趙偉 閔濤 邵長存
引言
以新安煤礦井下排水系統(tǒng)為例,井下共有3個水平泵房,為達到提高排水效率、減員增效、節(jié)能減排等目的,對井下排水系統(tǒng)進行了自動化改造。在井下各泵房建立PLC控制系統(tǒng),地面設立集控中心,從而實現(xiàn)對整個井下排水系統(tǒng)的實時監(jiān)控。
1.概述
1.1現(xiàn)場設備情況
1.1.1-100水平泵房。采用3臺D155-67X4型礦用耐磨多級泵,配套電機型號為JK133-2/6KV/220KW,直接啟動;
1.1.2中央泵房。采用5臺D450-60X7型礦用耐磨多級泵,配套電機型號為Y4503-4/6KV/800KW,串電抗器降壓啟動;
1.1.3-392水平泵房。采用3臺MD155-67X5型礦用耐磨多級泵,配套電機型號為YB400S2-2/6KV/220KW,直接啟動;
1.2主要水泵設備管理的難點
(1)手工操作,達不到減員增效的目的,可靠性差;(2)設備狀態(tài)、工作時間難掌握;(3)運行參數(shù)缺少監(jiān)測;(4)礦井涌水量由人為統(tǒng)計,可靠性差;(5)地面調度不能及時清楚地了解水位變化及水泵的運行情況,難以實現(xiàn)科學調度,造成系統(tǒng)能耗高,效率低,水泵系統(tǒng)運行成本費用高。
2.系統(tǒng)功能
2.1控制方式
就地控制、井下集控、遠程控制、全自動控制。
2.2保留了設備原有手動控制方式,手動控制具有優(yōu)先控制權,保證了即使系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰,也可以在手動控制下實現(xiàn)水泵的正常工作。
2.3實時監(jiān)測水倉水位、壓力、負壓、流量、效率、電壓、電流、功率、軸溫及定子溫度等參數(shù)。
2.4通過攝像頭將水泵工況畫面?zhèn)鬏數(shù)降孛嬷笓]中心,使地面指揮中心能夠直觀的看到水泵現(xiàn)場的具體情況。
2.5實現(xiàn)設備的遠程監(jiān)控,可以通過圖、表、曲線等方式進行數(shù)據(jù)顯示及分析處理。水泵機組運行參數(shù)歷史數(shù)據(jù)報表形式查詢顯示和打印。
2.6故障判斷和報警。
(1)具有就地及地面集控兩處故障顯示功能,并顯示故障類型。(2)數(shù)據(jù)庫中記錄:自動生成運轉日志。(3)故障排除后,可實現(xiàn)安全復位功能。
2.7系統(tǒng)可進行人員管理、設備管理、檢修管理、故障管理及運行管理。
2.8引入多水平排水系統(tǒng)優(yōu)化控制策略。
2.9可并入全礦自動化系統(tǒng)。
3.系統(tǒng)實施方案
3.1建立集中控制中心
在地面監(jiān)控室建立集中控制中心,實現(xiàn)對井下水泵房機電設備的遠程監(jiān)測控制。
3.2自動監(jiān)控系統(tǒng)
每個水平設計一套泵房水泵自動監(jiān)控系統(tǒng),主、從站之間通過PROFIBUS-DP總線形式通訊,主站以RS-485總線(MODBUS協(xié)議)形式與開關綜保通訊,來讀取電參量。該系統(tǒng)可以通過千兆以太網(wǎng)和地面調度中心通訊實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,可以通過MPI總線形式與泵房內就地操作屏通訊實時顯示數(shù)據(jù)并可對系統(tǒng)進行運行控制。
3.3對泵房機械電氣設備進行改造
(1)在原有射流抽真空的基礎加兩套真空泵裝置互為備用。(2)將射流及真空泵管路手動球閥全部更換成電動球閥。(3)將手動出水閘閥更換成電動閘閥。(4)安裝各種傳感器(壓力、負壓、流量、液位、溫度等)。
3.4安裝調試
(1)實現(xiàn)就地控制。對水泵機組進行逐臺進行電控改造滿足電控要求后,首先進行就地控制的安裝調試,實現(xiàn)執(zhí)行機構的一對一控制。
(2)井下觸摸屏控制。將現(xiàn)場傳感器采集數(shù)據(jù)及執(zhí)行機構的控制變量納入半自動控制邏輯,并于觸摸屏監(jiān)控軟件進行組態(tài)連接,實現(xiàn)井下觸摸屏集控。
(3)遠程控制。在PLC控制軟件中并入遠程控制點,遠程控制終端通過OPC下發(fā)的控制指令實現(xiàn)遠程控制,同時現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)通過OPC上傳至遠程監(jiān)控終端的實時數(shù)據(jù)庫。
(4)自動控制。軟件投入后,實現(xiàn)了水泵機組的自動控制,水泵按照水位等因素自動啟停,并根據(jù)累積運行時間實現(xiàn)均勻磨損。
4.系統(tǒng)結構
4.1控制系統(tǒng)總體結構
系統(tǒng)采用現(xiàn)場層(遠程IO)、控制層(PLC)和管理層(遠程工業(yè)計算機)組成的三級控制系統(tǒng)來實現(xiàn)排水系統(tǒng)的自動控制。PLC作為控制器完成邏輯處理和控制任務,遠程IO實現(xiàn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和上傳,各水平之間通過專門的控制網(wǎng)絡實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和統(tǒng)一調度控制。
4.2單水平集控系統(tǒng)
系統(tǒng)由PLC、觸摸屏、檢測部分、執(zhí)行部分等組成。
4.3現(xiàn)場級控制網(wǎng)絡
系統(tǒng)采用目前較為成熟的現(xiàn)場總線實現(xiàn)設備層和控制層的連接。
4.4分站間數(shù)據(jù)交換
系統(tǒng)設立三個水平的控制分站,要實現(xiàn)整個排水系統(tǒng)的統(tǒng)一調度和管理,三個水平的控制分站之間需要交換必要的監(jiān)測、控制信息。
4.5遠程監(jiān)控網(wǎng)絡
各分系統(tǒng)與調度中心監(jiān)控終端連接采用拓撲結構的以太網(wǎng)。
5.系統(tǒng)特色
本系統(tǒng)分別引入了綜合管理功能、最優(yōu)控制策略和系統(tǒng)可靠性保障。
5.1綜合管理功能
可進行人員管理、設備管理、檢修管理、故障管理及運行管理。具備相關信息顯示,值班人員安排,操作員權限設置等??商峁┲髋潘畬嵤┑南嚓P信息,如設備型號、參數(shù)、運行累計時間、檢修日期提示、檢修情況記錄、顯示設備的當前狀態(tài)。設備出現(xiàn)故障時,對設備的維護起到一定的指導作用。能根據(jù)一定時期內水泵的運行狀況給出水泵性能評估。
5.2控制策略
針對排水系統(tǒng)的變量(涌水速率)非線性特點建立多水平排水系統(tǒng)功耗模型,避峰填谷、實時動態(tài)修改當前排水方案,有效降低噸水排出費用。
5.3系統(tǒng)可靠性保障
(1)設備可靠性保障
利用C#平臺開發(fā)了排水系統(tǒng)控制軟件的輔助管理模塊,對設備進行統(tǒng)一的管理。設備的累計工作時間、工況情況等存入歷史數(shù)據(jù)庫,監(jiān)控軟件的設備輔助管理模塊讀取相應數(shù)據(jù)后進行邏輯處理,給出維護意見,從管理上來彌補設備本身在可靠性上的不足。
(2)傳感器可靠性保障
對于局部傳感器(壓力、負壓、流量等),主要采取自診斷方式判斷其是否正常工作,出現(xiàn)異常報警,提示工作人員進行維護或者更換。
(作者單位:山東能源棗礦集團新安煤業(yè)公司)