郭重托 趙文超 王雪寧
摘 要 針對伊犁永寧煤業(yè)化工有限公司潘津工業(yè)煤礦2204綜放工作面回采期間面臨的采空區(qū)遺煤自然發(fā)火問題,結合監(jiān)測監(jiān)控和現場實測一氧化碳氣體數據等煤層發(fā)火跡象分析研究,制定應用了注漿、注氮、減少采空區(qū)漏風、浮煤降溫等綜合防滅火技術,現場實踐表明:2204綜放工作面綜合防滅火技術效果良好,回采期間沒有出現煤層自然發(fā)火,回風隅角一氧化碳濃度維持在16ppm以下。
關鍵詞 綜采放頂煤;煤層自燃;綜合防滅火技術
中圖分類號 TD7 文獻標識碼 A 文章編號 2095-6363(2015)09-0077-02
1 工作面概況
2204采煤工作面切眼長度為120m,平均走向長度為1200m,煤層厚度3.3~6.5m,平均煤厚5.1m,可采儲量74萬t。煤層結構簡單、賦存穩(wěn)定,工作面采用下行U型通風,煤層自燃傾向性為自燃,自燃傾向性等級為Ⅱ類。
2 發(fā)火重點預防區(qū)域分析
1)2204采空區(qū)(氧化自燃帶)。根據2202、2203采煤工作面防滅火經驗,2204采空區(qū)氧化自燃帶預計在15~30m范圍內,這段采空區(qū)內松散的冒落巖石逐漸被壓實,其間的漏風通道減少,漏風量也減少,此時微小的漏風量攜帶著足夠的氧氣供給浮煤,保證了浮煤的氧化,同樣適量的微風不能過多的帶走浮煤氧化所生成的熱量,造成浮煤氧化熱量的不斷積聚,最終發(fā)展到煤炭自燃。
2)工作面下隅角。2204工作面下隅角通風不暢,浮煤氧化時產生的熱量積聚,促進浮煤的自燃。同時,由于采煤工作面下隅角靠近巷幫和采空區(qū)側,風流經過下端頭時,由于巷道突然垂直拐彎,使靠近巷壁的風速降低,工作面下隅角出現局部渦流和紊流,并在附近出現風流循環(huán)流動現象,使采空區(qū)和工作面一氧化碳不容易被帶走,從而使下隅角一氧化碳容易產生積聚,致使一氧化碳監(jiān)控設備超限報警或隅角浮煤氧化自燃。
3 綜合防滅火技術及適用范圍
1)綜合防滅火技術:以注漿、注氮為主,減緩浮煤氧化;減少采空區(qū)漏風供氧、降溫等措施為輔,使采空區(qū)浮煤溫度降低、缺氧窒息,達到滅火的目的。
2)適用范圍:正常生產的綜采放頂煤工作面。
4 綜合防滅火技術
4.1 注漿、注氮防滅火
1)注漿、注氮要求。通過一氧化碳傳感器或便攜式一氧化碳報警儀對井下工作面、回風隅角及回風流進行監(jiān)測,發(fā)現CO濃度超過0.0015%且呈上升趨勢,溫度升高或工作面發(fā)現其它發(fā)火征兆時,立即通知施工單位,實施灌漿、注氮防滅火工程。
2)注漿、注氮方法。采用間歇式預埋管路法注漿、注氮。沿2204軌道順槽在采空區(qū)分別預先鋪設好1趟2寸注漿管和注氮管,管長度為24m,管道出口5m范圍內每隔1.0m鉆一個直徑為50mm的孔,預埋管一端通采空區(qū),一端接20m~30m長的高壓膠管。隨著工作面的推進,每日早班用絞車逐漸牽引注漿管、注氮管,但需保證管路深入采空區(qū)不得少于15m,即隨著工作面推進,間歇式注漿、注氮。
4.2 工作面快速推進防滅火
工作面采取快速推進的方式,有利于防止采空區(qū)浮煤自燃。在工作面月推進速度不低于60m/月前提下,此項措施作為2204采煤工作面防治煤層自然發(fā)火的主要措施之一。
4.3 減少采空區(qū)浮煤防滅火
工作面回采期間,加強對采空區(qū)遺煤管理,提高回采率,架間浮煤清理干凈。
4.4 減少采空區(qū)漏風防滅火
1)堅持對工作面上下端頭錨索、錨桿托盤拆卸,要求錨桿在切頂線位置處拆卸;若頂板較好時,錨索可以提前在超前支護范圍(工作面煤壁前2根)拆除,確保采空區(qū)頂板及時垮落,減少采空區(qū)漏風量。
2)要求在工作面上、下端頭各設兩道擋風簾,緊靠切頂柱老塘側一道、回采側一道;工作面每推進5m(頂板沒有及時垮落),在上、下端頭分別用編織袋裝黃土或碎煤矸堆砌封堵墻,墻厚度不小于1.0m,并在墻體表面抹黃泥,減少向采空區(qū)漏風。
3)要求在工作面下部吊掛一道導風簾,引導風流進入回風隅角,同時安裝風水引射器,稀釋回風隅角一氧化碳,防止有毒有害氣體超限及熱量積聚。
4.5 浮煤降溫減緩氧化防滅火
采用液壓支架放煤口噴霧對工作面底板遺煤進行濕潤,使采空區(qū)浮煤降溫,起到減緩浮煤氧化作用。
5 防滅火技術方案實踐過程
2204工作面自2015年3月26日發(fā)現CO濃度突然增高的情況后,當日生產技術科技術人員到現場進行檢查,并對采空區(qū)CO濃度進行檢測,檢測出CO濃度402ppm,高濃度的一氧化碳說明采空區(qū)浮煤氧化速度較快,有自然發(fā)火預兆。根據現場實際情況,3月27日開始采取控風的方法,以降低采空區(qū)漏風量,經研究,將工作面上、下端頭吊掛擋風簾,導風簾,但由于生產時人員回柱等操作,造成擋風簾不能保持嚴密,采空區(qū)內時有漏風,3月30日中班檢測,回風隅角CO濃度穩(wěn)定在223ppm,回風流CO濃度11ppm,為防止采空區(qū)遺煤自燃,經分析研究,確定造成采空區(qū)浮煤發(fā)火跡象根本原因是采空區(qū)漏風浮煤氧化。
4月1日早班,開始實施采空區(qū)黃泥注漿、注氮、利用放煤口噴霧濕潤浮煤、工作面上、下端頭吊掛擋風簾等措施,經過幾天觀察回風隅角與回風流中的CO持續(xù)下降,最終回風隅角CO濃度降至16ppm,回風流中的CO濃度持續(xù)穩(wěn)定在0ppm。
6 效果檢驗
4月1日實施了綜合防滅火技術6天以后,回風隅角及回風流中CO濃度不再超限,由于采空區(qū)注漿、注氮,上下端頭吊掛擋風簾,在一定程度上增大了工人勞動強度,且工作面下端頭注漿水量大,給生產造成一定影響,施工區(qū)隊建議停止注漿、注氮工作,拆除上下端頭擋風簾,為了慎重起見,采取僅停止注漿、注氮工作,一旦CO濃度升高,立即恢復采空區(qū)注漿、注氮。4月8日中班采空區(qū)停止注漿、注氮工作,4月11日早班,回風隅角的CO濃度上升到112ppm,回風流CO濃度又上升到9ppm,因此,還要堅持采空區(qū)注漿、注氮工作,也充分證明了綜合防滅火技術是成功的。
7 需要說明的問題
工作面上、下端頭吊掛擋風簾和導風簾,僅能減少采空區(qū)漏風,減緩浮煤氧化,降低一氧化碳濃度,不能改變浮煤著火點的溫度,一旦遇到充足的氧氣,還會死灰復燃。
8 幾點體會
1)防滅火技術方案的制定要科學、慎重,制定的方案一定要堅持實施,一般至少穩(wěn)定4~6天時間,切忌反反復復,朝令夕改,方案變化過快,容易出現前一個方案實施的效果還沒有湊效時,第二個方案就實施了,可能造成“煤層自然發(fā)火跡象得到好轉,卻不能確定是哪個方案起了作用” 的局面,不利于下一步防滅火方案的制定和實施,也不利于防滅火經驗的總結。
2)若工作面頻繁地變化防滅火技術方案,可能會給采空區(qū)浮煤自燃造成一定的換氣機會,不利于采空區(qū)浮煤自然發(fā)火防治。
9 結論
通過對綜放工作面回采期間采空區(qū)浮煤氧化產生一氧化碳氣體濃度情況分析可以看出,綜放工作面回采期間需要采取以注漿、注氮為主,以減少采空區(qū)漏風供氧、浮煤降溫等措施為輔的綜合防滅火技術,促使采空區(qū)溫度降低,減緩采空區(qū)浮煤氧化速度,降低一氧化碳氣體濃度,達到防止采空區(qū)浮煤自燃發(fā)火的目的,保障職工生命安全、身體健康。
參考文獻
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