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        連云港堿廠φ3200×20000重灰煅燒爐的更新改造

        2015-09-15 04:32:14孟慶華
        純堿工業(yè) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:爐體試車蒸汽

        孟慶華

        (南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)

        連云港堿廠兩臺(tái)φ3200×20000重灰蒸汽煅燒爐于1986年建廠安裝投用,經(jīng)過近30年的使用以及反復(fù)修理,存在以下問題:①爐體前段腐蝕嚴(yán)重,部分已經(jīng)透穿,爐體強(qiáng)度降低,加上重載旋轉(zhuǎn),隨時(shí)可能出現(xiàn)爐體斷裂情況,爐內(nèi)大量高溫物料和蒸汽會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成嚴(yán)重的傷害,存在非常大的安全隱患;②汽室和汽軸部分因頻繁漏汽經(jīng)過了多次修理后,該部位可焊接性能較差;③由于爐體腐蝕,導(dǎo)致了加熱管管架脫落嚴(yán)重,加熱管頻繁折斷、漏汽,對(duì)重灰生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的影響;④重灰爐爐體腐蝕脫落的鐵銹,造成了重灰產(chǎn)品中存在大量的異物,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成了很大的影響。為徹底改變重灰生產(chǎn)狀況,于2015年3月對(duì)兩臺(tái)重灰爐進(jìn)行更新改造,此次施工是在施工條件受限、成本最低的情況下高質(zhì)量高效率的完成了整體施工。本文主要對(duì)重灰爐的更新改造前后部分內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)對(duì)比。

        1 主要參數(shù)的對(duì)比

        我廠重灰爐改造前后主要性能技術(shù)參數(shù)如表1。

        表1 重灰爐改造前后的主要技術(shù)性能參數(shù)

        (續(xù)表)

        在重灰爐更新改造的過程中,結(jié)合原來生產(chǎn)中的不足和缺點(diǎn)進(jìn)行了改造,換熱面積加大,同時(shí)提高爐體的轉(zhuǎn)速,從而提高產(chǎn)量。

        2 主要部件的結(jié)構(gòu)改造

        此次重灰爐更新過程中,設(shè)備本體進(jìn)行了大量的改造,主要是將近幾年內(nèi)國內(nèi)煅燒爐制造中比較先進(jìn)的技術(shù)運(yùn)用到重灰裝置中。同時(shí)為最大限度的節(jié)約成本,降低費(fèi)用,原重灰爐的前后滾圈和大齒圈全部利舊,托輪和基礎(chǔ)維持原狀,主要進(jìn)行爐體部分的更新。

        2.1 重灰爐筒體結(jié)構(gòu)的改變

        重灰爐筒體原直徑φ3200,但是換熱面積僅為1 650m2,現(xiàn)在煅燒爐的制作技術(shù)已經(jīng)大大提高,直徑φ3000的煅燒爐換熱面積即可達(dá)到2 000m2,直徑變小后,可以減少爐體制作的費(fèi)用,同時(shí)可以減少驅(qū)動(dòng)負(fù)荷,有利于降低能耗。

        因?yàn)槔迷鼗覡t的前后滾圈和大齒圈,直徑變化后,滾圈底座和大齒圈的固定支座也相應(yīng)發(fā)生了變化,以滿足使用要求。

        爐頭返堿和密封部位結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化,原來爐體前端有四個(gè)返堿口,此次制作將返堿口呈環(huán)狀排布,無間歇的返堿,保證了返堿的均勻,有利于混合堿的充分混合。密封段采用了筒體外包式結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)的爐嘴取消,直接制作為混合堿區(qū)域,內(nèi)桶體外側(cè)焊接螺旋道,用于密封,比傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)密封有所改進(jìn)。

        2.2 加熱系統(tǒng)的改造

        重灰爐的加熱系統(tǒng)是它的核心,決定了重灰爐的產(chǎn)能,加熱系統(tǒng)的改造是此次重灰爐改造的最重要的部分,主要集中在兩個(gè)方面:一是進(jìn)汽出水方式的改變;二是將傳統(tǒng)箱式結(jié)構(gòu)汽室改為環(huán)型汽室。

        原有重灰爐采用傳統(tǒng)箱式結(jié)構(gòu)的汽室,一端與旋轉(zhuǎn)接頭中心筒相連,汽軸和中心筒采用套筒方式,使得進(jìn)汽和出水隔離,進(jìn)汽走汽軸中心內(nèi)筒,通過汽室分配到各加熱管,冷凝水靠重力和爐體自身的傾斜度作用回流到汽室,再由三根導(dǎo)水管經(jīng)汽軸外套筒通過旋轉(zhuǎn)接頭出水波紋管至貯水槽。這個(gè)工序中汽室的制作非常復(fù)雜,加熱管穿管安裝時(shí)工作量也非常繁重,一旦加熱管出現(xiàn)了泄漏,修理也很困難。另外,這種加熱方式同時(shí)將蒸汽輸送至三排加熱管中,由于加熱管頭部為密封接頭,蒸汽在其內(nèi)部流通不暢,導(dǎo)致加熱管頭部的熱量換熱效果差。改造后,蒸汽直接由汽軸的中心筒進(jìn)入第一排直徑為φ76的加熱管,到頭部后,通過頭部聯(lián)接的彎頭,蒸汽及冷凝水進(jìn)入第二排φ89和第三排φ114的加熱管內(nèi),然后回流至環(huán)形汽室的回水管,冷凝水通過冷凝水排出管排出爐體。這種結(jié)構(gòu)改變了原來的蒸汽在加熱管內(nèi)的流向,提高了蒸汽和冷凝水的流動(dòng)性,從而提高了換熱效果。

        在此次重灰爐改造中采用環(huán)型汽室,這種汽室結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,加工成本低,而且熱能利用率高,所以,在國內(nèi)近幾年制造的煅燒爐中廣泛應(yīng)用。與傳統(tǒng)的箱型汽室相比,環(huán)型汽室將整個(gè)加熱系統(tǒng)形成了一個(gè)完整的汽水回路,有利于蒸汽和冷凝水的流動(dòng)。

        2.3 進(jìn)料部分的改造

        圖1 改造后加熱系統(tǒng)工作示意圖

        原重灰爐爐頭進(jìn)料方式采用拋料機(jī)將一水堿拋入爐內(nèi)的混合段,在生產(chǎn)過程中,拋料機(jī)的拋程不夠遠(yuǎn),一水堿和返堿混合不均勻,另外拋料機(jī)葉片處很容易產(chǎn)生一水堿的堿疤,清理頻繁,嚴(yán)重影響了重灰的連續(xù)生產(chǎn)。

        目前國內(nèi)的重灰爐基本使用絞龍用于一水堿的輸送,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性好,不結(jié)疤,而且能夠?qū)⒁凰畨A輸送至合適的位置。我廠此次改造也是采用了絞龍輸送方式。

        2.4 出氣箱部分的改造

        重灰爐爐氣的出氣箱是日常清理工作中最為繁重的部分,結(jié)疤異常嚴(yán)重。我廠原有的出氣箱是通過方管連接在分離器的進(jìn)口處,彎頭處增加了噴淋,雖然采取了一些措施,依然不能解決出氣箱結(jié)疤的問題,最嚴(yán)重時(shí),出氣箱內(nèi)部幾乎被完全結(jié)死,破壞了重灰爐操作系統(tǒng)的整體平衡。這次改造中,對(duì)出氣箱進(jìn)行了以下改造:①將出氣箱的方管改為圓管,減少死角的存在;②縮短出氣箱的距離,減少結(jié)疤可能存在的因素;③將出氣箱原接頭從旋風(fēng)分離器的入口下降至分離器底部的集水槽,在集水槽內(nèi)采用水淋的方式來吸收爐氣中的堿塵;④在集水槽上安裝溢流管,防止集水槽內(nèi)的液體通過爐氣管線進(jìn)入重灰爐;⑤降低集水槽的高度,將其安裝在二樓地面上,盡可能縮短出氣管線的長(zhǎng)度。見圖2。

        2.5 出料方式的改造

        原重灰爐爐尾有四個(gè)返堿管口,其中一根在爐尾有人字形通道,人字形通道交叉處安裝一個(gè)翻板閥,重灰生產(chǎn)中,通過翻板閥的調(diào)節(jié)來調(diào)控重灰的分流,翻板閥的一側(cè)是通過返堿道輸送至爐頭作為返堿使用,另一側(cè)的重灰就是成品堿,然后經(jīng)過爐尾的提灰斗輸送至爐尾的出料螺旋,最后通過出料箱落入出料絞龍,送下一道工序進(jìn)行涼堿。提灰斗之間設(shè)有擋灰圈,利用擋灰圈來控制爐內(nèi)的存灰量。

        圖2 爐氣出氣管的改造

        改造后的重灰爐爐尾設(shè)有提灰斗,仍有四個(gè)返堿口,但不同的是每個(gè)返堿口處均有一個(gè)調(diào)節(jié)閥,通過它的調(diào)節(jié)可以控制重灰的返堿和成品堿的比例。由于四個(gè)返堿口都能進(jìn)行返堿,在開車初期,對(duì)于調(diào)節(jié)閥的控制需要不斷的摸索,確定適合的返堿量,返堿量過大只會(huì)造成爐頭混合堿量的增大,主機(jī)電流升高,不利于生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性。改造后的重灰爐擋灰圈位于重灰爐桶體的最后端,而且位于調(diào)節(jié)閥的后側(cè),它的作用同樣也是控制爐內(nèi)的存灰量。開車初期進(jìn)行了擋灰圈高度的調(diào)整。

        3 重灰爐整套設(shè)備的安裝

        3.1 安裝的難點(diǎn)和重點(diǎn)

        由于此次重灰爐更新改造是在原有爐體的基礎(chǔ)上,利用舊的滾圈和齒圈,同時(shí)在不破壞廠房主體結(jié)構(gòu)以及另一臺(tái)重灰爐正常生產(chǎn)的條件下進(jìn)行的;另外,廠房?jī)?nèi)僅有一臺(tái)10T的行車,單個(gè)滾圈重量在15t,所以在設(shè)備安裝中最大難點(diǎn)就是如何利用現(xiàn)有的條件來完成舊爐體的拆除以及新爐體安裝的安全吊裝。由于部分備件利舊,如何保證安裝后的設(shè)備能夠在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)運(yùn)行,特別是旋轉(zhuǎn)接頭中心筒、汽室、爐體等找正工作是重點(diǎn)內(nèi)容。

        3.2 安裝過程中安全及質(zhì)量控制

        對(duì)于安裝中的難點(diǎn)問題就是如何完成所有部件的吊裝,為了解決這個(gè)問題,經(jīng)過多次的驗(yàn)算和論證,結(jié)合實(shí)地考察,最后決定采用在爐頭二樓西墻開洞,所有的部件從二樓水平運(yùn)入,避免拆除廠房樓頂。廠房外部可以利用吊車完成施工。為解決廠房?jī)?nèi)部?jī)H有一臺(tái)10T行車來吊裝的難題,在爐體的設(shè)計(jì)上進(jìn)行了改動(dòng),將20m的爐體主體部分共分成三段,加上環(huán)型汽室外罩以及頭部密封段的外罩,一共分成了五段,每段的重量控制在行車允許的吊裝范圍內(nèi);爐體部分采用內(nèi)法蘭聯(lián)接、止口定位,后找正焊接。單個(gè)滾圈重量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了行車吊裝的允許重量,為了解決這個(gè)問題,采用現(xiàn)場(chǎng)制作支架,將滾圈支撐托起,行車僅僅起到輔助吊裝的作用,爐頭設(shè)置兩個(gè)10T手拉葫蘆和一個(gè)5T手拉葫蘆作為吊裝和牽引,將滾圈在支架上滑動(dòng),不存在吊起的過程,脫離爐體后即使用手拉葫蘆進(jìn)行放平,通過地面滑動(dòng)托運(yùn)至廠房外部,整個(gè)工作雖然耗費(fèi)人力較多,但是比較安全。滾圈的安裝同樣采用類似的方法完成。

        對(duì)于質(zhì)量控制方面,由于使用的舊滾圈和舊齒圈,所以在拆除后,將滾圈的內(nèi)外表面進(jìn)行車削找平,厚度控制合適范圍內(nèi),保證原有滾圈表面硬度層不被破壞。配套使用的四個(gè)托輪也進(jìn)行了相應(yīng)的表面處理,為保證1.7%爐體傾斜度,托輪底部增加了不同厚度墊板。齒圈由于使用年限過久,原有的工作面磨損嚴(yán)重,為保證開車后的平穩(wěn),將齒圈調(diào)邊使用。汽軸安裝時(shí)嚴(yán)格控制跳動(dòng)量。經(jīng)過采取以上措施后,投入運(yùn)行后的重灰爐整體狀況非常良好。

        4 改造后的開車過程與運(yùn)行效果

        在重灰爐整套設(shè)備安裝完成后,按照制定的《重灰爐物料置換及開車方案》嚴(yán)格落實(shí)試車、清掃、帶料試車和滿負(fù)荷運(yùn)行考核等程序完成了重灰爐的順利開車。

        4.1 空試

        4月18日,在確定設(shè)備安全交出的條件下,進(jìn)行了快轉(zhuǎn)空試,電機(jī)運(yùn)行電流在147~150A之間,各部位比較穩(wěn)定,爐尾旋轉(zhuǎn)接頭中心筒跳動(dòng)量在規(guī)定范圍內(nèi);爐頭外罩有局部剮蹭;頭部北側(cè)托輪與滾圈接觸不好;大齒圈與小齒輪嚙合接觸面較少。針對(duì)以上問題,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后再次進(jìn)行空試,效果良好。

        4.2 物料置換與清掃

        由于爐體內(nèi)壁、返堿道和加熱管均為碳鋼制作,表面鐵銹較多,必須進(jìn)行清掃,否則污染成品堿。我廠采用混合堿物料清掃,返堿閥調(diào)整到全返堿狀態(tài),重灰爐進(jìn)行快轉(zhuǎn),運(yùn)行12小時(shí)后外排清掃的物料,后再次進(jìn)行物料置換處理,直至出料中含鐵量控制在0.0018%以下,正式帶料試車。

        4.3 帶料試車

        在帶料試車過程中,主要是調(diào)節(jié)返堿閥的開度與爐內(nèi)存灰量。存灰量的大小主要取決于擋灰圈的高度,如果存灰量太多,重灰爐運(yùn)行驅(qū)動(dòng)負(fù)荷將大大提升,不僅浪費(fèi)了電耗,而且重灰爐帶負(fù)荷停爐后很難開啟。在第一次帶料試車時(shí),就出現(xiàn)了這種問題,重灰爐主機(jī)電流持續(xù)升高,停車后很難開啟,后利用慢盤將物料卸除后才能開啟。更新后的煅燒爐原設(shè)計(jì)擋灰圈的內(nèi)徑為φ1400,根據(jù)正常工作時(shí)爐內(nèi)存灰量的高低來確定擋灰圈的高度,后調(diào)整為內(nèi)徑φ1780。經(jīng)過調(diào)整,帶料試車順利成功。

        4.4 滿負(fù)荷運(yùn)行(72h考核)

        在帶料試車及返堿閥調(diào)整后,進(jìn)行滿負(fù)荷72h考核,主要數(shù)據(jù)記錄如下(僅摘錄部分),為方便對(duì)比,將前期沒有滿負(fù)荷的運(yùn)行情況一并統(tǒng)計(jì),(其中進(jìn)料量主要是進(jìn)料絞龍電機(jī)的頻率,50Hz為最大進(jìn)堿量,進(jìn)水量為水合機(jī)一水堿用水量)。

        表2 重灰煅燒爐檢修后滿負(fù)荷72h運(yùn)行數(shù)據(jù)

        (續(xù)表)

        4.5 運(yùn)行效果

        通過實(shí)際運(yùn)行可以看出,此次重灰爐改造非常成功,在爐體直徑減少的情況下,產(chǎn)能及消耗均有改善。在改造前,蒸汽壓力如果低于1.0MPa,出堿溫度很難控制在160℃以上;改造后,即使進(jìn)汽壓力低于0.9MPa,出堿溫度也能保持在160℃以上,改造后的重灰爐換熱效果好于前者,節(jié)約了蒸汽消耗。另外,此次重灰爐更新改造,雖然采用舊滾圈和舊齒圈,但是經(jīng)過滾圈的表面修整和齒圈的調(diào)邊使用,滿負(fù)荷時(shí)各部件運(yùn)行非常平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。綜上所述,此次重灰爐的更新改造實(shí)現(xiàn)了節(jié)約、高效、安全、提升的各項(xiàng)目標(biāo),為國內(nèi)煅燒爐類似的檢修積累了經(jīng)驗(yàn)。

        [1] 潘鴻恩,孫錫吾.純堿生產(chǎn)設(shè)備檢修與防腐[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1991

        [2] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010

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