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大流態(tài)淺白色清水混凝土需要具備優(yōu)良的流動(dòng)性、黏聚性和均勻性,混凝土成型后表面密實(shí)、氣泡小且少、無色差,強(qiáng)度達(dá)到C40以上,因此對(duì)如何配制C40大流態(tài)淺白色清水混凝土是一個(gè)難度極大的課題,而且采用C40淺白色清水混凝土,要求采用P.W 42.5白水泥,該種白水泥的選擇面很窄,國(guó)內(nèi)鮮有廠家生產(chǎn)結(jié)構(gòu)用的P.W 42.5白水泥。
針對(duì)大流態(tài)淺白色清水混凝土的特點(diǎn),并結(jié)合工程實(shí)際,要求淺白色清水混凝土的坍落度達(dá)到200 mm以上,1 h后坍落度在140 mm以上,工作性能滿足混凝土泵送與澆筑要求,達(dá)到不泌水、不離析、收縮量小,要求成型后混凝土密實(shí)、質(zhì)感強(qiáng)。因此決定在4個(gè)方面采取技術(shù)措施:
1)采用優(yōu)質(zhì)的結(jié)構(gòu)用P.W 42.5白水泥,提高水泥的各項(xiàng)性能,從而確?;炷恋膹?qiáng)度、流動(dòng)性、和易性、保水性;
2)使用優(yōu)質(zhì)摻和料改善混凝土性能,利用摻和料的優(yōu)點(diǎn),提高混凝土的和易性、保水性、穩(wěn)定性;
3)使用優(yōu)質(zhì)高效的減水劑,降低混凝土的用水量,控制混凝土的工作性能和坍落度損失;
4)通過骨料的優(yōu)選與配合比的優(yōu)化,調(diào)節(jié)混凝土的光澤與色質(zhì),提高混凝土的和易性、可泵性,減小收縮。
1)水泥。采用阿爾博波特蘭(安慶)有限公司生產(chǎn)的P.W 42.5白水泥。白水泥主要指標(biāo):白度大于87,初凝時(shí)間不得早于45 min,終凝時(shí)間不得遲于10 h,安定性合格。符合GB/T 2015—2005《白色硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求。
2)骨料。對(duì)采用普通骨料的混凝土與白色骨料的混凝土進(jìn)行試配對(duì)比,發(fā)現(xiàn)兩者的顏色幾乎一致,采用普通骨料滿足淺白色清水混凝土的要求。
(1)砂。采用吳忠高閘中砂,顏色均勻,細(xì)度模數(shù)2.6,級(jí)配良好,含泥量<3%,泥塊含量<1%。
(2)碎石。采用下廟碎石,規(guī)格5~25 mm連續(xù)級(jí)配,顏色均勻,含泥量<1%,泥塊含量<0.5%,針片狀含量<15%。
3)粉煤灰。采用顏色較淺的大壩電廠Ⅰ級(jí)粉煤灰,主要指標(biāo):細(xì)度(0.045 mm)≤12%,燒失量≤5%,含水量≤1%,三氧化硫含量≤3%。
4)礦渣粉。采用S95級(jí)礦渣粉,主要指標(biāo):比表面積≥400 kg/m2,7 d活性指數(shù)≥75%,燒失量≤3.0%,氯離子含量≤3.0%。
5)外加劑。采用山西桑穆斯建材化工有限公司生產(chǎn)的聚羧酸系高效減水劑,型號(hào)規(guī)格為SMS緩凝型,減水率>20%,并含有適量的緩凝、引氣、消泡等成分。
6)鈦白粉(學(xué)名為二氧化鈦)。選用金紅石型(Rutile R型)鈦白粉,提高混凝土的表面光澤。
7)水。直接采用飲用水,pH呈中性。
按照摻加粉煤灰、摻加礦渣粉、同時(shí)摻加粉煤灰與礦渣粉三大類進(jìn)行淺白色清水混凝土的配制,并且每一類還按是否摻加鈦白粉進(jìn)行再次細(xì)分。在試驗(yàn)室一共配制了15 個(gè)配合比,檢測(cè)了相應(yīng)的混凝土坍落度[1,2]。
根據(jù)試驗(yàn)情況分析,編號(hào)為8-1、8-2、11的3 個(gè)配合比的混凝土,其初始坍落度與1 h后的坍落度符合本清水混凝土泵送施工的要求,且顏色、光澤比較自然,因此決定選取這3 個(gè)編號(hào)的配合比進(jìn)行混凝土樣板墻制作。
選取試配時(shí)流動(dòng)性、黏聚性、均勻性和保水性較好,澆筑時(shí)坍落度損失小,拆模后混凝土表面光澤好、色質(zhì)均勻、顏色淺白等方面較理想的編號(hào)為8-1、8-2、11的3個(gè)配合比進(jìn)行樣板墻制作,如表1所示。
表1 現(xiàn)場(chǎng)第1次制作樣板墻選用配合比
在3個(gè)配合比的現(xiàn)場(chǎng)樣板墻制作過程中,由于沒有嚴(yán)格控制好混凝土的坍落度,在混凝土的澆筑過程中,只有編號(hào)11的配合比的樣板墻澆筑順利,其坍落度達(dá)到140 mm。3 d后對(duì)3個(gè)樣板墻進(jìn)行拆模,拆模后只有編號(hào)11的樣板墻的表面質(zhì)量情況較好,其他2塊樣板墻的表面質(zhì)量達(dá)不到要求,出現(xiàn)較嚴(yán)重的蜂窩。對(duì)質(zhì)量較好的樣板墻進(jìn)行混凝土表面強(qiáng)度回彈,其強(qiáng)度達(dá)到36 MPa。經(jīng)過分析,造成另外2 塊樣板墻質(zhì)量問題的主要原因有[3-6]:
1)剛開始配制時(shí)采用手工攪拌,攪拌時(shí)間長(zhǎng);
2)對(duì)地面沒有進(jìn)行嚴(yán)格處理,導(dǎo)致混凝土失水嚴(yán)重,影響了混凝土的坍落度;
3)手工攪拌不夠均勻,影響外加劑與鈦白粉的使用效果;
4)由于淺白色清水混凝土較普通混凝土黏性大,在澆筑時(shí)流動(dòng)速度較慢。
總結(jié)第1次現(xiàn)場(chǎng)制作的經(jīng)驗(yàn),決定進(jìn)行第2次現(xiàn)場(chǎng)樣板墻制作,采用攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,延長(zhǎng)攪拌時(shí)間,對(duì)混凝土進(jìn)行充分?jǐn)嚢?;摻和料?nèi)摻改為外摻,提高膠結(jié)料用量,一方面提高混凝土的流動(dòng)速度,另一方面保證有充足的膠結(jié)料包裹骨料,減少蜂窩出現(xiàn)的概率。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)混凝土進(jìn)行充分?jǐn)嚢?,發(fā)現(xiàn)3個(gè)配合比的混凝土坍落度情況均較好,1 h后的坍落度為140 mm,達(dá)到泵送要求,混凝土和易性較好。在澆筑混凝土?xí)r振搗感明顯改善,圖1為其中的一個(gè)樣板。
圖1 樣板制作示意
根據(jù)混凝土攪拌與澆筑過程中的流動(dòng)性、黏聚性、均勻性和保水性,拆模后樣板墻表面的密實(shí)度、顏色、光澤,以及樣板墻的3 d強(qiáng)度、28 d強(qiáng)度等,通過對(duì)比確認(rèn)編號(hào)為新8-2與新11的2 個(gè)配合比是最佳配合比,滿足混凝土泵送施工要求,混凝土表觀情況較理想,如表2所示。
表2 現(xiàn)場(chǎng)第2次制作樣板墻選用配合比
配制大流態(tài)淺白色清水混凝土具有混凝土表面色差與質(zhì)感較難控制、保水性差、易離析、坍落度經(jīng)時(shí)損失大等特點(diǎn)。通過采取一系列措施進(jìn)行配制方案的優(yōu)化,最終確保了混凝土的工作性能。經(jīng)過試配與樣板墻制作,研制出了C40大流態(tài)淺白色清水混凝土,初始坍落度達(dá)到200 mm,1 h后坍落度在140 mm以上,達(dá)到了大流態(tài)淺白色清水混凝土的工作性能要求。