張遠
摘 要:通過對湖北西塞山發(fā)電有限公司#3機組進行給水加氧處理,并與加氧前機組單獨加氨處理(AVT(O))作比較,取得了階段性成效。給水加氧處理后,機組水汽系統(tǒng)鐵離子含量降低,水冷壁超溫爆管現(xiàn)象減少,運行安全得以保證;同時,機組運行成本大幅降低,水汽品質(zhì)也得到了全面提升。
關(guān)鍵詞:超超臨界鍋爐;給水加氧;鐵離子;水汽品質(zhì)
中圖分類號:TM621.2 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.20.111
超超臨界直流鍋爐采用傳統(tǒng)的全揮發(fā)處理方式(AVT)時,給水帶入的鐵沉積在高壓加熱器和鍋爐水冷壁上。這種鐵垢摩擦系數(shù)大,呈波紋狀,不僅容易引起鍋爐壓差上升快,壓差大,也容易導(dǎo)致給水系統(tǒng)湍流部位流動加速腐蝕現(xiàn)象加重,腐蝕產(chǎn)物隨著水流沉積到高溫段,導(dǎo)致省煤器節(jié)流閥出現(xiàn)嚴(yán)重的污堵情況,嚴(yán)重時甚至?xí)斐删植扛邷?,引發(fā)爆管事故。采用給水加氧處理方式可以有效抑制和防止流動加速腐蝕的發(fā)生。
1 概況
湖北西塞山發(fā)電有限公司#3機組為680 MW國產(chǎn)超超臨界燃煤發(fā)電機組,鍋爐給水處理設(shè)計為加氧處理方式(OT)。但在機組投運初期,水汽品質(zhì)不穩(wěn)定,機組給水采用單獨加氨的處理方式。
#3機組投產(chǎn)后一年,給水系統(tǒng)流動加速腐蝕(FAC)加劇,水冷壁超溫現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),引發(fā)水冷壁多次爆漏,嚴(yán)重影響了機組的穩(wěn)定運行。為了解決給水系統(tǒng)流動加速腐蝕和水冷壁超溫問題,決定對#3機組進行給水加氧處理。
2 給水加氧處理的目的、原理和條件
2.1 給水加氧的目的和原理
鍋爐給水加氧處理的目的是改變給水處理方式,進而實現(xiàn)鍋爐給水中含鐵量的降低,以減緩鍋爐水冷壁管中氧化鐵的沉積速度,尤其對省煤器入口管和高壓加熱器管的流動加速腐蝕產(chǎn)生抑制作用,這樣可以有效延長鍋爐的清洗周期,降低鍋爐給水的pH值,延長凝結(jié)水精處理混床的運行周期。在純水條件下,通過加入一定濃度的氧,使金屬表面形成具有保護性的致密雙層氧化膜——內(nèi)層為磁性氧化鐵(Fe3O4)膜,外層為氧化鐵(Fe2O3)膜,對金屬腐蝕起到抑制作用。
2.2 給水加氧的條件
給水加氧需滿足以下條件:①機組處于穩(wěn)定運行狀態(tài);②給水氫電導(dǎo)(25 ℃)應(yīng)小于0.15 μS/ cm,其他水質(zhì)指標(biāo)正常;③凝結(jié)水系統(tǒng)應(yīng)配置全流量精處理設(shè)備;④除凝汽器冷凝器管外,汽水循環(huán)系統(tǒng)各設(shè)備均應(yīng)為鋼制元件;⑤鍋爐水冷壁管內(nèi)的結(jié)垢量達到200~300 g/m2時,在給水加氧前需對水冷壁進行化學(xué)清洗。
3 給水加氧處理條件確認
3.1 水汽品質(zhì)查定
在給水處理前,先采用AVT(O)方法對#3機組進行處理,將給水的pH值控制在9.2~9.6之間。在加氧處理前,對機組水汽系統(tǒng)中的水樣應(yīng)用痕量雜質(zhì)離子色譜分析法進行分析、處理,保證水汽品質(zhì)總體上趨于良好,并保證凝汽器不出現(xiàn)泄漏,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)能夠提供合格的凝結(jié)水。將給水和主蒸汽氫電導(dǎo)率控制在0.10 μS/cm以下。一般情況下,痕量雜質(zhì)中的離子含量較低,水汽品質(zhì)可以滿足給水加氧處理的必要條件。
3.2 熱力系統(tǒng)條件
#3機組熱力系統(tǒng)中不包含銅部件,而閥門和泵的密封材料不能選用司太立合金,熱力系統(tǒng)材料則應(yīng)當(dāng)滿足給水加氧的需求。
3.3 精處理設(shè)備檢查
在前期運行或試驗階段,凝結(jié)水在通過高速混床時要保證百分百的精處理,同時在運行過程中要嚴(yán)格控制高速混床的出水導(dǎo)電率,保證出水導(dǎo)電率小于0.15 μS/cm,二氧化硅的質(zhì)量濃度要小于10 μg/L,鈉的質(zhì)量濃度要小于3 μg/L。
3.4 相關(guān)化學(xué)在線儀表的校驗
確保水汽系統(tǒng)在線儀表能夠連續(xù)、正常運行,以得到準(zhǔn)確的檢測結(jié)果。
3.5 給水加氧點的設(shè)定
機組設(shè)置有兩個加氧點——一個設(shè)置在凝結(jié)水精處理設(shè)備的出口母管處,另一個設(shè)置在除氧器的下降管處。當(dāng)前,#3機組的加氧點設(shè)置在凝結(jié)水精處理設(shè)備出口母管處,用高壓氧氣瓶供氧,在經(jīng)過凝水加氧處理后,精處理出口處匯流減壓閥減壓到3.5~4.0 MPa,并通過凝水加氧調(diào)節(jié)閥控制。加氧方式選擇手動加氧。兩臺機組凝水加氧減壓前采用母管制,減壓后分成兩根管道分別加入兩臺機組凝水加氧點。
3.6 #3機組鍋爐水冷壁管節(jié)流孔圈酸洗
為保證給水加氧處理的效果,避免鍋爐在加氧開始前或加氧期間因結(jié)垢而發(fā)生爆管事故,在機組加氧處理之前,用復(fù)合酸浸泡、清洗鍋爐水冷壁管節(jié)流孔圈,為機組的給水加氧處理奠定良好的基礎(chǔ)。
4 給水加氧系統(tǒng)的運行與監(jiān)督
省煤器入口溶解氧含量控制指標(biāo)范圍為10~30 μg/L,極端情況下不允許超過50 μg/L。原則上,負荷較高時(680 MW左右),將省煤器入口溶解氧含量控制在10~15 μg/L;負荷較低時(340~400 MW),將省煤器入口溶解氧含量控制在20~25 μg/L,中間負荷在允許范圍內(nèi)按此規(guī)律作相應(yīng)調(diào)整。
加氧期間要嚴(yán)格控制給水氫電導(dǎo)率,保持加氧處理所要求的高純水質(zhì)。
當(dāng)機組正常啟動時,可以通過在給水過程中加入氨改變pH值,使pH值達到9.3~9.6.如果機組運行穩(wěn)定,給水氫電導(dǎo)率下降到0.10 μS/cm,并且呈現(xiàn)出繼續(xù)降低趨勢,則需要加氧處理。待除氧器出口氧濃度正常后再恢復(fù)正常加氧量。
5 給水加氧后的初步成效
自2014-10中旬開始采用給水加氧處理方式以來,對#3機組而言,給水中的鐵離子含量顯著下降,水汽品質(zhì)大幅提提升。與之前的單獨加氨處理方式相比,給水加氧處理方式氨用量減少了20%~30%,而且精處理運行的周期也會延長35%~50%;降低了水質(zhì)控制藥品消耗量,減少了再生廢液的排放;有效降低了廢水處理成本,減少了環(huán)境污染;給水中氧含量較為穩(wěn)定,維持在10~30 μg/L。對鍋爐設(shè)備而言,水冷壁超溫爆管現(xiàn)象得以有效控制,爆漏頻率顯著下降。
6 存在的問題
給水加氧處理方式存在的問題為:①汽水取樣在線分析儀表可靠性有待提高;②人工加氧的精度不好掌控,需要逐步實現(xiàn)自動加氧。
7 結(jié)論
將給水加氧處理方式應(yīng)用于#3機組取得了初步成效,充分證明該處理方式在降低鍋爐結(jié)垢速率、減少加氨量、延長精處理運行周期、降低運行費用、提高機組的安全性和經(jīng)濟性等方面有著明顯的優(yōu)勢,值得在超超臨界機組上推廣應(yīng)用。
參考文獻
[1]西安熱工研究院有限公司,華能國際電力股份有限公司,神華國華電力研究院有限公司.DL/T 805.1—2011 火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第1部分:直流鍋爐給水加氧處理[S].北京:中國電力出版社,2011.
〔編輯:劉曉芳〕