趙志鵬
摘 要:采用液壓封隔器卡水、分層的工藝管柱由于其先進性必將會越來越廣泛地得到應用,但是從現(xiàn)場應用的情況來看,該工藝管柱的施工成功率較之常規(guī)工藝管柱要低。針對液壓封隔器丟手工藝管柱的中途坐封,或難以丟手等問題進行了分析,提出了改進措施,優(yōu)化設計工藝管柱,對封隔器的坐封機構以及坐封啟動壓差進行改進?,F(xiàn)場應用表明,作業(yè)施工成功率100%,降低了作業(yè)成本和難度,提高了作業(yè)施工的成功率。
關鍵詞:封隔器;丟手管柱;倒扣;長開閥
目前油田的絕大部分油區(qū)都已進入高含水開采階段,主力油層大多被非主力油層接替,深井、斜井、定向井及水平井等特殊井的數(shù)量越來越多,分層也越來越細,井況日趨惡化,使老油區(qū)原油穩(wěn)產難度增大。油井實施機械分層卡堵水采油技術,封掉高含水層。以控制油井含水的上升,達到有效提液的目的。近幾年,隨著油田挖潛力度的不斷加大,油井泵深不斷增大,封隔器施工難度也逐漸增加,對封隔器改進是非常重要的。本文主要針對Y441-Y341兩種封隔器施工成功率低進行研究找到原因,根據(jù)原因進行改進,從而達到提高施工效率的效果。
1管柱結構及工作原理
該工藝管柱主要由Y441型液壓封隔器、Y341型液壓封隔器、YDS丟手工具、單流閥
等配套工具組成。管柱下至設計位置后,油管憋壓,液壓封隔器坐封,繼續(xù)打壓,丟手工具丟手,起出上部管柱,下入生產管柱即可生產。該管柱既可滿足直井的使用要求,又能滿足大斜度井甚至水平井的使用要求。液壓封隔器卡水、分層工藝管柱由于其先進性必將越來越廣泛地被應用。但是從現(xiàn)場應用的情況來看,液壓封隔器仍存在施工成功率較低的缺點。
(1)少量井中封隔器密封效果差;(2)液壓封隔器在下井過程中存在中途坐封的問題。其原因一是結構設計不盡完善;二是使用單位對其性能和要求不熟悉,作業(yè)失誤,導致封隔器中途坐封;(3)所用油管特別是舊油管的質量普遍偏低,舊油管存在長期受腐蝕或者偏磨,以至于部分舊油管強度難以達到所需要的丟手控制壓力而無法丟手,造成不得不重新起下管柱。
主要用于一趟管柱作業(yè)射孔和完井系統(tǒng)。施工完成后,可利用回收工具回收,經保養(yǎng)后再次使用。特點:可承受10,000 PSI[70MPa]的壓力差;與標準的密封裝置和封隔器配件兼容;多個膠筒確保坐封后密封穩(wěn)定性;封隔裝置機械鎖定確保坐封后封隔器中心管無位移;不需要進行油管操作。
2改進單流閥結構以降低水擊壓力
所謂水力沖擊現(xiàn)象,也就是有壓系統(tǒng)中由于管路工作狀態(tài)的突然改變,使液體流速發(fā)生急劇變化,引起管內壓強在大范圍內波動,形成水擊現(xiàn)象。操作上,對于下井封隔器管柱而言,取決于提、剎、放的緩和程度(即延長速度變化的時間)。如果猛提、猛剎、猛放,則會產生巨大的水擊壓力。從管柱結構上,我們可以進行設計,使得下放施工管柱的時候,液流的速度變化大大地減緩,以此大大地降低水擊壓力。解決方法是施工作業(yè)接單根時,管柱內液流通道保持通暢。為此設計了一套常開閥。
3改進封隔器的坐封機構
原有的封隔器的坐封機構不完善。由于施工作業(yè)操作不當急停管柱時坐封活塞會受到向下的慣性力和水力沖擊,這個力大得足以剪斷坐封啟動剪釘,引起中途坐封。經過對封隔器該部件的分析,設計采用液壓活塞上行剪斷剪釘?shù)慕Y構,活塞的慣性力將傳遞給中心管,不再作用在剪釘上。這就消除了活塞慣性力的沖擊,避免了工具下井過程中突停突放或者由于沖擊、震動等原因造成中途坐封,提高封隔器的坐封啟動壓力。
4現(xiàn)場應用
該卡水分層采油工藝管柱在油田現(xiàn)場施工一次成功率100%,累計增油7.9萬噸,減少重復作業(yè)21井次,創(chuàng)直接經濟效益6125萬元。以**井為例。是一口側鉆水平井,作業(yè)前全井合采,含水已高達99.2%,作業(yè)后封住懸掛器處漏失層,生產側鉆水平段和直井段的一個油層,含水降至56%,效果明顯。作業(yè)施工時未因為水力沖擊或者慣性力的影響而出現(xiàn)中途坐封,坐封打壓至14MPa,油管泄露,難以采取液壓方式丟手。此時液壓封隔器已正常坐封。如果采用常規(guī)液壓丟手工具,則必須起出全部管柱,重新作業(yè)。施工設計封漏分層采油工藝管柱時,采用了可倒扣液壓丟手YXD,故上提負荷16kN,將油管正轉29圈后,負荷突降,表明丟手成功。
5結 論
采用先液壓漲開座卡機構座卡,再下放油管壓縮膠筒的方式座封,使其膠筒的密封性更可靠,并且操作簡便,顯示明顯。丟手分離后,留井部分內部是暢通的,可以配合其它工藝措施,如懸掛濾砂管防砂等工藝措施。(1)管柱不僅適用于直井,而且適用于定向井、大斜度井以及水平井;(2)改進后的封隔器坐封、解封可靠,承壓能力高,可達3OMPa,適于高壓水層的卡封;(3)封隔器不受交變載荷的作用,延長了封隔器使用壽命;(4)完井后管柱處于自重伸長狀態(tài),丟手管柱不受生產管柱蠕動的影響,無螺旋彎曲,有桿泵采油時改善了桿、管、泵的工作條件,有利于減少磨損,控制沖程損失,提高泵效;(5)檢泵作業(yè)時,僅將生產管柱起出,實現(xiàn)了深井淺修;(6)作業(yè)施工時,可以減緩水力沖擊,消除液壓封隔器活塞的慣性力,同時有倒扣丟手方式作為液壓丟手方式的有利補充;(7)正常生產時,保持生產通道的順暢,減少進油阻力,提高了泵效。(8)采取以上措施對液壓封隔器工藝管柱進行了改進,保證了工具的可靠性,降低了作業(yè)成本和難度,提高了作業(yè)施工的成功率,具有重大經濟效益和社會效益。
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