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        旋挖樁施工工藝在粉質(zhì)軟土地基中的運用

        2015-09-19 00:57:56
        建筑施工 2015年10期
        關(guān)鍵詞:雙軸護筒成孔

        上海建工四建集團有限公司 上海 201103

        1 工程概況

        背景工程位于上海市張楊北路、啟帆路、蘭谷路和軌道交通6號線所圍成的區(qū)域,整個基地東西向分別劃分為D5-3地塊與D5-4地塊,北鄰啟帆路,東靠蘭谷路,南側(cè)為規(guī)劃的景觀河道,西側(cè)與D5-2地塊毗鄰。項目工程占地面積為43 776 m2,場地呈扇形??偨ㄖ娣e約136 800 m2,基坑開挖深度約為11.70 m。本工程為多單體公共建筑,包括1幢酒店式公寓和5幢商業(yè)樓(圖1)?;訃o系統(tǒng)采用旋挖成孔灌注樁結(jié)合三軸攪拌樁止水帷幕的形式,支撐系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)框架逆作的方式,在結(jié)構(gòu)框架逆作完成后進行結(jié)構(gòu)外墻板的澆筑。

        圖1 總平面布置

        2 工程地質(zhì)

        根據(jù)地質(zhì)勘察單位提供的專業(yè)勘測報告,基坑開挖土層自上而下為:①雜填土,②褐黃-灰黃色粉質(zhì)黏土,③灰色淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾黏質(zhì)粉土,④灰色淤泥質(zhì)黏土,⑤1灰色黏土,⑤2灰色黏質(zhì)粉土夾粉質(zhì)黏土,⑤3灰色粉質(zhì)黏土夾黏質(zhì)粉土,⑥暗綠色粉質(zhì)黏土。

        3 工藝實施過程控制

        由于成孔工程水文地質(zhì)復雜,部分位置下有廢棄暗溝并伴有易坍孔土質(zhì),且本工程旋挖樁采用泥漿護壁工藝,而泥漿護壁穩(wěn)定性差,易出現(xiàn)坍孔等現(xiàn)象,故混凝土充盈系數(shù)控制難度較大,是本工藝實施過程的控制關(guān)鍵點。

        3.1 施工方法比選

        旋挖成孔灌注樁按成孔方法可分為:干作業(yè)旋挖成孔灌注樁、濕作業(yè)旋挖成孔灌注樁、套筒護壁作業(yè)旋挖成孔灌注樁。

        考慮地層首層主要為雜填土及黏土,為防止土層出現(xiàn)坍孔現(xiàn)象,本工程采用濕作業(yè)加套筒護壁旋挖成孔灌注樁的方法。護筒采用普通鋼護筒,筒長為3 m,穿過表層雜填土進入黏土層,埋設(shè)護筒時需用水準尺檢查垂直度,護筒頂一般要高于原地面0.30 m,以便鉆頭定位及保護樁孔。

        3.2 成孔內(nèi)容控制

        1)成孔前:對鉆具參數(shù)進行標定,包括鉆頭高度、直徑、主桿與加桿長度、孔口及平臺標高、孔底標高等。

        2)成孔中:在鉆進過程中應記錄泥漿相對密度、黏度、鉆進速度、轉(zhuǎn)速、進尺速度及各地層鉆進異常情況描述等參數(shù)信息。泥漿性能指標為:相對密度1.10~1.35、黏度20~24 s、含砂量<14%、pH值8~10。泥漿制備的技術(shù)要求:對孔內(nèi)泥漿的漿面下1 m處及離孔底以上1 m處各取一次試件進行測試。若達不到標準規(guī)定,則要及時調(diào)整泥漿性能。

        3)成孔后:終孔孔深及時記錄,同時做好調(diào)節(jié)泥漿相對密度與時間的記錄、測量孔深記錄、提鉆時間記錄等。

        3.3 其他參數(shù)控制

        1)鋼筋籠制作控制:為防止坍孔,成孔后至混凝土澆筑的間歇時間不宜過長,鋼筋籠須提前制作。鋼筋籠在現(xiàn)場分節(jié)制作,主筋與加強筋全部焊接牢固,螺旋筋與主筋采用隔點焊加固,制作好的鋼筋籠立即進行逐節(jié)驗收,合格后掛牌存放。鋼筋焊接完好后,應緩慢下放入孔內(nèi),嚴禁砸籠。

        2)旋挖鉆機就位控制:鉆機就位必須穩(wěn)固、周正、水平定位,鉆頭中心與樁位中心誤差不大于10 mm。

        3)埋設(shè)護筒控制:護筒的直徑應比樁孔的直徑大200 mm,長度應滿足護筒底進入黏土層不少于0.50 m的要求,護筒頂端需高出地面0.30 m。護筒埋設(shè)的傾斜度控制在1%以內(nèi),護筒埋設(shè)偏差不超過30 mm,護筒四周用黏土回填,并分層夯實。

        4)混凝土澆筑控制:用混凝土攪拌車運輸,混凝土坍落度控制在18~22 cm;用攪拌車將混凝土直接運到孔口倒入料斗內(nèi)。水下混凝土澆筑:澆筑前,對不同直徑、深度的樁孔分別計算出混凝土澆筑初灌量。施工中要保證澆筑初灌量達到計算要求。澆筑時,導管埋深控制在2~6 m,拆管前由專人測量孔內(nèi)混凝土面標高,并做記錄。澆筑混凝土接近樁頂標高時,應控制最后一次澆筑量,確保樁頂標高符合設(shè)計要求。

        4 施工實況

        本項目自2014年7月1日開始進行旋挖樁施工,采用1臺FR615B旋挖鉆機、1臺SR200C旋挖鉆機、4臺GPS-10鉆孔灌注樁機進行清孔及混凝土澆筑施工。根據(jù)圍護施工進度計劃,每天應完成的樁數(shù)為11根,但實際施工情況是僅完成了計劃的1/3,影響施工進度。

        在已完成的旋挖樁施工過程中,已采取手段進行控制成孔質(zhì)量,如通過改變原有泥漿相對密度,采取摻入火堿及羥甲基纖維素CMC,以增加泥漿的黏度及附著力;調(diào)整鉆頭尺寸并減緩鉆機鉆進速度等方法。

        過程中的控制收效甚微,成孔坍孔現(xiàn)象及混凝土超方現(xiàn)象沒有得到明顯的控制,如圖2及表1所示。

        原因分析:混凝土超方區(qū)域土層可能由于黏土層的影響,土質(zhì)松軟并伴有流砂土,容易造成坍孔。在混凝土澆筑過程中,土體受到混凝土的擠壓,向兩側(cè)擴徑,最終導致超方現(xiàn)象嚴重。

        5 旋挖成孔施工方案的新探索

        5.1 方案一:調(diào)整護壁泥漿參數(shù)

        圖2 φ1 000 mm旋挖樁成孔質(zhì)量檢測報告

        表1 混凝土實際方量對比(理論充盈系數(shù):1.15)

        1)旋挖樁泥漿護壁采用人工造漿,原施工方案采用新漿與循環(huán)漿混合的方式,不利于漿液指標的控制,無法確定廢漿標準,現(xiàn)調(diào)整為新漿與循環(huán)漿分池攪拌使用,循環(huán)漿應進行沉淀或除砂等再生處理手段并達到循環(huán)漿要求后方可使用,否則應當作為廢漿處理。

        2)泥漿制備時參照下述指標進行控制(表2),加大目前的泥漿黏度、減小相對密度,并控制含砂率等指標,避免產(chǎn)生較厚的沉渣。

        表2 泥漿性能指標

        5.2 方案二:雙軸套打預加固方案

        因旋挖樁施工過程中出現(xiàn)大面積坍孔現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)整各個施工工序無效后,根據(jù)施工檢驗及超聲波測孔分析,發(fā)現(xiàn)地面下至12 m區(qū)間坍孔嚴重,該區(qū)間土層較差,導致旋挖樁施工過程中泥漿支護作用下降。加之三軸樁和雙軸樁施工后,其與旋挖樁有20 cm間距,導致被攪動土層的穩(wěn)定性被破壞。在旋挖樁施工過程中,間距內(nèi)土體大面積被剝離,導致混凝土超方嚴重,后續(xù)相鄰旋挖樁施工難度加大。經(jīng)進一步分析,決定對基坑內(nèi)土層較差區(qū)域的旋挖樁采用施工前土層預加固處理,具體方案為:

        1)先抽取5根旋挖樁進行試驗檢測。采用水泥摻量為8%的雙軸攪拌樁以三排布置,樁長12 m,將旋挖樁施工面與工法樁間距的20 cm區(qū)域與被動區(qū)雙軸攪拌樁間距的20 cm區(qū)域加固。

        2)經(jīng)上述加固處理后,該施工區(qū)間內(nèi)土體穩(wěn)定性加強,旋挖樁施工能夠正常進行,混凝土超方現(xiàn)象將大大降低[1,2]。

        5.3 方案三:調(diào)整圍護工程常規(guī)施工流程方案

        為保證基坑的抗?jié)B性能,根據(jù)設(shè)計要求及施工經(jīng)驗,基坑圍護止水工程施工流程一般為三軸止水帷幕—圍護樁—雙軸土體加固,背景工程依舊沿用該施工流程。在旋挖樁施工過程中,出現(xiàn)了混凝土嚴重超方現(xiàn)象,為防止超方現(xiàn)象影響基坑后期結(jié)構(gòu)施工,要求專業(yè)檢測單位對成孔正交四個方向進行檢測。檢測報告顯示地面下至12 m區(qū)間坍孔嚴重,該區(qū)間土層較差,且四周均有此現(xiàn)象發(fā)生。多方案試驗階段設(shè)想調(diào)整施工流程,考慮到背景工程雙軸土體加固基坑內(nèi)滿布圍護樁,若將雙軸土體加固做在旋挖樁之前,即三軸止水帷幕—雙軸土體加固—圍護樁,在控制成孔兩個方向變形的基礎(chǔ)上達到擋水并保護基坑結(jié)構(gòu)施工的要求,雙軸土體加固布置如圖3所示。

        圖3 雙軸土體加固布置

        6 多方案試驗成果對比

        1)方案一。調(diào)整泥漿參數(shù)后,泥漿護壁效果有所改善,但是坍孔及超方現(xiàn)象并沒有顯著改善(圖4)。結(jié)論:方案可行,施工進度緩慢。

        2)方案二。通過雙軸套打預加固措施后,坍孔及超方現(xiàn)象明顯改善(圖5)。缺點:雙軸預加固需現(xiàn)場再投入3~4臺雙軸機械配合施工,現(xiàn)場用電比較緊張;圍護樁需待到預加固土體達到強度后方可施工,工期將滯后更多;該方案將導致工程圍護樁成本高出原有基礎(chǔ)近300萬元人民幣。結(jié)論:方案可行但不建議采用,施工成本增加較大。

        3)方案三。調(diào)整施工流程,雙軸土體加固做在旋挖樁成孔前,坍孔及超方現(xiàn)象明顯改善(圖6)。優(yōu)點:該方案的采取可以提高工作效率并保證基坑結(jié)構(gòu)施工的安全穩(wěn)定,改善施工環(huán)境,也可以保證施工成本的變化幅度,確保施工方及業(yè)主的共同利益及期望目標的實現(xiàn)。結(jié)論:方案可行,需調(diào)整現(xiàn)場機械配置及計劃[3-5]。

        圖4 調(diào)整泥漿參數(shù)成孔

        圖5 雙軸套打預加固成孔

        圖6 調(diào)整施工流程成孔

        7 擇優(yōu)方案施工成果

        綜合考慮成孔質(zhì)量、施工進度及經(jīng)濟效益等因素,背景工程采用方案一來鞏固成孔質(zhì)量,用方案三來彌補旋挖工藝在軟土地基中的施工缺陷。兩方案相結(jié)合,現(xiàn)場配合調(diào)整機械、材料及人工配置,待三軸及雙軸旋挖樁施工完成并達到一定強度后,在雙向“扶植”的基礎(chǔ)上,采用“挖一跳三”的方式順利完成了全部旋挖樁施工。擇優(yōu)方案的采納不僅順利完成圍護樁施工,更為基坑安全提供了保障,并且為今后類似工程積累了豐富的施工經(jīng)驗。

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