黃立新
摘要:我廠立式循環(huán)泵由于在安裝、調(diào)試運(yùn)行中存在不同程度的質(zhì)量缺陷和問題,致使水泵運(yùn)行2個(gè)月后振動(dòng)增大。通過對循環(huán)泵填料函體的改造、泵體加裝支撐、循環(huán)泵出口管加裝套管、調(diào)整電機(jī)汽隙方式的改造,使循環(huán)泵振動(dòng)明顯降低。
關(guān)鍵詞:循環(huán)泵;支撐;填料函體;套管
1概述
我廠300 MW燃煤發(fā)電機(jī)組各配套安裝2臺(tái)長沙水泵廠生產(chǎn)立式循環(huán)水泵,型號為64LKXB-21,流量為20412m3/h,轉(zhuǎn)速為495r/min,最小淹沒深度3.5m,從上向下看逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),軸承潤滑采用本身輸送水。泵組采用立式、單基礎(chǔ)層安裝,吐出口在基礎(chǔ)層下。泵的外筒體除吸入喇叭口為鑄件外,其余殼體部分為鋼板焊接,葉輪為開式整體結(jié)構(gòu),用鍵聯(lián)接在軸上,葉輪與葉輪室之間有0.5-0.7mm的間隙。泵軸由上下2根,通過套筒式聯(lián)軸器有間隙聯(lián)接。上中下各有一道賽龍軸承裝在導(dǎo)葉體和填料函體內(nèi),轉(zhuǎn)子的提升高度為3.5-4.0mm,通過軸端調(diào)整螺母來調(diào)節(jié)。其中一臺(tái)循環(huán)泵自2004年3月投產(chǎn), 由于在安裝、調(diào)試運(yùn)行中存在不同程度的質(zhì)量缺陷和問題,致使水泵運(yùn)行2個(gè)月后振動(dòng)增大,發(fā)生泵體振動(dòng)大故障,進(jìn)行檢修。投產(chǎn)使用后運(yùn)行狀況一直很不穩(wěn)定,電機(jī)上部的水平振動(dòng)日益嚴(yán)重。2014年07年29日 8:00檢修人員設(shè)備巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)4A循環(huán)泵垂直振動(dòng)變大至0.08mm;并泵內(nèi)發(fā)出異音。對4A循環(huán)泵進(jìn)行解體檢查。發(fā)現(xiàn)主要有問題:1.吐出彎管斷裂,與上下外接管法蘭處連接螺栓大部分脫落。2.導(dǎo)流體下賽龍軸承安裝內(nèi)孔磨損嚴(yán)重,下賽龍軸承殼體與導(dǎo)葉體內(nèi)孔最大間隙約6.38mm。3.導(dǎo)流體與外接管接觸面磨損嚴(yán)重,其中外接管側(cè)有多處裂紋。
2 循環(huán)泵振動(dòng)大原因分析
通過對立式循環(huán)泵構(gòu)造研究、設(shè)備檢修匯總討論及查閱相關(guān)資料,確定了下面三大方面是引起循環(huán)泵振動(dòng)大的主要原因。
2.1設(shè)計(jì)方面:
循環(huán)泵出口與循環(huán)水管道穿墻內(nèi)側(cè)連接處沒有設(shè)計(jì)伸縮節(jié),造成泵運(yùn)行時(shí)管道推力傳遞
到泵體,增加了循環(huán)泵的振動(dòng)。
2.2水泵的安裝工藝方面
2.2.1水泵在安裝過程中,由于循環(huán)水泵安裝過程中筒體垂直度和臺(tái)板水平度沒有嚴(yán)格的保證存在偏差,導(dǎo)致轉(zhuǎn)動(dòng)部件在筒體內(nèi)發(fā)生偏磨,引起水泵振動(dòng)。
2.2.2上、中、下三個(gè)賽龍軸承安裝內(nèi)孔同心度偏差大,造成軸承與泵軸之間的動(dòng)靜摩擦,引起泵的振動(dòng)。
2.2.3水泵零部件的機(jī)械強(qiáng)度及剛度較差;泵支撐板到喇叭口的距離為6350mm,且整個(gè)外筒體通過5個(gè)法蘭連接。由于泵外筒體整個(gè)跨度長或水泵外筒體各部件及法蘭連接時(shí)緊固不均勻,很容易引起水泵的振動(dòng)。
2.4.4水泵聯(lián)軸器和電機(jī)主軸聯(lián)軸器不對中,電機(jī)水平度差,導(dǎo)致振動(dòng)。
2.3電機(jī)方面因素:
電機(jī)定子與轉(zhuǎn)子的磁力中心不同心或徑向氣隙差超過允許值,造成磁力不平衡,均會(huì)引起電機(jī)的振動(dòng)。
3 改造措施
3.1由于在循環(huán)泵出口至循環(huán)水穿墻內(nèi)側(cè)管道距離、空間及這段管道帶有錐度的限制,在此處加裝伸縮節(jié)非常困難。從實(shí)際出發(fā),設(shè)計(jì)了帶有錐度的外套管,將泵出口法蘭與出口管很好的連接起來,有效避免了因焊接過程中焊接應(yīng)力對外筒體垂直度的影響。
3.2水泵檢修工藝方面:
為了保證整個(gè)外筒體垂直度及軸系的同心,將泵支撐墊板(與安裝墊板、泵蓋板)、泵蓋板(與泵支撐墊板、電機(jī)支架)接觸面按圖紙要求重新車削;便于準(zhǔn)確的測量外接管垂直度,技術(shù)人員設(shè)計(jì)了專業(yè)工具,用吊鉛錘的方法通過調(diào)整上方的螺桿,確保泵蓋板內(nèi)孔與吊線間四個(gè)方向誤差在0.02mm以內(nèi)。測量時(shí)發(fā)現(xiàn)三個(gè)賽龍軸承安裝內(nèi)孔同心度偏差4mm,并且與外筒體垂直度方向偏差相一致。專門設(shè)計(jì)了在填料函體上(與泵蓋板徑向接觸部位)加工偏心套的方法,通過精確計(jì)算保證三個(gè)賽龍軸承安裝內(nèi)孔同心度為0,確保了泵體的上下主軸同心。
3.3由于水泵軸系及外筒體較長,泵各部件易發(fā)生剛度不足,形成振動(dòng)。為了增加整個(gè)外筒體的剛度,在外接管與喇叭口法蘭上側(cè)三個(gè)方向加裝支撐桿。如圖所示,支撐桿安裝在水泵筒體外部與水池壁面之間。在架設(shè)支撐時(shí)為保證外筒體的垂直度以及水泵部件的同心度不發(fā)生變化,專門設(shè)計(jì)了可調(diào)整支撐,調(diào)整時(shí)在兩個(gè)方向各架設(shè)百分表將外筒體變化量控制在0.02mm以內(nèi)。同時(shí)為了保證支撐的可靠性,在支撐管與外界管結(jié)合處加上與外筒體弧度一樣的不銹鋼板;它們之間用M12單頭螺栓連接,并且支撐桿與外接管安裝了加固肋板。支撐桿與水池壁面用植鋼筋的方法,確實(shí)保證了支撐杠的牢固性。
3.4由于水泵設(shè)計(jì)形式中,導(dǎo)流體在筒體內(nèi)部依靠自身重力和導(dǎo)流體前后的水力平衡在筒體內(nèi)固定,沒有外部機(jī)械固定措施,在水泵運(yùn)行過程中,容易造成導(dǎo)流體內(nèi)兩個(gè)賽龍軸承與上面賽龍軸承不同心。檢修人員決定在導(dǎo)流體和外接管之間,增加固定塊,以保證導(dǎo)流體在水泵筒體內(nèi)部不發(fā)生竄動(dòng)。
3.5為了保證電氣定子與轉(zhuǎn)子中心一致,循環(huán)泵電機(jī)調(diào)整汽隙時(shí),汽機(jī)部技術(shù)人員按照先保證上側(cè)軸承室與推力頭兩側(cè)間隙誤差在0.05mm以內(nèi),電機(jī)部測量東西方向汽隙差值為0.40mm,汽隙不做調(diào)整。
4 結(jié)束語
通過對循環(huán)泵的改造,泵運(yùn)行情況良好。循環(huán)泵單獨(dú)運(yùn)行:電機(jī)上側(cè)東西水平振動(dòng)0.025mm,南北水平振動(dòng)0.05mm,垂直振動(dòng):0.008mm。雙泵運(yùn)行循環(huán)泵振動(dòng):電機(jī)上側(cè)東西水平振動(dòng)0.045mm,南北水平振動(dòng)0.060mm,垂直振動(dòng):0.017mm。循環(huán)泵振動(dòng)大大降低,確保了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
1. 全國化工設(shè)備設(shè)計(jì)技術(shù)中心站.工業(yè)泵選用手冊.1998.