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        脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng)的研制

        2015-09-16 02:53:29吳躍鋒
        福建林業(yè)科技 2015年1期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)系統(tǒng)

        吳躍鋒

        (湖南省林產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心,湖南 長沙 410007)

        脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng)的研制

        吳躍鋒

        (湖南省林產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心,湖南 長沙 410007)

        脲醛樹脂膠黏劑的制備過程具有時(shí)變性、非線性、滯后性等特點(diǎn),并且它的數(shù)學(xué)模型和參數(shù)難以確定。針對傳統(tǒng)的PID控制很難滿足生產(chǎn)工藝對溫度、時(shí)間等指標(biāo)的控制要求,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,控制效果不佳,產(chǎn)品質(zhì)量很難保證等問題。采用先進(jìn)的模糊控制與常規(guī)的PID控制相結(jié)合的控制方法,研制出脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng)。經(jīng)模擬仿真實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)實(shí)踐應(yīng)用結(jié)果表明:該系統(tǒng)具有穩(wěn)態(tài)精度高、響應(yīng)速度快、超調(diào)量小等優(yōu)點(diǎn)。

        脲醛樹脂;膠黏劑;生產(chǎn)過程;智能控制系統(tǒng)

        脲醛樹脂膠黏劑的生產(chǎn)是樹脂的合成過程,是一種合成高分子反應(yīng),其內(nèi)部反應(yīng)機(jī)理較為復(fù)雜[1]。利用自動控制技術(shù),通過控制其過程參數(shù)來控制整個(gè)反應(yīng)過程,是提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低勞動強(qiáng)度最有效的方法。由于反應(yīng)過程的自放熱、大時(shí)滯且非線性的特點(diǎn),無法建立準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型,采用傳統(tǒng)的、單一的控制方法很難滿足生產(chǎn)工藝的要求,導(dǎo)致生產(chǎn)的膠黏劑質(zhì)量不穩(wěn)定。本研究通過對膠黏劑的生產(chǎn)過程特性進(jìn)行分析,研制出脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng),該系統(tǒng)充分利用模糊控制與常規(guī)的PID(Proportion Integration Differentiation)控制的優(yōu)點(diǎn),采用復(fù)合控制,克服了單一控制的不足,使得控制系統(tǒng)具有全面優(yōu)良的性能。通過多次生產(chǎn)實(shí)踐表明:該系統(tǒng)具有操作簡單、動態(tài)響應(yīng)快、控制精度高、系統(tǒng)穩(wěn)定、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

        1 系統(tǒng)組成與工作原理

        生產(chǎn)脲醛膠的整個(gè)工藝流程圖見圖1。該系統(tǒng)主要由反應(yīng)釜、檢測和控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)組成。制膠的整個(gè)過程是以化學(xué)反應(yīng)釜為核心,其釜內(nèi)溫度控制的效果是決定膠黏劑質(zhì)量的關(guān)鍵[2]。首先通過料位控制將反應(yīng)物按一定的比例投放到反應(yīng)釜中并進(jìn)行混合,當(dāng)需要升溫時(shí),向反應(yīng)釜的夾套中通以一定的高壓蒸汽,使釜內(nèi)物料的溫度升高;當(dāng)釜內(nèi)溫度到達(dá)預(yù)定溫度后停止加熱;當(dāng)需要降溫或帶走多余熱量時(shí),可向釜的夾套層注入冷卻水。

        圖1 制膠工藝流程圖

        圖2 制膠溫度工藝曲線

        圖3 模糊PID復(fù)合控制原理框圖

        圖4 系統(tǒng)硬件組成框圖

        圖5 系統(tǒng)軟件框圖

        生產(chǎn)脲醛膠的整個(gè)反應(yīng)過程的溫度工藝曲線見圖2。整個(gè)生產(chǎn)過程包括:反應(yīng)物的輸入及混合攪拌、加熱升溫、恒溫保持、冷卻降溫等過程。反應(yīng)過程中會放出大量的反應(yīng)熱,并且反應(yīng)的放熱速度與反應(yīng)溫度之間是一種正反饋?zhàn)约さ年P(guān)系[3],隨著溫度的升高,反應(yīng)速度加快,會放出更多的熱量。因此,如何使釜內(nèi)溫度在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)更快、更準(zhǔn)確到達(dá)工藝要求的溫度并保持穩(wěn)定是整個(gè)生產(chǎn)過程控制的關(guān)鍵。如果反應(yīng)溫度偏高或偏低,都會影響反應(yīng)深度,從而降低產(chǎn)品質(zhì)量。

        2 系統(tǒng)控制方案

        2.1 控制對象的特性

        脲醛樹脂膠黏劑的生產(chǎn)過程是高分子化合物的聚合過程,其化學(xué)反應(yīng)機(jī)理較為復(fù)雜,主要有以下特性[4]:①時(shí)滯性很大。對間歇式反應(yīng)釜,一般在反應(yīng)之初往夾套中通熱蒸汽,使釜內(nèi)達(dá)到所需的溫度;在反應(yīng)過程中伴有很強(qiáng)的熱效應(yīng),使釜內(nèi)溫度急劇升高,為保持溫度,往夾套中注入冷水帶走多余的熱量。由于反應(yīng)釜與外界的熱交換主要依靠反應(yīng)釜的間壁進(jìn)行,使釜內(nèi)的升溫和降溫具有很大的時(shí)滯性。②時(shí)變性和非線性。整個(gè)生產(chǎn)過程是一個(gè)典型的非線性,化學(xué)反應(yīng)的速度變化很大,反應(yīng)速度大時(shí),放出的熱量就多,導(dǎo)到過程增益、慣性時(shí)間、純遲后也會發(fā)生變化。③反應(yīng)過程的復(fù)雜性。樹脂的形成過程是一個(gè)復(fù)雜的高分子反應(yīng)過程,在反應(yīng)過程中,受很多因素的影響,參數(shù)值及精確的數(shù)學(xué)模型很難確定。

        2.2 系統(tǒng)控制方案

        針對被控對象的時(shí)變性、非線性、滯后性的特點(diǎn),充分利用PID控制器和模糊控制器的優(yōu)點(diǎn),研究出采用PID控制和模糊控制相結(jié)合的智能型復(fù)合控制方案[5]。模糊PID復(fù)合控制系統(tǒng)的原理框圖見圖3。系統(tǒng)過程控制由2部分組成:常規(guī)PID控制器和模糊控制器。當(dāng)系統(tǒng)處于快速升溫或快速降溫階段時(shí),采用模糊控制器控制,發(fā)揮其動態(tài)性能好、超調(diào)量小、穩(wěn)定性好的特點(diǎn):當(dāng)系統(tǒng)處于恒溫保溫階段,采用PID控制器控制,發(fā)揮其穩(wěn)態(tài)控制精度高的優(yōu)點(diǎn)。在2個(gè)控制器之間設(shè)置了“軟”自動切換開關(guān)S,通過偏差e與設(shè)定的“閥值ε”進(jìn)行比較的結(jié)果來決定采用哪種控制方式。閥值ε通過反復(fù)試驗(yàn)測定得到。

        3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        控制系統(tǒng)硬件以89C51單片計(jì)算機(jī)為核心,由物料輸入控制與輸出控制、釜內(nèi)溫度采集電路和環(huán)境溫度采集電路、驅(qū)動控制電路、RS232接口及鍵盤顯示電路等幾部分組成[5](圖4)。

        物料的輸入控制包括固體物料、液體物料均可通過電子稱重計(jì)量,將物料按要求通過輸送泵自動加入到反應(yīng)釜中。

        環(huán)境溫度的采集采用DS18B20單線集成溫度傳感器,不需要A/D轉(zhuǎn)換電路,內(nèi)含溫度傳感器,測溫速度快、精度高、互換性好,與單片機(jī)的1位I/O線相連,極大地節(jié)省了單片機(jī)的I/O口線,且傳輸距離遠(yuǎn),抗干擾能力強(qiáng)[6]。

        反應(yīng)釜內(nèi)溫度采用熱電偶檢測,接口芯片采用MAX6675,它內(nèi)部具有信號調(diào)節(jié)放大器、12位模擬/數(shù)字化熱電偶轉(zhuǎn)換器、冷端補(bǔ)償傳感和校正、數(shù)字控制器等。通過該芯片可將溫度信號直接傳送給單片機(jī)。

        加熱閥和冷卻閥的開度控制[6],采用MAX518接口芯片,MAX518具有D/A轉(zhuǎn)換,并模擬輸出經(jīng)精密跟隨器,使輸出電壓范圍為0V~VDD,且具有兩路D/A輸出,正好輸出控制2個(gè)調(diào)節(jié)閥。在工業(yè)控制中,常常以電流方式傳輸信號,因?yàn)殡娏鱾鬏斔p少,抗干擾能力強(qiáng)[7]。該系統(tǒng)采用AD649芯片實(shí)現(xiàn)V/I轉(zhuǎn)換,它能將電壓信號轉(zhuǎn)換成4~20 mA的電流信號。調(diào)節(jié)閥接收到控制器送來的信號,調(diào)節(jié)閥由電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)兩部分組成,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)根據(jù)輸入的電流信號,改變閥芯與閥座間的流通面積,全面調(diào)節(jié)工藝介質(zhì)的流量。

        鍵盤與顯示電路,本控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)有良好的人機(jī)界面,主要由9個(gè)按鍵和4個(gè)LED顯示器組成,用戶可通過鍵盤將被控對象的工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。

        4 系統(tǒng)控制方案

        人造板膠黏劑生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng)軟件采用C語言編寫,它具有庫函數(shù)豐富、運(yùn)算速度快、占資源少、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),整個(gè)系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),控制系統(tǒng)主要由主程序、鍵盤輸入子程序、物料控制子程序、溫度采集子程序、定時(shí)器中斷子程序、輸出控制子程序、PID控制子程序、模糊控制子程序組成(圖5)。

        5 模擬仿真實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)應(yīng)用情況

        5.1 模擬仿真實(shí)驗(yàn)

        取脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)過程傳遞函數(shù)為:G(t)=4e-5s/(2t+1)(5t+1),設(shè)定值為+3 ℃。在MATLAB環(huán)境下進(jìn)行系統(tǒng)模擬仿真對比研究[8]。分別單獨(dú)采用PID控制、模糊控制系統(tǒng)的仿真圖見圖6,從圖6可以看出:PID控制超調(diào)量大,調(diào)節(jié)時(shí)間長,動態(tài)性能差,但穩(wěn)態(tài)性能好;模糊控制則相反,動態(tài)性能很好,上升速度快,基本沒有超調(diào),但控制精度低,誤差大,穩(wěn)態(tài)性能差。模糊PID復(fù)合控制仿真圖見圖7。該系統(tǒng)采用模糊自校正PID控制方案,使系統(tǒng)既具有模糊控制的靈活性而適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),又具有PID控制穩(wěn)態(tài)精確度高的特點(diǎn),使系統(tǒng)響應(yīng)速度快,過渡時(shí)間短,對參數(shù)的變化具有很強(qiáng)的穩(wěn)健性,具有良好的動態(tài)和靜態(tài)特性。

        5.2 生產(chǎn)應(yīng)用情況

        該系統(tǒng)己在湖南資興市興鑫木業(yè)有限責(zé)任公司和湖南桃江縣湘益木業(yè)有限公司中應(yīng)用。以前,2個(gè)企業(yè)采用常規(guī)儀表進(jìn)行控制,生產(chǎn)過程中各參數(shù)指標(biāo)很難滿足生產(chǎn)工藝的需求,造成生產(chǎn)的膠黏劑中游離甲醛含量超標(biāo)和膠合強(qiáng)度達(dá)不到國標(biāo)的要求,導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格,采用同樣配方、同樣工藝,生產(chǎn)的膠黏劑性能差異很大。通過將制膠生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行升級換代,將原采用常規(guī)儀表控制,改用本系統(tǒng)進(jìn)行控制。幾個(gè)月的運(yùn)行情況證明:本系統(tǒng)大大降低了工人的勞動強(qiáng)度,提高了工作效率;采用復(fù)合控制技術(shù),使反應(yīng)釜內(nèi)穩(wěn)態(tài)溫度的偏差控制在±1 ℃以內(nèi),動態(tài)跟蹤誤差在±2.5 ℃內(nèi),生產(chǎn)的脲醛樹脂膠黏劑質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率大幅提高。

        圖6 分別單獨(dú)采用模糊控制或PID控制仿真圖圖7 模糊PID復(fù)合控制仿真圖

        6 小結(jié)

        實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)應(yīng)用結(jié)果證明:脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng),采用模糊PID復(fù)合控制原理,吸收了兩者的優(yōu)點(diǎn),摒棄了兩者的缺陷,不僅改善了系統(tǒng)的動、靜態(tài)性能,而且具有更好的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。系統(tǒng)嚴(yán)格按照工藝曲線的要求工作,生產(chǎn)的膠黏劑質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

        [1]張忠濤,齊愛華.木材工業(yè)用脲醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)的工藝研究[J].林產(chǎn)工業(yè),2009,36(2):38-41.

        [2]王毓秀,鄧介凡.膠黏劑生產(chǎn)工藝[M].北京:林業(yè)出版社,1997.

        [3]于海英,侯九陽,喬付.化學(xué)反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)的研究[J].黑龍江科技學(xué)院學(xué)報(bào),2002,30(4):25-28.

        [4]莊偉杰,涂淑平.化學(xué)反應(yīng)釜最優(yōu)溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].工業(yè)控制機(jī)算機(jī),2011,24(4):14-15.

        [5]易繼鍇,石福強(qiáng).間歇式反應(yīng)釜的計(jì)算機(jī)智能控制[J].信息與控制,1992,21(3):167-171.

        [6]羅偉,王海青.構(gòu)架電阻爐模糊控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].電氣開關(guān),2010(5):25-27.

        [7]王艷華,朱東光,張春霞.新型電流轉(zhuǎn)換器AM402在測量中的應(yīng)用[J].黑龍江水專學(xué)報(bào),2003,30(9):57-58.

        Development of Intelligent Control System for Production Process ofUrea-formaldehyde Resin Adhesive

        WU Yue-feng

        (CentralofHunanForestProductsQualityInspectionandTesting,Changsha410007,Hunan,China)

        The Process of preparing urea-formaldehyde resin adhesive has the characteristics of time-varying,non-linearity and hysteresis,whose mathematical models and parameters are difficult to determine.The traditional PID control is difficult to meet the requirements of temperature,time and other indicators for production process,which result in a series of problems of system instability,ineffective control,product quality difficult to guarantee and so on.In this paper,an intelligent control system for production process of urea-formaldehyde resin adhesive was developed by using a composite control method which combines fuzzy control with conventional PID control.By the simulation experiment and application in productive practice,the results show that the system has the advantages of high steady-state accuracy,fast response,small overshoot and so on.

        urea-formaldehyde resin;adhesive;production process;intelligent control system

        2014-04-13;

        2014-05-10

        湖南省科技支撐計(jì)劃(2013NK2015)

        吳躍鋒(1963—),男,湖南漣源人,湖南省林產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心副研究員,從事木材加工和自動控制系統(tǒng)方面的科研與設(shè)計(jì)。E-mail:hncs_wyf@163.com。

        10.13428/j.cnki.fjlk.2015.01.020

        TP273+.3;TQ433.4+3

        A

        1002-7351(2015)01-0092-04

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