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        硫酸烷基化裝置 精制系統(tǒng)管線腐蝕原因分析及對(duì)策

        2015-10-25 03:11:20趙彥龍于文輝
        化工技術(shù)與開發(fā) 2015年10期
        關(guān)鍵詞:酯類化合物烷基化碳鋼

        趙彥龍,于文輝,劉 良

        (中國(guó)石油蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)

        烷基化汽油與催化裂化汽油、重整汽油、異構(gòu)化汽油和醚化汽油相比,幾乎不含硫,不含芳 烴和烯烴,并且具有較高的辛烷值和較低的蒸氣壓,是一種最為理想的清 潔 汽油[1-2]。國(guó)內(nèi)常見的生產(chǎn)裝置是利用加氫后的MTBE 尾氣為原料,在硫酸的催化作用下,主要組分異丁 烷、異丁烯和丁烯-1 進(jìn)行加成反應(yīng)生成,后經(jīng)精制及分餾系統(tǒng)提純分離。

        1 背景

        1.1 工藝流程簡(jiǎn)介

        來(lái)自加氫預(yù)處理后的MTBE 尾氣與循環(huán)異丁烷混合后,換冷至13℃,經(jīng)脫水后再與循環(huán)冷劑混合進(jìn)入反應(yīng)器,在來(lái)自酸沉降罐(D-2/A,B)的硫酸催化劑的作用下反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)D-2/A,B 沉降分離,減壓取熱后,再吸入閃蒸罐(D-3)中反應(yīng)側(cè)分出氣液兩相,液相與4% 6%NaOH 經(jīng)堿洗混合器混合后進(jìn)入反應(yīng)產(chǎn)物堿洗罐(D-8/A)脫除酸性物,堿相循環(huán)使用,并定期排出系統(tǒng)。油相經(jīng)反應(yīng)產(chǎn)物水洗罐(D-8/B)進(jìn)一步脫除酸性物質(zhì)后,經(jīng)換熱器加熱至60℃后進(jìn)入分餾系統(tǒng)。

        1.2 腐蝕現(xiàn)狀

        裝置自投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)4 次擴(kuò)建改造,生產(chǎn)能力大幅提高,但精制系統(tǒng)及分餾系統(tǒng)進(jìn)料管線卻不同程度出現(xiàn)了腐蝕穿孔、均勻減薄等腐蝕現(xiàn)象,僅2012年發(fā)現(xiàn)腐蝕泄漏12 次(表1),嚴(yán)重影響了裝置的長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。

        2 原因分析

        2.1 生產(chǎn)運(yùn)行記錄分析

        對(duì)上半年的生產(chǎn)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo)離線分析記錄統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器后的酸沉降罐循環(huán)酸濃度及精制系統(tǒng)堿洗罐循環(huán)堿液濃度不定期出現(xiàn)偏低現(xiàn)象。

        酸濃度的控制是非常重要的,這不僅是工藝上的要求,也是為了消除過度腐蝕。當(dāng)酸濃度明顯下降到低于 88%(重量)時(shí)[3],會(huì)發(fā)生酸失控的現(xiàn)象。在酸失控情況下,會(huì)發(fā)生烷基化以外的其他反應(yīng)。聚合作用生成大量可溶于酸的物質(zhì),還會(huì)發(fā)生如下所示的副反應(yīng)生成酯類,造成下游設(shè)備很高的腐蝕速率。此外,酸烴乳狀液也能把酸及副產(chǎn)物攜帶進(jìn)入下游設(shè)備管線。

        堿洗能夠中和酸式酯以及從沉降器攜帶來(lái)的少量酸,從而消除下游設(shè)備的腐蝕。但是,堿洗一般堿性很低,很容易被攜帶的濃酸所壓服。所以,監(jiān)測(cè)中和回路的堿濃度是很關(guān)鍵的,當(dāng)堿洗濃度偏低時(shí)酸性物質(zhì)無(wú)法被完全中和,硫酸及可以分解成硫酸的酯類化合物帶到下游,容易對(duì)設(shè)備管線造成腐蝕影響。

        表1 2012 年裝置管線泄露情況統(tǒng)計(jì)表

        表2 2012 年上半年指標(biāo)不合格統(tǒng)計(jì)表

        2.2 工藝介質(zhì)分析

        據(jù)資料介紹[4],烷基化裝置該部位主要發(fā)生堿腐蝕、堿開裂、硫酸腐蝕,參照《GB 259-1988 石油產(chǎn)品水溶性酸及堿測(cè)定方法》,采樣定性分析烴類物質(zhì)中可能存在的水溶性酸及堿,使用蒸餾水相提取出油品中的水溶性酸或堿,震蕩后靜置,分離水相和油相,下層水相利用PHSJ-4A 型pH 酸度計(jì)測(cè)定pH值。從分析結(jié)果可以看出,堿洗前烴類物料顯酸性(pH<5),含有硫酸,堿洗后顯中性,基本不含硫酸。

        2.3 X 射線能譜分析

        更換堿洗至水洗段管線期間,對(duì)有明顯減薄的一彎頭后直管段管線取樣分析,管線明顯減薄區(qū)域在彎頭出口5cm 范圍內(nèi)且集中在上半部分,能譜分析(圖1)及表3 結(jié)果顯示減薄區(qū)域管內(nèi)表面主要附著鐵的氧化物和硫化物。

        表3 精制系統(tǒng)管線各部位取樣分析結(jié)果

        表4 X 射線能譜分析結(jié)果圖

        3 結(jié)果與討論

        圖1 腐蝕產(chǎn)物能譜圖

        從以上分析可知,反應(yīng)流出烴類物料攜帶硫酸及可分解成硫酸的硫酸酯類化合物,造成了系統(tǒng)管線的腐蝕,硫酸的腐蝕性與酸濃度、溫 度、流速、材質(zhì)及雜質(zhì)有關(guān),酸沉降罐酸濃度不達(dá)標(biāo)容易造成副產(chǎn)物硫酸酯的生成,同時(shí)堿洗濃度及溫度在較低情況下又不能完全中和酸性物質(zhì)。對(duì)硫酸中的碳鋼,硫酸流速一般限制在0.9m·s-1[5],目前裝置生產(chǎn)能力已提高到11.3 萬(wàn)t·a-1,根據(jù)反應(yīng)產(chǎn)物泵(P-2/A,B)實(shí)際流量顯示82.76m3·h-1,管徑DN 150mm 時(shí),計(jì)算烴類物料流速為1.3m·s-1,超過了指標(biāo)范 圍,雖然在濃硫酸條件下,碳鋼表面能夠形成具有一定保護(hù)作用的硫酸亞鐵腐蝕產(chǎn)物膜,但是隨著酸溶液流速的提高,增加了硫酸亞鐵從腐蝕鋼表面的質(zhì)量轉(zhuǎn)移速率,尤其在肘管、三通、閥門和內(nèi)表面不平區(qū)域,明顯增加了碳鋼的腐蝕率。

        堿洗水洗能夠中和攜帶硫酸及硫酸酯類化合物,目前裝置控制指標(biāo)為49℃,但是酸的稀釋是放熱過程,對(duì)硫酸中的碳鋼,溫度一般限制在50℃以下,硫酸濃度的稀釋及溫度的提高加快了管線的局部腐蝕,同時(shí)部分硫酸酯類化合物只有在較高溫度下才能分解,影響了分餾塔進(jìn)料預(yù)熱器及下游管線的腐蝕。

        在正常的流動(dòng)條件下,硫酸腐蝕產(chǎn)生的氫氣泡非常小并均勻分布,隨著酸被很快地?cái)y帶到下游,在彎管處湍流區(qū)域,氣泡分離并聚集到管線的上半部分,當(dāng)恢復(fù)正常流動(dòng)狀況,沿著流動(dòng)方向除去表面保護(hù)膜,其表面腐蝕非??熘钡搅蛩醽嗚F膜的重新形成。反復(fù)不斷循環(huán)這個(gè)過程,最終在管子的上半部分形成如圖1 所示的腐蝕形貌。

        4 控制腐蝕措施

        1)選擇適宜的合金材料,堿洗和水洗混合點(diǎn)上下游局部碳鋼腐蝕嚴(yán)重的管段,采用316L SS 或合金20,同時(shí)擴(kuò)大碳鋼內(nèi)襯聚四氟乙烯的使用范圍,由目前的堿洗局部管線擴(kuò)大至整個(gè)堿洗及水洗工藝管線。

        2)裝置擴(kuò)建改造過程中,停用了原設(shè)計(jì)的酸洗工藝,目前精制系統(tǒng)不能有效達(dá)到預(yù)期的精制效果,所以應(yīng)重新啟用酸洗罐,采用酸洗→堿洗→水洗流程,利用酸洗工藝洗滌烴類物料,使大部分酸及酯類化合物返回到反應(yīng)器,依據(jù)酯化反應(yīng)的可逆性,降低副反應(yīng)的發(fā)生,同時(shí)減少后續(xù)精制系統(tǒng)的酸負(fù)荷。

        3)酸堿中和一般是放熱反應(yīng),且酯類物質(zhì)的分解溫度較高,所以為準(zhǔn)確反映正常的堿洗溫度,應(yīng)在堿洗前設(shè)置溫度測(cè)量而不是目前的堿洗后測(cè)溫,使混合后的溫度達(dá)到工藝堿洗指標(biāo)(>49℃)。

        4)由目前2 臺(tái)反應(yīng)器共用一個(gè)流量計(jì)變更為分別設(shè)置酸流量計(jì),同時(shí),第一臺(tái)反應(yīng)器沉降罐排出的酸進(jìn)入第二臺(tái)反應(yīng)器,減少了偏流又提高了廢酸的利用率;設(shè)置支路控制循環(huán)異丁烷進(jìn)入2 臺(tái)反應(yīng)器的流量,避免存在物料偏流,異丁烷不足導(dǎo)致副反應(yīng)硫酸酯生成量增加;增設(shè)堿洗系統(tǒng)進(jìn)料流量計(jì),通過負(fù)荷變化適時(shí)調(diào)整堿洗量,達(dá)到操作平衡,中和烴類物質(zhì)中的酸及其酯類化合物。

        5)硫酸烷基化反應(yīng)具有乳化特性,且反應(yīng)流出物具有吸水性,目前單一的堿洗和水洗管線不足以滿足要求,為了破壞反應(yīng)流出物攜帶的大團(tuán)酸液,達(dá)到更好的分離及精制效果,應(yīng)補(bǔ)充水維持堿洗罐中堿溶液比重為1.1 1.5g·cm-3;補(bǔ)充堿維持水洗罐水pH 值為10 12;補(bǔ)充水維持水洗罐內(nèi)水導(dǎo)電性為5000 8000μm·cm-1,一方面有利于酸堿中和,另一方面利用堿洗水洗罐的沉降分離,避免下游進(jìn)料攜帶酸及酯類化合物。

        [1] 曹祥.硫酸法烷基化與固體酸烷基化工藝比較[J].廣東化工,2010,37(6):80-81.

        [2] 高步良.高辛烷值汽油組分生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2006:209.

        [3] 史一.硫酸法異丁烷/丁烯烷基化反應(yīng)研究[M].上海:華東理工大學(xué)出版社,2012.

        [4] 田梅,劉凱,余漢波,等.硫酸烷基化裝置腐蝕與防護(hù)[J].齊魯石油化工,2001,29(2):134-137.

        [5] Z Panossian, NL de Almeida, RMF de Sousa, et al. Corrosion of carbon steel pipes and tanks by concentrated sulfuric acid:A review [J]. Corrosion Science, 2012(58): 1-11.?

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