林艷萍
摘 要:常壓低溫丙烷、丁烷儲罐,雖然儲罐都包了保溫層,但是在儲存的過程中不可避免的會吸收環(huán)境的熱量,從而產(chǎn)生較多的蒸發(fā)氣,在其配套使用的壓縮機出現(xiàn)故障無法正常使用時,為保證儲罐的安全就需要將蒸發(fā)氣排至火炬進行處理。但是地火炬在使用的過程中系統(tǒng)管線內(nèi)卻發(fā)生閃爆,本應是安全最后的一道防線,但是在使用過程中卻出現(xiàn)不安全的狀態(tài)。文章根據(jù)某公司地火炬出現(xiàn)的異常情況來分析地火炬管道內(nèi)閃爆的原因并提出相應的處理措施。
關鍵詞:地火炬 閃爆 原因分析 處理措施
中圖分類號:TQ053.2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)07(b)-0000-00
1. 工藝簡介
某公司的地火炬主要由排放管網(wǎng)、點火器及燃燒器三部分組成。
如圖1所示,該公司地火炬的流程主要有兩路,一路是高壓火炬線(主要接收DME生產(chǎn)裝置排放的尾氣,正常情況下尾氣排放量在200Nm3/h左右,尾氣的主要成分有H2、CO、CO2、二甲醚等),另一路是低壓火炬線,兩路火炬線在庫區(qū)內(nèi)是獨立敷設布管,在火炬區(qū)則兩路管線在分配器匯合后分4路進入火炬爐膛進行燃燒處理。
為適應不同工況和火炬氣流量變化的要求,地火炬設施采用分級燃燒。第一級燃燒系統(tǒng)常開,其余各級燃燒系統(tǒng)上設氣動切斷閥和爆破片旁路。在正常狀態(tài)下第一級燃燒系統(tǒng)處于打開狀態(tài),當火炬氣排放量增大時,后序各級燃燒系統(tǒng)依次打開。
為使放空氣進入爐膛后安全充分的燃燒,根據(jù)放空氣的排放情況,通過設置在排放氣總管的壓力變送器,對排放氣進行由壓力監(jiān)測控制的分級燃燒。各級燃燒系統(tǒng)開啟情況如下:
(1)第1級燃燒器:
第1及管線為常開,用以處理小量的排放氣。在其它級別氣動閥門都關閉的情況下,排放氣通過第1級的燃燒器燃燒。
(2)第2級燃燒器:
當?shù)?級燃燒器投入運行后,若放空氣總壓力大于等于8Kpa時,第2級氣動閥自動打開投入運行。
第2級氣動閥打開后,若放空氣總管壓力降低,且當總管壓力小于5Kpa后,第2級的氣動閥自動關閉。燃燒級別自動回到上一級。
(3)第3級燃燒器:
當?shù)?級燃燒器投入運行后,若放空氣總壓力大于等于第3級設定的壓力時,第3級氣動閥自動打開投入運行。
第3級氣動閥打開后,若放空氣總管壓力降低,且當總管壓力小于5Kpa后,第3級的氣動閥自動關閉。燃燒級別自動回到上一級。
(4)第4級燃燒器:
當?shù)?級燃燒器投入運行后,若放空氣總壓力大于等于第4級設定的壓力時,第4級氣動閥自動打開投入運行。
第4級氣動閥打開后,若放空氣總管壓力降低,且當總管壓力小于5Kpa后,第4級的氣動閥自動關閉。燃燒級別自動回到上一級。
(5)緊急開閥控制:
不論當前處于哪一級燃燒,當放空氣總管壓力大于10Kpa時,都將立即自動打開后續(xù)兩級的氣動開關閥,用于快速將大量放空氣送入燃燒爐內(nèi)燃燒。
圖1 地火炬流程簡圖
2. 事故現(xiàn)象
分配器及第四級排放管周期性發(fā)出爆響聲,并且第四級排放管發(fā)熱。除分配器及第四級排放管有爆響外,第一、二、三級的排放管都沒有爆響現(xiàn)象,排放管也沒有發(fā)熱。
3. 原因分析
正常狀況下,××公司的地火炬的工藝應是如下的狀態(tài):①第二級、第三級、第四級排放管的手閥為全開;②爆破片無損壞;③相應管線法蘭密封性好。
爆響時火炬系統(tǒng)的狀態(tài):①第二級、第三級、第四級排放管的爆破片損壞,故相應管線的手動閥關閉待更換爆破片;②第四級手閥微內(nèi)漏及鍋爐氣源隔離閥微內(nèi)漏(第二級、第三級排放管手閥無內(nèi)漏);③曾拆松第四級爆破片法蘭,法蘭重新上緊后,由于爆破片下法蘭為常壓無法試漏該法蘭氣密性;④DME尾氣停止向火炬排放,而是引至鍋爐系統(tǒng),使用尾氣燒鍋爐。
根據(jù)多次技術討論及現(xiàn)場查看,討論認為爆響聲是DME尾氣滲漏至火炬爐膛端所致,因為當時整個庫區(qū)除了DME裝置有排放尾氣外,其他點都沒有排放,故可以斷定發(fā)生爆響的可燃物是DME尾氣(通過內(nèi)漏閥門滲漏至爐膛端)。但是根據(jù)爆炸的三要素,爆炸發(fā)生需要的氧氣及火源從哪里來?首先是氧氣源的來源有兩種可能:①第四級排放管的爆破片曾拆松過,恢復時沒有用氮氣置換及法蘭未緊好,導致空氣進入了第四級排放管;②由于4級排放管都是與爐膛的燃燒器與大氣相通的,故空氣也會進入排放管。而火源來源應是一級排放的燃燒器,由于爐膛端就只有該處有明火,到達第四及排放管的火源可能是回火也可能是管道熱傳遞。
根據(jù)分析,分配器及第四及排放管的爆響聲是因為有含氫氣的DME尾氣在管道內(nèi)閃爆造成。眾所所周知,氫氣的爆炸極限很寬(4.1%~74.2%)并且著火能量很低,不純時極容易爆炸并伴有爆鳴聲。滲漏至火炬爐膛測的主要含氫氣尾氣在管道內(nèi)不斷的累積達到爆炸極限后在空氣及著火源的共同作用下便產(chǎn)生了閃爆,由于可燃物是通過滲漏過去的,需要一定時間的累積才能達到濃度,故便出現(xiàn)了現(xiàn)場周期性的爆響。
4. 處理措施
(1)工藝改善。如圖2所示,在每級排放管末端增加阻火器,阻隔回火及降低傳熱效應;
(2)更換已損壞的爆破片;
(3)打開第二、三、四級排放管的手閥,保證管道微正壓正常流通,避免因閥門內(nèi)漏可燃物積存,減少與空氣及熱能的接觸;
(4)保持每條排放管均有氮氣通入,保證管道微正壓,防止回火。
(5)生產(chǎn)允許情況下,停用鍋爐,保持高壓火炬排放管暢通,保持正壓狀態(tài)。
圖2 火炬排放管增加阻火器示意圖
5 結語
通過工藝上的改善及操作上的變更,××公司的地火炬的閃爆問題得以解決。但是日常生產(chǎn)中,進行非常規(guī)作業(yè)后,相應的工藝流程應盡可能恢復其正常的作業(yè)狀態(tài),否則可能會出現(xiàn)很多意想不到的存在風險,威脅生產(chǎn)的安全。
參考文獻
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