林錦標
摘 要:主要對中央空調(diào)水系統(tǒng)的節(jié)能改造展開了探討,通過結(jié)合具體實例,分析了水系統(tǒng)的能效,并詳細闡述了中央空調(diào)水系統(tǒng)節(jié)能改造的方案和效果,以期為有關(guān)方面的需要提供有益的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:中央空調(diào);水系統(tǒng);節(jié)能改造;換熱站
中圖分類號:TU831 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.18.092
中央空調(diào)水系統(tǒng)的運行能耗在建筑能耗中所占的比例較大,隨著環(huán)保型社會的發(fā)展,中央空調(diào)水系統(tǒng)的節(jié)能改造已成為趨勢。因此,如何有效對中央空調(diào)水系統(tǒng)進行節(jié)能改造成為了相關(guān)工作人員需要解決的問題。本文就中央空調(diào)水系統(tǒng)的節(jié)能改造進行了探討,以期為有關(guān)方面提供一定的幫助。
1 中央空調(diào)水系統(tǒng)概況
某商業(yè)大廈的結(jié)構(gòu)為地下2層、地上5層,空調(diào)總面積約為20 000 m2,中央空調(diào)機房位于地下2層,該大廈的中央空調(diào)水系統(tǒng)如圖1所示。該空調(diào)系統(tǒng)配備了功率為3.4×106 kJ/h的離心式冷水機組2臺、3.14×106 kJ/h的螺桿式冷水機組(30HXC250A)1臺、采暖用換熱站、水泵和膨脹水箱等設(shè)備。膨脹水箱位于地上5層頂部??紤]到節(jié)能和系統(tǒng)運行可靠性等方面,設(shè)置了3臺離心式水泵,型號為KQW150/400-45/4 (流量為200 m3/h,揚程為50 m,功率為44.83 kW,轉(zhuǎn)速為1 480 r/min),在制冷(2用1備)和采暖工況(1用2備)下共用。
圖1 中央空調(diào)水系統(tǒng)簡圖
該水系統(tǒng)為閉式機械循環(huán)回路。在標準制冷工況下,水從回水箱經(jīng)由水泵送至冷水機組,被冷卻至7~12 ℃,然后從分水箱供應(yīng)給各個回路,流經(jīng)空調(diào)末端設(shè)備吸熱后,以18~21 ℃的回水溫度回流至回水箱,循環(huán)往復(fù);在制熱工況下,水從回水箱經(jīng)由水泵送至熱交換器換熱,加熱后從分水箱供應(yīng)給各個回路,流經(jīng)空調(diào)末端設(shè)備放熱后回流至回水箱,循環(huán)往復(fù)。
2 水系統(tǒng)能效分析
2.1 水系統(tǒng)的運行情況
在該中央空調(diào)系統(tǒng)運行中,如果水泵出口閥全開,則會因水流量過大會而導(dǎo)致電機過載。因此,關(guān)閉了部分水泵的出口閥,以調(diào)節(jié)水流量。實際運行中,泵出口閥開度較小,約為全行程的25%,如果進一步稍微調(diào)小出口閥,則會對水流量造成較大的影響,進而難以準確控制流量。為了保證空調(diào)系統(tǒng)在任何負荷狀態(tài)下都能提供足夠的冷凍水,就要將水泵流量調(diào)整到最大,從而使電機運行接近滿負荷狀態(tài)。此外,該系統(tǒng)供回水溫差低于最佳供回水溫差(5 ℃)。改進前,在制冷工況下水系統(tǒng)各處的壓力、溫度等參數(shù)見圖1.
2.2 水系統(tǒng)能耗分析
圖2為離心泵揚程和輸出功率隨流量變化的特性曲線。在原方案中,水泵進出口壓差為0.43 MPa。此時,泵的揚程約為43 m,泵的工作點為A點。由圖2可知,單臺泵的流量約為73 L/s(263 m3/h),電機功率接近額定功率(約為44 kW,實測為44.83 kW)。根據(jù)水泵壓差可知,在泵43 m的揚程中,有23 m用于克服出口閥的阻力,20 m用于克服管路系統(tǒng)的阻力。如果將泵出口閥繼續(xù)開大,則閥的阻力會減小,泵的工作點沿揚程特性曲線P1向右下方移動,泵流量增加,揚程減小,泵的輸出功率提高,但如果流量太大,則會導(dǎo)致電機過載;如果將泵出口閥關(guān)小,則閥的阻力會增大,泵的工作點沿揚程特性曲線P1向左上方移動,泵流量減小,揚程增大,泵的輸出功率降低。
采用節(jié)流調(diào)節(jié)的方式后,雖然在一定程度上降低了消耗,可防止電機過載,但因閥的阻力造成了壓頭損失和功率消耗,進而降低了系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。
圖2 離心泵功率特性曲線
3 水系統(tǒng)節(jié)能改進方案
通過分析該商廈中央空調(diào)水系統(tǒng)運行參數(shù)發(fā)現(xiàn),其水泵的實際流量過大、供回水溫差偏小,系統(tǒng)運行時需要通過大幅度關(guān)小水泵出口閥調(diào)節(jié)流量以防止電機過載,但因調(diào)節(jié)流量時難以控制出口閥的精度,進而造成調(diào)節(jié)后的水泵的實際流量仍然超過循環(huán)系統(tǒng)的需要,其原因是配備的水泵揚程過大。如果采用滿足流量要求的較低揚程離心泵代替原泵,則可不進行節(jié)流調(diào)節(jié)或縮小調(diào)節(jié)幅度,且系統(tǒng)運行功耗可大大降低。
在閉式循環(huán)系統(tǒng)中,由于膨脹水箱的存在,水箱液位在泵進口會產(chǎn)生約35 m的靜壓力,而該系統(tǒng)的供水高度約為30 m,因此,在計算泵的揚程時可不考慮供水高度,只根據(jù)管路水的流量需求和管路阻力特性選擇流量和揚程合適的泵即可??紤]到空調(diào)系統(tǒng)的各種運行工況,通過分析現(xiàn)場參數(shù)和離心泵特性曲線,確定了合適的水流量和管路阻力:在2臺泵并聯(lián)工作時的管路阻力約為23 m,單臺泵的流量約為160 m3/h。經(jīng)查詢,可選用3臺原廠家生產(chǎn)的型號為KQW150/285-18.5/4的離心泵(額定流量為173 m3/h,額定揚程為24 m,泵功率為18.5 kW)取代原先的3臺離心泵。
4 節(jié)能效果分析
該商廈中央空調(diào)水系統(tǒng)運行的具體情況如下:①制冷運行工況。2012-01—10,2臺水泵并聯(lián)運行,每年運行時間約為2 100 h。
②制熱運行工況。2012-01—2013-03,1臺水泵運行,每年運行時間約為2 000 h。
如果選擇型號為KQW150/285-18.5/4的離心泵取代原先的離心泵,并改進水系統(tǒng),根據(jù)圖2中曲線P2可知,流量為160 m3/h時,泵功的率約為15 kW。中央空調(diào)水系統(tǒng)改進前、后的能耗如表1所示。
表1 中央空調(diào)水系統(tǒng)改進前、后的能耗
運行工況 水泵數(shù)量/臺 水泵工況實耗功/kW 年用電量/(kW·h)
改進前 制冷 2 89.6 188 160
制熱 1 44.6 93 660
改進后 制冷 2 30 63 000
制熱 1 15 30 000
每年電量 188 820
根據(jù)上述分析,用低揚程的KQW150/285-18.5/4離心泵取代原先的泵可取得可觀的經(jīng)濟效益。由此可見,上述節(jié)能改進方案是可行的。
5 項目節(jié)能改造后的節(jié)電效益分析
按照上述方案改進水系統(tǒng)后,由于采用的是原廠家產(chǎn)品,KQW150/285-18.5/4離心泵除安裝高度比原泵低55 mm外,其
余尺寸完全一致,因此,只需對泵的出口連接管上稍加改動即可。整個空調(diào)系統(tǒng)運行調(diào)試結(jié)果顯示,水系統(tǒng)的功耗與改進前的分析結(jié)果基本相符。改造完成后,對水系統(tǒng)的運行節(jié)能效果跟蹤檢驗了一年:3臺水泵的運行時間分別為2 466 h、2 130 h和2 144 h,總計6 740 h,按節(jié)能改造前的電機功率6 740 h×45 kW=303 300 kW·h計算,改造后實際用電量為98 988 kW·h,節(jié)電量為204 312 kW·h,節(jié)電費用為204 312 kW·h×0.889 4元/(kW·h)=181 715.1元。相比改造前,節(jié)電率約為67%.
6 結(jié)束語
綜上所述,水系統(tǒng)是建筑中央空調(diào)系統(tǒng)中不可或缺的一部分,也是建筑能耗最高的一部分。因此,在節(jié)能改造中必須具備科學(xué)、合理的改造方案,且按照實際情況采取有效措施保障改造質(zhì)量,以創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益。
參考文獻
[1]呂慶昌.中央空調(diào)節(jié)能改造探討[J].山東工業(yè)技術(shù),2014(19).
[2]徐鳳平,嚴良文,李文,等.中央空調(diào)水系統(tǒng)變頻節(jié)能改造分析與實踐[J].自動化儀表,2011(09).
〔編輯:張思楠〕