孫普杰 李芳塊 趙 宏
(山西華圣鋁業(yè)有限公司, 山西 永濟 044500)
降低鑄造循環(huán)水系統(tǒng)供水電耗的實踐
孫普杰 李芳塊 趙 宏
(山西華圣鋁業(yè)有限公司, 山西 永濟 044500)
介紹了鑄造循環(huán)水噸鋁供水電耗存在的問題,通過采取一系列措施如關(guān)閉鑄錠機冷卻水減少水泵運行時間與鑄錠時間差、更換高效離心式節(jié)能水泵等,將鑄造循環(huán)水噸鋁供水電耗由20 kW·h/t-Al降至10 kW·h/t-Al以下,取得了良好的經(jīng)濟效益。
循環(huán)水; 供水電耗; 節(jié)能降耗
某公司電解廠動力車間的鑄造循環(huán)水系統(tǒng)負責(zé)對鑄造車間的鑄錠機進行冷卻。該系統(tǒng)由3臺90 kW冷水泵、3臺55 kW熱水泵、3臺冷卻水量400 t的冷卻塔構(gòu)成;水泵運行方式為兩用一備。
2012年1月~2013年3月,該車間的平均鑄造循環(huán)水噸鋁供水電耗為20 kW·h/t-Al,遠高于同行業(yè)的8~12 kW·h/t-Al。面對當(dāng)前鋁價低迷,電價上漲,虧損嚴(yán)重的局面,公司提出盡一切可能降低生產(chǎn)成本,增加抵抗風(fēng)險能力,通過采取相應(yīng)措施實現(xiàn)噸鋁供水電耗10 kW·h/t-Al的目標(biāo)。
1.1 水泵效率低
隨機抽取了1#冷水泵、3#熱水泵運行參數(shù),利用水泵效率計算公式進行統(tǒng)計分析,如表1。
表1 鑄造循環(huán)水水泵效率
注:水泵理論總電耗P1=1.732U·I·cosφ;水泵實際輸出總電耗P2=水泵供水流量×水泵出口壓力÷3.6
從表1可知:鑄造循環(huán)水水泵效率較低,1#冷水泵效率為27.5%,3#熱水泵效率為20.1%,兩泵平均效率為23.8%,而通常高效節(jié)能水泵效率都在60%以上。
1.2 等待浪費
從圖1可知:鑄造循環(huán)水水泵運行時間和鑄錠機運行時間之間存在時間差,月平均差值為180.2 h,如果按每天相差2 h,則每月相差60 h,存在120.2 h的等待浪費,造成水泵空耗。
圖1 鑄造循環(huán)水水泵運行時間與鑄錠時間對比圖
1.3備用鑄錠機冷卻水未及時關(guān)閉造成循環(huán)水空耗浪費
對鑄造車間鑄錠機進行一周的跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)鑄造車間普遍存在一條生產(chǎn)線運行,而其他鑄錠機冷卻水空過現(xiàn)象,造成循環(huán)水空耗浪費。
2.1 更換高效離心式節(jié)能水泵
經(jīng)過對原水泵實際輸出功率進行計算,在滿足鑄錠機工藝要求前提下,將原90 kW自吸式冷水泵更換為55 kW高效離心式水泵,將原55 kW自吸式熱水泵更換為30 kW高效離心式水泵,保持水泵額定流量、壓力與原水泵一樣。
2013年9月5日,對鑄造循環(huán)水1#冷水泵、3#熱水泵進行更換水泵及配套電機改造,如圖2所示。
更換水泵后,9月25日進行試運行,水泵運行參數(shù)如表2所示。
從表2可知:改造前1#冷水泵原運行電流165 A,改造后運行電流99 A;改造前3#熱水泵原運行電流99 A,改造后運行電流50.3 A,且改造后流量更大,壓力保持不變,節(jié)電效果良好,兩臺泵總平均節(jié)電率達41%。
圖2 改造前的自吸式水泵(左)與改造后的離心式水泵(右)
表2 改造前后鑄造循環(huán)水水泵運行參數(shù)
2.2 減少水泵運行時間與鑄錠時間差
通過與鑄造車間溝通,為解決水泵運行時間與鑄錠時間差值較大造成水泵空耗損失以及關(guān)閉備用鑄錠機冷卻水的問題采取了以下措施:
(1)鑄造車間鑄錠前提前15 min通知送水,且動力車間要保證15 min內(nèi)供水正常;
(2)鑄錠完畢后,立即通知循環(huán)水停水,時間差最多不超過20 min。
由圖3可知,自2013年9月措施實施以來,9~10月水泵運行時間與鑄錠時間差值明顯降低,特別是2013年10月相差15.2 h,折算到每天開停一次水泵,僅為29.6 min。
2.3 關(guān)閉備用鑄錠機冷卻水
通過與鑄造車間溝通,為關(guān)閉備用鑄錠機冷卻水采取以下措施:
圖3 措施實施后鑄造循環(huán)水水泵運行時間與鑄錠時間對比圖
(1)鑄造車間正常工作情況下,禁止開備用鑄錠機循環(huán)水閥門。
(2)在夏季室外溫度高、鑄錠量大,供水溫度超過55 ℃時,允許開備用鑄錠機循環(huán)水來降溫。
關(guān)閉備用冷卻水閥門后,雖然加大了閥門擋板的能量損失,但卻減少了供水流量的損失,整體上是節(jié)能的,見表3。從表3可知,關(guān)閉備用冷卻水閥門前總平均節(jié)電率為41%,關(guān)閉后節(jié)電率為55.7%,節(jié)電率提高了14.7%,節(jié)電效果明顯。
表3 鑄造循環(huán)水水泵改造前后各運行參數(shù)明細
以上方案實施后,對實施效果進行了檢查, 2013年1~12月鑄造循環(huán)水噸鋁供水電耗統(tǒng)計結(jié)果如圖4。從圖4可知,采取措施后,2013年10~12月該車間的鑄造循環(huán)水噸鋁供水電耗平均為5.95 kW·h/t-Al,最好成績?yōu)?.80 kW·h/t-Al。表4為方案實施后鑄造循環(huán)水2013年與2012年各月用電量對比,2013年10~12月比2012年10~12月電耗總降低10.88萬kW·h,若電費按0.5元/kW·h計算,共節(jié)電5.44萬元,平均每月節(jié)電約1.81萬元,節(jié)電效果明顯。
圖4 改進后的鑄造循環(huán)水噸鋁供水電耗圖
表4 方案實施前后鑄造循環(huán)水用電量對比 單位:kW·h
通過與同行業(yè)單位各生產(chǎn)指標(biāo)的對標(biāo)活動,公司發(fā)現(xiàn)了在生產(chǎn)工藝、管理水平上存在的差距,通過采取一系列措施,來取得更好的經(jīng)濟、社會效益,公司下一步將繼續(xù)將成本對標(biāo)工作開展下去,提高自身的競爭力。
PracticesonReducingPowerConsumptionofWaterSupplyinCastingRecycleWaterSystem
SUN Pu-jie, LI Fang-kuai, ZHAO Hong
This paper introduces the problems existed in power consumption of water supply per ton aluminum in casting recycle water system. Through adopting a series of measures such as closing cooling water of standby ingot casting machine, reducing the time difference between water pumps running and casting, and replacing more efficient centrifugal energy- saving pump, the power consumption water supply per ton aluminum is reduced from 20 kW·h/t-Al to lower 10 kW·h/t-Al, and good economic benefits was achieved.
recycle water; power consumption of water supply; energy-saving and cost-reducing
2014-09-10
孫普杰(1973—)男,山西永濟人,大專,工程師,主要從事電氣自動化控制及設(shè)備管理工作。
TF821
B
1008-5122(2015)01-0018-03