔封板打開后,在原封板上鉆一個(gè)DN15mm的孔,攻絲,連接到潤滑油原回油管上,讓回油暢通,保持軸承箱液位不致過高。

        圖4軸承箱強(qiáng)改造前潤滑系統(tǒng)示意,圖3中 2所示為軸承箱增設(shè)的回油管線。

        3.3.2油封壓蓋改造

        將油封壓蓋與泵軸接觸光面增開3圈3mm*3mm集油線槽,并將油封下端回油口由原回油口15mm洗寬20mm,即在兩邊各加寬10mm,變成35mm寬的回油缺口。15mm的回油缺口與油封新增加的3圈3mm*3mm的線槽連通,甩油環(huán)甩到泵軸油封處的潤滑及時(shí)返回油箱,可有效防止?jié)櫥屯庖?,?shí)施后泵體漏油現(xiàn)象得以徹底解決,具體如圖5所示。

        3.4稀油站系統(tǒng)故障及工藝改造

        稀油站自投用后多次出現(xiàn)潤滑油泵振動大、出口壓力表處噴潤滑油等現(xiàn)象。原因分析為:潤滑油泵排量大于直輸泵潤滑油需求量,潤滑油路壓力波動造成泵出口安全閥頻繁起跳,影響主泵平穩(wěn)運(yùn)行。

        稀油站增設(shè)回流線改造:增設(shè)回流管線及溢流閥,且副線設(shè)手動閘閥。溢流閥定壓值為0.35MPa,手閥可根據(jù)泵出口流量隨時(shí)調(diào)節(jié),以保證潤滑油泵安全運(yùn)行,改造完成后潤滑油泵振動大、出口壓力表處噴潤滑油現(xiàn)象得以解決。具體改造如圖6所示(粗線部分)。

        4 長周期平穩(wěn)運(yùn)行措施

        4.1借全廠停工大檢修之際,進(jìn)行預(yù)防維修

        2014年3月底長嶺分公司進(jìn)行為期50天的全廠性停工大檢修,借此2臺原油直輸泵進(jìn)行預(yù)防維修:解體大修。解體直輸泵P105后發(fā)現(xiàn):1、泵前端軸瓦磨損起堆且出現(xiàn)深溝槽,泵前端軸承箱內(nèi)出現(xiàn)很多金屬屑,為軸瓦磨損掉落,軸瓦磨損如圖7所示。

        級間喉部襯套、密封環(huán)磨損,部分筋條斷裂;軸套磨損,如圖8、9、10、11所示。

        解體直輸泵P104后發(fā)現(xiàn)與P105泵情況相同,且軸套磨損嚴(yán)重。

        對兩臺泵的所有易損件進(jìn)行更換,泵轉(zhuǎn)子組件解體前后做低速動平衡試驗(yàn)。由于P105泵動平衡嚴(yán)重不合格,對轉(zhuǎn)子組件進(jìn)行整體更換(2012年儲備);P104泵轉(zhuǎn)子組件動平衡稍有超標(biāo),咨詢廠家可繼續(xù)使用。

        由于采取預(yù)防維修為后期設(shè)備長周期運(yùn)行消除隱患和下一個(gè)檢修周期提供經(jīng)驗(yàn);備品備件儲備齊全,縮短檢修時(shí)間為裝置正常開工創(chuàng)造條件。

        4.2日常管理精細(xì)化

        為了規(guī)范特護(hù)機(jī)組管理,保證機(jī)組“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行。特護(hù)設(shè)備維護(hù)管理依靠技術(shù)進(jìn)步,實(shí)行可靠性管理。按“機(jī)、電、儀、管、操”五位一體管理,負(fù)責(zé)組建特護(hù)工作小組。對生產(chǎn)車間、班組人員、維護(hù)維修人員明確職責(zé),在用機(jī)組的操作與檢查規(guī)定必須動作:檢查時(shí)間、部位、標(biāo)準(zhǔn)、記錄等進(jìn)行規(guī)定。特護(hù)小組每月召開特護(hù)例會開展活動,對出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象進(jìn)行分析、解決或制定措施,做到事不過夜。

        4.3定期機(jī)泵正常切換及緊急切換的預(yù)案演練

        為了提高員工操作直輸原油泵的熟練程度,機(jī)泵達(dá)到正常的一備一用狀態(tài),每月定期對機(jī)泵進(jìn)行正常切換,在4個(gè)月內(nèi)班組所有成員可全部輪換完成,然后依序循環(huán)。為了操作準(zhǔn)確無誤,班組將現(xiàn)場3名操作人員站位固定化,操作步驟程序化。每次機(jī)泵切換完成后,以小班為單位,由當(dāng)班班長進(jìn)行點(diǎn)評,提出此次操作優(yōu)點(diǎn)加以固化及需改進(jìn)部分。通過多次實(shí)戰(zhàn)操作,操作員之間相互配合默契,運(yùn)行4年多來未出現(xiàn)供料波動狀況,與裝置同步率達(dá)到100%。

        由于規(guī)定明確、機(jī)泵正常切換熟練無誤,每次預(yù)案演練均高質(zhì)量完成,鍛煉了員工在異常情況下,遇事不慌臨危不亂的良好心態(tài),因此確保了原油直輸泵長周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        5 結(jié)語

        從長嶺煉化原油泵投用4年多的實(shí)際運(yùn)行情況來看,雖然出現(xiàn)過一些問題,但通過技術(shù)改造、長周期運(yùn)行措施的實(shí)施,確保了原油直輸泵長周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        長嶺煉化國產(chǎn)原油泵的應(yīng)用,為大型關(guān)鍵國產(chǎn)化設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行提供了借鑒,既為企業(yè)節(jié)約了大量資金,又為國產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行管理提供了可靠的經(jīng)驗(yàn)。

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