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        鋁合金模板施工中的混凝土成型質(zhì)量控制措施

        2015-09-17 09:48:52
        建筑施工 2015年6期
        關(guān)鍵詞:鋁板洞口鋁合金

        中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司 深圳 518005

        1 工程簡介

        壹海城項目位于深圳市鹽田區(qū)區(qū)政府對面,建筑面積約為2.45×105m2,框架-剪力墻結(jié)構(gòu),包括2棟33層復式公寓及1棟24層辦公樓,公寓樓地上部分轉(zhuǎn)換層以下及裙房為商業(yè)中心,轉(zhuǎn)換層以上為復式海景別墅(圖1)。

        圖1 項目效果圖

        本工程業(yè)主對結(jié)構(gòu)質(zhì)量要求非常高,嚴于國家標準,混凝土表觀質(zhì)量實測實量合格率要求達99%以上。項目部積極響應業(yè)主方提出的“兩提一減”要求(提高質(zhì)量、提高效率、減少工人),以達到解放生產(chǎn)力,減少工人技術(shù)水平因素對工程實體質(zhì)量的影響,從而確保工程質(zhì)量的目標,本工程一區(qū)1棟24層辦公樓,A、B兩棟33層住宅樓標準層全部采用全鋁合金模板體系,共計投入鋁合金模板17 141.42 m2。

        2 鋁合金模板施工質(zhì)量控制措施

        2.1 混凝土表面出現(xiàn)麻面和氣孔

        2.1.1 原因分析

        新的鋁合金模板在前2次使用過程中,由于鋁模板本身化學活性較活潑,在新澆筑混凝土作用下,與混凝土中的H+、OH-等發(fā)生化學反應生成氫氣、二氧化碳等氣體及氫氧化鋁、碳酸鈣等物質(zhì)。鋁合金模板由于表面光潔、無吸水性,且模板之間拼縫嚴密,上述化學反應產(chǎn)生的氣體以及混凝土振搗過程中產(chǎn)生的大量氣體無法及時排出,在豎向墻體2 mm表層上氣泡走向路徑形成了氣痕,從而使混凝土表面出現(xiàn)麻面。混凝土的坍落度越大、入模溫度越高,則振搗過程中產(chǎn)生的氣體就越多,拆模后形成的氣孔也就越多(圖2)。

        圖2 混凝土表面麻面和氣孔

        2.1.2 解決措施

        1)模板預處理:新的鋁合金模板使用前,在鋁模板光滑面上涂刷混凝土原漿液,使鋁合金模板提前與混凝土發(fā)生反應,在表面形成致密氧化物,阻止混凝土澆筑過程中鋁板與混凝土的進一步反應。選用國外水溶性功能高分子材料,在模板與混凝土之間形成輕度交聯(lián)的網(wǎng)狀膜結(jié)構(gòu),有效地將鋁板與混凝土隔離開。

        2)控制混凝土的坍落度:根據(jù)現(xiàn)場配比試驗,在混凝土中摻入2.5%的減水劑,將混凝土的坍落度控制在145 mm時,能夠使成型混凝土表面氣孔降低至最少。

        3)合理振搗:鋁模板混凝土澆筑,應沿墻線一端向另一端布料,必須遵循分層澆筑原則,每層厚度不超過300 mm,嚴禁一次下料過高或多頭澆筑。強化混凝土振搗工藝,嚴格按照“快插慢拔”的原則進行。在混凝土澆筑過程中,安排鋁模工人配合實時敲打模板,使附著在鋁模上的氣泡全部排出。

        4)控制混凝土的入模溫度:由于本工程處于夏季施工,混凝土入模溫度達到40 ℃以上,為降低鋁模板與混凝土的反應速率,采用在泵管水平段敷設(shè)冰袋的方式對混凝土進行降溫,使混凝土入模溫度控制在20~30 ℃之間。

        2.2 螺栓洞口鼓脹

        2.2.1 原因分析

        本工程使用鋁模板厚度為4 mm,標準板規(guī)格為450 mm×2 500 mm,螺栓洞口直徑為20 mm,一次性墻體高度達3.6 m,周轉(zhuǎn)使用多次后,螺栓洞口部位在混凝土側(cè)壓力的作用下,膠杯和鋁板會產(chǎn)生變形,使螺栓洞口偏大,導致混凝土漏漿,從而嚴重影響混凝土表觀質(zhì)量(圖3)。成錯縫、鼓脹,混凝土澆筑后,門窗洞口邊45°角方向的混凝土墻面平整度偏差過大,表面觀感較差(圖5)。

        圖3 膠杯處混凝土漏漿

        圖4 對膠杯開洞處鋁模進行加強

        圖5 門窗洞口處墻面平整度測量示意

        2.3.2 解決措施

        為了限制鉸支座部位的位移,增大模板側(cè)面的抵抗強度,通過采用在洞口上方兩側(cè)鋁模板與周圍模板之間增加“八”字背楞的方法,在鉸支座的轉(zhuǎn)動方向形成定向鋼支座,限制鋁板單元在水平方向的位移。加固方法以及洞口成型質(zhì)量效果如圖6所示[1-3]。

        圖6 門窗洞口處加固方法及成型質(zhì)量效果示意

        2.2.2 解決措施

        項目部針對鋁模板螺栓洞位置強度不足的現(xiàn)狀,采取在鋁模板螺栓洞部位局部加大鋁板厚度的措施。在螺栓口豎直方向左右兩側(cè)10 mm范圍內(nèi)增加鋁模板厚度,厚度增加量為2 mm,以增強鋁模板的抗壓強度,減小混凝土側(cè)壓力作用下的撓度(圖4)。

        2.3 門窗洞口尺寸偏差過大

        2.3.1 原因分析

        本工程門窗洞口上方的鋁模板由規(guī)格為450 mm×900 mm的單元板拼接而成,各單元之間由銷釘連接,連接形式為鉸接點。在混凝土側(cè)壓力作用下,模板接口部位形

        2.4 拆模方法不當,影響混凝土的表觀質(zhì)量

        2.4.1 原因分析

        由于采用傳統(tǒng)的大錘和撬棍拆模,不僅造成鋁模板變形、影響后期使用功能,而且對作為撬棍支點的混凝土表面破壞很大,拆模后的混凝土表觀質(zhì)量尤其是螺栓洞口處的成型質(zhì)量比較差,難以滿足業(yè)主要求。

        2.4.2 解決措施

        鋁模板背楞厚6 mm、寬60 mm,針對其寬度方向的截面慣性矩較大、抗彎能力和抗剪能力強的特點,選用專業(yè)設(shè)計的“Y”形拆模器,直接以鋁板單元連接的銷釘孔位為受力點,以其中一塊鋁板作為支點,依照杠桿原理開啟另一塊鋁板。這樣將主要受力點從混凝土面轉(zhuǎn)移到鋁板上,從而減少了拆模對混凝土成品結(jié)構(gòu)的破壞,極大地提高了觀感質(zhì)量。同時由于相互疊加的2塊背楞抗彎、抗剪能力都很強,能夠有效抵抗拆模器對鋁模板產(chǎn)生的作用力,避免了鋁模板的破壞(圖7)。

        圖7 利用拆模器拆除鋁模(專利號:ZL2014 2 0498247.6)

        2.5 樓梯平臺板與樓層板錯位

        2.5.1 原因分析

        由于鋁合金模板接縫嚴密、保水性強,而樓梯混凝土坍落度較大、含水量高,樓梯段混凝土澆筑后,樓梯模板受浮力作用上浮,帶動周邊樓板模板偏位,從而造成樓層板面錯縫,最大值超過8 mm,嚴重影響成型質(zhì)量效果。

        2.5.2 解決措施

        為保證樓梯模板不上浮,項目部對原鋁模板支撐體系進行設(shè)計優(yōu)化,將樓梯梯段板處支撐立桿與鋁模板開孔后加銷子連接,立桿中間調(diào)節(jié)部位加定位裝置,立桿底部與下層板面采用膨脹螺栓錨固,如圖8、圖9所示。

        圖8 立桿頂部優(yōu)化措施

        圖9 立桿中間與底部優(yōu)化措施

        2.6 細部結(jié)構(gòu)復雜多變,影響混凝土成型質(zhì)量

        2.6.1 原因分析

        本工程屬于復式商務(wù)公寓,結(jié)構(gòu)設(shè)計復雜,細部節(jié)點多,對于細部結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)的二次施工成型尺寸難于控制,實際偏差大,導致結(jié)構(gòu)整體成型質(zhì)量降低。

        2.6.2 解決措施

        為了提高混凝土結(jié)構(gòu)整體成型質(zhì)量效果,項目部在原有鋁模加工圖基礎(chǔ)上進行深化,增加了滴水線槽;將窗戶副框用自攻釘固定在鋁模板內(nèi)側(cè)成一體;異形板處鋁合金模板減少拼接,工廠一次加工成型;優(yōu)化設(shè)計窗洞口鋁模板高度,窗過梁和窗臺分別與主體梁和樓板一次澆筑;優(yōu)化廚衛(wèi)降板與沉箱處鋁模板設(shè)計,使之一次澆筑成型,降低滲漏風險等(圖10、圖11)。

        圖11 滴水線槽優(yōu)化設(shè)計節(jié)點

        3 結(jié)語

        通過采取以上措施,優(yōu)化鋁合金模板施工體系,確保了本工程混凝土成型質(zhì)量滿足業(yè)主要求,減少后期混凝土結(jié)構(gòu)修補工作量,節(jié)約了工期和施工成本,根據(jù)初步估算,本工程節(jié)省了修補成本費9.45萬元,縮短工期24 d。

        全鋁合金模板作為一種綠色環(huán)保施工工藝將會成為建筑業(yè)應用的趨勢,但由于其支模材料及施工工藝特殊性所產(chǎn)生的新的質(zhì)量問題和技術(shù)難點,需要在具體施工實踐中不斷完善和解決,才能更充分地體現(xiàn)其優(yōu)勢,在質(zhì)量控制方面更上一層樓,創(chuàng)建更多的精品工程[4-6]。

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